论吹风气回收系统的安全稳定运行参考文本

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影响加油站油气回收系统稳定的因素分析

影响加油站油气回收系统稳定的因素分析

加油站运营过程中存在的油气排放现象,可以造成资源浪费、环境污染、经济损失和安全隐患等问题。

2007年我国发布《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007),规定了加油站汽油油气排放限值,自此加油站油气回收系统在全国范围内得以推广和实施。

加油站油气回收系统分为一次油气回收(卸油油气回收系统)、二次油气回收(加油油气回收系统)和三次油气回收(油气回收处理装置)。

一次油气回收将卸油过程中产生的油气,利用压力平衡原理收集到油罐车内,再由油罐车运回油库进行回收处理。

二次油气回收将加油过程中产生的油气通过油气回收设备回收到埋地油罐中,分为集中式和分散式两种类型。

三次油气回收使用油气回收处理装置,将埋地油罐排出的油气液化为汽油回到油罐中。

目前我国生产、运行三次油气回收具有成本高、效益低等局限,还未在加油站推广。

加油站在安装二次油气回收系统后,油气排放量已经相对较少。

因此现阶段,二次油气回收系统的高效平稳运行,在保障我国加油站安全绿色经营中起着至关重要的作用。

一、加油站油气回收现状加油站二次油气回收系统主要检测三项参数,即系统密闭性、油气回收管线液阻和气液比。

根据《加油站大气污染物排放标准》的规定,加油油气回收的气液比应在1.0~1.2范围内。

气液比偏高,则回气量大,埋地油罐内气压增大,P/V阀排气,增加排放污染与油品挥发损耗。

气液比偏低,则加油过程中回气量小于发油量,油气回收不完全。

此外,埋地油罐内形成负压,P/V阀吸气,油罐内气液平衡被破坏,增加油罐内的油气蒸发。

中国石化浙江温州分公司在温州市共有汽油加油站129座。

2020年1-3月,41.1%的加油站完成了油气回收年度检测,即53座加油站,共计839条汽油枪。

检测发现,油气回收系统的密闭性和液阻合格率为100%,气液比却难以稳定达标。

据统计,已检汽油枪的不合格率为21.9%,调节气液比调节阀后,不合格率降低为5.8%。

对已检加油站的日常检维修情况进行调查,发现近半年内,加油站对39.3%的气液比调节阀进行过调整,对3.2%的真空泵进行了维修更换。

ECS-100控制系统在废气回收中的应用

ECS-100控制系统在废气回收中的应用

集散控制系统在合成氨生产废气回收中的应用葛飞河南心连心化肥有限公司,河南新乡Henan XLX Fertilizer Co., Ltd., Xinxiang, Henan刘新运浙江中控技术股份有限公司,浙江杭州Zhejiang SUPCON Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang【摘要】介绍三废炉控制的主要回路,该项目DCS系统由浙江中控技术股份有限公司承担设计和编程调试。

采用ECS-100系统实现三废炉的现场过程数据采集、监视、控制和操作等功能。

[Abstract ]This paper introduces the three wastes furnace control main circuit, the DCS systerm project by the ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD commitment to design and programming and debugging. Using the ECS-100system to realize waste furnace field data acquisition, monitoring, controlling and operating functions.【关键词】DCS 冗余ECS-100控制系统控制方案[Key word ] DCS ECS-100 redundancy control system control scheme概述目前国内中小型氮肥企业主要采用固定床间歇式造气炉制气,生产合成氨、尿素等产品。

在传统的生产合成氨工艺生产中,都是将造气炉热回收步续中的吹风气、PSA脱碳工段中的放空气、合成工段中的放空气等含有大量可燃气体(主要成分是H2、CH4等)直接排入大气,这些气体统称为制氮肥的三废气体,这些排放气不仅对环境造成污染,还使得很多有用气体成分巨大浪费;为了更好的处理三废气体,特增加三废气体回收处理装置,通过燃烧三废气产生中压蒸汽进行发电或为造气工段提供蒸汽。

低温吹风气回收装置运行小结

低温吹风气回收装置运行小结
问题 不容忽视 。
( )采用 上燃 式 , 3 即低温 吹 风 气从 燃 烧 炉 上
部 进气 , 温起燃 。 低 ( )合成放 空 的氨罐弛放 气燃烧 配置在 下燃 4
3 整 改措 施
针对积灰 问题 进 行 了凋 研 , 的厂 家 使用 脉 有
区, 可将烟 气最 高温度定 点在燃 烧炉 出 口 , 接用 直
为 2 4 a .5MP 。
1 1 工艺流 程 .
13 技 术特点 .
( )燃烧炉因受场地制约 , 1 设计者根据经验 采用 了与往常不同的风格, 设计 了矮型长方体燃 烧 炉 , 上下两 层 。 分
( )采 用 低温 无 预混 型微 正 压燃 烧 技 术 , 2 取
自造 气工 段各 台造气 炉旋 风除 尘器来 的吹风
O 前 言
福建 福州耀 隆化工集 团 公司合 成氨原 料采 用
福 建无烟 煤制成石 灰碳化 煤球 , 固定 床 间歇气 化 。
燃 烧炉前 分成 3股 , 联进入 燃烧 炉上层 。另外 , 并 来 自空 气预 热器 的热空 气 ( 0 10~10℃ ) 成两 1 分
路, 一路 与吹风 气 同侧 , 分成 5股并联 进人燃 烧炉
I 8
小氮肥
第3 6卷
第 5期
20 0 8年5j j
消 了引风机 , 以避 免 与 二次 风 全预 混形 成 爆 炸性
四分之 三:从报表 上 可以看 出 , 运行不 久 , 排烟 温
气体 , 既安 全又不 存 在吹 风气 预 混 器造 成 的 局 部
阻 力损 失 。
度从 11 5 ℃直 线上升 达 到 20℃ , 3 甚至 更高 , 个 这
煤 气发生 炉 的吹 风 气 。高 温 烟 气 首 先 进 入 2 余 热 锅炉产 生 2 4 a过 热蒸 汽 后 进人 1余 热 锅 .5MP 炉 , 0 4MP 产 . a低 压蒸 汽 。 由于 两 台余 热 锅 炉投 运 时间较 长 , 特别 是 2 余 热 锅炉 长 期 经受 含 尘 高

吹风气潜热回收装置运行小结

吹风气潜热回收装置运行小结
发生炉正常制气 、 连续送吹风气人炉时是没有问
起到至关重要 的作用。但在 1 年多时间的运行中 也暴舞 出一些问题 , l } 针对种种问题进行分析、 改造 和总结 , 得出了一些经验。在此提出, 希望能对同
行厂家或潜热 回收装置的设计制造单位起到一定 的借鉴作用。
技改前吹风气 回收装置工艺流程见图 l 。
为是炉子温度过高所致。但操作记录中的燃烧炉 温度都小于 l10℃ , 0 而高铝质耐火砖熔融温度 应在 1 0 0℃ 以上。 7
少等问题。因此, 20 在 04年投资新增了 1 套产汽
能力为ห้องสมุดไป่ตู้1 h的吹风气潜热 回收装置, 0t / 并且还是
选择了比较传统 的工艺进行建设 , 燃烧炉 的直径
1.鼓风机 0
管也没有充分认识 , 为防止类似格 子砖烧坏事故
再次发生, 只考虑到把燃烧炉温度控制在低限 , 当 吹风气间歇停送时, 实际炉膛温度已经明显下降 , 但热电偶管套被热灰土包裹起到保温作用 , 在数
8 引风机 .
9 .烟囱
l .蒸汽缓冲器 1
图 l 技改前吹风气 回收装置 -: r ' E流程
维普资讯
小氮肥 20 06年 第 1 2期
显表上未反映出温度下跌 , 当再有吹风气送来时,
置工艺流程见图 2 。
由于炉膛温度过低而时有引起混合气爆炸冲破炉
底水封现象 , 严重威胁安全生产。
13 对策 .
鉴于上述情况 。 将燃烧炉内 6支测温套管改
题的 , 但一旦吹风气间断送气 , 就容易引起燃烧炉 内出现轻微爆炸现象 , 气流冲破炉底水封 , 带来不
安全因素和隐患。 12 分析原因 . 造成以上 2 种不安全现象的原因均为测温不

吹风气装置运行总结及改造优化

吹风气装置运行总结及改造优化

吹风气装置运行总结及改造优化关键词:35t/h 结构工艺流程运行情况改造优化河南心连心化肥有限公司“24.40”工程于2009年4月15日一次投产成功,并于2009年5月达产达标,总氨产量30952.021t,其中合成氨产量26086.63t,副产甲醇5177t。

两套35t/h吹风气余热回收装置用于回收间歇式固定层煤气发生炉吹风阶段的吹风气、合成提氢岗位的弛放气以及脱碳岗位废气等可燃气体,在燃烧炉内燃烧产生高温烟气,与余热锅炉内的水进行热传递,产生的饱和蒸汽经蒸汽过热器过热后,产出合格的蒸汽,供汽机工段发电或经双减外供。

一、工艺流程及主要设备1.吹风气流程吹风气经造气旋风除尘器除尘后,由吹风气总管进入吹风气岗位的吹风气水封,吹风气再经惯性分离后,与来自中温空气预热器的高温空气在燃烧炉上部的吹风气预混器中混合后,进入燃烧炉的燃烧室内进行燃烧。

2.合成弛放气流程自合成提氢岗位来的弛放气经弛放气缓冲罐后再经弛放气调节阀减压后进入组合水封,安全水封后,进入燃烧炉助燃气预混器与来自低温空气预热器的空气进行混合后,进入燃烧炉的燃烧室进行燃烧。

3.空气流程助燃空气来自于鼓风机,经低温空气预热器预热后分为两路,a 路与助燃气(弛放气、煤气)在助燃气预热器充分混合后,进入燃烧炉内进行燃烧。

b路进入中温空气预热器与高温烟气再次换热后生成高温空气,经配风阀后与吹风气充分混合后,进入燃烧炉内进行燃烧。

4.脱盐水流程来自脱盐水岗位脱盐水经汽机岗位除氧器除氧后,再由锅炉岗位给水泵进行加压,经过本工段的上水自调阀后,进入水加热器,然后进入余热锅炉的汽包,由下降管进入对流管束、水冷段下集箱,然后进入余热锅炉对流管束、水冷段管束,产生饱和蒸汽。

5.蒸汽流程炉水在余热锅炉的对流管束、水冷段管束内经过加热后生成饱和蒸气,然后进入余热锅炉汽包,在汽包内的旋风分离器、波形板分离器分离后,进入干汽集箱、蒸汽过热器进口集箱、混合式减温器、蒸汽过热器出口集箱,生成过热蒸汽后,供汽机工段发电或经双减外供。

吹风气回收装置吹灰改造运行总结

吹风气回收装置吹灰改造运行总结

ta h eom sefcie as dt es a po u ig c p ct y2 % . h tterfr i f t ,rie h t m rd cn a a i b 0 e v e y
Ke or yW ds:b o a r e o e ;a h c e n n lw i ;r c v r y s la i g;r f r eo m
[ 摘
要 】分析 吹风气 回收存在 的问题 ,介绍 了装 置的吹灰改造措施 。对改造前后 的生产运行 效
果进行对 比和总结 ,结果表 明,改造后蒸汽产量提高 了 2 %。 0
[ 关键词 】吹风气 ;回收 ;吹灰 ; 改造 [ 中图分类号 】X 74 [ 8 文献标识码 ]B [ 文章编号 ]10 93 ( 0 1 0 0 4— 9 2 2 1 )4—00 0 04— 3
果 。所 以作 为业 主单 位 ,必须 做到关 口前 移 。 ( )有 些 空分 装 置 的设 计 单 位 在 招 标 书 上 2 承诺 得很 好 ,但实 际工作 的疏 漏很 多 ,主要表 现 在 :下塔 筛孔 设计不 合理 ,无 法生 产 出合格 的氧 气 、氮气 产 品 ;氩塔 分 布器设 计不合 理 ,氩 系统 无 法投运 ;阀 门设计 选 型不合 理 ,经常 出现不 必 要 的停 车 ;分馏塔 内支架安装 不 规范 ,导致 分馏 塔 内部 分管 线 因应 力超 标 而出现 泄漏 等等 。为此
第 4期 2 1 年 7月 01
中 氮

No 4 .
M- ie to e o sFetlz r P o r s S z d Nir g n u ri e r g e s i
J 1 2 1 u. 0 l
吹风 气 回收 装 置 吹 灰 改 造运 行 总结

吹风气余热回收装置运行总结

吹风气余热回收装置运行总结

5 存 在 问题 及 处 理 办 法
() 1 存在 问题 : 喷水净化器 喷水 控制 阀偏 大 , 低
小氮肥
第3 9卷
第 4期
21 年 哇 01
2 存 在 问题 及 解 决 办 法
2 1 存在 问题 及原 因 . ( ) 全 设 施不 齐 全 。曾 于 2 0 1安 0 8年 8月 和 1 O月发 生过 2次爆 炸 , 2次 爆炸 都 发生 在造 气 该
变二段催化剂床层温度波动大 , 有轻微带水现象 。 ( ) 理 办 法 : 停 车机 会 给 喷水 主 线 上 加 2处 有 5 5l 41 l 副线 管进 行 微 调 , l m 以便 保 证 低 变 二 段 催
化剂 床层温 度稳 定 。
( 稿 日期 收 2 1 —2 2 ) 0 0 1 —8
锅 炉液 位 : 位计 l 2~ / 液 / 2 3处 ; 助燃气 水封 高度 : 液位计 12~2 3处 ; / /
锅 炉额定 蒸发 量 :2th 1 。 /
余热 回收 锅炉 蒸 汽 产 量 为 1 / , 回收 造 气 吹 2th 可 风气 4 0 l h 00 0 I / 。 ' l 1 1 造气 吹风气 余热 回收 装置 主要 工艺指 标 . 燃烧 炉温度 : 热点 8 0~1 5 = 中部 8 0— 5 0c , 0 ( 5
为主要 原 因 : 造气吹 风气 阀门内漏 , ① 煤气 漏入 吹
风气 总管 内 ; 吹风气 总管放空 阀门虽然 己开启 , ② 但没有 形成对 流 , 煤气积存 在吹风 气总管 内 ; ③吹
风气 系统停车 时 , 因进 口无有效 的安全设施 , 吹风 气系统 未与造气 系统 彻 底 隔离 ; 吹风 气 系统 开 ④ 车时 , 吹风气总管 未进 行置换 , 吹风气放空 管 阀 且 门开车 时未 关 闭 , 由于吹 风气 系 统 开车 时 吹风 气

造气吹风气余热回收装置运行小结

造气吹风气余热回收装置运行小结
的应用推 向深 入
( 稿 日期 收 2 0 -70 0 80 -8)
数) 以上降低到 2 %( 3 质量分数 ) 左右。恩德炉运 行稳定 , 体质量较 好 。 气
3 结语

公 司多年 的生产实践 . 通 过不 断摸索经验 、
小氮肥
第3 6卷
第l 2期
20 08年 l 2月
热风气 作 为热 源 , 中全 水 含量 由 3 % ( 量分 煤 0 质
总结规律 , 使恩 德炉 的管理 和运 行 跃上 了一个 新 的台 阶 , 取 得 了显 著 的经 济效 益 。但 仍 然存 在 并 部分 问题 尚未 彻底 解决 , 希望引起专 家 的关 注 , 共 同将恩 德粉煤气 化技 术进 一步 提 高 , 其 在我 国 使
4 技术经济指标
}:.5 M a3 0o 汽 。 24 P ,0 C蒸
( )装 置产汽 量 : 回收 闪蒸气 时 I h 回 1 不 3t , / 收 闪蒸气 时 I . h 6 5t 。 /
数挝/ 台
表 2 主要设备参数
没铬 称 规 格 、 号 型
( )合 成 两 气 ( 燃 气 ) ≤40 m / 标 2 助 : 0 h(

表 1 吹风气余热回收装置工艺参数
型蓄热格子砖排列方式既能保证可燃气体和助燃 气体( 空气 ) 多次反复混合接触着火燃烧和烧烬 ,
耐 文 除 灰 莳 消 积 堵塞, 到 周 运 良 效 . 长 期 行的 好 达
果。
( )采用新 型结 构的燃 烧器 。新型结 构燃烧 3
炉使 可燃气 体 和助 燃 空气 更好 地 混合燃 烧 , 而燃 烧 器 自身 也经久耐 用 , 易烧坏 。 不
1 空气 预热器换 热 回收显 热后 由引 风机 抽送 到烟

压风系统安全技术规范文

压风系统安全技术规范文

压风系统安全技术规范文压风系统是指由压风机、管线系统、调压装置、过滤装置等组成的系统,用于输送气体或气体混合物。

在工业生产过程中,压风系统的安全性至关重要,因此有必要制定一些技术规范来指导压风系统的安全运行。

下面是一份压风系统安全技术规范的草案,供参考:第一章总则第一条为了确保压风系统的安全运行,保护人员和设备的安全,制定本技术规范。

第二条本技术规范适用于所有压风系统,包括但不限于压风机、压缩空气系统、氮气系统等。

第三条压风系统的设计、安装、运行和维护必须遵守国家的相关法律、法规和标准,并应根据实际情况进行合理调整。

第四条压风系统的使用单位应制定完善的压风系统安全管理制度,并确保人员接受相应的培训,具备必要的专业知识和技能。

第二章设计与安装第五条压风系统的设计应满足以下要求:1. 设计应符合国家相关标准和规定,确保系统的安全性和可靠性。

2. 系统的设计压力应充分考虑工艺要求和设备能力,避免过高或过低的压力。

3. 系统的设计应考虑到节能和环保要求,合理选择设备和材料。

第六条压风系统的安装应满足以下要求:1. 安装过程应符合设计方案,确保管线的布置合理,设备的固定稳固。

2. 安装前应对设备和管线进行全面检查,确保没有损坏或质量问题。

3. 安装完毕后,应进行试压和泄漏检测,确保系统的安全和密封性。

第三章运行与维护第七条压风系统的运行应满足以下要求:1. 运行过程中应定期进行系统的巡视和检查,确保设备的正常运行。

2. 运行中发现设备异常或故障应及时采取相应的措施,保证系统的安全和稳定。

3. 运行中应严格按照操作规程进行操作,禁止操作人员擅自调整设备参数或进行其他不当行为。

第八条压风系统的维护应满足以下要求:1. 按照设备和管线的维护手册,定期进行设备的保养和维修。

2. 维护人员应具备相应的专业知识和技能,确保维护工作的质量和效果。

3. 维护过程中应注意安全,避免对系统运行造成不良影响。

第四章管理与风险控制第九条压风系统的管理应满足以下要求:1. 压风系统的使用单位应建立健全的安全管理制度,指定专人负责系统的安全管理工作。

吹风气回收装置运行中的风险分析及预防措施

吹风气回收装置运行中的风险分析及预防措施
பைடு நூலகம்
( Ti a ny u e Fe r t i l i z e r Br a nc h o f Sha n xi La nhu a Sc i — t e c h Ve nt u r e Co. , Lt d. , Ya n gc he n g Sh a nx i 04 8 1 02, Ch i na ) Ab s t r a c t : De s c r i b e t he r i s ks oc c u r e d i n d i f f e r e n t c i r c ums t a n c e s du r i ng o pe r a t i o n of t h e bl o w g a s
化 工 设 计 通 讯
・ 4 6 ・
第3 9卷 第 2期
2 0 1 3 年 4 月
Ch e mi c a l En g i ne e r i n g De s i g n Co mm u ni c a t i o ns
吹风 气 回收 装 置 运行 中的风 险分 析及 预 防措 施
( 2 )空 气 煤 气 吹 风 气 中 H 含 量 2 . 9 、
C O含量 5 . 4 5 、C H 0 . 8 ,热值 1 3 8 2 k J / m3 。
产生 的 1 . 3 MP a 、1 9 2℃蒸 汽
1 3 8 2 ×2 7 6 6 9 6 / 2 9 8 3 2 6 0×7 0 一1 0 2 . 5 t
记 关 ,每一循 环 周 期 内有 2次 泄 漏 的情 况 ) 2×
化焓 ) 一2 9 8 3 2 6 0k J 产生的 1 . 3 MP a 、1 9 2℃蒸 汽
1 0 3 8 0 ×6 4 5 6 2 4 / 2 9 8 3 2 6 0×8 O 一1 7 9 7 t 。

新型吹风气回收装置运行小结

新型吹风气回收装置运行小结

新燃烧炉的外形为方形 , ,高仅 1 燃烧烟 营 0m, 气 为上进侧 出 , 烟气 沿 “ ” C 形路 线 行 走 , 主要 是平 行 。 很短 , 足 5m, 下行 不 烟气下行阻 力明显降低 。 采 取分 步配 风 、 段燃烧 技 术 , 烟气边 走边 分 使
烧 ; 析 了吹风 气成 分情况 后 , 分 根据不 同气体 成分 的不 同起燃 温 度 , 理 调 配空 气 加 入量 。通 过 调 合
O 前 言
安 徽六安 建来 化工 有 限公 司原有 吹风 气 回收
于加热 水 或水蒸 气 , 蒸汽 产量大 ; 加热器 后不设 水 引风机 , 尘直 接接 人大 烟 囱排 放 ; 烟 因其所 用助燃
气 气量 很小 , 为回 收全 公 司废气 , 炉设补 燃装 置 锅 ( 气 锅炉 ) 燃 1台 , 水汽 系 统 与锅 炉 公 用 大 汽包 其
燃气严 重不 足 , 被迫 用大 量半水 煤 气助燃 , 两套 系 统共 产蒸 汽量 仅 为 5th多 , 成 氨 系 统 所 用 蒸 / 合
图 1 新 吹 风 气 回收 装 置 工 艺 流 程
1 2 设计 特 点 .
( )低 阻 力降 设 计 。采 用非 预 术 , 风 1 昆技 吹 气直 接进 入燃 烧炉 , 消 了混合 除尘 器 , 取 降低 了阻
羼配 风
汽过热 器一余 热 锅炉一 第 2空气 预 热器一 水加 热
器一第 1 气预热 器一 引 风机一 烟 囱 。 空 为 防止塌 顶 , 顶部 由平 顶改 为 锥顶 , 部设 烧 上 嘴 1只 , 烧 合 成 弛放 气 助燃 。两套 系统 投 用后 燃 曾短 时实 现 了 6台炉 吹 风 气 全 回收 , 因 助燃 气 但
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吹风气余热回收装置运行总结

吹风气余热回收装置运行总结
Ab ta t De c i e t r e s o s e he t r c v r ni or bl wo f g s t ha a t rs is o sr c : s rb he p oc s f wa t a e o e y u t f o f a , he c r c e itc f
摘Leabharlann 要 :介 绍 吹 风 气 余 热 回收 装 置 的流 程 ,各 设 备 的特 点 ,装 置 投 运 后 的运 行 情 况 , 以及 运 行 中 应 注
意 的事 项 。 关键 词 :吹 风 气 ;余 热 回收 ;运 行 ;效 果
中 图分 类 号 :T 1 . 5 Q1 3 2 1 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 :1 0 —4 0 2 1 ) 5 0 4 — 2 0 36 9 ( 0 2 0 — 0 10
山西 兰花 科技 创业 股份 有 限公 司化 肥分公 司
合成 氨生 产 能 力 达 1 0k/ ,尿 素 3 0k/ ,甲 8 ta 0 ta 醇 1 k / 。现 有三 套造 气 装 置 ,共 1 0 ta 7台煤气 炉 ( 2 5 mm) 中 0 6 ,常 开 1 3台 。其 中一 套 造气 产 生 的
内的温 度保 持 在 7 0 9 0℃ 的 安 全 燃 烧 温 度 。 5~ 0
燃烧 炉 出 口 的 ( 0 ~ 9 0℃ ,4 0 / ) 温 80 5 20 0 m。h 高
后 ,效果 良好 ,可 回 收 4 5台炉 的吹 风 气 ,产 ~ 汽量 可达 1 th以上 ,系统运 行稳 定 。二套 造气 0/
月 投运 后 ,可 回收 6台炉 的吹风 气 。系统 微负 压
梯 利用 后 ,被 引 风机 抽 送 至 简 易 烟 道 喷 淋装 置 ,

吹风气余热回收锅炉运行总结

吹风气余热回收锅炉运行总结
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第 6期 20 0 7年 1 1月
中 氮

No. 6 No v. 2 07 0
M — z d Nir ge ou riie o e s Sie to n sFe tlz rPr gr s
吹 风 气余 热 回 收 锅 炉 运 行 总 结
率 为 7 %,每小 时产 蒸 汽 量 为 5 。 由此 可 见 , 0 2t
行 ,总 体情况 良好 , 日产 蒸 汽 110t 右 。正 0 左 常 运 行 时 开 1 台 煤 气 炉 ,(3 0I 8 z . n炉 1 ) 2台 ,

回收吹风气 的余热经济效益非常好。
1 流 程简 介
分 2路进 入锅 炉系统 ,一 路经 减温 水调 节 阀进 入
蒸汽过热器复合箱调节蒸汽温度 ;另一路经锅炉 水 位 调节阀进 入锅 炉省煤 器 ,加 热至 2 0℃后 进 0 入锅炉的上锅筒 , 在对流管束 内被加热汽化 ,形 成的 3 8 a 和水 蒸 气送 人 蒸 汽过 热 器 ,加 .2 饱
吹风 气 、高温 空气 一 混合器 一燃 烧 炉一 高温 空气 预 热器一 蒸汽 过热 器一 余热 锅炉 一省 煤器一 低 温空气 预 热 器 一 引 风 机 一 烟 囱。20~30℃ 0 0 的吹风气 从煤 气炉 废热 锅 炉 的后 烟道 引 出至 吹风 气 总管 ,在 混 合 器 里 与 自高 温 空 气 预 热 器 来 的 40℃ 高温 空气混 合 ,在 弛放 气 的助燃 下 ,在 燃 0 烧炉 内充 分燃 烧 ,形 成 80 90℃ 的高温 烟气 。 6- 5
韦锦 根 ,梁 紫燕 ,周 士钊
( 州化工股份有 限公 司 ,广西 柳州 柳 5 50 ) 4 0 2
[ 中图分类号 ]x 7 4 [ 8 文献标 识码 ]B [ 文章编号 ]1 0 —9 2 2 0 )60 2 —2 0 49 3 (0 70 —0 70

低温吹风气余热回收装置运行总结

低温吹风气余热回收装置运行总结

该燃烧炉采用折流式结构 , 能使高温烟气在蓄热 层 内 曲折 流 动 , 分 混 合 燃 烧 , 时 强化 蓄 热 效 充 同 果 。另外 , 采用高温快 速喷头 , 内设 气体导 向装 置, 一方面降低了助燃气 的消耗量 , 另一方面还能 使可燃气燃烧完全 , 从而消除爆炸 、 鸣现象 , 爆 确 保 了设备的安全经济运行 , 同时烟气排放也达到 环 保标 准 。 () 2 余热锅炉选 用双锅筒横 置式水 管锅炉。 该锅炉上 、 下锅筒之间的对流管束采用焊胀连接 ,
( ) 汽 流 程 。来 自锅 炉 工 艺 给 水 泵 的热 脱 2水 盐 水经过软水加 热器温度 由 10o升到 10℃后 , 0 C 5
软水加热器
6 0 m燃烧炉配 Q 09 02 -.52 0 0 5 m 6/0 - 2 4/ 8 余热 5
锅炉机组回收余热流程 , 运行稳定 。
第 1空气 预热 器预 热 到 10q 后 分 成 2路 : 路 5 C 一
J ———. 1罐
弛放气




与合成 两气混 合后 进入燃 烧 炉燃烧 ; 一路 经 另 第 2空气预热器进一步预热至 30℃后 , 0 再与吹 风 气进行 混 合也进 入 燃烧 炉燃 烧 。
吹风气 余热 回收装置 工艺 参数 见 表 1 。
020 0 150 m ×3 0 m。 0 / 0 m 000 m 1座
92 N 12 Q=2 2 -6 01 .D, 4 16—3 8 / P= .4 619m’h, 7 7 7-7 09k a2台 .O P , y-3 OID, 47 N 8 Q=1 18 0~1 99 0m / P=2 9 8~27 0k a l台 2 3 6 1 h, .0 .9 P ,

吹风气回收系统爆炸的原因及预防措施

吹风气回收系统爆炸的原因及预防措施

图 7 圆 弧 形 补 偿 填 料 密 封
( 收到修 改稿 日期 2 0 . —5 0 91 2 ) 2
小氮肥 第 3 卷 第 3 8 期 21 年 3 00 月

方面, 在正 常配风情 况下 , 使漏入 的煤气燃 烧 会
() 4 高温空 气预 热器 发生 爆炸 。事 故经 过 及
不完全 , 当系统 密封不严 时 , 引风机会抽 吸一定 量
原因分析 : 在停 车处理时 , 没有按规程操作 , 使部
分可燃 可爆气 体倒 人 高 温空 气预 热 器 中 , 备 开 准
的冷空气进 入 系统 , 有燃 烧 完全 的可燃 气 体 与 没
空气混合达 到爆炸 浓度后 , 会引起爆 炸事故 。
护 困难 。
同 时 在负 载下 作 用将 承 受力 传 递 给 圆弧 环 , 圆 使

推 力 环
圆弧形结构补偿填料虽然有许多优点, 但对它 了解还很 少 , 理 论分 析 , 括 压力 、 度 、 质等 其 包 温 材 条件下密 封环 的压力分 布 , 则是一个 相当复 杂的 问
题 , 它的机械 加工 要求 很高 ( 要是前 面 的弧 而且 主 度加工难 度较大 ) 同时要求 材质必须稳定 。 ,
( ) 果吹 风 气 回 收 阀 不 关 闭或 内漏 严 重 , 3如
会造 成大 量煤 气从 吹风 气 总 管 进入 燃 烧 炉 , 方 一 面, 当空气 过剩 系数 选择 过大 时也 易引起 爆炸 ; 另
驴 护 驴 、 : :
与 造气 回收 阀漏 人 的煤 气在 吹风 气 总 管 内混合 ,
车时又未对高温空气预热器进行吹除, 待升至一
定 温度后 , 吹风气 配 风 时造 成高 温 空气 预 热器 送

零散气回收项目安全生产管理方案

零散气回收项目安全生产管理方案

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预防吹风气回收燃烧炉点火爆炸事故安全措施

预防吹风气回收燃烧炉点火爆炸事故安全措施

预防吹风气回收燃烧炉点火爆炸事故安全措施【摘要】本文介绍了吹风气回收岗位工艺流程、特性、燃烧炉爆炸事故的发生原因和预防的安全措施。

【关键词】燃烧炉;爆炸;事故;预防;安全措施Abstract:This paper introduces the process flow, characteristics, causes of combustion furnace explosion accident and preventive safety measures of blowing air recovery postKey words:Combustion furnace; Explosion; accident; prevention; Safety measures一、概况2018年11月8日,某厂在年度大修后,吹风气回收岗位在进行点火开机作业过程中,发生燃烧炉爆炸事故。

针对本次事故进行认真分析总结,查找事故原因,提出预防类似事故的安全措施,对杜绝类似生产安全事故发生,具有现实指导借鉴意义。

二、造气吹风气回收岗位简介2.1 造气吹风气回收岗位任务与作用利用造气吹风气放空气+合成放空气+合成氨槽驰放气在燃烧炉中进行混合燃烧,产生1.25MPa,280℃的过热蒸汽,供造气及合成氨系统使用,提高造气系统蒸汽分解率,降低入炉煤的消耗,实现本系统蒸汽自给,合成氨生产基本实现“两煤变一煤”,达到节能降耗的目的。

该厂采用水管式锅炉回收吹风气余热工艺,流程如图1所示图1水管式锅炉回收吹风气余热工艺流程示意图来自合成工段的放空气、驰放气减压后经水封、水分离器后,按比例配入两级预热的空气,入燃烧炉燃烧,使燃烧炉内保持一定的温度,并作为明火源起到引燃吹风气的作用。

造气送来的吹风气,配入适当的空气后沿切线送到燃烧炉内燃烧,其烟气经上部烟气出口切线进入燃尽段进一步燃烧,同时灰尘得到分离并沉积在燃尽段底部,高温烟气从中心管自燃尽段顶部依次进入蒸汽过热器、余热锅炉、中温空预器、省煤器、低温空预器回收热量后,经引风机从烟囱排入大气。

新建Ф8500mm吹风气回收装置运行情况

新建Ф8500mm吹风气回收装置运行情况

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小氮肥 第 3 卷 第 1 5 期 20 年 1 07 月

人热空气后 . 3 分 路切线进入燃烧炉顶部 。 合成弛
受热面运行寿命。
放气也分 个方l. 自 每个方l有两个喷头. 4 句 配人热
空气后送燃烧炉燃烧。由于都是切线进入, 所以
l、o 给水泵 2 . 囱 92 . I烟
圈 1 0 0I 8 0 m吹风气 回收装置工艺流程 5 n
2 主要设备
2 1 燃烧炉 .
该燃烧炉由北京普尔捷能科技发展有限公司 设计 。 规格为 0 0 m x 50 0rf 吹风气配 850m 0 r, 2 n l
使用 ( 见图 1 。 )
167 旋 风除尘器 、.. l、 . 2l 省煤器 4
2 燃烧炉 .
Байду номын сангаас
3 .缓冲罐 4 .防回火水封 5 .水分 8 水冷屏 9 过热器 . . l, 5 低温空预器 l. 6 鼓风机 l.除氯水加热器 7
l. 0 对漉管柬
l, l 高温空预器
l.中温空预器 3
l,引风机 8
经过水冷屏、 蒸汽过热器 、 锅炉对流管束、 高温空 气预热器、 省煤器 、 中温空气预热器 、 省煤器 、 低温
进人 大气 , 造成严重 的环 境污染 和能源的浪费。 20年, 0 4 厂领 导结 合企业 实 际情 况 , 决定 新建 I 0 0ln 套 85 l 大型吹风气 回收装置。该套吹风 0 n 气回收装置设计 能力为 回收 2 4台造气炉的吹风 气, 气量为约 1000m / ( 态 ) 副产过热蒸 6 0 ’h 标 。
1 工艺流程
吹风气经各台造气炉除尘器除尘后进入吹风
气总管 , 温度 10— 8 2 10℃, 再经燃烧炉炉前旋风

吹风气燃烧炉配风不当的危害及措施

吹风气燃烧炉配风不当的危害及措施

吹风气燃烧炉配风不当的危害、原因及处理方法0前言在造气吹风气余热回收装置的正常运行中,由于一些主观或客观原因,会导致燃烧炉出现配风不当的现象,势必会给装置的安全稳定运行造成一定的影响,轻者则不能使装置达到应有的节能效果,重者还会出现损坏设备、危及人身安全的事故。

本文对燃烧炉配风不当的危害、原因和处理方法进行了简要的阐述,如有不当之处,敬请业内同行指正。

1燃烧炉配风不当的危害燃烧炉配风不当主要是指配风量过大或过小的现象,如果配风量过大会造成下列危害:(1)燃烧炉出口烟气中的氧含量偏高,使烟气的热损失增加;(2)增加合成二气的消耗量;(3)引风机的运行负荷增大,电流升高,耗电量增加;(4)当造气回收阀不落送来大量煤气时,易引起爆炸事故;(5)不仅会降低燃烧炉的温度,而且也不利于受热面的传热,还会增加排烟热损失。

如果配风量过小,同样会造成下列危害:(1)导致燃烧炉的配空气量不足,从而造成可燃组份燃烧不完全,被带入吹风气余热回收器(空气预热器、蒸汽过热器、余热锅炉、软水加热器统称为吹风气余热回收器)或烟道中,加上由于各部位可能漏风,在引风机的作用下,一旦抽进空气,也有可能发生燃烧或爆炸,损坏设备;(2)不利于燃料的混合,造成燃烧不完全。

2燃烧炉配风不当的原因分析(1)主要是在正常运行中当生产负荷发生变化时,操作工往往很少去调节配风量,导致燃烧炉出现配风量过大或过小的现象。

(2)在正常运行中,一方面当造气不送吹风气时如果吹风气配风阀因故不落,会导致燃烧炉的配风量过大;另一方面,造气送吹风气时如果吹风气配风阀因故不起,也会造成燃烧炉配风量过小。

(3)在正常生产时,由于二次风机本身的原因造成其风量小,会导致燃烧炉出现配风量不足的现象。

(4)如果空气预热器的换热管出现破裂或断管时,同样会造成燃烧炉的配风量不足。

(5)二次风机设计的风量小,也会导致燃烧炉出现配空气量不足的现象。

(6)送入燃烧炉的吹风气与热空气存在的时间差,也能造成燃烧炉配风不足。

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论吹风气回收系统的安全稳定运行参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月论吹风气回收系统的安全稳定运行参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

0前言二十世纪八十年代中期,第一代造气吹风气余热回收装置在全国部分化肥企业的投运成功,为实现蒸汽自给创造了有利条件,从而开创了节能降耗的新局面。

自此以后,化工战线的技术专家们经过不断地辛勤探讨研究,第二代、第三代吹风气回收装置也先后问世,并在全国数百家化工企业都得到了成功的运行。

吹风气余热回收装置的投运成功,为企业的节能降耗和减少环境污染起到了重要的作用。

笔者认为:要使吹风气回收系统达到长周期安全稳定运行,必须注意以下几个方面的问题。

1、要因厂制宜地选择好回收方案。

由于各厂造气所使用的原料煤的品种和质量不同,加上操作水平和设备状况的差异,决定了各厂吹风气的生成量及其可燃气体含量也有所不同,导致了各厂吹风气的着火难易程度及所需外来助燃热量的要求也相应不同,而作为助燃气的合成二气,由于各厂的操作条件不同也有很大差异,再者就是各厂要求余热锅炉副产的蒸汽参数也不同。

所以,要想使吹风气回收装置建成后能够实现正常运行和取得比较理想的结果,就必须因厂制宜地选择好回收方案,决不能生搬硬套。

1.1选择好工艺流程是保证回收装置安全稳定运行的前提。

从目前已投运的吹风气余热回收系统来看,不外乎有两种:一种是在尾部装设引风机,采用微负压直吹式系统;另一种是在尾部不装设引风机,采用正压直吹式系统,即利用气体燃料在燃烧炉内燃烧后形成的余压,克服系统阻力,推动气体流动。

所以,各厂在选择工艺流程时,一定要从本厂低温吹风气的特性、助燃气量的多少及装置的最终投用目的等出发,既要考虑燃烧工艺的需要,又要全面权衡装置整体的合理性。

由于低温吹风气的理论燃烧温度为748℃,所以其助燃空气的温度都应在200℃以上,如果送入燃烧炉的吹风气温度小于250℃,其可燃组份也较低,合成二气已提氢,数量和热值减少,余热锅炉又用低压锅炉(或者余热锅炉的富余能力较大),离开余热锅炉的烟气温度比较低,二次风空气的预热温度也低于150℃,在以上等等因素的影响下,就有必要设置中温空气预热器或者设置高温空气预热器,将初步预热至150℃的二次风空气进一步预热至350℃或者400℃,甚至更高,让其将热量带回燃烧炉,来保持燃烧炉内的高温燃烧环境,实现低温吹风气的连续安全燃烧而回收其潜热。

这种方法看起来是高温热量在打循环,还要增加一些散热损失和一台设备的投资,但也是必要和十分安全可靠的好措施。

所以,应据此设计空气预热器,确定其换热面积和在流程中的位置。

经多年的运行表明,吹风气回收系统应以微负压运行为宜,这样不但可以缩短造气炉的吹风时间,提高造气炉的生产能力,而且还能保证可燃气体燃烧充分及热量被充分利用。

1.2解决好装置中的设备选型问题(1)燃烧炉是吹风气回收装置中的重要设备之一,直接决定着整个系统的安全稳定运行状况。

所以,燃烧炉要选择与生产规模相匹配且具有适当容积的燃烧空间,并非越大越好,过大了,散热损失也大,投资也大,适得其反。

目前,国内已成功地开发出了多种形式的燃烧炉,这些燃烧炉不但结构新颖、设计合理、燃烧完全、蓄热能力强,还能使吹风气中所夹带的煤粉燃烧完全、不集灰、阻力小,而且助燃气耗量也小,各厂可根据具体情况选用。

(2)余热锅炉的选型要视合成氨生产能力及合成二气的供给量而定。

一般来说,生产能力小、合成二气供吹风气的助燃量少的企业,选择热管式余热锅炉较为合适;生产能力大、合成二气供吹风气的助燃量多的企业,可选择水管式余热锅炉。

(3)对装置中主辅设备的选型,要首先考虑其积灰问题和高效热利用问题。

软水加热器和空气预热器都要选择热容量大、防积灰性能好及热效率高的设备制作厂家,坚决杜绝积灰现象的发生,确保吹风气回收装置的能力得到正常发挥。

(4)鼓风机及引风机的选型,应首先计算出装置所需的空气量及烟气总流量后再确定其型号,确保系统处于微负压运行状态。

2、熟练的操作技艺是保证装置安全稳定运行的关键。

从多年的工作经验中,笔者总结出了如下一些操作要点及注意事项,仅供参考。

(1)只有控制好燃烧炉的燃烧室温度,才能确保蓄热层上部温度在工艺要求范围内,为吹风气的安全燃烧提供保障。

如果合成二气压力波动以及气体中GH4含量发生变化,都会造成炉温波动,要及时联系并予以调节。

即使设有气量自动调节装置,也要时刻注意,决不可麻痹。

(2)在正常生产中,应密切监视好各压力、温度及气体成份等指标的变化情况,如出现异常,应及时查找原因并调节正常。

(3)如果生产负荷发生变化时,要及时调节好合成二气的入炉量、空气的配比量以及引风机的引风量,确保燃烧炉的燃烧室温度在工艺指标范围内,防止炉温过高烧坏设备内衬或炉温过低造成爆炸事故。

(4)正常运行中,要加强燃烧炉出口烟气中CO2、O2以及可燃气体成份含量的分析测定工作,以指导配风量的调节工作。

如果所配空气量过小,一方面不利于燃料的混合,另一方面还会造成燃烧不完全,导致爆炸事故的发生;如果所配空气量过大,不仅会降低燃烧温度,而且也不利于受热面得传热,还会增加排烟热损失。

(5)在送吹风气燃烧的同时,应根据烟气中的氧含量及燃烧室温度调节合成二气入炉量和其所配空气量以及吹风气配空气量,使之达到指标要求。

(6)在正常生产中,如果出现造气吹风气回收阀或其配风发不起(送吹风气时)及造气炉回收阀(造气炉处于上吹制气阶段时)或其配风阀不落(不送吹风气时)的情况,都会造成燃烧炉温度下降,要时刻注意,发现后要及时通知有关人员进行处理。

(7)如发现合成二气压力过低时,除及时与有关岗位联系外,要根据燃烧室温度的下降趋势,酌情减少吹风气的送烧台数,不得强行回收,以免造成爆炸事故。

如果炉内温度仍然下降时,可减小引风机的引风量,必要时停运引风机,确保燃烧炉温度在指标之内。

如果合成二气的压力回升到指标后,应先调节好其配风量及引风量,当温度达到指标后,方可通知造气岗位逐台炉增送吹风气,直至满负荷运行为止。

(8)为了防止吹风气和合成二气燃烧时发生事故,要严格控制好各项工艺指标,并合理配用空气量。

(9)要严格控制好余热锅炉的上汽包液位,应保持在1/2-2/3之间,不准锅炉超温、超压、超负荷运行,锅炉的三大安全附件应定期校验,使之灵敏好用。

(10)正常生产中,要按时分析锅炉的炉水水质情况,如果炉水中的总固体含量超标时,要增加排污次数。

严禁用排污阀来控制锅炉液位,排污时人要站在侧面或上风向,避免出现烫伤现象,且排污阀门的开度不宜过大,防止因排放量过大而造成锅炉缺水。

(11)如因造气炉回收阀或配风阀故障不能向燃烧炉内送吹风气时,要及时调节好合成二气的入炉量,防止温度超标损坏设备内衬。

当具备送吹风气时,要及时通知造气送吹风气。

(12)如燃烧炉或余热锅炉发生爆炸,应立即按紧急停炉的操作步骤进行停炉,待查明原因并处理后,再根据情况进行开车。

3.应熟练掌握事故的处理方法,避免因处理不当造成停车或发生事故。

在吹风气回收装置的正常运行中,由于一些客观和主观原因,会出现一些这样或那样的事故。

所以,每位操作工都应熟练掌握各种事故的应急预案,否则,会因处理不当而导致事故的发生。

4.加强巡回检查,及早发现问题,力争把事故的苗头消灭在萌芽之中。

在正常运行中,操作人员应按时对所属设备认真加强巡回检查,及早发现事故隐患,并及时通知有关人员进行处理,确保吹风气回收装置能够安全稳定运行。

5掌握好本系统的正常开、停车步骤,避免在开、停时因操作不当而导致事故的发生。

6严格控制好工艺指标,确保系统在工艺要求范围内运行。

在正常生产中,操作人员应严格执行工艺指标,避免设备超温、超压、超负荷运行现象的发生,为系统的安全稳定运行奠定坚实的基础。

7正确使用并维护好所属设备,是实现系统安全稳定运行的重要保证。

在正常运行中,除根据工艺指标使用好设备外,还必须根据设备的特点维护好设备,以延长设备的使用寿命。

8系统的安全设施应设置齐全,避免事故发生时造成设备损坏和人员伤亡。

在吹风气回收装置中,由于物理性爆炸和化学性爆炸都易于发生,因此,在系统设置有关安全装置是非常重要的。

根据系统的特点,吹风气回收装置应设有如下安全设施:(1)在吹风气总管上设置两个DN500的防爆门(板)、两个DN200的放空阀及1个安全隔离水封;(2)燃烧炉顶部和下侧人孔应设有防爆门(板);(3)燃烧炉底部应设有水封;(4)余热锅炉进、出口烟道上的人孔应设有防爆门(板)及自动卸压防爆门;(5)造气吹风气回收阀及其配风阀的同步开关应设有灯光显示信号,且要有联锁保护装置;(6)余热锅炉的液位应设有高、低液位报警装置;(7)合成二气系统应设有防回火水封(安全水封)及防爆门(板)装置。

9结语经多年的运行表明,造气吹风气余热回收装置在技术上是完全成熟的。

如果我们能够熟练掌握操作技艺,努力学习业务技术,不断提高操作水平和处理事故的能力,吹风气回收系统的安全稳定运行是完全可能的,它必将为企业的节能降耗和减少环境污染起到巨大作用﹗请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。

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