生产现场IE改善实例

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
改善后wenku.baidu.com
连接上水 管(跨工 位) 15 装隔热板 (跨工位) 10 装方向机 安装后踏板 7 连接电线 20 10 连接变速箱 线 15 加注液压油 起驾驶室 5 封驾驶室盘 5 连接油门线 5 装保险杠 灯(跨工 位) 5
井绪行
分装水管
连接下水管
分装制动总阀及挂车阀
黄世堂
5 15 分装液压油管 安装举升油 及驾驶室举升 缸及管路 拉带 5 15 开行车吊驾驶 室 6 等待 11 落驾驶室 5
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
第12台车生产测时现状图
120 100 80 60 40 20 0 系列8 系列7 系列6 系列5 系列4 系列3 系列2 系列1
1
2
3
4
5
6
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
在现场针对员工协作与等待问题,与邵主任协商,提出了50 分钟完成装配的目标,在第15辆车上进行验证,达成目标 则按50元/人进行奖励,结果36分钟。 原因分析: • 由于员工的作业内容与标准的模糊或缺失,造成员工在生 产过程中随意性强,当现场有领导监督时或积极性高时则 快,反之则慢。 • 班组长的权威、团队的协作问题。 • 产品质量问题。 • 设计时个别点未能考虑装配舒适性。 • 装配方式的不足。
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
效果评价: • 工序调整后未经系统培训,员工熟练程度不一。 • 现场缺件影响测评。 • 六工位慢,导致等待。 • 产品质量问题。
试制车间七工位问题与作业改善
头脑风暴会
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
穿线困难、护套易扯掉
孟光雷 李健
6 分装制动总阀及 挂车阀 12
李越
连接手制动管 连接制动总阀 安装挂车 路 管路 阀管路 20 10 5 连接方向 机转向油 管 30 装保险杠灯 固定管路 10
张旺 63 等待 马全静 11 20 15 5 连接电线 连接变速箱线 封驾驶室盘
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
分装水管 井绪行 5 15 连接下水管
测时表
等待 13 连接上水管 15
黄世堂
分装液压油管及 安装举升油缸 驾驶室举升拉带 及管路 5 开行车吊驾驶室 15 落驾驶室 5 装方向机 7 等待 21 等待 安装后踏板及 加注液压油起 支架 驾驶室 10 5 等待 30 连接油门 线 5 装隔热板 5
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
卡套螺母改快插
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
卡套螺母改快插
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
一辆份线束仅在七工 位多余的管子: ∮12长1100mm ∮8长2300mm ∮6长4700mm 另需加一个三通 底盘管路偶尔有短的
试制车间七工位问题与作业改善
试制车间七工位问题与改善
制造部 2011·10·28
试制车间七工位问题与作业改善
目录
1. 现场改善背景 2. 现场改善过程与效果 3. 头脑风暴会 4. 现场反馈的问题
试制车间七工位问题与作业改善
项目背景
试制车间七工位隶属于三工段,主要从事安装举升系统、 落装驾驶室、安装方向机及管路、连接各类管线路、连接上下 水管等作业,现有员工七名:孟光雷(班组长)、李健、井绪 行、黄世堂、马全静(女)、李越、张旺。该工位是码头车装 配的历史瓶颈,生产节拍达100分钟以上,正常班次日产不过 五辆份。 公司要求本批广州订单23日上线、25日下线完成,生产任 务量远超当前实际产能。 以上海参展车辆为标准,全面提升码头车外观质量与装调 质量,进一步提升特种车公司码头车在港口市场的竞争力与影 响力。 深入现场找出长期影响装配作业的实际问题并加以解决, 以降低职工劳动强度、减少无效作业。 从表层挖掘影响该车型的质量问题。
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
本批订单自22日开始上线,由于车架总成改进后考虑不 周,造成过板接头无法装配,影响4小时,故22日基本未生 产。 23日开始的装配过程中,七工位生产节拍基本维持在 100分钟左右。 自24日开始,公司总经理带领各部门亲自到现场实施改 善,对原有的工序进行了初步调整。在装配第五辆车时已达 到了50分钟左右。 25日对生产过程进行了粗放性的测时,当第12台驾驶室 装配时生产节拍又恢复到了100余分钟。
现场问题
驾驶室拉带与车架碰、个别轴座尺寸大
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
踏板未经试装便批量使用,再更换 (20+13)件
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
其它方面: 当工位上出现不良品时,再要件时间长,有的1小 时以上 空调安装与工位上有时冲突(车间内部解决) 手剪子磨损快 一个工具未修好,临时借用 晚上灯光不好 工资低 80元中餐补助未兑现
现场问题
空调线与驾驶室线为母母配合,改 空调安装共改两个接头
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
驾驶室方面: 气喇叭管子盘在上面没有顺下来 膨胀水箱软管长(有的长1米多) 线路走的靠后,须剪开重走 方向机、驾驶室后平台支架、七芯线缆原在内饰分 装调整到了试制分装 发动机方面: 发动机分装时方向机油管角度不一,须调整
12
孟光雷 李健
马全静
李越
连接制动总阀 连接手制动 安装挂车 管路 管路 阀管路 10 20 5 连接方向机 固定管路 转向油管 30 10
张旺
等待 10
试制车间七工位问题与作业改善
改善过程与效果
改善后山积图
60
50
40 系列6 系列5 30 系列4 系列3 20
系列2
系列1
10
0 1 2 3 4 5 6
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
驾驶室有15个无法正常落下
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
车架总成少螺母
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
车架总成焊接螺母掉落
试制车间七工位问题与作业改善
现场问题
举升缸故障高(本批换3个)、轴座孔 可空穿销子、但装举升缸时个别困难
试制车间七工位问题与作业改善
相关文档
最新文档