溴化锂机组在运行过程中的问题分析
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二期 4#机组夏季运行冷水温差不足 3 Kꎬ运
行负荷只有 50% ~ 60% ꎬ出力偏低ꎮ 分析原因有
以下几点:
偏小ꎮ
(3) 机组冷凝器、吸收器传热管结垢较多ꎬ换
热效果差ꎬ热量未及时带出ꎮ
夏季运行时冷水温度偏高(16 ~ 19 ℃ ) ꎮ 经
查设备内部吸收器、冷凝器换热管为均螺纹管ꎬ易
造成黏泥沉积ꎬ换热管结垢ꎬ换热效果差ꎬ造成冷
分析原因有以下几点:
(1) 冷却水量不足ꎮ
冬季尿素循环水温度偏低ꎬ分厂实行单循环
水泵对应双机组运行模式ꎬ每天可以节约 1 台循
作者简介:何晓文(1987—) ꎬ男ꎬ工程师ꎬ主要从事合成氨生产技术工作ꎻhexiaowenqt@ 126. com
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氮肥与合成气 第 48 卷 第 4 期 2020 年 4 月
全相同ꎬ溴化锂机组实际运行过程中制冷效果与
办公室制冷ꎮ 溴化锂机组在实际运行中能满足使
表 1ꎮ
溴化锂机组 5 台ꎬ主要用于生产系统冷量制取和
设计指标有偏离ꎬ各机组设计参数与实际情况见
表 1 各机组设计与运行参数
项目
类型
制冷量 / kJ
1#、2#
热水型
一期机组
3#
蒸汽型
4#
1#、2#、3#
蒸汽型
热水型
度为 4 666 Paꎬ均超工艺指标(4 000 Pa) ꎮ 真空度
超标一方面由于传热管表面存在空气ꎬ另一方面
由于机组密封不严或操作不当带入空气 [1] ꎮ 真
空度与制冷量有关ꎬ查阅原始开车记录一期 1 #、
2#机组真空度可以降低至1 067 Pa 以下ꎬ冷水温
差可达 8 Kꎮ
2. 2 二期蒸汽型溴化锂机组冷水温差小
894 ~ 920
480
350
720
350
由表 2 可知:冷水实际体积流量均比设计体
积流量大ꎬ机组的冷负荷一定ꎬ冷水体积流量大最
终体现为大体积流量小温差ꎬ如果按照设计体积
流量运行ꎬ冷水温差可提高 50% ꎬ达到 4. 5 Kꎮ
(3) 热水热负荷小ꎮ
受尿素市场影响ꎬ心连心化工二分公司尿素
减量生产ꎬ导致尿素来的热水热量不足ꎬ热水进口
运行和维护提供参考ꎮ
关键词: 溴化锂ꎻ 冷水温差ꎻ 真空度ꎻ 成分检测
中图分类号:TB651 文献标识码:B 文章编号:2096 ̄3548(2020)04 ̄0018 ̄02
随着地下水资源逐渐匮乏ꎬ溴化锂机组制冷
用ꎬ但仍存在诸多问题ꎬ笔者对此分析了原因并提
200
374
203
1 100 ~ 1 200
924
360
1 500
400
270
2 778
热源
110 ℃ 热水
0. 4 MPa
饱和蒸汽
0. 35 MPa
饱和蒸汽
110 ℃ 热水
0. 4 MPa 饱和蒸汽
用途
一期合成氨生
产系统冷量需求
一期办公楼及
行政楼制冷
尿素二段蒸发
冷凝器冷量需求
二期生产系统
温度 只 有 98 ~ 99 ℃ ꎬ 离 机 组 设 计 进 口 温 度
(110 ℃ ) 偏 差 较 大ꎬ 同 时 浓 溶 液 出 口 温 度 只 有
75 ℃ ( 满负荷可达 85 ℃ ) ꎬ导致机组制冷量偏低ꎬ
冷水温差小ꎮ
(4) 机组的真空度差ꎮ
一期 1#机组真空度为 4 133 Paꎬ2#机组真空
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氮肥与合成气 第 48 卷 第 4 期 2020 源自 4 月
生产总结
溴化锂机组在运行过程中的问题分析
何晓文ꎬ李 娜
( 河南心连心化学工业集团股份有限公司ꎬ 河南新乡 453731)
摘 要: 针对溴化锂机组在实际运行中存在的诸多问题ꎬ分析原因并提出优化措施ꎬ为同类型机组的日常
流速慢ꎬ容易沉积泥垢ꎬ造成实际冷却水循环量
2017 年 3 月联系水泵厂家对机组冷水体积
额定体积流量
根据 机 组 历 年 运 行 情 况ꎬ 冷 却 水 温 基 本 在
差较大ꎮ 由于机组使用冷却水处于循环水末端ꎬ
水温差小ꎮ
项目
(2) 冷却水循环量小ꎮ
m3 / h
一期 1#机组
二期 1#机组
520 ~ 530
环水泵电量约 3 600 kWhꎬ但是随着气温升高
未及时加开循环水泵导致实际运行过程中冷却水
量偏小ꎬ造成机组内部热量未能充分移出ꎬ致使冷
(2) 冷水体积流量偏大ꎮ
流量进行了测定ꎬ测定结果见表 2ꎮ
表 2 在线超声波测冷水体积流量
实际体积流量
设计体积流量
32 ~ 42 ℃ ꎬ温差高达 8 ~ 10 Kꎬ与设计值(5 K) 偏
水出口温度高、温差小ꎮ
(4) 溶液成分未检测ꎮ
二期 4#机组为 2009 年投运ꎬ至今已使用8 aꎬ
但内部溶液从未进行化验ꎬ其中异辛醇含量对机
组的 制 冷 量 尤 其 重 要ꎬ 其 质 量 分 数 为 0. 1% ~
0. 3% 时ꎬ可以提高机组制冷量 10% ~ 20% [2 ̄3] ꎮ
冷量需求
二期办公楼、调度楼、
L 楼及研发中心制冷
2 存在的问题
2. 1 一期热水型溴化锂机组冷水温差小
影响机组性能的主要外部因素有热水温度、
热水流量、冷水流量、冷却水流量、冷却水进口温
度、冷水出口温度ꎬ内部因素有机组真空度ꎮ
目前心连心化工二分公司一期 2 #机组日常
运行中冷水温差只有 3 Kꎬ 与 设 计 值 偏 差 较 大ꎮ
350
204
350
350
400
冷却设计水体积流量 / ( m3 h - 1 )
1 441
140
1 102
1 441
721
单耗 / ( kgh - 1 )
147 000
5 460
147 000
冷水实际体积流量 / ( m3 h - 1 )
冷却实际水体积流量 / ( m3 h - 1 )
480
1 360
冷水设计温差 / K
1 465 × 10 4
10
293 × 10 4
5
1 465 × 10 4
10
1 465 × 10 4
10
冷却水温差 / K
10
5
10
10
冷水实际温差 / K
3 ~4
2 ~3
4 ~6
5 ~7
二期机组
4#
蒸汽型
837 × 10 4
5
2 ~3
5
冷水设计体积流量 / ( m3 h - 1 )
技术在工业生产中被广泛应用ꎬ日常溴化锂机组
出优化措施ꎮ
的运行和维护至关重要ꎬ对工业生产节能降耗有
1 机组设计及运行参数
重要意义ꎮ 目前ꎬ河南心连心化学工业集团股份
有限公司( 简称心连心化工) 二分公司共有溴化
由于实际运行工艺条件与设计工况不可能完
锂机组 8 台ꎬ其中蒸汽型溴化锂机组 3 台ꎬ热水型