蔡家溪_1主变大修施工方案

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2010年7月9日,#2冷却器接触器接触不良, 更换继电器 个。
2010年7月13日,主变油位异常报警,现场实施带电放油,
4、目前存在的问题
经了解运行、试验情况,通过现场实地查勘,该变压器主要存
在如下问题:
1)油中总烃超注意值,最近一次数据2011年3月1日进
行,总烃达415卩L/L超注意值。三比值编码:022;分析为故障性质:高温过热(>700C);
卜一天有效工作时间,故申请停电检修时间为十一天。
1、检修项目时间分配表
时 间
序列
主要检修项目


拆除主变二侧的外引接线,进行修前试验
拆除二次接线
注干燥空气排油,并开始进行绝缘油处理
依次拆卸吊下咼压套管、中压套管、中性点套管、低压套管、上部散热 器油母管、散热片、调压开关芯体,拆卸瓦斯继电器、压力释放阀、 温度计、二次端子箱、调压开关操作箱、电缆及护管等
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、检修前评估
1、检修设备基本情况:
220kV蔡家溪变电站#1主变,特变电工衡阳变压器厂2005年9
月出厂,同年12月份投入运行(由省送变电公司负责安装) ,型号:
SFPSZ10-12000a20,冷却方式:强迫油循环导向风冷(ODAF。2010
年8月3日的色谱分析发现总烃异常增长,由2010年3月15日的
2010年9月2日测试铁芯接地电流为mA,夹件接地电流mA
使用60A-20 mA-2mA钳形电流表,MULTI-110,3591#)
(5)检修消缺情况:
a、2007年1月15日发现220kV侧A相升高座底座轻微渗油、10kV侧升高座轻微渗油(一般缺陷),3月12日,结合投运第一年的
检修,对220kV侧A相升高座底座进行焊接(焊接后对主变进行了色 谱分析,正常)、10kV侧升高座紧固。
2)漏磁检查
停电前对改变压器进行全方位红外精确测温, 查找是否有局部漏
磁偏大导致过热现象。
基本实验顺序:
停电前:对该主变进行全方位红外精确测温,油糠醛、油金属离
子及腐蚀性硫试验
主变停电后先进行直流电阻测量未发现异常再进行低电压空载
实验。
通过以上试验手段如任然未能找到故障点, 建议对改变压器进行 非常规监视运行。。
出厂日期:2005年09月 投运日期:2005年12月
3、历年运行、试验情况
(1)高压试验情况:
2007年3月24日进行了第一次也是目前为止唯一的一次试验, 未发现任何异常。
(2)色谱分析情况:
自投运到2010年3月15日的色谱数据一直正常,总烃未超过
10卩L/L,2010年8月3日进行高温定检,发现总烃为卩L/L,较3月份
b、2007年5月25日,瓦斯继电器集气盒玻璃破裂 (一般缺陷),
6月12日更换。
C、2009年5月26日,主变110kV中性点避雷器更换(反措要
求),10kV侧升高座底座紧固(2007年11月6日发现10kV侧升高座
d、2009年9月15日,主变压器本体端子箱电流端子排烧坏 (严
重缺陷),当天更换端子排后恢复正常,电流回路检查正常。
蔡家溪
湖南省电力公司超高压管理局
20xx年x月xx日
批准:
年月
审核:
年月
编写:
20xx年xx月xx
封面
审核
、检修前评估
二、人员组织及分工
三、检修项目的执行流程
四、检修质量的过程控制
五、执行过程的组织控制
六、检修工程关键点控制
七、危险点分析及预控措施
八、施工场地情况说明
九、附图附表
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2)第II组冷却器潜油泵损坏;
3)冷却器第三组油流继电器安装母管底部放油阀渗漏,瓦
斯继电器及集气盒渗漏。
5、检修策略及预估
1、对于总烃超注意值且持续增长,通过油色谱的三比值编码
为:022;分析故障性质为:高温过热(>700C);
初步分析:通过初步红外测温未发现局部过热,排除漏磁原因; 铁芯、夹件引出线接地电流较小, 排除了铁芯多点接地环流过大原因;
8卩L/L增长为卩L/L,立即引起高度重视,8月又进行2次跟踪分析,
8月31日总烃达卩L/L超注意值,按照省公司要求;截止到目前为
止,已进行了13次色谱分析,最近一次的色谱分析在2011年3月
1日进行,总烃达415卩L/L超注意值。详细色谱数据见附件:蔡家
溪#1主变色谱数据表 。
2、技术性能参数
主要的铭牌参数如下:
2、第II组冷却器潜油泵损坏
更换同型号合格新品
3、对于三处渗油处更换密封胶垫,要求胶垫压缩量为1/3.
项目负责人:刘秋平
技术负责人:罗能雄、魏力
现场总负责人:
肖勇
工作负责人:
柳柏
起重负责人:
周自强
试验负责人:
熊云
现场质检员:
方毅平
油化负责人:
李哲文
现场安全员:
朱长林
现场消防员:
秦树林
工具材料员:
余帆
已明显增长,紧接着又进行2次跟踪测试,总烃呈上涨趋势, 8月31
日总烃达卩L/L超注意值。
(3)红外测温情况:
自投运到2010年7月的红外测温未发现过热现象,2010年8月7日检测发现一般缺陷1处:#1主变110kV套管C相线夹抱箍温度92C(负荷电流185A,环境温度28C);8月28日跟踪测温,C相 线夹抱箍C(负荷电流229A,环境温度23C)。
9月2日对变压器本体和潜油泵进行红外检测,当时油温42C,第#2、#4组潜油泵开启,未发现潜油泵异常,未发现变压器外部漏 磁引起的局部过热现象,#1主变110kV套管C相线夹抱箍温度C(负 荷电流315A,环境温度C)。检测报告见附件(蔡家溪#1主变2010年9月2日红外检测报告)。
(4)铁芯接地电流测试情况:
整体油温未见异常偏高,排除冷却系统效果不佳原因;
检查分两步进行:
第一步电回路检查
测量变压器直流绕组,与交接试验值比较如发现明显偏大,
热痕迹。
第二步对该变压器的磁路检查
1)铁芯查
对变压器做低电压空载试验; 通过比较三相铁耗, 查找故障相,
在吊开变压器钟罩后首先目测铁损偏大相铁芯有无明显过热痕迹; 如 未发现,再用摇表逐级测量变压器铁芯绝缘查找。
油务负责人
: 谭 禹
工作班成员:
五分局检修室
15人
技术监督分局高压室
技术监督分局油化班
2人
二、人员组织及分工
5人
对外有关联系工作由罗能雄负责
、检修项目的执行流程
本次是故障性检修,完成本次工程需要十天有效工作时间。考虑到本次 工程的特殊项目,特别是在吊罩后查找发热故障点查找及处理,有可能当 天不能全部完成,要进行二次吊罩处理,这样将导致增加一天工作时间即
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