轧线倍尺控制技术创新与应用

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22 轧 线 倍 尺 控 制 改 进 过 程 .
偿长度 、 温度膨胀系数R等参数 , 然后通过计算 公式计算 出正常倍尺长度 : 。 在第一段倍尺长度
时 ,l ( ×J + ) ; L = 7 、 『 + R 而在 其 他 段倍 尺长 度 时 , 再 需要 加 第 一段 补 偿 长 度 , 为L =厶 × 不 则 1 ( l
a d d s rb e al h cu l mp o e n f h p el n t h a n n y t m o t l c u a y n e c ei d ti t ea t a r v me t i n i o mu i l g hs e r g a d s se c n r c r c . e i oa
现代化 管 理
第 3 卷 2 1 年第 4 ( 第 10 ) 0 02 期 总 6期
轧 线 倍 尺控 制 技 术创 新 与应 用
王 峰
( 东莱钢 自动化部 山
【 摘
莱芜
2 10 ) 7 14
要】 介 绍 了中小型 轧线倍尺剪切控 制 系统的硬 件 、 艺设备控 制流程和存在 的 问题 , 工 并详 细叙述 了
的积 分 长 度 。积 分 长度 与 固定 长 度 之 比 即是 实时 速度 与设 定 速 度 之 比。 同 时 , 据 预 先 设 置 的 比 根 较 策 略做 出 不 同处 理 : 当两 者 的 比值 在 09 和 .5 1 5 间 时 , 时 速 度 为设 定 速 度 乘 以 比值 ; . 之 0 实 当 两者的比值 小于0 5 , . 时 实时速度为设定速度乘 9 以 09 ; .5 当两 者 的 比值 大 于 1 5 , 时速 度 为 . 时 实 O 设定速度乘以 1 5若后两种情况都 出现时 , .; 0 操作 站 上 出对应 的报 警 , 提示 相关 人员 进行 处理 。
在优化过程 中, 需要分别计 算 出正常倍尺长 度 、 品材 总长 度 、 切 次 数 和尾 部剩 余 长 度 等 , 成 剪 然后 根 据 预先 设 定 的剩余 长度 策 略做 出不 同的 调 整, 所使 用 的主要公 式如 下 :
() 1正常 倍 尺长 度£ 计 算 : , 在操 作 站 画面 上分 别设 定定 尺设 定 长度 厶、 尺设 定段 数 Ⅳn 测元 定 …检 件 和 系统 采 集处 理 延 时 的修 正 长 度 L 第 一 段 补 ~、
倍 尺 改进 的 具体 过程 。 进 后 提 高 了 系统 控 制精 度 。 改
【 关键词 】 中小型轧 线 倍尺剪切 系统控制精度
I n v to n p i a i n o u t l n t h a i g Co t o n o a i n a d Ap l t f c o M l p eLe g h S e rn n r l i Te h o o y f rS ci n M i s c n l g o e t l o l
【 e o d ] ei d m l etn i, u i eeg er gss mcn oacr y K y rsM d ma a co l m lp n h ha n,yt t lcua w u n s l i m l t ll t s i s e o r c
莱 钢 棒 材 厂 中小 型轧 线 机 械设 备 采 用 达涅 利 轧 钢 系统 , 八 架 轧 机 连 轧 , 制 系统 采 用 A B 十 控 B A 40系统 , C5 主要 生产 棒 材 、 圆钢 、 钢 等 , 据 生 槽 根 产 需 要 对 轧 线 倍 尺 剪 切 控 制 系统 进 行 了改 造 , 进
Ⅳn+厶 ; ) 通过 这 种计 算 , 前 面 的倍 尺长 度和 将 后部 的 定 尺长 度关 联 在一 起 , 作 界 面友 好 , 操 保障 了两 种剪切 系 统 的统 一性 和连 续性 。 () 2 需进 行 优 化 的 总 长 度 的 计算 : 钢 材 当
通过对钢坯长度进行积分计算 , 提前预估 出 剩 余 总 长 度 , 而 算 出所 需 剪 切 的段 数 和剩 余 长 进 度 , 后 根 据 预 先 设 定 的 剩余 长度 策 略做 出不 同 然 的调整 ; 同时对成品材在线速度进行测算 , 对超 出 设定范 围的速度进行适 当处理 , 并在操作 站上显 示 对应 的报 警 , 示及 时 查找 原 因 , 一 步保 障长 提 进 度计算 的准确性 , 从而提高倍尺剪切精度 ; 同时降 低 短 尺材 的数 量 , 少冷 床堆 钢 的几率 , 减 提高 钢材 的成 材 率, 改进 系统 如 图 2 示 。 所
() 一
I ¨ 一 一 一 —,
: L . 哪
图 1 工艺设备控 制流程

6l一
第 3 卷 2 1 年第4 总第 10 0 02 期( 6 期)
启 动优 化 总 长 度 的计 算 , L 于 启 动 尾部 锁 定 策 B 用 略长 度计 算 ;X位 于末 架轧 机之 后剪 子之前 , 于 B 用 优 化 总长 度 的计算 、 头 、 度补 偿 、 切 速 切尾 ; B 于 C 用 第 一 段 倍 尺头 部 检测 , 位 于剪 子 后 面 , 它 并且 与 其 有一 定 的距离 。 轧线原有的剪切控制方式单一 , 能满足 目 不 前生 产 的需要 。原来 应 用 的倍 尺 剪切 处 理方 式 是

L — —

2 具体 实现 过程 轧 线倍 尺 控 制 改造 主 要是 针 对原 有 的数据 模
剪 切完成
型进行修正和改进 , 即对检测信号进行全程跟踪 , 采用数据流真伪识别和冗余功能 , 保障数据采集 的健 壮 性 , 同时 采 用 成 品 材 在 线速 度测 算 和轧 线 倍 尺优 化 等 , 高倍 尺剪控 制精 度 。 提
第 3 卷 2 1年 第 4 ( 0 02 期 总第 10 ) 6期
也 G电Ge鲁 8 雷8譬86电 6电 电咕 G也雷8雷8雷8G 雷8 邑 G皂G电雷以 %
定值 , 当每 一 支新 钢 坯 的头 部 依 次到 达 B — D、 X HM
C— B HMD时 , 发 预 制 的 积 分 器 并 计 算 出两 者 间 触
L 0 x+ x c+L l一( l £ B BT o 积 s T+L6) 8 sr _
其 中Lm 为用 于优 化 O T HMD与 B _ MD 。 P_ XH 之 间 的 钢 材 长度 , 计 算 过 程 是 : O T H 其 当 P _ MD检
6 2-
现 代 化管 理
速 度 是 启 参
— —
尾部 离 开启 动优 化算 法 的 O T HMD时 , 算 优 化 P— 计 总长 度 , 分为 以下 三种情况 : 共
r0 x+ B 一 ( s H+ l £ l sT+L6) 8 8 s T
L T={ oB Bl + 积 一( f+ I +L T T O 盯x+ xc L l L sT s ) 1 0 p 8 6

所检 测 的剪 子 实际 位 置, 通过 P S H1 写 定 而后 O W_ (
位模 板 D D 10 ) 成 数 据 库 与 传 动 通 讯 ; 果 S P4B 形 如 现场 检测 元 件检 测 到钢材 时 , 过操 作站 所设 定 的 通 速度 基 准 来 进 行 LN _ ( 度 积算 器 ) 度 积 分 , IT HI长 长 如 果 长 度 达 到 所 设 定 的 长 度 时 , 动 S A T Hl 启 TR_ ( 动 脉 冲计 数 模 板 D D 10 , 过 D C 11 启 S P5 )通 S S3 模 板 通 讯 给 D V 0 系统 来 控制 电 动机 , C 70 由电动 机驱 动剪子 动作 , 现控 制功 能 。 实
末 架 轧 机 的 出 口速 度 ; 当头 部 到 达 B X时 , 取 积 读 分 器 的值 , 应用 秒 流 量 相等 的原 则 , 即等 于二 者 之
间钢 坯 对 应 的成 品材 长度 。 。为 B — X HMD与 S 8 子 之 间 的实 际 距 离 ; 积 1剪 L 为 自从 上 次 剪 切 完
定尺长度和分段次数设定
现代化管理
倍尺长 度计算
剪后HM 检测到钢坯 l D
l 钢坯尾部离开H 一 MD 5H
触发倍尺剪积分计算 I
轧件实时测速修正 l
I 剩余总长度估算
剪切次数和尾部长度估算 1l
每段倍尺长度恒 定 , 将剩余 的尾部直接加在最后 段倍尺上 , 由于轧 线所 轧 的钢坯 长 短 不一 , 时 有 因最后一段倍尺过长 , 上不 了冷床而造成堆钢 ; 而 且 容 易 在 后 部 定 尺 剪 切 时造 成一 根过 长 或 过 短 , 形 成 大 量 废 品 。基 于 以上 原 因 , 对 原 有 的数 据 针 模 型 进行 分 析改 进 , 取 了一 系 列修 正 措施 , 一 采 进 步提 高其 控制 精度 , 以根 本解 决上 述 问题 。
21 物料 跟 踪 .
图 2 倍尺改进系统
2 . 具体 计 算 过 程 .1 2
在 轧线 上采 用 完 善 的 物 料 跟 踪 功 能 , 障数 保
据采 集 的健 壮 性 ; 于重 要 的 检测 元件 , 对 一方 面 进 行 防干 扰 、 波 等 处 理 , 时建 立 全 线 物 料 跟 踪 , 滤 同
‘ 。 。 —


倍 尺 剪 是 由 直 流 电 动 机 驱 动 , 动 机 轴 上 有 电
个 增 量 型 编码器 用 于位 置 反 馈 。编 码器 通 过 元 素 P S — 读 定位 模板 D D 10 ) 取 编码 器 O R Hl ( S P 4 B来读

检测器 ( M )分别起启动优化计算 、 H D, 预积分 、 速 度积分 、 尾部锁定等重要作用 , 具体工艺设备控制 流程 如 图 1 示 , 中 H代表 水 平 轧 机 , 表立 所 图 V代 式 轧 机 , 代 表分 段 剪 , 代 表 HMD( 中 S ,1 、 s 图 6 S2 其 他 轧 机 及 HMD未 画 出 ) P L和 C 。O T B分 别用 于
根据机架间的咬钢信号 、 活套信号和 H D M 信号 , 共 同来 完 成 信 号 采集 功 能 , 时 监 测 钢 坯 在 轧线 中 实 的实际位置 , 通过连续 的采集信号形成 了完整的 物料 跟踪功能 , 可有效屏蔽检测信号 闪烁造成的 假头假尾问题 , 同时增加检测信号真伪识别功能 , 减 少 错 误 输 入 信 号 对 系 统 的 影 响 ; 一 方 面 对 部 另 分 监 测 元 件 做 出冗 余 方 案 , 以便 在 故 障情 况 下 实 现 无扰 切 换 , 障数 据 采集 的健壮 性 , 少 因 监测 保 减 元 件故 障而 造成 的停机 时 间 。
在倍 尺剪切控制过程 中, 涉及 到 多个 热 金 属
步提 高其 控制 精 度 。
1 硬件 配 置 轧 线 倍 尺控 制 改 造 主要 针 对倍 尺 剪 。 中小 型
轧 线共 有 三 台剪 子 , 分别 为 s ,1 ,1 ,6 6 S2 S8 s 为切 头 切 尾 剪 , 1 ,1 为倍 尺剪 , 据 钢 材 的 型 号 二 选 S2 S 8 根
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