天津乙烯装置裂解炉 BA101改造

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裂解炉乙烯工业 2014,26(1) 45~48

ETHYLENEINDUSTRY天津乙烯装置裂解炉BA101改造

张静,陈德明

(中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部,天津300271)

摘 要:介绍了乙烯装置裂解炉BA101由SRT-Ⅳ型改造为CBL-R型,实施了重新优化排布对流

段预热管排,辐射段炉管更换为2-1-1-1炉管构型并安装扭曲片。从裂解炉改造后1年来的运行情况

及数据分析看,该裂解炉烟道气温度明显降低,热效率和裂解炉投料量得到了提高,吨物料消耗燃料量、

炉膛温度比改造前降低,从已运行的4个周期看,裂解炉的运转周期能达到大于80天的设计指标。

关键词:裂解炉改造热效率节能

中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃

部乙烯装置采用美国Lummus公司技术,初始设计

能力为生产乙烯140kt/a,共5台SRT-ⅣHS裂

解炉。设计原料为石脑油、轻柴油和轻烃。2001

年进行了扩能改造,新增1台CBL-Ⅲ型炉,乙烯

装置能力达到200kt/a。2005年将1台SRT-ⅣHS型裂解炉(BA103)改造为CBL-Ⅳ型裂解炉,采用4-1型炉管。改造后提高了裂解炉的生产

能力和综合性能,扩大了裂解炉的原料适用范围。

改造后BA103炉具备裂解石脑油和加氢裂化尾油

的能力,石脑油投料量20t/h;加氢裂化尾油投料

量19.5t/h。

为进一步提高生产能力,2012年将SRT-ⅣHS型裂解炉BA101改造为CBL-R型裂解炉,同时在辐射段炉管采用扭曲片技术,在提高裂解炉生产能力的同时达到提高热效率和延长运行周期的目的。

1 改造前BA101裂解炉状况

1)BA101裂解炉辐射段原设计为8-1型炉

管。按原设计,投气相原料时,单台炉的投料量为

15.169t/h,但实际操作中,在此投料量下运行周

期太短。为保证合理的周期,采用了降负荷操作,

投料量为11~13t/h,烟气排烟温度平均在160~

170℃,有时高达170℃以上,当投用液体原料时,

排烟温度在130~150℃,热效率较低,造成了能源浪费。

2)受原脱砷系统影响,石脑油采用预热到210℃后分组进行裂解方式。这样设计受限于裂解原料,原料重时,易结焦堵塞进料管线、流量计和阀门,造成进料波动;原料轻时,在210℃有部分物料汽化引起预热管通量降低,流量孔板前后压差波动大,限制进料负荷提高。实际生产中脱砷系统已改为低温脱砷,故热态进料方式已无必要,将热态进料方式改为冷态进料方式对裂解炉平稳运行是十分重要的。

3)裂解炉辐射段炉管蠕涨超标,底部集合管已顶到底板上,弹簧吊架已无余量,造成炉管不能自由膨胀,整体向两侧弯曲,变形严重,并随着时间的增加,情况进一步恶化,已接近其使用寿命,为保证裂解炉的安全操作需更换。

2 改造目的

BA101裂解炉改造后,气相原料处理能力为15169kg/h,石脑油处理能力为19341kg/h,运行周期在裂解气相原料时超过80天,排烟温度降低至132℃,热效率为93.4%以上。裂解炉改造前后主要指标对比见表1。

收稿日期:2013-10-23;修改稿收到日期:2013-12-20。

作者简介:张静,女,1992年毕业于天津理工学院化学工程专业,学士,现在烯烃部乙烯车间从事工艺管理工作,高级工程师。

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 ・乙烯工业第26卷 表1 裂解炉改造前后主要指标对比

项目

指标

改造前改造后(预计)

备注

吨乙烯消耗原料油/t2.5842.337

乙烯收率(w),%38.7142.94单程吨乙烯副产超高压蒸汽/t3.313.126

吨乙烯燃料消耗/kg476347

排烟温度/℃150~160132

热效率,%91.5~92.093.4

3 改造内容

3.1 对流段

原设计中气相与液相原料进入原料预热段为一路,经预热后由4组流量调节阀分配后与稀释蒸汽混合进入混合过热段过热,然后经文丘里管分配后进入辐射段炉管。改造后为原料(气相与液相原料)入界区后分为4组,经4组流量调节阀控制进入上原料预热段和下原料预热段后,分别与稀释蒸汽混合后进入上混合过热段和下混合过热段后经文氏管流量分配后分别进入12组2-1-1-1型辐射段炉管。

具体改造内容如下:

1)对超高压蒸汽过热段的管排局部改造。

改造后的裂解炉对流段采用4大组进料系统。对流段排布自上而下分别为:液相原料预热器、气相原料预热器、锅炉给水预热器、下原料预热器、上混合过热器、上超高压蒸汽过热器、中超高压蒸汽过热器、下超高压蒸汽过热器、下混合过热器。过热至横跨温度的烃类和稀释蒸汽混合物经文氏管分配器进入辐射段炉管。

2)改造后液相原料管线由原来的1组进料改为4组进料。在炉内液相原料由原设计的2组进料改为4组进料。

3)改造后气相原料管线由原来的1组进料改为4组进料。在原料预热器所预留的盘管位置处,增加气相原料预热盘管,并优化流路设计和气相原料进料口位置。

4)在原锅炉给水预热器预留的盘管位置处,增加锅炉给水预热盘管

5)改造后裂解液体原料时,液体原料不但在原液相原料预热管排中预热,从液相原料预热管排出来后进一步在气相原料预热管排中预热,然后再进入下原料预热管排进行预热;裂解气相原料时,原料从气相原料预热管排预热后再进入下原料预热管排进行预热。

3.2 辐射段

选用高选择性炉管为裂解炉节能的主要措施之一。在选择炉管构型时,基本原则是在保持辐射段炉膛不变情况下,确定适合裂解气体原料的辐射炉管。改造后,BA-101炉以气相原料为主要原料。原设计辐射段炉管排布为8-1型,裂解原料为气体原料,停留时间较短。改造后辐射段采用12组2-1-1-1型炉管,单排排列,这种炉管构型停留时间较长,更适合于气体原料的裂解,且运行周期有较大提高。并且在辐射段炉管增设扭曲片管,以增大传热系数,增加流体流动的湍动程度,从而达到强化传热降低炉管璧温的效果。改造后的主要工艺指标见表2。

表2 改造后的主要工艺指标(设计)

原料C2/C3+LPG石脑油投料量/(kg・h-1)1516919341稀释比(S/D)0.40.5辐射段出口温度/℃862843

乙烯收率(w),%40.5229.49操作时间/h80008000

产量/kt49.1745.63

运转周期/d>80>803.3 仪表改造

BA101炉改造后,为更准确对裂解炉进行控制,同时结合现场仪表的实际使用情况考虑,将原孔板流量计更换为质量流量计(包括气体与液体原料),每种原料为4台,共8台;将稀释蒸汽的孔板流量计改为涡街流量计,共4台。经核算,气相原料、液相原料及稀释蒸汽的调节阀不适合现有工况,因此需要更换,共12台。炉管出口温度热电偶利旧,横跨集合管处的压力表和差压表利旧,其它仪表均利旧。

4 改造后流程概述

由界区来的C2/C3与LPG的混合物或NAP进入BA101炉,原料(气相与液相原料)入界区后分为4组,经4组流量调节阀控制进入上原料预热段和下原料预热段后,分别与稀释蒸汽混合后进

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