500KV系统波动分析报告(5月18日)
某厂500KV升压站II母母线跳闸异常分析
是否需
要专业
主管进
一步
分析
否
是
专业分析:
专业主管:
年月日
运行部意见
年月日
备注:1、运行班组发生不安全事件后及时分析后上报运行部专业主管与安全员。
2、如有必要,由运行部专业主管与安全员负责组织分析。
5023DLRCS921A保护动作,A、B、C三相跳闸位置动作;
16:32:57 500KVII母保护I、II母差保护动作。
500kvII母母线跳闸后所引起的故障清单如下:
1)、#1机组A、B空预器主马达均跳闸;
2)、#2机组A、B空预器主马达均跳闸;
3)、#3炉A、D给煤机皮带电机跳闸状态2信号发(未跳闸);
运行部不安全事件运行分析
分析
题目
500KV升压站II母母线跳闸
分析班组
四值
事件时间
事件前
运行工况
#1机组负荷470MW,#2机组负荷470MW,#3机组负荷480MW,各机组运行稳定。500KV升压站双母运行,第一、二、四串合环运行,第三串5031运行、5032、5033检修状态,532B停运检修。天气晴,西北风5~6级。
4)、#2机汽轮机#8瓦振动由73.6μm快速增加到229.3μm后迅速恢复,#1、3机汽轮机轴瓦振动也不同程度升高(未达到报警值);
5)、化学专业:综合水泵房#1工业水泵、#1生活水泵跳闸,#1凝结水加联氨泵、#1、#2磷酸盐加药泵跳闸;
6)、脱硫专业:#3增压风机#1液压油泵、#3增压风机轮毂加热器、#3氧化风机隔音罩冷却风扇、#3吸收塔#2除雾器冲洗水泵、#3炉挡板密封风电加热器、#1吸收塔#1石灰石浆液供应泵、脱硫400VPCA段废水电源进线一(进线二联动成功)、#3除雾器冲洗水泵;
500kV超高压输电线路常见故障分析
500kV超高压输电线路常见故障分析摘要:500kV超高压输电线路是否安全、可靠,直接影响电力系统稳定性。
当电网处于运行状态时,超高压输电线路故障频发,使电力系统出现诸多安全漏洞。
文章简要论述500kV超高压输电线路常见故障,提出具体故障查找及处理防范方法,构建良好的电力系统运行环境。
关键词:超高压;输电线路;常见故障500kV超高压电力系统综合性和系统性兼备,实现发、输、配电一体化。
在电力系统中,输电线路非常关键,会对电网系统产生直接影响。
任一疏忽或漏洞,都可能造成严重的电力经济损失。
电力工作人员要探索500KV超高压输电线路故障原因及具体情况,从根本上规避和解决。
1 500kV超高压输电线路常见故障以某地区为例,该地500kV电网线路共计27条,总长度约2732.43km。
据统计,2015-2018年间,一共发生跳闸事故32起,其中多由雷击引起,占总事故概率45.6%,污闪导致的事故占23.4%,风偏事故18.5%,其他事故占比12.5%。
1.1雷击引起跳闸事故直击雷、感应雷、反击雷、绕击雷都会引起500kV超高压输电线路跳闸事故。
其中,直击雷不常发生,但危害巨大。
一旦线路受反击雷影响,输电杆塔电位回升高。
倘若杆塔电位和导线上感应过电压之间的电位差比绝缘闪络临界值大,会增加闪络发生概率。
出现绕击雷,输电导线电位也会随之升高,发生绝缘。
感应雷会使感应电压升高,对导线绝缘性能产生破坏[1]。
经统计,绕击雷在500kV超高电压输电线路中比较常见,也是引起跳闸事故的主要原因。
采取一次强送点操作处理事故,不可在雷雨季节检修。
1.2污闪导致跳闸事故在500kV超高压输电线路中,也会因污闪导致跳闸。
当外部天气比较干燥时,污秽层电阻增加,很少发生闪络。
然而,外部环境潮湿,污秽层导电性能比较强,电阻低,该环境下,污闪现象频发,尤其是大雾天气,更是增加了该类型故障发生概率。
1.3大风造成的跳闸故障500kV输电线路背景下,风偏会引起架空导线对杆塔构架、架空导线放电,还会发生相间短路故障。
500kV输电线路舞动分析及治理论文
500kV输电线路舞动分析及治理【摘要】本文根据舞动时导线的受力情况及舞动原因分析认为,线路走向、地形地势、气象条件及线路结构参数等因素造成了舞动。
并提出有效的治理措施,保证线路安全稳定运行,避免舞动造成的损失。
【关键词】500kv输电线路;导线舞动;原因;措施随着社会对电力需求的迅速增长,超高压输电已成为发电容量和用电负荷增长、输电距离延长的必然选择,更是电力工业发展水平的重要标志。
但是,从近几年超高压输电线路事故统计分析资料来看,线路舞动问题已成为威胁线路安全的最主要因素之一。
舞动造成的危害是多方面的,轻则发生导线混线、相间闪络、跳闸;重则造成杆塔螺栓松动、脱落,金具及绝缘子损坏,导线断股、断线,甚至倒塔事故。
因此,对超高压输电线路舞动的研究与治理尤为重要。
1.舞动的力学分析取任意长为l的微段作为研究对象。
仅有重力g′作用时,导线所承受的应力t为静态应力。
当导线受重力g′、风激励p、电动力f、空气阻力d等力共同作用时,导线所承受的应力t为动态应力。
如下图1所示:图1 l段线路受力情况图2 导线覆冰截面图当舞动发生时,导线迎风侧上半部形成截面为月牙状覆冰,致使导线截面趋于椭圆形。
如图2所示。
由于导线单侧呈月牙形翼面,改变了导线的几何形状。
当强风横向吹过时,导线原来的空气动力特性发生改变,风激励在导线上部通过的气流速度增大,压力减小,在导线下部通过的气流速度减小而压力增大,因此可将风激励分解为升力fl和阻力fd。
当阻力fd、导线自重g′、覆冰共同作用时,导线向下运动,导线轴向应力t也随之变大,与升力fl、空气阻力d的合力,使导线产生1个向上运动的反作用力,这样,导线就会产生上下方向的加速运动,即“弹簧效应”。
同时,偏心覆冰使导线受到偏心载荷g、电动力f共同作用,产生扭矩fm。
随着覆冰厚度不断增加,fm也不断增大。
当fm小于导线自身刚度时,导线就会绕轴线方向产生反向的扭转力。
线路的垂直振荡与扭转振荡的频率耦合时,就会产生舞动。
500kV线路跳闸原因和动作情况分析
施, 以保证 “ … 关键词 : “ …
中图分类号 : T M 6 2 1 . 5
0 引言
内蒙古 大唐 国际 托 克托 发 电有 限责 任 公 司 ( 以
1 跳 闸 过 程
2 0 1 2—1 1— 0 3 , 托 电公 司 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 8
5: 0 2 9 , 3机组手 动停机 , 0 5 : 3 0 , 申请 退托源 侧线 路 串
补, 0 5 : 5 5 , 串补 退 出完 毕 。0 6 : 2 3 , 5机 组 手 动 停机 , C l 6 : 2 5 , 2机组手动停机 , 仅保 留 4 , 8 2台机组运行 ,
,
机 组 正常运 行 , 6 , 7机 组 处 于 停 备 状 态 , 全 厂 负 荷3 2 0 0 MW , 2 0 1 2—1 1 — 0 3 T 1 6 : 2 2, 由于 雨雪较 大 、
8 机组运行负荷为 3 0 0 M W。
2 跳 闸原 因分 析
2 . 1 5 0 0k V线 路异 常原 因分 析
4回线 路 、 源 安 2回线 路 和源 霸 2回线 路 的安 全 稳
定 运行 对 电网 、 托 电公 司机组 的安 全运行 至关重 要 。
即启动全 厂对外停 电预案。使停机 过程平 稳 过渡 , 保
证 机组稳定运行 。1 1 — 0 5 T 0 5 : 2 6 , 1 机组 手动停机 ,
下简 称托 电公 司 ) 5 0 0 k V 线路 经 托 源 4条 线 送 至 浑 源 开关 站 , 浑 源站 经 源安 5 0 0 k V 2条 线 路送 至 北 京 安 定变 电站 、 经源 霸 5 0 0 k V 2条 线路 送 至河 北 霸 州 变 电站 。在 浑源 开关 站对 托源 4回 、 源安 2回 、 源 霸 2回线 路加 装 固 定 串联 补 偿 装 置 ( 以下 简 称 串补 ) , 为 抑制 浑源 加装 串补 后在 托 电公 司机组 中产 生 的次 同步谐 振 ( S S R) 、 异 步 自激磁 电气 谐 振 问题 , 在 托 电 公 司 8台主 变压器 的高压尾 与 中性 点之 间加装 了阻 塞滤波 器 ( B F) , 同 时 加 装 轴 系 扭 振 保 护 装 置 ( T S R) 、 阻塞 滤 波 器 保 护 和 异 步 自激 磁保 护 。托 源
一起500kV线路及母线跳闸事件的分析
一起500kV线路及母线跳闸事件的分析摘要:电力输电线路发生故障时,视故障点的位置不同、故障的类型不同、电力系统的运行方式不同,对电力系统产生的影响也有所不同。
为此,电力工作者也做出了大量的研究分析,但是,大多数的研究分析将重点放在对电力输电网的影响上,而对于电源即发电厂影响的研究分析却不多。
其实,当电力系统发生相间短路,特别是发电厂近端线路发生相间短路时,故障切除前,发电厂母线电压大幅降低,此时的母线残压对发电厂安全稳定运行产生的影响是不容忽视的。
关键词:500kV线路;母线跳闸;分析引言当电力线发生故障时,对电力系统的影响会因故障点的位置、故障类型和电力系统的运行方式而异。
为此目的,电力工人也进行了大量的研究和分析,但大多数研究侧重于对电力运输网络的影响,而很少研究电力的影响,即发电厂。
事实上,当电力系统短路时,特别是电厂的近线,在拆除故障之前,电厂的母线电压大大降低,残馀母线压力对电厂安全稳定运行的影响不容忽视。
不足之处提出了改进建议,总结了处理过程中的经验以及预防和控制此类事故的措施,为电气系统中此类事故的处理和预先订购提供了参考或参考。
1线路跳闸事件经过某厂一期主控室550kV厂用模拟盘通秀2666线“931A保护动作”、“103B 保护动作”、“第一组线圈跳闸”、“第二组线圈跳闸”、光字牌声光报警,通秀2666线开关跳闸,开关绿灯闪光,有功、无功、电流指示突变为零。
检查通秀2666线路保护装置及就地柜,情况如下:(1)通秀2666线路931超高压线路保护装置“跳A”、“跳B”、“跳C”灯亮,操作箱“TA”、“TB”、“TC”灯亮。
(2)通秀2666线路103B超高压线路保护装置“跳A”、“跳B”、“跳C”灯亮,失灵启动“跳相邻/跳其他”启动掉牌。
(3)一期220kV升压站通秀2666线路就地柜,通秀2666开关在分位,指示正确,无其他异常情况。
2事故前运行方式(1)220kV母线、电路及配电组双母线转动550kv的运行,2012型热备盘女开关;550 kv I,II线路I/O,550 kv II线路II。
500kV超高压输电线路电磁环境影响因素及对策
500kV超高压输电线路电磁环境影响因素及对策超高压输电线路是电力系统中起到重要作用的一种电力线路。
随着能源需求的增长和电力系统的发展,超高压输电线路的建设越来越普遍。
然而,超高压输电线路建设和运行过程中,电磁环境问题也逐渐引起人们的关注。
超高压输电线路电磁环境主要受到以下几个因素的影响:线路的高压电磁场、地线的接地电流、线路的辐射电磁场、线路的短路电流等。
这些因素可能会对周围环境和人类健康产生一定的影响。
首先,超高压输电线路的高压电磁场是其主要的影响因素之一。
高压电磁场可以产生电磁辐射,对周围环境和生态系统造成干扰。
在线路设计和建设的过程中,可以通过合理规划和布置线路,采取适当的减震措施,减少高压电磁场对周围环境的负面影响。
其次,超高压输电线路的地线接地电流也是一个重要的影响因素。
地线接地电流不仅会对周围的地下水、土壤和植被产生影响,还可能对周围的生态环境和人类健康造成一定的危害。
因此,在线路建设过程中,应该合理规划和设计地线系统,减少地线接地电流对周围环境的影响。
此外,超高压输电线路的辐射电磁场也需要引起重视。
辐射电磁场可能会对周围的居民和生态环境产生一定的影响,尤其是在人类长期暴露在辐射电磁场下时,可能会引发一些健康问题。
因此,在超高压输电线路建设过程中,应该合理规划线路的布置,减少辐射电磁场对周围环境和人类健康的影响。
最后,超高压输电线路的短路电流也是一个重要的影响因素。
短路电流会对线路的设备和系统产生影响,可能导致线路停电和设备损坏。
因此,在线路设计和建设过程中,需要考虑短路电流对线路设备的要求,采取相应的防护措施,保障线路的稳定运行。
为了解决超高压输电线路的电磁环境影响问题,可以采取以下一些对策。
首先,建设超高压输电线路时,应选择合适的线路走廊和布设方式,合理规划线路的走向和布置,避免线路距离人口密集地区过近,减少对居民的影响。
其次,可以对地线系统进行合理设计,减少地线接地电流对周围环境的影响。
简析500kV输电线路舞动情况分析及治理措施
简析 500kV输电线路舞动情况分析及治理措施摘要:输电线路在运行过程中常常会出现舞动现象,主要的影响因素是恶劣天气,比如降水过多、温度较低、较高、风力较大等。
如果出现这些情况,输电线路在运行过程中的间隙会逐步减少,从而引发跳闸或引流线损害的问题。
为了解决这些问题,所有人都应该在明确其舞动的实际情况基础上,采取行之有效的措施,进一步减少恶劣天气对输电线路舞动产生的不利影响。
本文就500kV输电线路舞动情况分析及治理措施做简要探讨。
关键词:500kV;输电线路;舞动情况由于舞动情况也是属于故障的一种,所以一旦输电线路中存在,不仅会造成一些不可预见的安全事故,同时也会影响到这一地区电网的正常工作,为了进一步分析舞动现象出现的原因,不仅要对输电线路的运行实况与性质有着清晰的了解,同时还需要根据以往输电线路存在故障的实际情况,找到那些会影响到其运行稳定性的因素。
一、500kV输电线路舞动情况输电线路存在舞动状况时的天气特征比较明显,一般是恶劣天气,比如在受到冷空气影响,导致这一地区出现持续性的恶劣天气状况,气温始终在0℃左右。
再比如这个地区已经发布了风暴潮蓝色警报,风力逐渐增大,甚至出现10级以上大风。
在这种大风的恶劣天气下,500kV输电线路舞动时间超过10小时,还会引发多次的跳闸,导致电网结构遭到破坏。
据调查显示在跳闸的线路中,其中有一半以上都是同塔双回垂直排列线路,这也就说明了这一线路发生舞动的跳闸比例是非常高的。
在持续处于恶劣天气的情况下,这时的输电线路已经发生舞动状况,并且由于其还会具有较为稳定的风纪力,因此总是重复性的跳闸,导致线路的重合不太成功。
另一方面,单回线的输电线路由于水平不直,距离比较远,因此不同导线之间存在的舞动情况,基本上不太可能会造成相间短路,反而会形成引流线,对塔身进行放电,随着舞动问题的加剧,引流线舞动的轨迹范围也变得越来越广。
总而言之,如果这些导线舞动的特征呈现低平高福,并且持续时间较长所产生的危害性是比较大的,必须要采取有效的措施予以解决。
500kV输电线路舞动情况分析及处理
2 舞动原 因分析
2 . 1 舞动的机理和引发因素 2 . 1 . 1 舞动 的机 理
架空线路的舞动是由于导线覆冰或其他原 因改 变了导线的截面形状而导致空气的动力不稳定引起 的。舞动是低频率 ( 约为 0 . 1 —3 H z ) 、大振幅 ( 约 为输 电线路直径的 5 ~3 0 0 倍) 的 白激振动 ,是一 种复杂的流固耦合问题。 架空线路的舞动常发生在春、冬季节 ,其形成
警 应 急响应 。
1 . 3 舞动对线路设备造成的损坏 当输电线路发生舞动时 ,架空线路做大幅度 的 波浪式振动,并兼有摆动 ,其摆动轨迹从线路方向 看近似椭圆状。导线舞动特征呈低频高幅 ,且持续
时间长,具有较大的危害性 。垂直排列的导线发生 舞动时,易造成线路相间短路 ; 水平排列的导线发
了大范 围冻雨、风雪天气,全省气温持续维持在 0℃左右。省气象 台和海洋预报台发布风暴潮蓝色 警报和海浪蓝色警报。2 0 1 0 - 0 1 - 2 0 T 0 8 : 0 0 始 ,山 东各海 区风力 逐渐增大 ,出现了 7 ~8 级 阵风 l 0
级 的东北 大 风 ;同时 ,鲁 西北地 区、半 岛地 区和 内
出了单回线路及同塔双回垂直排列线路舞动的治理方案,总结 了防舞治理效果和现存 问题,最后提
出了 5 0 0 k V输 电线路进一 步防舞动 的措施 及建议 。
[ 关 键 词]输 电线路 ;舞 动 ;线 央 回转 式 间隔棒 ;相 间间 隔棒
统计资料表明,我国是发生输电线路舞动灾害
到严 重破坏 。某 处 线路跳 闸次 数高达 到 8次 ,当时
第1 6 卷 ( 2 0 1 4 年第 6 期)
500kV超高压输电线路故障发生及预防措施研究
500kV超高压输电线路故障发生及预防措施研究500kV超高压输电线路是电力系统中承载重要输电任务的一种特殊输电线路,其运行稳定与否对整个电力系统的安全运行都具有重要的影响。
随着电力系统规模的不断扩大,500kV超高压输电线路故障频发成为一个不容忽视的问题。
对500kV超高压输电线路故障发生进行研究,并提出预防措施具有重要意义。
一、500kV超高压输电线路故障发生原因分析1. 设备老化:设备在长期运行过程中会受到外部环境及内部电气荷载等因素的影响,导致设备老化,从而增加了设备故障的概率。
2. 环境影响:台风、暴雨、降雪等极端天气条件会对线路设备造成严重的摧毁和毁坏,进而导致线路故障的发生。
3. 人为原因:人为操作不当、疏忽大意以及外部破坏等因素都是导致线路故障发生的重要原因之一。
4. 设备缺陷:设备在制造、安装或者运行过程中存在缺陷,这些缺陷可能在一定的条件下引发设备故障。
5. 运行负荷过大:部分超高电压输电线路在长期运行过程中承受了超过负荷容量的负荷,会导致线路过载,从而引发线路故障发生。
二、预防措施1. 设备定期检测维护:定期对线路设备进行检测维护,及时发现设备的老化及缺陷问题,及时更换或维修,防止设备故障发生。
2. 环境影响预测与防护:建立预测监测系统,及时了解极端天气条件对输电线路设备的影响,并采取相应的防护措施。
3. 严格管理:采取有效的管理措施,确保人员操作规范,避免人为原因造成的线路故障发生。
4. 超负荷预警与限制:建立超负荷预警系统,对超过负荷容量的线路进行限制运行,确保线路运行安全。
5. 完善的预防措施:对于设备缺陷和运行负荷过大等问题,采取相应的技术手段,完善相关的预防措施,确保输电线路运行的安全稳定。
三、案例分析2018年,某省500kV超高压输电线路发生了一起因设备老化导致的故障。
经过调查发现,由于输电线路设备长期运行,并没有进行及时的检测维护,导致线路设备严重老化,最终引发了线路故障。
500kV输电线路舞动分析及治理探讨
500kV输电线路舞动分析及治理探讨发布时间:2021-08-13T14:43:54.907Z 来源:《科学与技术》2021年第11期作者:赵洁[导读] 高压输电线路产生舞动的主要原因就是由于恶劣天气的影响,包括台风赵洁国网山西省电力公司检修分公司山西省太原市【摘要】高压输电线路产生舞动的主要原因就是由于恶劣天气的影响,包括台风、强降雨、冰雹等恶劣天气状况。
当出现这些天气时会使得输电线路舞动造成之间的间隙明显减小、输电线路跳闸、以及输电的引流线破坏等故障。
这些都是输电线路舞动所带来的危害,本文章就对产生输电线路舞动的原因进行深入剖析,结合实例对输电线路舞动现象提出主要的预防措施和建议。
【关键词】高压输电线路;舞动;输电线路跳闸1 引言输电线路的舞动现象给电网的正常运转带来的很大的困扰,输电线路的舞动现象主要带来的是输电线路的跳闸、输电铁塔的横担受损害、输电线路中存在的螺栓受脱落、输电线路的引流线被破坏、输电线路的绝缘子以及间隔棒收到损害、防振锤会产生位移直至滑落。
线路一旦跳闸后很难重合回去。
已然成为影响高压输电线路运行是否稳定以及线路是否安全的重要因素。
相对比因为雷击鸟而产生的线路跳闸来看很不容易恢复,因此当出现这一故障时对于供电企业来说是很大的损失,而且还会影响正常的用电以及使用等。
所以说对这一故障进行预防措施以及一旦发生后及时进行处理显得尤为重要。
2 输电线路舞动会产生很大的经济损失以及社会影响就河南省超高压输电线路出现线路舞动时现象进行说明,线路舞动产生的跳闸复合的比例很低,在2010年11月到2012年4月初以来该河南省出现风偏故障总计有3例,这些伴随着的线路跳闸无一是复合的。
这些都是在非计划里的线路停用,发生后对该省的经济损失巨大。
因为线路舞动的产生往往都有强风,所以线路重合需要的动作时间将会变长,所以说输电线路出现这种故障后将很难重新复合。
由于影响范围和危害程度巨大,是历年以来比较罕见的一次。
500kV输电线路频繁跳闸事件初步分析报告
500kVXXX双回频繁跳闸事件初步分析报告一、线路基本情况500kVXXX甲线全长144.686公里,共361基塔,于2008年7月19日投运,线路途经XX省XX、XX、XX、XX、XX、XX6个县,全线海拔约600~1200m,超过1000m海拔地区约占14.5%;通过林区长度约95.15km,以杉树为主;全线地形分为:高山大岭50.640公里,占35 %,山区86.812公里,占60 %,丘陵7.234公里,占5%。
设计单位为XX电力设计院,施工单位为吉林送变电、山东送变电、广西送变电、南宁建宁供用电、浙江送变电、新疆送变电。
2009年10月至2010年2月,对XXX甲线进行了抗冰加固改造,改造内容分为加塔、换塔、改线、更换地线、铁塔地线支架加强等5个部分,其中:加塔34基、换塔22基、改线26基、地线支架加强17基。
改造后,原线路杆塔由322基增加至现在的361基,线路长度由144.671km增加至144.686km。
抗冰加固施工单位为陕西送变电、XX送变电、云南送变电、葛洲坝送变电、广西送变电、内蒙古送变电。
500kVXXX乙线全长143.302公里,共355基塔,于2008年7月17日投运,线路途经XX省XX、XX、XX、XX、XX、XX6个县,全线海拔约600~1200米,超过1000m海拔地区约占14.5%;通过林区长度约95km,以杉树为主;全线地形分为:高山大岭:25km,占35%,一般山地:44km,占60%,丘陵:3km,占5%。
设计单位为XX电力设计院,施工单位为吉林送变电、山东送变电、广西送变电、南宁建宁供用电、浙江送变电、新疆送变电。
2009年10月至2010年2月,XXX输电公司对XXX乙线进行了抗冰加固改造,改造内容分为加塔、换塔、改线、更换地线、铁塔地线支架加强5个部分,其中:加塔44基、换塔30基、改线26基、地线支架加强31基。
改造后,原线路杆塔由306基增加至355基,线路长度由143.302km减少至现在的143.298km。
500kV开关站可控高抗系统的运行分析及缺陷处理
可控 高抗可 以按 照设定 的调 节 目标 运行 电压进行 调
1 可 控 高 抗 调 节 条 件
控制 调 节 对 象 及 范 围 ,5 0 k 母 线 电 压 为 0 V
节 ;在手动 调节模式 下 ,手 动调节 可控 高抗在 任一
容 量级运 行 。
一
5 2— 5 V 对 应 相 电 压 控 制 调 节 范 围 是 1 5 0k (
压恢 复 到 大 于 5 2k 若 5 0 k 母 线 电 压 小 于 1 V。 0 V
52k 并且 容量在 标 幺值 0 2 2 % 容 量 ) 1 V .5(5 ,将 可 控 高抗 一次 设备 退 出运 行 状 态 。若 50k 0 V母 线 电
压 运行 在 5 2~ 5 V之 问时 ,在 自动调节 模式 下 1 5 0k
电压 控 制 调 节方 式 ,若 5 0k 0 V母 线 电压 大 于 等 于 5 0k 5 V,在 自动调 节模式 下 ,可 控高抗 无延 时
调节 到标 幺值 10(0 % 容 量 ) . 10 ;在 手 动 调 节模 式
下 ,只允 许可 控高抗 从其 他较小 运行 容量 直接调 节
至标 幺值 10(0 % 容 量 ) . 10 ,其后 禁 止 容量 调 节 , 直 到电 压恢 复 Nd 于 5 0k , 5 V。若大学 电气 系统及其 自动化专业 ,2 0 0 9级华北
在容量 和 电压 等级 上处 于世界领 先水 平 ,等 值 电路 如 图 l所示 。 20 0 6年 9月 ,忻 都 5 0k 0 V开 关 站可 控 并 联 电
抗 器投产 运行 。该装 置兼 具母线 可控 电抗器 和线路 可控 电抗 器功 能 ,如 图 2所示 。
至标 幺值 0 2 2% 容量 ) .5(5 ,禁止 容 量 调节 直 到 电
500kv超高压输电线路故障及其解决对策
500kv超高压输电线路故障及其解决对策500kv超高压输电线路是现代电力系统中极为重要的组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到各个城市和乡村的重要任务。
由于各种原因,500kv超高压输电线路在运行过程中难免会出现各种故障,给电网运行带来很大的困扰。
本文将对500kv超高压输电线路故障及其解决对策进行详细的探讨。
1. 短路短路是500kv超高压输电线路最常见的故障之一,主要原因包括线路绝缘老化、恶劣天气条件、外界人为破坏等。
一旦发生短路故障,会导致线路瞬时过载,严重时可能会损坏设备、引发火灾甚至酿成事故。
2. 电气跳闸电气跳闸是指线路中出现了过电压或过电流等异常情况,导致线路保护装置自动跳闸。
电气跳闸的原因主要包括供电系统故障、负荷突然变化等。
3. 绝缘击穿绝缘击穿是指线路绝缘介质发生电击穿现象,主要原因包括过电压、雷击等。
绝缘击穿会导致线路中断,影响电能的传输。
4. 设备故障500kv超高压输电线路中的设备,如变压器、断路器、绝缘子等,都有可能发生故障,影响线路的正常运行。
以上几种故障只是500kv超高压输电线路常见的故障类型,实际上还有很多其他因素可能导致线路故障。
及时发现故障并解决故障对于保障线路的正常运行十分重要。
1. 定期检测维护为了防止500kv超高压输电线路出现故障,首先要做好线路的定期检测维护工作。
定期对线路的绝缘子、接地装置、杆塔等设备进行全面检查,发现问题及时处理,确保线路设备的正常运行。
2. 提高线路的抗故障能力提高线路的抗故障能力是防止故障发生的一种重要手段。
可以通过提高设备的耐受能力、加强绝缘措施、改善线路的运行环境等方式来提高线路的抗故障能力。
3. 安装在线监测装置为了及时发现线路的故障并采取措施,可以在500kv超高压输电线路上安装在线监测装置,在线路发生异常情况时及时报警,方便操作人员进行处理。
5. 完善运行管理制度完善运行管理制度,制定合理的运行规程和紧急处理措施,提高操作人员的处理故障能力和应急反应能力,对于减少线路故障和降低故障带来的损失十分重要。
500kV变电站运行分析会材料
500kV变电站运行分析会材料500kV变电站运行分析会材料尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天我代表变电站运行部向大家汇报我局500kV变电站的运行情况和进行一些分析。
在过去的一年中,我们500kV变电站取得了一定的成绩,但同时也存在一些问题和挑战。
下面我将从以下几个方面进行汇报和分析。
一、生产运行情况在过去的一年中,我局500kV变电站共运行了365天,实现了正常供电,并保持了较高的可靠性。
主要运行指标如下:1. 供电可靠率:达到98%,高于国家要求的95%。
2. 事故停电率:低于0.01%,远低于国家要求的0.03%。
3. 站内电压稳定性:在允许范围内,未出现明显超标情况。
总体而言,我们的500kV变电站在过去一年的生产运行方面取得了较为良好的成绩。
二、存在的问题及原因分析然而,我们也存在一些问题和挑战,主要表现为以下几个方面:1. 设备老化和维护不及时:部分设备已超过设计寿命,出现了一些老化和故障现象。
这主要是由于长期未进行设备更换和维护计划的落实所致。
2. 操作人员培训不足:部分操作人员对设备的操作和维护不熟悉,导致了一些操作不规范和故障处理能力不足的情况出现。
这主要是由于培训计划和培训资源不足所致。
3. 变电站过载运行:由于负荷增加和供电需求不断提高,变电站存在过载运行的情况,给设备带来了额外的磨损和风险。
以上问题的出现主要是由于管理不善和投入不足所致。
三、解决思路和措施针对上述问题,我们提出以下解决思路和措施:1. 设备更新和维护计划:制定设备更新和维护计划,逐步更换老化的设备,保持设备的良好运行状态。
2. 培训计划和资源增加:加大对操作人员的培训力度,确保其熟练掌握设备操作和故障处理技能。
3. 负荷管理和运行优化:对变电站的负荷进行合理管理,确保其在正常范围内运行,同时进行运行优化,减少额外的磨损和风险。
四、未来展望和目标在未来的工作中,我们将进一步加强对500kV变电站的管理和维护,确保其正常运行和供电可靠性。
500kV岩滩电厂数据异常事件分析报告
500kV岩滩电厂数据异常事件分析报告一、基本情况2014年2月26日9时至3月11日23时,岩滩电厂进行5021、5022、5023开关年度检修工作,检修内容包括:(1)5021、5022、5023开关定检;(2)5021、5022、5023的开关保护、#2主变保护、#2发变组短引线保护、备用线短引线保护年度定检;(3)5022、5023开关同期装置和#2发变组故障录波器的更换。
(批复编号:2014.0903)。
3月4日18时26分,岩滩电厂未经电力调度机构允许,擅自配置和重启了就地控制装置(PLC,负责采集和控制I/O 设备,以及对监控、调度信息的转发),但检修申请单(2014.0903)中并未包含此项工作。
二、事件经过根据EMS动作信息、厂站运行记录以及电话录音等资料,整个事件过程如下:(1)2014年2月26日9:26,岩滩电厂运行人员韦宏华向调度员徐克强申请开工。
(2)2014年3月4日18:26:27 岩滩电厂检修人员陈强将500KV第二串开关控制功能接入至新的就地控制单元(PLC)工作后,重启PLC 导致第三串开关、刀闸信号变位、岩平线遥测跳变。
注:除第三串开关位置信号及岩平线遥测量采集已接入新PLC,站内其他遥测、遥信量均未改造,未接入新PLC。
18:28:21 调度员徐克强联系自动化值班员周志烽,反映EMS系统发出岩滩电厂5031、5032、5033遥信变位告警。
18:29:13 自动化值班员联系岩滩电厂自动化专责黄志刚核实情况,是因接入第二串遥测、遥信量导致信号不正确。
18:46:38 自动化值班员向调度汇报核实情况。
三、事件应急处置情况自动化值班员接到调度员异常通报后,迅速联系岩滩电厂核实情况,并将相关结果反馈当值调度员。
同时,要求电厂暂停相关自动化工作,防止再次影响运行监视。
四、事件损失及影响情况该事件引起EMS系统岩滩电厂第三串开关、刀闸信号变位、岩平线遥测跳变,影响调度监视,但未影响实际调度调控。
苏州地区500kV变电站综合自动化系统运行分析
苏州地区 500kV变电站综合自动化系统运行分析〔摘要〕随着电网运行水平的不断提高,变电站数量规模的逐渐扩大,变电站综合自动化系统的运行数据量也与日俱增。
由于软、硬件性能上的不足,变电站综合自动化系统运行缺陷及安全隐患已初步显现。
本文以苏州地区500kV张家港变电站为例,介绍了500kV变电站的综合自动化系统,对其结构特点、运行缺陷进行了系统地分析,并就如何改进、以期架构更加安全及高效的变电站综合自动化系统提出了相应的改造对策和建议。
〔关键词〕变电站;综合自动化;令牌环网引言变电站综合自动化技术是通过计算机以实现变电站内一次设备及二次系统的运行监控和继电保护功能。
变电站综合自动化系统是变电站的核心系统,对变电站及电网的安全稳定运行有着十分重要的意义。
苏州地区500kV张家港变电站投运多年来,运行较为稳定。
其监控系统具有遥信、遥测、遥控、遥调的四遥功能,是一个典型的综合自动化变电站。
在这些年的运行中,其综合自动化系统能保持良好状态,基本满足了运行的需要,但由于系统自身原因,也同时存在着一些缺陷和隐患,亟需做出相应的改进和完善。
下文通过对500kV张家港变综合自动化系统的系统简介及系统缺陷描述,并经过全面的系统分析,最终提出短期系统改进方法及后期系统改造方案。
系统简介系统的结构特点图1. 500kV张家港变综合自动化系统配置500kV张家港变综合自动化系统主要包括站控层系统及间隔层系统,其配置如图1所示。
1.1.1站控层系统站控层设备布置在主控室和计算机室内,各设备之间采用双光纤以太网连接,在计算机室内配置2台主机、2台与三级调度中心通讯的数据处理和通信装置,2台主机平行运行,互为热备用,当其中一台主机发生故障时,备用主机投入运行,避免发生任何数据丢失。
所有的信息数据均存放在主机的数据库中,通过权限设置任一台计算机都可将采集来的实时数据进行分析运算、分类和处理。
在主控室内配置2台人机工作站、1台工程师站、1台终端服务器、1套卫星时钟接收和同步装置以及其他扩展设备。
一起500 kV线路远动数据跳变分析
Telecom Power Technology· 228 ·运营探讨kV线路远动数据跳变分析韦举仁,梁兴海,罗馨豫,成谋,林祖馨(南方电网超高压百色局,广西百色线路远动遥测数据跳变案例,提出遥测数据跳变异常排查思路和改进意见,希望能够给An Analysis Of Telecontrol Data Jump of 500 kV LineLIANG Xing-hai,LUO Xin-yu,CHENG MouSuper High Voltage Baise Bureau of China Southern Power GridBy analyzing a jump case of remote telemetry data of a 500idea of checking the jump anomalies of telemetry data and Suggestions for improvementtelemetry data;data jump to change图1遥测数据采集传输示意图根据运维经验,遥测数据跳变表象主要有如下5种。
(1)遥测数据跳变后一直保持错误数据,故障现收稿日期:2020-01-19作者简介:韦举仁(1988-),男,广西东兰人,本科,工程师,主要研究方向为继保自动化。
· 229 电流互感器和电压互感器二次绕组,而保护装置和测控装置使用不同的电流互感器和电压互感器二次绕组,所以此次远动装置遥测数据跳变不是由测控或远动装置异常引起的;由于线路两侧站点PMU 装置的有功功率全时刻均能对应得上,所以此次远动装置遥测数据跳变也不是由一次设备异常引起的。
综合分析可知,此次该线路远动装置遥测数据跳变是由大电网扰动引起的,而非线路两侧站点一次或二次设备异常引起的遥测数据偶发性跳变。
改进意见本次远动装置遥测数据跳变并非常见的设备异常引起的,若非快速判断出来,调度下发缺陷单,将影响基层单位调度评价考核。
国富变电站500kV线路电压异常分析
工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald112DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.08.112国富变电站500kV线路电压异常分析①谭波 梁明歆(国网黑龙江检修公司 黑龙江齐齐哈尔 161000)摘 要:国富-五家500kV输变电工程在国富变投运送电过程中,出现500kV五富1号线线路电压异常,引发220kV1号母联1610开关临时相电流保护动作跳闸,500kV1号主变B套微机保护反时限过励磁保护动作,1号主变三侧开关跳闸问题。
问题的产生,主要是500kV五富线同塔双回线谐振过电压引起,为总结设备在运行管理可能出现的安全异常问题,吸取经验更好地保障电网的安全运行,分析问题的产生和解决方案。
关键词:500kV同塔双回线 高抗 谐振 电压中图分类号:TM8 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)03(b)-0112-02①作者简介:谭波(1973,1—),男,河北乐亭人,本科,工学学士,高级工程师,技师,研究方向:电力工程与应用。
2017年12月31日04时29分,新建500千伏国富变电站投运间歇,220kV1号母联1610开关临时相电流保护动作,1610开关跳闸,04时31分1号主变B套微机保护反时限过励磁保护动作,1号主变三侧开关跳闸。
故障前国富站一二次系统运行正常,04时29分30秒大庆地区220kV系统榆源线发生故障,04时29分30秒194毫秒国富变电站1号母联1610开关临时相电流保护动作,跳开1610开关,04时29分30秒178毫秒五富1号线五家变侧5051开关充电过流I段保护动作跳闸(国富变侧五富1号线5023开关、5022开关在开位,线路处于空充热备用状态),04时31分29秒350毫秒1号主变B套W BH801型微机保护中反时限过励磁保护动作,跳开1号主变高压侧5012开关、中压侧1601开关、低压侧611开关。
500kV输电线路故障定位与故障综合分析中期报告
500kV输电线路故障定位与故障综合分析中期报告
本中期报告主要介绍了500kV输电线路故障定位与故障综合分析的
进展情况。
在前期工作的基础上,我们对该系统进行了更加深入的研究,包括故障模拟、故障数据采集和分析等方面。
首先,我们针对500kV输电线路可能遇到的多种故障情况进行了模拟。
通过对比分析不同故障模式下的数据,我们成功地区分出了各种故
障类型的特征参数,并建立了对应的特征参数库。
其次,针对实际线路运行过程中发现的故障数据,我们采用了多种
方法对数据进行了分析。
从时域、频域和小波分析等不同角度入手,我
们成功地提取出了故障信号的各种特征参数。
同时,我们探索了一些新
的方法和技术,如随机森林、神经网络等,以期在故障诊断和分析方面
取得更好的效果。
最后,我们还针对目前所得到的数据和结果,对500kV输电线路故
障诊断与分析的方法和技术进行了总结和分析,并得出了一些结论和建议,以期能够为今后的研究和实践提供一定的借鉴和参考。
综上所述,我们在本阶段的工作中取得了一定成果,但同时也意识
到在故障定位和故障综合分析方面还有许多难点和问题需要进一步研究
探索。
在接下来的工作中,我们将继续深入探讨这些问题,并不断优化
和完善所建立的模型和算法,以期能够更好地服务于实际工程应用。
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500KV系统波动分析报告
华能伊敏发电厂
2015年05月19日
500KV系统波动分析报告
一、事件经过
2015年05月18日,在16:48:00(1)一期网控一、二期#1、#2操作员站来“500kV 故障录波器启动”,网控三期操作员站来“伊冯甲、乙线保护屏启动”、“500kV 5031开关RCS-921A断路器保护启动”、“500kV 5032开关RCS-921A断路器保护启动”、“500kV 5021开关RCS-922A断路器保护启动”、“500kV 5033开关RCS-922A断路器保护启动”光字;(2)#1~#6机来“故障录波器启动”、#2~#6机来“TSR启动”光字;(3)一期500kV 线路故障录波器,三期网控楼500kV线路故障录波器有启动;(4)#1、#2、#3、#4、#5、#6机组故障录波器有启动,#2、#3、#4、#6机组TSR都有相应的启动;(5)一、二、三期安稳有启动。
二、现场检查情况
就地对一期继电小间、三期网控楼、各机组录波器及TSR装置进行检查:
一期小间、三期网控楼500KV故障录波器均启动;伊冯甲、乙线,伊换#1、#2线线路保护装置均有“启动”报文;
一、二、三期安稳装置有“伊冯甲、乙线、伊换#1、#2线电流突变量启动”报文。
#1、#2、#3、#4、#5、#6机组录波器,各机组TSR装置均启动;
#1机组有欠励限制报警。
三、波形分析
1、16时48分00秒,500kV伊冯甲、乙线、联变、伊换#1、#2线AB两相电压均没明显的变化,但是电流受影响较明显,各机组录波器启动也多是电流突变量启动,所有与电流有关的波形波动均很明显。
1)一期小间500kV线路故障录波器启动情况:
通道越限启动:伊冯甲线电压Ua、Ub、Uc突变量启动;伊冯乙线电压Ua、Ub、Uc 突变量启动;联变500kV侧电压Ua、Ub、Uc突变量启动。
其它启动:差流1 差流启动。
故障线路:伊冯乙线电流,故障类别:ABC,故障测距:区外。
故障时刻:500kv电压由533.88kv升至535.1kv、伊冯甲线电流由761.26A升至770.45A,伊冯乙线电流由703.91A升至715.51A。
伊冯甲线电压、电流波形:
伊冯乙线电压、电流波形:
联变500kV侧电压、电流波形:
#1、#2主变高压侧电流波形:
2)三期网控楼500kV线路故障录波器启动情况:伊换#1线电压、电流波形:
伊换#2线电压、电流波形:
Ⅰ、Ⅲ母分段电流,Ⅱ、Ⅳ母分段电流波形:
3)机组故障录波器启动情况:
#1机故障录波器:
高备变分支电压波形:
#2机故障录波器:发电机定子电流Ia有突变量。
#3机故障录波器:
500kv 1DL、2DL电流量受影响比较明显:
#4机故障录波器:电流量波形:发电机电流Ib、Ic有突变量启动。
#5机故障录波器:
电流量波形:
电压量波形:
#6机故障录波器:电压量波形:
电流量波形:
#2、#3起备变录波器没有启动。
2、在扰动瞬间,#2、 #
3、#
4、#6机组TSR保护有自启动,波形如下:
#2机TSR自启动录波
#3机TSR自启动录波
#4机TSR自启动录波
#6机TSR自启动录波
3、此次500kV系统启动,值长通知为网上有线路跳闸所致,本次故障TSR自启动过程中,振荡频率模态二马上收敛,同时模态一增大很快就收敛下来,500kV系统恢复正常运行。
四、问题处理情况
1、查询得知电网上有线路跳闸导致。
2、组织人员分析500KV系统波动故障情况。
拷贝500KV录波器图形,打印各启动保
护装置报文。
3、我厂本次线路及机组保护、TSR启动均在线路发生故障时刻,每次线路跳闸机组
及线路故障录波器启动情况相似。
4、编写分析报告。
五、下一步采取的措施
1、由于系统波动,相关设备动作情况及故障时系统潮流分布较复杂,需进一步核实详细分析。
2、加强设备巡检,发现问题及时汇报处理。
3、对故障录波器的波形进行及时分析,对不是厂内故障的波形及时沟通了解原因,提高班组整体分析事故能力。
电气继电班
2015年05月19日。