一起500kV变电站电容器组异常声响分析及防范措施
一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施
一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施齐佳鑫;马宏光;安希成【摘要】针对某500 kV 变电站 TYD 500/3-0.005H 型电容式电压互感器三相输出电压不平衡问题,通过对故障互感器进行试验,初步判断故障原因为电容式电压互感器有电容元件击穿,并进一步对故障互感器进行解体分析,发现 U 相低压臂 C2内部有1个电容元件击穿,W 相高压臂 C1内部有5个电容元件击穿,造成 U 相二次输出电压降低,W 相输出电压增高。
在此基础上分析了电容元件击穿的原因,并从出厂把关、定期试验、备品备件储备等5方面给出了相应预防措施。
%In allusion to the problem of three phase output voltage imbalance of TYD 500/ 3-0.005H typed capacitive volt-age transformer in some 500 kV substation,by means of experiment on the faulted transformer,reason for the fault was ini-tially judged as capacitor element breakdown.It was discovered that there was one capacitor element breakdown inside low voltage arm C2 of U phase and five capacitor elements breakdown inside high voltage arm of W phase which caused reduc-tion of secondary output voltage of U phase while increase of output voltage of W phase.Reasons for capacitor element breakdown were analyzed on the above analysis basis and relevant precaution measures were proposed in aspects of factory quality ensurance,routine test,reserve parts storage,and so on.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】4页(P77-80)【关键词】电容式电压互感器;电压不平衡;高压试验;元件击穿【作者】齐佳鑫;马宏光;安希成【作者单位】广西电网有限责任公司柳州供电局,广西柳州 545006;云南电网有限责任公司德宏供电局,云南德宏 678400;深圳供电局有限公司,广东深圳518000【正文语种】中文【中图分类】TM451某500 kV变电站型电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)于2002年投运,2014年2月10日变电站监控系统显示500 kV龙沙甲线路三相电压分别为297 kV、310 kV、311 kV(正常电压在306~308 kV之间),500 kV主变压器1、主变压器2保护显示电压及500 kV龙沙甲线5041CVT端子箱空开进线端测量线路二次电压均分别为59 V、62 V、62 V,开口三角零序电压4.8 V。
一起500kV变电站电容器组异常声响分析及防范措施
一起500kV变电站电容器组异常声响分析及防范措施【摘要】并联电容器是目前国内采用最普遍的无功补偿设施,近年的运行数据显示,并联电容器尤其是集合式电容器运行中损坏率较高,电容器的运行状况对电网的电压质量影响较大。
本文结合国家电网公司反措要求,对樊城变电站一起电容器组异常声响产生的过程,进行原因分析,最后提出相应的处理方法和预防措施。
【关键词】电容器组;异常声响;防范措施1.引言500kV樊城变电站是鄂豫联网的枢纽变电站,2008年为配合特高压建设,在樊#1主变低压侧安装了两组电容器组,但投入电容器组,运行2个小时左右本体会发出异常响声。
随着特高压电网的发展,提高电容器无功补偿设备的可用率对电网的可靠运行有很重要的意义,电容器运行时有异常声音,严重影响电容器的可用率和电网的电压质量。
2.电容器异常声响出现过程2010年7月25日10:00,调度下令投入35kV樊1-1C电容器组,投入运行后1小时樊1-1C电容器组C相出现类似变压器噪音的异常声响,噪音为80.6dB (热备用时背景噪音为65dB左右)。
同日10:45,调度下令投入35kV樊1-2C 电容器组,投入运行后1小时樊1-2C电容器组C相也出现类似变压器噪音的异常声响,噪音为87.7dB。
3.国家电网公司十八项反措中电容器相关规定及原因分析3.1 从规定方面进行原因分析对照设备技术协议及国家电网十八项反措要求,归纳出主要有以下八个方面规定[1-5]:1)电容器至电容器组横联线之间必须采用软连接,接头必须采用铜鼻子压接方式,不得将电容器的套管直接与横联线连接。
电容器应采用双套管结构,电容器组接线宜采用先串后并的接线方式,且每相每一并联段并联总容量不大于3900kVar。
电容器组设备连接紧固、无松动。
2)支撑绝缘、支柱绝缘子采用20kV级产品,为防止锈蚀,安装框架应采用热镀锌处理。
3)主母线采用铜材,截面积由供方确定,其长期允许电流应不小于1.5倍回路工作电流,同时应能承受三相短路电流为20kA时的动、热稳定要求。
500kV变压器异常噪声及振动的原因分析及解决措施
500kV变压器异常噪声及振动的原因分析及解决措施摘要:变压器作为电力网络环节中最为关键的环节,决定了电力网络能否稳定安全运行。
变压器在工作中最常见的问题是异常噪声及振动,因此本论文针对此现象展开了探究。
首先通过依次分析变压器的各组成部分来确定原因,然后制定了周密详细的噪声及振动测试方案。
通过测试、分析及实验,发现电压和电流对变压器异常噪声及振动得影响大小。
最后,针对文中分析出的各种原因提出了相应的处理办法和监测建议。
关键词:变压器;噪声;振动;解决方法引言变压器作为电力网络中最重要的设备之一,对电力网络的安全稳定的运行有着至关重要的影响。
变压器异常噪声及振动是变压器非正常运作的体现,特别是在500KV的超高压电网中,如果变压器发生故障,造成的人力物力损失将是巨大的。
除此之外,变压器的噪声问题也是现今社会关注的环境问题,因此分析500kV变压器异常噪声及振动问题的原因,并提出有用的解决措施是值得研究的课题。
本研究就500kV变压器异常噪声及振动的原因进行深入调查,对变压器的噪声声源进行分析,对它的振动进行检测,最后提出有实用价值的解决方法。
1.噪声及振动原因分析变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。
噪声除了对环境污染外,对人类的健康影响也很大,因此现今社会都把变压器噪声水平的高低,作为衡量变压器生产厂家设计和制造水平的指标,其中变压器的振动与噪声往往是密不可分的。
常见变压器的主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯),变压器的冷却系统也是必备的。
由此分析可得变压器的噪声声源主要来自变压器冷却器、变压器的铁芯和线圈绕组三个方面。
变压器冷却系统在工作时冷却风扇会产生噪声,风扇速度、外形、数量等都会一定程度上影响噪声的大小。
变压器的铁芯通常由硅钢片叠装而成,在工作时的铁芯励磁时硅钢片磁致伸缩会引起铁芯振动和噪声,硅钢片的叠装连接和接缝处会因为励磁过程中磁通分布不均匀造成漏磁,产生侧面的电磁吸引力使铁芯产生振动和噪声。
某500kV变电站开关手动合闸误报事故音响的分析与处理
科技・ 黯 ・ 争| | l
பைடு நூலகம்
S c 科 i e n c e & 技 T e c t m 视 o l o g y 界 V i s i o n
【 关键词 】 手动合 闸; 误报事故音响; 继电器 0 前言
差. 同时 由于测控装置开入防抖动时间则 2 0 m s 改为 l O e r s 后不能有效 避 免时间差 造成摇 控合 5 0 0 k V X X线开关 时, 误报 “ 启动事故音 响” 信
变电站事故音 响就是事故发生时 为了及 时提醒运行值班人员采 号原 因 。 取相应措 施 . 防止事故扩大所发出的声音信号 。 当开关发生偷跳 、 保护 动作时事故音响应发信 : 当就地手动分闸 、 遥 控分闸 、 遥控 合闸操作 时 事故音响不应发信 。
1 启动事故音响原理
传统变电站 的事故音响是通过开关位置不对应来实现的。如图 1 所示的硬接点启 动事故音响原理 。所 谓位置不对应 .就是控制 开关 ( K K把手 ) 位置与开关实际位置不对应 。当保护跳闸或开关发生偷跳 时. K K把 手位 置不会有任何变 化 .而开关则 由合 闸位置变为跳 闸位 置. 接通位置不对应 回路 . 启动事故音响信号回路和光字牌回路 。 提醒 运行人员 有事故发生 . 同时需运行人员 支现 场复归 . 即将 K K把 手扳 图 2 手动合 闸原理 至分后位置 . 不对应回路才断开 . 事故音响停止。 某5 o 0 k v变电站为综合 自动化 变电站, K K把手没有合后位置 、 分 为了分析本次事故 音响发生测控装置开入 防抖 动时间与不能有 后位置 、 预合位置 、 预分位置功 能, 增加合后继电器 H H J 充当 K K把手 效避免时间差的关系 。 对手合继电器 S H J 、 合后继 电器 H H J 、 跳 闸位 置 的合后位置功能 启动事故音响方式为硬接点事故音 。 硬接点事故音 继 电器 T w J 等3 个继电器进行动作 时间测 试 ,测试试验数据 如表 l 响原理为 : 将每个开关的操作回路 中的 H H J ( 合后继 电器) 和T W J ( 跳闸 所示 。 位 置继 电器 ) 接点串联 , 作为一个遥信点接人测控装置 , 当测控装置收 表1 各继电器动作 时间表 到此开入并经一定延时后 仍有开入则发 “ 启动事故音响” 信号 H H J 接 继电器名称 继电器动 继电器动作 备注 ; 点 的功能相当于操作 把手的合后位置 .当遥控合或手合 后 H H J 接点 序号 作符号 时间( m s ) 闭合 . 遥分或手分后接点打开。正常情况下 。 开关在运行状态 . H H J 的 接点闭合 , T wJ 接点断开 , 整个 回路在断开状态 ; 当发生故 障, 保护装 l 手合继电器 S H J 9 测试 3 次. 采 置动作跳开开关 , T wJ 得 电其接点 闭合 ,此时 H H J 仍在闭合状态 . 便 2 合后继电器 H H J T 8 用平均值 沟成事 故总回路接通 . 从而发出事故总信号
一起500kV电容式电压互感运行异常的处理
d )8月 3日 6时 1 8分 ,对 该 P 二 次 回路 进 T 行 再次 测量 ,B相 对 地 电 压 为 5 . 5 V,A,C相 7
对 地 电压为 6 O V。 录波 器 频 繁 启 动 ,显示 3 U0和
△3 U0越 限 。
型 ,c VT 采 用 国 内 某 厂 生 产 的 TYD 0 /- 5 0 ̄ - / 3
至电磁 装置 的油箱 内 ,电磁 装置 由中间变 压器 、补 偿 电抗 器和 阻尼器 组成 。
c )8月 2日 2 1时 3 4分 ,监控 系统发 P 断线 T 光字 ,且 频繁 出现并 复 归。监控后 台显示 电压 : 为 4 9 1 V, b 506 V,L 6 .3k 为 2 .3k 为 51 1 V。 2. 4k 现场 测量该 P T二次保 护绕组 电压 B相 为 5 4V, A,C相 电压 为 6 0V,P T外 观检 查无 异常 。
程师。 ・ 5 ・ 2
TYD 0 /30 0 5 电容 式 电 压 互 感 器 B相 S0√ —.0 H
二 次 电压 不规 则 降低 ,说 明分 压 U 也 可能 不 规则
光 字 ,“ C 一0 A 装置 异常 及 闭锁” R 9 5 R S9 2 ,“ C 2 装
收 稿 日期 :2 0 —4 2 ,修 回 日期 :2 0 9 3 0 80 — 4 0 80 — 0
]c / +]c。 / 1 ,分 压 电容 为 C ,则 电 容 分 / +1 C ) 压器 的分 压 比为 K一 ( c ,系统 电压 设 C +C )/ 为 U ,分 压 电容 分 压 设 为 己 ,则 有 U U / , 一 K—
王 烁 波 ,牛 永 红 ,王 建 伟
( 中供 电分 公 司 ,山 西 晋 中 晋 000 ) 3 6 0
500kV变压器异常噪声与振动的原因分析
备 ,直 接 影 响 着 电 网 的 安 全 稳 定 运 行 。浙 江 电 网在 运 行 中多 次 出现 50k 0 V变 压 器 异 常声 音 和 振 动 增 加 的现 象 达 1h以上 ,最 严 重 的一 次 是 在
20 0 5年 5月 1 日 1 5 5点 左 右 , 浙 江 电 网 50 0 k 系 统 中 有 多 台 变 压 器 同 时 发 生 异 常 噪 声 和 V
v tt g i s b o a os d vb ai n o r so e i h wee d e t otg i r r u h o- n a o a an ta n r l n ie a i r t fta fr rwhc r u o v la e d p we e b o g tfr m n o n m
中 图 分 类 号 :T 0 M4 6
文献标 识码 : A
文 章 编 号 : l0 0 7—18 (0 6 0 8 1 2 0 )3—0 0 0 6—0 5
0 引 言
50k 0 V变 压 器 作 为 电 网 主 网 架 中 的 重 要 设
骤 降 、 直 流 偏 磁 和 变压 器 中性 点 零 序 谐 波 电 流 等 与 50 k 变 压 器 异 常 噪 声 和 振 动 有 关 0 V
维普资讯
6
浙 江 电 力 Z EI N L C RC P WE H J GEETI O R A
20 0 6年第 3期
50k 0 V变 压器异常 噪声 与振动 的原 因分析
An l ss f r Abn r a ie a d M e ha ia a y i o o m lNo s n c n c l Vi r to f 5 0 k Tr n f r e b a i n o 0 V a s m r o
一起500kV电容式电压互感器电压异常的分析处理
置 中耦合 电容 器 两 种 设 备 的功 能 ¨ ,同 时 , 在实 际应用 中又能 可靠 阻尼铁 磁谐 振并 具备优 良的瞬
变响应特 性 、 济成本 较低 等 , 经 故近 几年在 电力 系 统 中得 到 了广泛 的应 用 。
电压 输 出异 常 、 次端 子排 烧 坏 、 二 电容 器击 穿 、 爆 炸等 。其主要原 因是 电容分压器 和电磁单 元 绝缘 水 平下 降 、 磁谐 振 、 铁 内部 元器 件 击穿 、 计 设 不 合理等 。此外 , 最容 易忽视 的 问题是 C T电容 V 分压 器安装 错误 导致参 数不 匹配 。笔者 简要叙 述
lmi ae n otg sg as i d c t r p ry a tr r g l t n o a a io ni o ie Att e i n t sa d v la e i n l n i ae p o e l e e u a i fr c p ctr u t n st . h f o s s me t a i me,a v s b e s g e t n r p s r i tlai n a d c mmiso ig o d ia l u g si s p o o e f nsalto n o o o si n n fCVT b fr p r - eo e o e a
了河 南某 电厂 2台 5 0 k V 0 V C T电压 异 常故 障情
第 3 卷 第 2期 l 21 00年 4月
电力电容器与无功补偿
P w rCa a i r& Re cie P we o e s t n o e p ct o a t o rC mp n ai v o
V0 . No 2 I3l .
Apr 2 0 . 01
论500kV变电站主变噪声异常及处理措施
论500kV变电站主变噪声异常及处理措施500kV的高压变电站输电系统运行时,接地极电流的异常变化往往会直接影响到交流电网。
而系统中的中性点直接接地变压器,因其直接相关联会导致发生不可预测的变化。
接地极的电流由于异常变化变大时,对整个输送电网的影响程度也会随之而上升。
并且变电站的主变噪声情况在某输电状态下急剧增大,对附近居民环境也是有很大影响。
一、某500kV变电站概况该大型500kV变电站的主变输送现场噪声有所增加。
在变电站输送现场检查两台主变并没有明显的外部移位破损或故障。
但噪声在工作时最大可达到九十多分贝。
并且伴随着剧烈的振动。
之后呈现间歇式发生。
根据调查,由于近期时间段有一条途径本地的直流输送线路正在进行完工运行前的实验。
于是通过跟踪与观察发现在这条线路试运行时,该变电站的主变运行噪声呈现明显增长趋势。
因此,为了全面的掌握直流单极大这种情况工作时对于主变的影响,执行了在主变中性点上的直流测量和变压器发出的噪声分贝和振动的测试多项分析和测试。
为了解决此次出现的噪声异常故障,采取了一系列措施。
二、噪声异常的分析1、变电站的噪声源。
通常在变电站产生的噪声来源于两个设备,一个就是变压器本体,另一个就是变电站辅助设备。
变压器本体的噪声主要是流经变压器铁芯的50Hz交变电流,会使得铁芯产生周期性振动。
除过磁至铁芯收缩振动以外,还会有负载电流产生的其他部位的磁性振动使得噪声加剧。
而辅助设备的噪声则主要来源于一些风机,油泵和机械连接部件的振动。
2、直流输送工程简介。
直流输送工程是我国集研发、设计及建设为一体自主开发项目工程具有先进技术水平和意义。
而发生噪声异变变电站就距离该条输送线路换流站很近。
直流输电线路运作特点是双极对称运行。
当检修或发生故障时采取运行成本较低单极大地运行方式。
单极大地运行时是将大地作为回路。
这种传输方式会导致接地极周围大地电位显著上升。
入地电流和接地极电位形成正比变化,当进入接地极的电流上升。
一起500kV电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施
深 圳 供 电局 有 限公 司 ,广 东 深 圳 5 1 8 0 0 0 )
摘要 :针对 某 5 0 0 k V 变电站 T YD 5 0 0 / √ 3 — 0 . 0 0 5 H型 电容 式电压 互感 器三相输 出电压不 平衡 问题 ,通过对 故障
互感 器进行试验 ,初 步判 断故障原 因为电容式 电压 互感 器有 电容元件 击 穿,并进一 步对故 障互感 器进 行解 体分
t i o n o f s e c o n d a r y o u t p u t v o l t a g e o f U p h a s e wh i l e i n c r e a s e o f o u t p u t v o l t a g e o f W p h a s e.Re a s o n s f o r c a p a c i t o r e l e me n t
一
起 5 0 0 k V 电 容 式 电压 互 感 器 异 常 现 象 分 析 及 其 防 范 措 施
齐佳 鑫 ,马 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 光 ,安 希 成。
( 1 .广西 电网有限责任公 司柳 州供 电局 ,广西 柳 州 5 4 5 0 0 6 ;2 .云南电网有限责任公 司德宏供 电局 ,云南 德 宏 6 7 8 4 0 0 ;3
一起500kV GIS异响缺陷的检测分析与处理
s i g n i ic f a n t .Co mb i ne d wi t h a n e xa mpl e o f a b no r ma l s o un d d e f e c t f o r 5 00 k V GI S,a b no r ma l s o u n d po s i t i o n i ng a n d a n a l y s i s i s c a r r i e d ou t ̄r o u g h t h e u s e o f u l t r a s on i c t e s t i ng ,g a s c ompo s i t i o n t e s t i ng ,
技术 具有 重要 意义 。结 合 一起 5 0 0 k V 变 电站 GI S设备 异响 缺 陷实例 ,通过 运用超 声 波检测 、气体 组分 测试 、红外 测 温 以及 振 动测试 等 多种 带 电检 测 手 段进行 异 响缺 陷定位 与分 析 ,得 出了设 备 内 部 由于 屏蔽 罩松 动 而 弓 『 起 振 动 的结论 ,通 过解体 验 证 了结论 的 正确性 。 最后 ,针 对此 类缺 陷提 出
500kV变电站噪声影响及防治措施
3 5 0 V 变 电站 噪 声 防 治 措 施 0k
典 型的 A S变 电 站经 多 期 建 设 后 , 内 主要 噪 I 站 声 源有 变压 器和高 抗 , 对 厂 界 噪声 贡献 最 大 的 噪 但 声 源为 高抗 , 也是 引起 厂 界 噪声 超 标 主 要原 因。 变
5 0
4 B A) 5 ( 。变 电站 厂界 噪声监 测结 果见 表 1 d 。
从 表 1可 知 , 电 站 厂 界 昼 间 噪 声 值 4 . 变 1 1~
5 . B A) 夜 间 噪声值 为 4 . 5 . B( 。东 71 ( , d 0 1~ 4 8 d A) 侧厂 界监 测点位 噪声 均满 足标 准 , 侧 、 北 西侧 和南侧 厂界 的部 分监测 点位 受高 抗 噪声影 响不满 足 标准 。
置 在 变 电 站 中 央 , 分 利 用 站 内 场 地 空 间 以 衰 减 和 充
[ ] 振亚. 3刘 国家 电 网公 司 输 变 电 工 程 典 型设 计 50 k 变 电 站 分 0 V 册 [ . 京 : 国 电力 出版 社 ,0 5 M] 北 中 20 . [ ] 之 浩 , 建 国 , 磊 , . 流 变 电 站 可 听 噪声 来 源 及 特 性 分 析 4王 周 苏 等 交 [ ] 华 东 电 力 ,0 83 ( 1 : J. 20 ,6 1 )6—1. 8 [ 张 志 强 , 健 龙 , 振 海 , . 北 省南 部 电 网 输 变 电站 工程 可 听 5] 靳 李 等 河 噪声 测 量 与 分 析 [ ]河 北 电力 技 术 ,0 9 2 ( ) 2 J. 20 ,8 2 :9—3 . 2 [ GB 13 8—20 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声排 放 标 准 [ ] 6] 2 4 0 8, S.
500 kV变电站电容器组故障分析及处理对策
500 kV变电站电容器组故障分析及处理对策作者:黄宪武来源:《华中电力》2014年第03期摘要:本文对某500 kV变电站35kV 4M母线#2电容器组故障原因进行了详细分析,指出群爆原因为#2电容器组中性点CT一次接线错误扩大了电容器故障单元引起相间短路。
针对发生的故障,本文提出了电容器组群爆处理对策,为预防以后类似事故的发生做出了贡献。
关键词:电容器组;群爆;相间短路;中性点CT1 缺陷情况2011年6月23日16 时47分,某500 kV变电站35kV 4M母线#2电容器组在调用试验时发生短路故障,部分电容器单元绝缘击穿并着火燃烧,需停电检修排除故障。
2 原因分析2.1 谐波情况分析35kV 4M母线电容器组没有接入谐波监测装置、也没有配置电容器谐波保护,所以只能根据35kV 1M至3M母线的谐波情况进行判断。
由省电科院提供的6月23日35kV 1M至3M母线的谐波监测数据表明,谐波指标正常。
由此可排除因谐波过大导致本次故障。
2.2保护动作情况分析由#4主变变低录波图分析,#2电容器组故障应由343开关合闸后约500ms后开始爆发,产生是B相、C相分别内部故障并有轻微短路现象,约50ms后发生成BC相完全短路故障,接着持续约100ms后发展成BC相短路接地故障,整个故障电流持续约200余毫秒后343开关被跳开,故障消失。
2.2.2343开关保护装置录波图分析由343开关保护装置录波图分析,#2电容器组在约470ms开始出现故障电流,约600余ms时出现C相接地故障,约790ms343开关被断开,故障量消失。
由于没有配置B相CT,无法分析B相故障情况。
2.2.3 保护动作综合分析根据#4主变故障录波报告及35kV 4M #2电容器保护录波报告,所反映得故障情况基本吻合:6月23日16时47分52秒634毫秒,343开关合上,约500ms后开始出现电容器内部故障,很快发展成BC相间短路故障,并最终发展成BC相间短路接地故障。
500kV变电站噪声影响及防治措施
500kV变电站噪声影响及防治措施摘要:对500kV变电站的主要设备噪声和站界噪声进行测试,统计分析500kV变电站噪声水平分布特性、频谱特性以及衰减特性,指出变电站噪声的主要频段范围(1/3倍频程)并提出相应的控制措施。
关键词:500kv变电站;噪声影响;防治措施随着电力工程的发展和城市区域的扩大,500kV变电站四周不再是郊区和农村变电站环境噪声对居民的干扰日渐突出。
500kV变电站按主要设备型式和配电装置型式分为GIS、HGS和AIS(磁柱式、罐柱式)三种典型方案。
本文通过对一座典型的500kV AIS变电站主要噪声源和厂界噪声进行监测分析,说明其噪声防治措施,为500kV变电站的设计和噪声防治提供参考。
1.变电站噪声的危害从物理学角度而言,噪声就是在振幅和频率上完全无规律的一种震荡的声音。
但是从噪声污染及环境保护的角度看,凡是人们不需要的,并且使人厌烦,对生产和生活都有碍的声音称为噪声。
其危害最直接的表现就是影响人们的日常工作和正常睡眠。
有研究表明,长时间接触强烈噪声还会影响孕妇的健康和胎儿的发育。
此外,根据有关部门调查,在噪声级在70dB(A)的环境中,谈话就会感到困难;在85dB(A)、90dB(A) 的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为8%、18%。
然而,噪声危害中,又以低频噪声的危害最为特殊。
所谓低频噪声是指中心频率在500Hz(倍频程)以下的声音;也有科学研究人员将低频噪声定义为频率在20Hz~250Hz之间的声音。
低频噪声以其声波长、衰减慢、穿透性强等特性,使得人们对低频噪声烦恼度的反映高于同一响度条件下的其他噪声。
变电站的噪声危害就主要来自于低频噪声。
2.500kV国网A变电站概况500kV国网A变电站于2005年建成投运,站址位于农村微丘区域,经过多期建设变电站现有1组750MVA主变压器(简称1号主变),7回500kV出线,4回220kV出线、1组150Mvar高压电抗器(简称Ⅰ线高抗)、1组180Mvar高压电抗器(简称Ⅱ线高抗)及多组低压并联电抗器和低压并联电容器。
分析500kV变电站变电运行故障分析及处理
分析500kV变电站变电运行故障分析及处理500kV变电站是电力系统中的重要组成部分,其稳定运行对于保障电网的安全供电至关重要。
然而,在变电站的运行过程中,难免会出现一些故障,这些故障会对电网的运行产生不良影响,因此需要对故障进行及时的分析和处理。
一、故障表现在变电站的运行过程中,通常会发生如下的故障表现:1.变电站输出电压或电流突然降低或断电。
2.变电站输出电压或电流波动很大,且无明显规律性。
4.变电站设备异常声响,如电缆断裂音、开关机构异响等。
以上表现都可能是变电站出现故障的信号,需要及时对其进行诊断和处理。
二、故障原因1.设备老化或故障损坏。
2.操作不当或维护保养不到位。
3.外部干扰或跳闸误动。
4.气象原因引起的故障,如雷击、风吹冰挂等。
不同的故障原因需要采取不同的措施进行处理。
三、故障处理在出现故障时,需要立即采取以下措施进行处理:1.立即停止发电设备或主变,防止故障扩散。
2.及时隔离故障区域,并确保人员安全。
3.对故障进行分析,找出故障原因。
4.根据故障原因采取相应的措施进行处理,如更换故障设备、修复电气线路等。
5.对处理结果进行检查,确保故障得到彻底消除。
四、预防措施为了避免发生故障,需要采取以下预防措施:1.加强设备维护保养工作,及时检修老化设备。
2.建立完善的操作规程和安全管理制度,确保操作正确规范。
3.加强设备的智能化监控和自动化控制,减少人为因素的干扰。
4.做好环境保护和气象预警工作,减少气象原因引起的故障发生率。
总之,对于500kV变电站变电运行故障,如果能够及时分析和处理,能够避免出现更大的不良影响。
因此,在平时的运行过程中,需要加强设备的维护保养,严格操作规程,做好环境保护工作,确保变电站的稳定运行。
500kV电容式电压互感器电压异常分析及处理
i 0 V Ca a i rVo t g r n f r r n 5 0 k p c t l e T a so me o a
卢峰超 , 雪飞 , 刘 白剑 忠 , 王 伟
( 河北省 电力公 司超 高压输 变 电分 公 司 , 家庄 石
摘 要 : 绍 电容 式 电压 互 感 器 的 工 作 原 理 、 构 及 故 障情 况 , 介 结
型 号均 为 TY 0 / 3 0 0 5 2 0 D 5 0 √ — . 0 H, 0 2年 8月 出厂 。
根 据厂家 设计 , 该批 次 电压 互感 器 下 节 瓷套 的 电容 共 有 1 4个 电容单 元 , 中 C 1 0个 单元 , 含 5 其 。含 3 C。
2 个 单元 。 4
t r n a l o h a a i rv la e ta s o me ( u e a d f u t ft e c p ct o t g r n f r r CVT) o .
Ac o dn o t eCVT a a i n e d ee ti s a a a v l c r i g t h c p ct c , il c r l sd t , o t a co - a e mo i r g d t , a i r o sa d a g l rd fe e c so g n t i a a r t e r r n n ua i r n e fa o n o f v l g r n f r r a a y e h b o ma o t g a l c u o t et a so me , n l z s t e a n r lv la e f u t a — a s so n 0 V e fo e 5 0 k CVT n s me s b t t n p o o e o i o u s a i . r p s s s me o te t n a u e n u g si n . r a me tme s r s a d s g e t s o K y wo d : e r s CVT; o t g b o maiy c p ct r c l; r a — v l e a n r l ; a a i el b e k a t o
500kV变电站电容器组异常声响原因分析及对策
500kV变电站电容器组异常声响原因分析及对策作者:李欣来源:《科技传播》2016年第11期摘要 500kV变电站电容器组故障问题是常见问题,其中异常声响也是故障问题之一,本文结合某地区500kV变电站电容器组异常声响的实例,分析了声响产生的原因并提出了科学的解决对策。
关键词 500kV变电站;电容器组;异常声响;原因;对策中图分类号 TM6 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)164-0194-021 异常响声概况某地区500kV变电站为枢纽变电站,低压端最新配置了一对电容器组,然而,该对电容器组刚工作几个小时,就忽然发出非正常声响,该声响略接近变压器噪音,达到80.6dB,超出了规定标准,影响了变电站系统的安全工作。
2 500kV变电站电容器组异常响声的原因分析500kV变电站电容器组异常声音的检测与原因查找应该重点从2方面出发,一方面要立足于客观理论,另一方面则要深入实践,从理论与实践双方入手,进行全方位地勘察、分析。
2.1 理论角度切入1)电容器连接。
根据电气设备相关的技术规程、标准规定,软连接通常用于电容器及其横联线中间,而且接头要通过铜质材料进行压接,规定电容器必须选择双套管构造,其接线模式为:先串联、再并联,规定各相路的并联容量也要在控制在3?900kVar范围内,确保电容器组的各个部件牢固联系、没有任何变松现象。
2)母线材质选择。
优选铜质母线,把握好其截面大小,通过的电流大小需大于回路的1.5倍,而且当发生三相短路故障时,该母线依然能够安然无恙,要达到一定的热等级。
3)连接线。
主要是指位于电容器与母线中间的线路,要确保其常规能够承受一定程度的电流,具体的电流大小应该达到单台电容器额定电流的1.5倍以上。
优选软质的铜材质做连接线,这样才能有效抵御外部热力、温度等的不良影响。
4)绝缘防护要求。
所谓的绝缘防护指的是电容器组、隔离开关以及避雷器等连接处的绝缘防护,具体可以选择热缩绝缘套管,达到安全绝缘的目的。
500kV变电站主变噪声异常分析与处理 王应芬
500kV变电站主变噪声异常分析与处理王应芬摘要:随着电力行业的进一步发展,变电站规模不断不扩大,其主主变噪声问题越来越凸显。
本文针对500kV变电站存在的主变噪声问题进行分析,然后提出有效的处理措施,以期降低主变噪声对人们的生活造成的影响。
关键词:500kV变电站;噪声;处理措施目前,我国经济实力越来越强,广大人民群众的生活水平不断提高,日常生活与工作均离不开电力的支持。
加之城市化发展的步伐越来越迅速,城市变电站工程规模不断扩大,这使得变电站的主变噪声问题逐步被暴露,与此同时其处理方法也越来越受大众关注。
所以,在变电站日常维护工作中,加强主变噪声原因分析,有利于找到合理、科学的处理方法。
一、500kV变电站主变噪声异常原因分析(一)变电站噪声源500kV变电站出现主变噪声,通常来源于变压器自身及其辅助设备这两个方面。
其中,50Hz的交变电流流经变压器铁芯的时候产生噪声,主要是因为这电流流动的过程中导致电线铁芯出现了周期性的振动而发出噪声。
除此之外,一些负载电流流过变电站中其他设备的时候也会产生一定的振动,从而引起噪声,甚至加剧主变噪声。
从辅助设备方面来看,其噪声的来源以设备的风机为主,同时设备的油泵、机械连接的部件等振动均可能引起噪声[1]。
(二)直流输送本次研究的500kV变电站附近,有一个输送线路的换流站,当直流输电线路在运行时,其主要以双极对性运行。
在日常检修过程中,或者其运行出现故障的时候,工作人员常常会选择单极大地运行,该运行模式的成本非常低,其运行的原理就是以大地作为电力运行的回路,然而通过这样的传输方式往往会引起接地极周围的大地电位异常上升。
一般而言,接地极电位和入地电流往往具有正相关关系,如果接地极接受的电流上升,其输送端口存在一定电位差,在此条件下入地电流则需要经过无数通道方能形成回路,从而流经其他设备后引起大量的振动而出现噪声。
(三)冷却器噪声本次研究的该变电站发生的主变噪声异常主要有一号主变、二号主变,主要包括三台单相自耦无载调压的变压器所构成。
500kV 变电站主变噪声异常分析及处理
500kV 变电站主变噪声异常分析及处理发表时间:2020-10-27T03:38:28.377Z 来源:《福光技术》2020年18期作者:王静亮[导读] 随着城市化进程的加快,环境友好型城市建设与变电站噪声处理问题渐渐被重视国网山西省电力公司检修分公司摘要:随着城市化进程的加快,环境友好型城市建设与变电站噪声处理问题渐渐被重视。
文章通过某500kV 大型变电站主变噪声的异常情况,对其整个处理分析流程和应对措施进行了阐述,总结了目前在降噪治理方面的合理化建议与应对措施。
为推进和谐社会建设和变电站降噪技术提供依据。
关键词:变电站;噪声异常;分析处理500kV 的高压变电站输电系统运行时,接地极电流的异常变化往往会直接影响到交流电网。
而系统中的中性点直接接地变压器,因其直接相关联会导致发生不可预测的变化。
接地极的电流由于异常变化变大时,对整个输送电网的影响程度也会随之而上升。
并且变电站的主变噪声情况在某输电状态下急剧增大,对附近居民环境也是有很大影响。
异常分析该变电站距离上海奉贤换流站接地极较近,当复奉 ±800kV 直流单极大地回线运行时,该变电站内主变将承受较大的直流偏磁,产生较大噪声,对设备正常运行及周围环境造成一定影响。
复奉±800kV 直流输电工程复奉 ±800kV 特高压直流输电示范工程是我国自主研发、自主设计及自主建设的送电距离最远、技术水平最先进的直流输电工程。
复奉 ±800kV 特高压直流起于四川宜宾复龙换流站,止于上海奉贤换流站。
该 500kV 变电站距上海奉贤换流站不足 50km。
直流输电线路正常情况下双极对称运行,当线路检修或故障情况下则采取比较经济的单极大地运行方式。
单极大地运行时,以大地为回路,强大的直流电流持续通过直流接地极注入大地,导致接地极周围大地地电位升高,与接地极越近地电位越高、入地电流越大。
在两端电位差作用下,入地电流通过无数条通道构成回路。
一起500kV高压并联电抗器故障分析及防范措施
一起500kV高压并联电抗器故障分析及防范措施摘要:本文主要针对某500千伏变电站一起高压并联电抗器故障事件,通过对系统设备前相关参数以及事故后的调查分析,发现该站高压电抗的高压侧套管均压环设计不合理,导致放电击穿套管尾部引线附件而造成线圈短路发生油箱爆裂事故。
对此提出整改方案以及应对防范措施,保证系统安全稳定运行。
关键词:高压电抗器;故障分析;防范措施0 引言并联高压电抗器是远距离高压交流输电网络中不可缺少的重要设备。
在500千伏交流输电网中,主要用来改善系统电压分布、平衡无功功率、限制潜供电流等方面,对电网有着不可替代的作用[1-2]。
因此对高压电抗器的合理设计,以及设备日常维护方案、制定事故防范措施具有较高要求,对电网安全稳定运行有重要意义。
1 高压电抗器事故案例2016年12月14日,500kV xxx电站xx1号线高压 B 相电抗器重瓦斯保护动作、第一套保护、第二套保护及本体压力释放阀动作,5031 开关、5032 开关跳闸。
故障造成该电抗器油箱爆裂并起火。
500kV xx 1、2号线及 500kVⅠ、Ⅱ母线相继跳闸。
500kV xxx线带1号主变运行,220kV 系统运行未受影响,故障未造成负荷损失。
2 高抗设备基本情况2.1故障前基本情况该高抗 15 年以来运行情况良好,未发生故障。
按规程规定 500kV 电抗器每 3个月开展一次油中溶解气体分析,最近一次油中溶解气体试验时间为 2016 年 9月 14 日乙炔含量为 0,总烃 35.73ppm,色谱数据未见异常。
上次检修预试时间为 2015 年 5 月 10 日,所做的试验项目为绕组、铁心、夹件绝缘电阻测试,本体介损与泄漏电流测试、直流电阻测试及套管相关试验等,试验情况未见异常。
2.2故障后现场检查情况电抗器器身高压侧右前方开裂起火,油箱整体变形,中部向外凸出。
油箱多处加强筋开裂,高压套管附近油箱上有多处破口。
高压端引线已经熔断,出线端成型绝缘件已经完全烧损。
某500kV变电站开关手动合闸误报事故音响的分析与处理
沟成事故总回路接通,从而发出事故总信号。
图1硬接点启动事故音响原理
误报事故音响案例分析
图2为手动合分闸原理图。
该500kV变电站将测控装置遥信防抖时间由20ms修改为10ms后,在进行手动合分闸试验时,发现当后台摇控合上500kV XX线开关时,后台监控系统报“启动事故音响当手动合闸(图中省略去后台遥控合闸回路),KK开关1-3接点闭手合继电器SHJ线圈带电、合后继电器HHJ线圈带电,合继电器常开接点闭合、合后继电器HHJ常开接点闭合,合闸线圈HQ 开关合闸成功,开关常闭接点DL断开,跳闸位置继电器TWJ
图2手动合闸原理
为了分析本次事故音响发生测控装置开入防抖动时间与不能有效避免时间差的关系,对手合继电器SHJ、合后继电器HHJ、跳闸位置TWJ等3个继电器进行动作时间测试,测试试验数据如表
表1各继电器动作时间表
如果有效避免时间差,合后继电器HHJ动作时间与跳闸位置继动作时间应满足以下公式:
+T TWJ-T HHJ<10ms
代入公式:
+T-T=9+12-8=13>10ms,
继电器名称
继电器动
作符号
继电器动作
时间(ms)
手合继电器SHJ T SH J9
测试
用平均值合后继电器HHJ T HH J8
跳闸位置继电器TWJ T TW J12
时也培养了学生动手能力和团结合作能力,锻炼了学生发现问题。
使监控人员及时将事故信号复归。
二。
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一起500kV变电站电容器组异常声响分析及防范措施
作者:陈典丽张建德徐节
来源:《电子世界》2013年第15期
【摘要】并联电容器是目前国内采用最普遍的无功补偿设施,近年的运行数据显示,并联电容器尤其是集合式电容器运行中损坏率较高,电容器的运行状况对电网的电压质量影响较大。
本文结合国家电网公司反措要求,对樊城变电站一起电容器组异常声响产生的过程,进行原因分析,最后提出相应的处理方法和预防措施。
【关键词】电容器组;异常声响;防范措施
1.引言
500kV樊城变电站是鄂豫联网的枢纽变电站,2008年为配合特高压建设,在樊#1主变低压侧安装了两组电容器组,但投入电容器组,运行2个小时左右本体会发出异常响声。
随着特高压电网的发展,提高电容器无功补偿设备的可用率对电网的可靠运行有很重要的意义,电容器运行时有异常声音,严重影响电容器的可用率和电网的电压质量。
2.电容器异常声响出现过程
2010年7月25日10:00,调度下令投入35kV樊1-1C电容器组,投入运行后1小时樊1-1C电容器组C相出现类似变压器噪音的异常声响,噪音为80.6dB(热备用时背景噪音为65dB 左右)。
同日10:45,调度下令投入35kV樊1-2C电容器组,投入运行后1小时樊1-2C电容器组C相也出现类似变压器噪音的异常声响,噪音为87.7dB。
3.国家电网公司十八项反措中电容器相关规定及原因分析
3.1 从规定方面进行原因分析
对照设备技术协议及国家电网十八项反措要求,归纳出主要有以下八个方面规定[1-5]:
1)电容器至电容器组横联线之间必须采用软连接,接头必须采用铜鼻子压接方式,不得将电容器的套管直接与横联线连接。
电容器应采用双套管结构,电容器组接线宜采用先串后并的接线方式,且每相每一并联段并联总容量不大于3900kVar。
电容器组设备连接紧固、无松动。
2)支撑绝缘、支柱绝缘子采用20kV级产品,为防止锈蚀,安装框架应采用热镀锌处理。
3)主母线采用铜材,截面积由供方确定,其长期允许电流应不小于1.5倍回路工作电流,同时应能承受三相短路电流为20kA时的动、热稳定要求。
4)连接线:单台电容器至母线或熔断器连接线的长期允许电流不小于1.5倍单台电容器额定电流,同时应能承受三相短路电流为20kA时的动、热稳定要求。
5)电容器连接线应为软铜线连接,或采用有伸缩节的铜排,避免电容器连接线的热胀冷缩使套管受力而发生渗漏油故障。
6)电容器、串联电抗器、放电线圈、避雷器、隔离开关等相互之间的铜排连接导线须全部做绝缘处理,可用热缩绝缘套管进行绝缘,也可采用硫化绝缘母线或采用涂刷有机硅阻燃导热高压绝缘涂料的包封措施。
7)串补平台上测量及控制箱的箱体应采用密闭良好的金属壳体,箱门四边金属应与箱体可靠接触,避免外部电磁干扰辐射进入箱体内。
8)电容器组不平衡电流应进行实测,且测量值应不大于电容器组不平衡电流告警定值的20%。
我们首先检查现场设备是否符合设备技术协议和反措要求,对照上面的八条规定逐项进行现场分析如表1所示。
3.2 实际运行监测进行电容器异常声响原因分析
(1)红外测温
电容器投运后,我们对樊1-2C C相#25电容器及樊1-1C B相#6电容器进行跟踪测温4次,发现只有1次测温在100℃以上,其他3次三相温度在60℃左右。
(2)对电容器的背景噪音进行测量
异常振动声响出现时,耳测发现声响出现在串联电抗器与电容器之间,我们选择每相串联电抗器与电容器接地刀闸支架处为测量点,用TES1351B型噪声检测仪进行测量(测量结果见表2、3)。
(3)外观检查和电容量测量
1)外观检查
通过对电容器每相144个单体电容器进行外观检查,外观检查未发现单体电容器有渗漏油和鼓肚现象,也未发现有螺丝松动现象。
为防止异常声响是设备共振引起的,停电后我们对每相的支柱瓷瓶破损情况进行检查,未发现有瓷瓶振破的现象。
2)停电进行电容量测量
结果表明各单元电容器单元电容量合格,结合停电期间,我们对单体电容器外观检查,未发现单体电容器有渗漏油和鼓肚现象,也未发现有螺丝松动现象。
初步判断异常振动声响不是螺丝松动造成的,并初步排除电容器单元本体故障导致异常声响发生的可能性。
《国家电网公司十八项反措》中规定电容器连接线应为软铜线连接,串联电抗器与电容器组间的连接采用的是铝排连接,异常声响的声源可能来自串联电抗器与电容器组间的连接部位。
4.电容器异常声响采取措施及效果检验
4.1 电容器异常声响采取措施
1)分析确定电容器组中需要加工处理的铝排连接处,详细记录统计;
2)在迎峰度夏前上报电容器组停电检修计划和技改项目,申请停电检修;
3)检修计划批答后报缺陷申请处理;
4)积极联系修试人员,讨论处理方案;
5)编写验收作业指导书,修试人员处理完毕后验收。
4.2 电容器异常声响处理效果检验
2012年6月5日,由于系统电压偏低,我们投入了樊1-1C和樊1-2C电容器组,运行1个小时、2个小时、4个小时分别进行噪音检测,测得的数据均在正常范围内。
2012年6月5日用TES1351B型噪声检测仪测量结果如表4所示。
综上所述,通过分析了电容器组异常声响的原因是:电容器与串联电抗器之间的硬连接,在螺丝轻微松动后引起振动。
针对出现的问题,采用增加垫片的方法消除了声响,提高了电容器组的可用率,保障了电网电压质量。
此外,建议在后续的运行维护中[6-8]:
(1)电容器组投运后,对其噪音进行监测,对本体进行测温,建立红外测温档案。
(2)对监测数据进行分析比对,建档保存。
5.结语
电容器组投运前,需要按照国家电网十八项反措,对电容器组的设计及连接部分进行审核,发现有不符合规定的应立即提出整改,特别是串联电抗器与电容器之间的连接部分,应使用软连接。
以免造成电容器组异常声响和发热,而影响电容器组的可用率。
参考文献
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[2]电容器设备技术规范[S].2005.
[3]GB 50227-1995.并联电容器装置设计规范[S].
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[6]蒋跃强,周行星,陆志浩.华东500kV电网无功补偿电容器故障分析[J].华东电力,2008,36(11):19-21.
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[8]李胜川,高殿滢.一起66kV电容器故障的分析及预防措施[J].电力电容器与无功补偿,2009,30(3):51-56.。