油气管线隧道塌方处理技术
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油气管线隧道塌方处理技术
刘娜娜
【摘要】介绍了油气管线隧道断面小、坡度大等特点,并结合隧道施工中的塌方案例,分析了塌方产生的原因,提出了设置地表截水沟、塌方区相邻成洞段加固、塌方
区后掘进及支护等一系列处理措施,实践证明,各种措施可操作性强,收到了良好的施工效果.
【期刊名称】《山西建筑》
【年(卷),期】2015(041)005
【总页数】3页(P151-153)
【关键词】油气管线;隧道;塌方;处理技术
【作者】刘娜娜
【作者单位】中石化石油工程设计有限公司,山东东营257000
【正文语种】中文
【中图分类】U458.3
油气长输管道穿越山岭时,受地形和管道敷设要求限制,通常采用隧道穿越。
由于隧道所处地层往往复杂多变且难以预见,在遇到围岩突变或不良地质时,常常发生不同程度的隧道塌方。
而油气管线隧道一般具有断面小、洞身长、坡度大、工期紧、不利于平行施工和大型机械作业等特点,一旦发生坍塌,不仅抢险难度大、延误工期、大幅度地提高工程费用,甚至出现对人身的伤害,如果处理不当,还会给工程质量带来隐患,危及管线安全。
本文针对隧道施工中的一个塌方实例,分析原因,
提出处理措施,总结经验教训,为类似的工程提供参考。
1.1 隧道概况
甬台温天然气输气管道工程是浙江省天然气管网的重要组成部分,输气管道全长460.132 km。
洞口庙隧道是其中一条山岭隧道,位于浙江省宁波市宁海县,进洞口位于甬台温高速铁路西侧,出洞口位于宁海县洞口庙水库西侧。
隧道全长
827.53 m,坡度5.0%。
隧道净宽3.2 m,净高3.0 m,净断面积8.54 m2。
隧道内敷设输气管线、输油管线、光缆各一根,采用支墩敷设方式。
隧道最高点高程为260.80 m,最低点高程57.82 m,最大埋深196.8 m。
隧道内分布围岩为Ⅲ级~Ⅵ级。
1.2 工程地质条件
工程区位于华南褶皱系Ⅰ2构造单元东北部,Ⅱ级构造单元属浙东南褶皱带(Ⅱ3),Ⅲ级构造单元属丽水—宁波隆起(Ⅲ7),Ⅳ级构造单元属新昌—定海断隆(Ⅳ9)。
根据浙江省区域构造图,隧址区及其附近通过的区域性深大断裂主要有:⑨衢州—
天台大断裂;镇海—温州大断裂。
以上各深大断裂形成了区域内主要的构造格架,并控制了本区域内次一级断裂的发育和地貌形态的形成。
1)隧道所在区域内主要分布有上侏罗统火山岩,由新至老为第四系全新统(Q4)及侏罗系(J):
第四系全新统(Q4):冲、洪积分布于隧道出口下部的河流阶地、漫滩上,主要由
砂卵石、黏土组成;残坡积分布于低山~丘陵区的斜坡地带,主要由粉质黏土组成;崩坡积分布于低山~丘陵区的陡坡脚,主要由块、碎石土、粉质黏土组成。
侏罗系(J):主要由花岗岩、安山岩等组成。
2)隧道进出口段及通过区基岩均以侏罗系(J)火山岩为主,表层均分布有第四系全新统残坡积土):
第四系残坡积土):灰黄色,中密,碎石含量50%~55%,粒径1.5 cm~2 cm,
下部含量略有增加,粘性土含量约占40%。
其中0 cm~0.3 cm为耕植土,含少量植物根系。
晚侏罗世鹤溪超单元张山岱单元组(J3z):分布于隧道通过区的大部分地段,岩性为紫红色花岗岩,节理、裂隙稍发育,岩石呈块石结构,属坚硬岩,RQD值为30%~80%;以及黄灰色安山岩,节理、裂隙发育,岩石呈碎块状镶嵌结构,属坚硬岩,RQD值为10%~30%。
1.3 水文地质条件
隧址区为构造侵蚀~剥蚀丘陵地貌,由于附近构造的影响,断裂稍发育,节理裂隙发育。
隧址区主要赋存基岩裂隙水,主要通过裂隙、溶隙接受降水的渗入补给,并在侵蚀基准面控制下,沿裂隙向基准面运动;裂隙既是地下水的储存空间,又是地下水的补给和运移通道;受岩性组合影响和补给方汇水式的制约,含水岩组的富水性弱~中等,泉流量一般小于3.0 L/s。
隧道通过区域南侧有小溪通过,流量约10 L/s。
局部山沟地带在雨后可形成暂时性水流。
1.4 塌方段隧道原设计参数
采用Ⅵ型衬砌,支护参数为:超前支护采用φ89管棚注浆支护,长15 m(搭接2 m),环向间距40 cm,外插角2°,每环17根。
初期支护采用Φ6钢筋网全断面铺贴,间距25 cm×25 cm;φ22普通水泥砂浆锚杆,长2.5 m,间距80 cm,梅花形布置;Ⅰ12型钢工字钢架,纵向间距80 cm,每榀钢拱架之间采用Φ22钢筋连接,环向间距50 cm;喷射C25早强混凝土,厚18 cm。
在围岩和锚喷支护变形基本稳定后及时进行二次衬砌,二次衬砌采用C30模筑钢筋混凝土,厚35 cm。
2.1 隧道塌方情况
洞口庙隧道于2013年4月16日开挖至0+087处,此处位于隧道进洞段,主要
为全风化闪长岩、粉质粘土混碎石,围岩为Ⅵ,Ⅳ级分界点,且存有一条软弱破碎带,本处隧道覆盖层厚度17 m。
施工期正值雨季,雨水较多。
围岩开挖暴露后,掌子面出现滑块,拱部也出现小掉块,有范围扩大迹象。
施工人员立即采用C25喷射混凝土对围岩面进行初喷封闭,但由于坍塌陆续发生,范围逐渐加大,喷射混凝土也随之塌落,无法继续初喷施工。
至16日中午,隧道顶部坍塌高度达3 m左右,深度约2.5 m,塌空区暂时处于稳定状态。
为防止坍塌继续扩大,在能确保施工人员安全情况下,采用架设棚架法进行支护。
施工过程中,塌空区再次发生坍塌,顶部持续发生掉块,且伴有大块掉落,把已紧急架好的1榀钢拱架和搭设中的棚架(3根4.5 m长φ89钢管、13根4.5 m长φ42钢管)砸塌。
至16日晚11点,塌
方石碴已填满该处洞身,塌方长度约4.1 m,高度达6 m左右。
2.2 塌方原因分析
根据现场开挖情况,分析塌方的原因,主要有以下几点:
1)隧道进洞段围岩为全风化安山岩、粉质粘土混碎石,隧道渗水量大于125
L/(min·10 m),围岩经常渗水,地下水状态为Ⅲ级。
受附近构造的影响,区内次
级小断裂稍发育,节理裂隙发育,土石结构松散、均匀性差,强度和稳定性极差,围岩稳定时间极短。
2)隧道塌方段位于Ⅵ,Ⅳ级围岩分界处,且存有一条软弱破碎夹层,隧道覆盖层只有17 m,覆盖层较薄。
3)隧道施工期正值雨季,塌方发生前有较大降雨,由于围岩结构松散且埋深较浅,受地表水下渗软化影响,导致土层含水量增大,力学性能急剧下降,施工中没有针对雨季施工提前采取相应的措施。
4)在地质不良段没有按设计要求施作超前支护措施,也没有采取其他同等级的支护措施,导致支护强度及安全储备不足。
5)雨季施工未得到充分重视,没有按照设计要求采用分部开挖、支护和监测,发现隧道内围岩变形时,没有及时采取有效的应急措施。
6)初期支护及二次衬砌施作不及时,未能使围岩面封闭,不能充分发挥围岩的自承能力,在软弱围岩段仅依靠工字钢架或超前支护不能确保围岩稳定。
坍塌一旦发生,易引起范围扩大。
3.1 塌方处理原则
1)安全可靠,塌方处理方案必须保证施工安全,做到万无一失;2)快速有效,塌方处理时间要最短,节约工期,可操作性强;3)保证质量,塌方处理方案必须保证工程结构质量,不得留有任何隐患;4)经济合理,塌方处理要符合经济性要求,尽量减少投资。
3.2 塌方处理方案
根据塌方现场情况及围岩变形分析,针对塌方对周围的影响分别进行处理(见图1)。
1)设置地表截水沟。
为防止地表水继续下渗,软化围岩,在塌方区顶部地表相应位置即0+100附近设置一条截水沟,将地表水引至塌方影响区域外。
截水沟底宽
1.0 m、深0.5 m,边坡1∶1,采用M10水泥砂浆砌石结构,沟底做5 cm厚水
泥砂浆抹面。
2)塌方区相邻成洞段加固。
洞内塌方往往会波及前段围岩和已施工完成的支护结构,造成围岩松散脱落和塌方扩大,为了确保施工安全、保护成洞段结构安全,需要先加固塌方区附近的未坍塌部分。
故对隧道0+074.8~0+084.8段拱部和边墙采用
喷锚支护进行加固。
普通水泥砂浆锚杆长2.5 m,φ22 mm,间距15 cm×15 cm,喷射混凝土采用C25钢纤维混凝土,厚8 cm。
3)塌方区处理。
利用塌方发生后围岩处于相对暂时稳定的状态,抓紧时间沿坍塌面设外层初期支护。
先在塌方处外面架设一榀拱架,再沿拱架拱部钻设φ89×4.5 mm、长5 m管棚,环向间距15 cm。
管棚采用镐头机顶进。
管棚安装完成后,
对隧道内塌方石碴采用15 cm厚C25喷混凝土进行封闭,再对管棚灌注水泥砂浆。
注浆完成后,开始逐段清理塌碴,并及时跟进钢拱架、钢筋网锚喷支护。
钢拱架采用Ⅰ12工字钢架,间距30 cm,每榀钢拱架之间采用φ22钢筋连接,环向间距
50 cm,并在拱脚、墙脚部位各设一根φ22 mm,长3 m水泥砂浆锁脚锚杆。
钢筋网采用Φ6钢筋,间距25 cm×25 cm,全断面铺贴;φ22 mm普通水泥砂浆
锚杆,长2.5 m,间距80 cm;喷射C25早强混凝土,厚18 cm。
塌腔内采用
C25泵送混凝土填充,根据围岩情况采用锚杆对泵送混凝土两侧进行加固。
4)塌方区后掘进及支护措施。
待塌方段处理完成后,采用小导管注浆对掌子面加固。
隧道继续前进施工时,应按Ⅵ型设计断面进行开挖,并加强支护:超前支护采用
φ42×3.0 mm超前小导管,长4 m,环向间距30 cm,排距1.8 m;初喷钢纤维混凝土厚5 cm;钢拱架采用Ⅰ12工字钢架,间距30 cm,每榀钢拱架之间采用
φ22钢筋连接,环向间距50 cm;钢筋网采用Φ6钢筋,间距25 c m×25 cm,
全断面铺贴;φ22 mm普通水泥砂浆锚杆,长4.0 m,间距80 cm;喷射C25早强混凝土,厚10 cm。
加强支护长度根据实际围岩地质情况确定,且不应小于10 m。
3.3 施工注意事项及安全措施
1)首先对成洞段进行加固施工,防止塌方进一步扩大。
2)在塌方段进行清碴、支护时,应安排专人进行监测、指挥,发现险情时人员应及时撤离。
3)开挖应坚持“短进尺、少扰动、弱爆破、快封闭、勤量测”的指导方针。
4)隧道继续前进施工时,应严格控制步长,每循环进尺控制在50 cm以内,围岩地质情况好转后,再作调整。
5)采用台阶法开挖,增强掌子面稳定性。
6)要密切关注成洞段及塌方区地表稳定情况,后期施工应按设计要求进行监控量测,并及时记录、反馈。
隧道进出口段往往地质情况复杂,围岩软弱破碎,现有的勘察技术手段难以精确的预测所有的地质变化。
施工中应对此类情况加以重视,特别是雨季施工时,必须意
识到危险因素的大幅度增加。
面对复杂多变的地质条件,施工单位的技术水平、施工经验和应变能力就显得极为重要。
“动态施工”是隧道施工的基本原则之一,隧道施工的各种决策都要在施工阶段的地质条件、量测变形、质量控制的基础上进行,所以在“动态施工”中,监控量测的作用是不能忽视的。
动态施工和动态设计密不可分,设计单位提供的设计图纸,在没有通过实践检验前,始终是具有预设计的性质,而真正的设计是在施工过程中完成和完善的。
所以施工和设计的信息交换,特别是施工中出现与设计图纸不符的情况时,与设计及时沟通进行设计变更,对提高效率、降低成本、减少风险起着十分重要的作用。
新奥法施工以维护和利用围岩的自承能力为基点,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分,因此围岩和衬砌的整体化应在初期衬砌中就及早完成,以保证衬砌环的稳定与完整。
对软弱围岩而言,在洞身开挖完成后应及时进行初期支护和二次衬砌,不应因为抢工期、片面追求进尺、省投资等原因抱有侥幸心理,不支护、少支护或拖延支护时间。
否则一旦隧道内发生塌方事故,因为隧道断面较小,不利于大型机械作业,通风、运输不便等特点,通常难以快速处理。
如果处理措施不当,还可能造成更大范围的塌方,对施工人员的人身安全造成威胁。
塌方处理往往工期长,费用高,应引起施工人员的高度重视,并且要彻底根治,否则得不偿失。
本文针对洞口庙隧道塌方事故,介绍了塌方情况,分析了塌方原因,并采取了相应的工程处理措施,取得以下结论:
1)全风化闪长岩、粉质粘土混碎石胶结程度差,遇水软化,力学性能低,强度和稳定性极差,雨季施工应特别注意地表水下渗影响。
2)针对塌方事故,采取了加固成洞段、封闭掌子面、注浆固结、泵送混凝土回填等措施,效果良好。
3)在软弱围岩段施工,超前支护和监控量测是施工安全的前提和保障。
在洞身开挖之后必须立即
进行支护工作,强支护是施工中的关键措施。
4)导致塌方的原因是多种多样的,通常地质上突发的因素是决定性的,因此加强施工地质工作是避免和防止塌方的根本手段。
5)除了自然因素外,工程和人为的原因仍占有相当的比重。
如果在施工管理和技术上认真的改善,就会使塌方事故得到有效控制。
【相关文献】
[1] 关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.
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