阀门公司QC成果

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

装配及检测 一台的时间 平均为4小时
部分填料微 泄漏合格率

三、现状调查(三)
对2011年5月生产的高压氧气阀装配过程进行数据统 计如下:
不合格原因 外漏台数 填料漏台数
总台数
40 40
不合格数 8 14
不合格率 20% 35%
填料响台数
40
13
32.5%
泄漏不合格
40
台数
18
45%
交付平均不
/
合格率
No
因素名称
1
粗心大意、质量意识 差
2
培训不足、操作水平 低
3
紫光灯充电不足
确认情况
是否要 因
调查人
禁油脱脂后,操作者没有注意防护造成零件二次污染。 否
xxx
操作者对此类工艺不是很熟,但通过培训可以熟练掌握。 否
xxx
此原因属于电池老化,已通过购买新电池解决。

xxx
4
清洗槽温度不够
清洗槽温度决定脱脂剂蒸汽效果,采用新脱脂剂后因沸 点只有41度,可以解决温度问题。
八、制定对策
要因
对策
目标
措施
填料及装法不 好
选择新填 料,改进 装配方法
填料系统微泄漏符合 标准要求。
1、选择进口片 状结构填料。 2、重新调整填 料装配方法。
负责人 xxx
完成日期 实施地点 2011.11.25 装配二车间
执行器力不够
增大执行 器输出力
泄漏符合标准要求、 执行器启动压力控制
在0.45MPa以内。

17 部分检测靠主管判断 所以脱检脂验效员果要的经检过查培、训填才料可声以响。、泄漏检测都要靠五官判断,否
18
设备精度不够
现有转子流量计因管道中有水汽会影响精度,但一般测 量结果都远远小于标准,影响不是很大。

制表人:xxx
时间:2011.10.11
调查人 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
三、现状调查(二)
部分阀杆部 件有噪音
部分泄漏合格 率低
高压氧气阀门的工作压 力一般比普通阀门要高几倍甚 至十几倍,因此阀门高压状态 下填料受力增加会加大对阀杆 的摩擦阻力,从而影响阀塞与 阀座的配合,如果阀杆表面处 理不好还会有刮伤及摩擦产生 的叫嚣刺耳声音。以上原因导 致装配时需多次返工。
成立攻关小 组
更改前统计 更改后统计
十一、效果检查(三)
使用HT-1替代三氯乙烯后的好处
改进点 清洗质量的提高
作业效率提高
HT-1和金属的稳定性 安全性
臭氧层保护问题
改进效果 脱脂彻底,残留小 由于HT-1 的低沸点: ⑴ 缩短了清洗设备的开动时间 ⑵ 清洗后的被清洗物温度不高,避免了由于高温造成的应力
变形 ⑶ HT-1脱脂能力强,洗净时间相对缩短 ⑷单位清洗剂耗量的清洗工件数量大幅提高

脱脂剂溶解性太差脱脂效果不好,在后续装配中容易出
10
脱脂剂不好 现二次污染并且也不方便再次清洗,并且毒性大的话操作 是
者不能长时间作业影响脱脂效果。
11
脱脂流程不好
脱脂流程和脱脂质量有一定关系,但只要防护得当不是 主要影响因素。

12
装配后未试压
因为是高压阀门所以装配后应进行试压,如果未试压则 造成返工较麻烦。

13
车间有油污
车间有油污会造成阀门二次污染,必须防护得当。

14
清洗装配距离远
现在的清洗区和装配区距离较远,对效率有一定影响, 并且长距离运输也容易造成二次污染。

15
天太热
天气热脱脂剂易挥发易造成操作人员中毒,必须佩戴防 护用具。这样人员会更热。

16
空气中有氦气
真空检测空气中的氦气对检测结果有一定影响,但通过 近似计算可以忽略不计。
组长
小组人数
QC教育时间
职务/职称 技术部部长 技术部副部长 总师办主任
工程师 装配车间主任 装配二车间班长 调试、检测组长
工程师 质量管理员
攻关型
xxx 9人 40小时以上 组内分工
技术指导 标准化
组织实施 装配实施 调试检测
QC 数据统计
二、选题理由
市场需 求
发展需 要
生产情 况
目前国内使用的高压氧气阀门主要 以进口为主,但价格昂贵,国内厂

xxx
5
保压设备不好、法兰 密封不好
设备保压不好和法兰密封不好主要影响壳体强压检测, 通过压力补偿可以解决,并且法兰可以通过用加长扳手扳 紧来保证密封性,与泄漏没有直接关系。

xxx
因阀杆没有润滑脂且摩擦力较大,当压力增大时会与填
6
干燥摩擦
料接触更紧,会造成摩擦力增大,但装配前将阀杆校正后 否
xxx
可以满足检测需求。
QC小组由多名经验丰富、 技术水高的成员组成,多名 成员长期从事工艺、技术工 作可以确保此项目顺利完成
六、原因分析
人员
粗心 大意
培训 不足
操作
不当
质量意 识差
操作水 平低
设备
紫光灯充 电不足
清洗槽温 度不够
脱脂剂不好
清洗工 艺不合 理 脱脂流
程不好
方法
车间有
装配后
油污
未试压 客观条
阀门公司QC成果
2021/7/15
生产计划部
一、小组概况
小组名称
xxxxQC小组
2011年5月
活动时间 2011.7月-2012.3月
活动频次
每月2次
姓名
性别
xxx

43
xxx

47
xxx

42
xxx

32
xxx

Hale Waihona Puke 42xxx男
55
xxx

35
xxx

28
xxx

25
制表人:xxx2011.7.5
小组类型
状结构石墨填料代替原先填料,并重新采 用与V型四氟合理搭配装法。
更改后
更改前
经过检测密封微泄漏都 符合标准要求,并且填料系 统没有噪音摩擦力也小。
九、对策实施(二)
实施二、
通过将执行器加大后密封效果明显变好,并且气源启动压力都在0.5MPa以内。
更改前
更改后
九、对策实施(四)
实施三、
整改前:装配时没 有任何防护措施
谢谢观看
谢谢大家
15.07.2021
生产计划部
⑴ HT-1蒸馏再生后依然保持其稳定性 ⑵ 与金属相对的稳定性高,金属全部可以使用HT-1 清洗
低毒 没有
制表人:xxx时间:2011.1.23
十二、巩固措施
将新脱脂清洗 工艺文件化
将装配 工艺编 制FMEA
十三、今后打算
通过本次QC活动我们解决了高压氧气阀门的脱脂、装配、检测 问题,取得了不错的成果,积累了宝贵的经验。但还有一些急需解决 的问题,比如高压检测设备的安全性问题,在下一步的工作中我们将 结合新园区建设将现有设备进行改进来解决此问题。
2、计划安排
制表人:xxx
时间:2011.7.9
五、可行性分析
测试环 境压力较 高,具有 一定危险 性。
操作 人员必须 经过培训 且严格按 照操作流 程执行作 业,此因 素可以克 服。
此产品做过样机可以 实现要求,只是整个过程
需改进,可以实现。
公司领导对此工作非常重 视,且公司高压检测设备 较齐全,有些设备改造后
整改后:采用无尘无
纤维防护,并且清洗 效果明显比用三氯乙
烯好
十、效果检查(一)
因为涉及到返工原来装配及检测 时间较长,更改后时间只为原来 的1/8,并且有效避免了返工后 的零件报废。
此密封圈拆 一次就报废, 价格很贵。
十、效果检查(二)
我们将所有40台阀门采用改进后的方案 进行了重新装配,统计了不合格率,发现每台 阀门检测都符合要求,但有2台阀门同时存在 缝漏、填料漏(1台没有)、填料响和泄漏不 合格4种原因集于一身,通过分析主要是这2台 阀门原先返工次数过多阀杆已严重变形导致, 更换零件后问题可以解决。
家很少有能力生产。
公司近几年发展迅速,迫切需要打 开高压氧气阀门的市场。
高压氧气阀禁油脱脂质量不高、装 配一次合格率低,需多次返工才能
合格交付。
确定成立QC小组,活动课题为《提 高高压氧气阀门交付一次合格率》
三、现状调查(一)
阀门禁油脱 脂水平低。
高压氧气阀门因工况特殊,所以对 阀门禁油脱脂水平要求严格,原来的清洗剂为三 氯乙烯,但三氯乙烯属于有毒气体且挥发性强, 操作人员作业时佩戴防护用品时间超过30分钟以 上就会身体不适,并且三氯乙烯溶解性不强,只 适合清洗普通禁油阀门,也不方便操作。
1、提高执行器 横截面积,并将
输出力增大。
xxx
2011.11.21
执行器供应商、 装配二车间
1、选择HT-1代
脱脂剂不好
选择新脱 脱脂效果符合标准要 替三氯乙烯。
脂剂
求。
2、采用无尘布
xxx
2011.11.17 禁油室
代替纤维布。
制表人:xxx
时间:2011.11.2
九、对策实施(一)
实施一、 通过分析技术部决定采用日本进口片
/
33.12%
备注:单台阀门可能产生的不合格可能包含几项
制表人:XXX
时间:2011.7.13
四、目标设定及计划安排(一)
寻找一种新的脱脂剂,制定新的易操作的禁油脱脂 清洗工艺,适合操作者长时间安全的作业,并且禁油脱 脂要比现在的三氯乙烯效果要好。
高压氧气阀门交付一次性不合格率小于5%
四、目标设定及计划安排(二)
改善很多。
原先使用的填料为缠绕式结构,经过试验更改为片状结
7
填料及装法不好 构后密封效果有很大改善,并且填料的装配方法也不够科 是
xxx
学,重新调整后效果比原来好很多。
8
不能用润滑油
大部分合格的产品都没有润滑油。

xxx
七、要因论证(二)
No
因素名称
确认情况
是否 要因
9
执行器力不够
执行器力不够将不能有效克服填料摩擦阻力,造成阀门 关不死,并且配定位器后启动压力大于5MPa。
件差
流程不
合理
清洗装配
距离远
环境
材料
阀杆摩
保压设 备不好
法兰密 封不好
干燥 摩擦
阀杆响
填料及装 擦力大
法不好
不能用
润滑油
执行器 力不够
泄漏 不好
高压氧气
阀门装配
天太热
部分检 测靠主 观判断
测量结 果误差
一次合格 率低
空气中
有氦气
测量
设备精 度不够
制表人:xxx
时间:2011.9.17
七、要因论证(一)
相关文档
最新文档