管立明--超超临界汽轮机振动分析(10.11.27)
超超临界汽轮机固粒侵蚀(SPE)和汽流激振问题分析和防范
超超临界汽轮机固粒侵蚀(SPE)和汽流激振问题分析和防范摘要:随着国际和国内金属材料冶炼技术不断发展和通流设计技术的完善和优化,以燃煤为主的新建火力发电站逐步向超高参数、大容量方向发展。
目前已发展到超超临界1000MW等级。
作为火力发电站主要的关键设备之一,超超临界汽轮机的开发设计有很多特殊要求,需解决许多技术问题,其中通流部件的防固粒侵蚀SPE(Solid Particle Erosion)、防止高压转子汽流激振、汽轮机选材问题、转子冷却结构问题、低压进汽容积流量小问题,是关系到超超临界汽轮机组能否安全、稳定、经济运行的关键,本文将重点探讨如何防止通流部件的固粒侵蚀(SPE)和高压转子汽流激振问题。
关键词:超超临界汽轮机固粒侵蚀汽流激振分析防范0、超超临界的定义和超超临界机组的发展概况:超超临界是(上世纪90年代提出)工程产品商业性的概念,目前国内外尚无统一标准,日本最早提出压力24.2MPa,温度593°C,即为超超临界;丹麦认为压力27.5MPa;西门子按采用“600 °C材料”来区分;我国电力百科全书认为压力27MPa,但无论何种说法,超超临界的压力、温度都已超过22.13MPa(374.15°C)的超临界物理概念。
目前我国上海、东方、哈尔滨三大动力集团公司,均具备超超临界1000MW等级机组的设计、制造能力。
据不完全统计,截止2005年11月,我国正在安装和签定定货合同的超超临界1000MW等级机组已达12台之多。
浙江玉环电厂成为我国首座超超临界机组示范电厂。
这类机组不但有较高的发电效率,而且有较小的电站投资费用和运行维修费用,在满足社会对电力需求的同时,可达到一次能源的高效利用和环保的要求。
但作为火力发电站主要的关键设备之一,超超临界汽轮机的开发设计有很多特殊要求,需解决许多技术问题,其中通流部件的防固粒侵蚀SPE(Solid Particle Erosion)和防止高压转子汽流激振问题就是其中最关键的两个问题。
超超临界1_030_MW汽轮发电机组振动异常处理
第39卷,总第225期2021年1月,第1期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGYVol.39,Sum.No.225Jan.2021,No.1 超超临界1030MW汽轮发电机组振动异常处理陈 杰,童小忠(浙江省火力发电高效节能与污染物控制技术研究重点实验室,浙江 杭州 311121)摘 要:某电厂投运新型1030MW超超临界汽轮发电机组,运行期间出现了轴瓦振动幅值异常爬升等现象,同时由于汽封边遮挡及个别轴瓦轴振相位反相等问题无法直接通过低发对轮加重降低轴振。
为了解决上述问题,本文结合数据分析方法与优化调整操作对机组进行处理:采用现场动平衡的方法,对#10、#2瓦进行加重,有效降低了#10、#1瓦振动通频幅值;分析了机组振动数据对应机组工况的特征,判断出在停机过程中#5、#6瓦振动爬升的原因为动静部件碰磨造成的转子局部热弯曲。
结果表明:所采取的技术手段可有效控制各瓦振动,对同类型机组的类似问题具有一定的借鉴意义。
关键词:1030MW级机组;超超临界机组;振动异常;故障分析;轴瓦加重中图分类号:TK268+.1 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2021)01-0036-04 Treatment of Abnormal Vibration of Ultra Supercritical1030MWTurbine Generator UnitCHEN Jie,TONG Xiao-zhong(Zhejiang Provincial Key Laboratory of Energy Conservation&Pollutant Control Technologyfor Thermal Power,Hangzhou311121,China)Abstract:With the operation of a new power plant1030MW ultra-supercritical turbine generator,there has been abnormal vibration amplitude,and because steam edge bears block and shaft vibration phase problem,it can’t be directly equal to the low-fat round to aggravate lower shaft vibration.To solve the above problem,binding data analysis and optimization of the adjustment operation processing unit:the field balancing method of#10,#2watts is increased,effectively reducing#10,#1watt passband ampli⁃tude of vibration;analyzing vibration data corresponding to the characteristic units of the plant conditions, it is determined during shutdown#5,#6watts reason for climbing movement vibration member caused by rubbing of the rotor localized thermal bending.The results show that the technical means can effectively control the vibration of each bearing,with some reference to a similar type of problem with the unit. Key words:1030MW-class unit;ultra-supercritical unit;abnormal vibration;fault analysis;bearing heavier收稿日期 2020-09-01 修订稿日期 2020-09-21基金项目:浙能集团科技项目(ZNKJ-2017-075)作者简介:陈杰(1986~),男,硕士,工程师,从事汽轮发电机组振动处理工作。
600MW超超临界汽轮机振动问题分析及处理
600MW超超临界汽轮机振动问题分析及处理在现代电力生产中,600MW 超超临界汽轮机作为重要的发电设备,其稳定运行对于保障电力供应的可靠性和稳定性具有关键意义。
然而,振动问题一直是影响汽轮机安全稳定运行的常见故障之一。
本文将对600MW 超超临界汽轮机振动问题进行深入分析,并探讨相应的处理措施。
一、600MW 超超临界汽轮机振动问题的表现汽轮机振动异常通常表现为振动幅值增大、振动频率变化、振动相位不稳定等。
在实际运行中,可能会出现以下几种具体情况:1、轴振超标轴振是指汽轮机轴系的振动,当轴振超过规定的限值时,会对轴系的零部件造成严重的磨损和疲劳损伤,影响机组的使用寿命。
2、瓦振异常瓦振是指汽轮机轴承座的振动,如果瓦振过大,会导致轴承温度升高,润滑油膜破坏,甚至引发轴瓦烧毁等严重事故。
3、振动频谱复杂振动频谱中可能包含多种频率成分,如基频、倍频、分频等,这使得振动故障的诊断变得更加困难。
二、600MW 超超临界汽轮机振动问题的原因分析1、转子不平衡转子不平衡是汽轮机振动最常见的原因之一。
这可能是由于转子在制造、安装或运行过程中产生的质量偏心,或者是由于叶片脱落、磨损等导致的转子质量分布不均匀。
2、不对中汽轮机的轴系在安装或运行过程中,如果各轴段之间的同心度和垂直度不符合要求,就会产生不对中现象,从而引起振动。
3、动静摩擦汽轮机内部的动静部件之间发生摩擦,会产生局部高温和热变形,导致振动增大。
4、油膜失稳轴承的润滑油膜在某些情况下可能会失稳,如润滑油量不足、油温过高或过低、油质恶化等,从而引起轴瓦振动。
5、蒸汽激振在超超临界工况下,蒸汽的参数较高,蒸汽在流经汽轮机通流部分时可能会产生激振力,导致振动异常。
6、基础松动汽轮机的基础如果出现松动,会影响机组的支撑刚度,从而导致振动增大。
7、电磁干扰发电机的电磁力不平衡或磁场变化可能会对汽轮机轴系产生电磁干扰,引起振动。
三、600MW 超超临界汽轮机振动问题的诊断方法为了准确诊断汽轮机的振动问题,需要综合运用多种诊断方法:1、振动监测系统通过安装在汽轮机上的振动传感器,实时监测振动的幅值、频率、相位等参数,并进行数据采集和分析。
管立明--超超临界汽轮机振动分析(101127)
安徽华电芜湖公司
➢问题三:
#2汽轮机#7轴瓦(发电机前轴瓦)相继出现瓦振大,7Y轴振随瓦振变化 较大,瓦振随负荷变化敏感,发电机壳体前端振动偏大。
1. 故障过程: #2机组自09年11月4日启动后就出现该问题,且发展趋势较快,随负荷变 化趋势较敏感,当负荷在600MW以上时,#7轴瓦瓦振稳定在90μm,7Y轴振 稳定在89μm,7X稳定在40μm,测量轴承轴向振动在75μm,发电机前端轴 向振动70μm,发电机后端轴向振动20μm,#6、#8轴瓦盖振、轴振正常,和 负荷变化无关。 具体情况见下图所示:
2)汽轮机通流间隙调整时,因#2轴瓦标高低于中心线0.79mm,在调整 时,虽然进行了考虑,但是中压上隔板汽封、#3轴封上部间隙还是偏小, 造成偏磨,转子产生了微量的热弯曲。
3)汽轮机暖机时间太长,上下缸存在温差变形现象(高中压内缸没有 上下对称的温度测点,不好判断。)
4)置换ON/OFF键工作,一般是先置换前侧,再置换后侧,两猫爪处及 轴封处各架一百分表,置换至OFF时,轴封处表可能差0.05~0.10mm没 有到位,两侧猫爪处百分表可能变化较大,原因为上缸猫爪应力释放弹性 变形所为,属于正常现象。
安徽华电芜湖公司
检修后在将汽缸置换到ON键上时,按照修前置换的数值应反映为负的 0.05~0.10mm表值,但是置换到ON键上还会出现汽缸继续上抬的现象, 即表继续显示正值,原因为上缸吊开后猫爪应力释放弹性变形转为冷态塑性 变形。如果将置换到ON键上的上抬值磨掉(即ON键的厚度减薄),冷态的 塑性变形在运行中热态下,受汽缸重力的影响产生热态弹性变形恢复到修前 状态时,上部汽封间隙进一步缩小。是因ON/OFF键置换工艺不当使上部汽 封间隙变小产生摩擦的因素。
感。
330MW负荷下3~6瓦振动 单位:m
1000MW超超临界汽轮机组振动异常问题分析
1000MW超超临界汽轮机组振动异常问题分析摘要:本文介绍某发电厂1000MW超超临界汽轮机组在投入生产运行半年内出现的振动大导致机组停运问题的分析过程,重点在对产生振动大原因进行多方面分析,并找出振动的根本原因为同类型机组提供可借鉴经验,并在调试及正常运行期间加以避免。
关键词:汽轮机、1000MW、超超临界、振动分析某电厂1000MW超超临界汽轮机组于2018年10月投入生产,汽机为上海汽轮机厂生产的超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机。
在4个月的运行期内,经历几次启停机,振动参数基本正常,机组带满负荷能稳定运行。
但在第5个月的运行及停机过程中,存在两个振动异常现象,一是满负荷下1瓦轴振波动大,二是机组在滑停惰走过程中,轴系各瓦过临界轴振大。
一、机组振动大具体情况介绍:1.1、满负荷工况1瓦轴振波动情况2019年2月28日至3月16日,#1轴振随负荷变化而变化,负荷升高时,#1轴振增大,负荷降低时,#1轴振随之下降,在800MW负荷以下时,#1轴振单峰值在40~80μm波动;机组在满负荷1000MW工况下,1瓦轴振频繁波动并有爬升趋势,单峰值80~110μm波动,瞬时极值130μm,瓦振0.7mm/s,基本稳定不变;其它各瓦波动幅度较少,从#1轴振动曲线看,3月15日1时后有下降趋势。
从TDM系统分析可知,振动波动主要是工频成分,伴随明显的低频及二倍频分量。
DCS历史数据表明,在机组调试投运初期,1瓦轴振随负荷变化就存在明显波动现象,波动幅度30~130μm不等,频度相对要低。
查看满负荷工况下1瓦的润滑油回油温度在8个轴承中为较低,仅59.7℃。
润滑油压、油温基本不变,1瓦左下钨金温度有爬升趋势,2019年1月15日前,#1轴承左前下为81℃以下,1月27日升至83.4℃,2月11日升至88.5℃,3月10日以后,瓦温又开始上升至16日升至96.5℃,1瓦其它测点温度在70℃以下并变化不大。
630MW超临界汽轮机启动过程中振动大原因分析及处理
630MW超临界汽轮机启动过程中振动大原因分析及处理发布时间:2023-02-23T02:53:06.771Z 来源:《中国电业与能源》2022年19期作者:刘永[导读] 宿州公司2号机组汽轮机为上海汽轮机有限公司设计制造的超临界刘永安徽华电宿州发电有限公司安徽宿州 234000一、系统介绍宿州公司2号机组汽轮机为上海汽轮机有限公司设计制造的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机,型号为N630-24.2/566/566型。
额定功率为630MW,最大连续出力648MW。
汽轮机采用高中压合缸结构,低压缸为双流程反向布置。
机组采用复合变压运行方式,汽轮机设计有八级非调整回热抽汽,高压缸共有一个冲动式调节级和11个反动式压力级,中压缸共有8个反动式压力级,低压缸共有2×2×7个反动式压力级,全机结构级共有48级。
二、事情经过2022年10月29日7:51,公司#2机组调停备用,2022年11月9日00:40, #2机主汽压力3.8MPa、温度465℃,再热器压力0.14MPa、温度416℃,给水流量405t/h,轴封压力18KPa,轴封供汽温度245℃,低压轴封温度分别为117℃、98℃,润滑油温42℃、油压0.1MPa,凝汽器真空88KPa,转子偏心56μm,缸胀10mm,高压缸胀差1.9mm,低压缸胀差5.5mm,调节级上下缸温度为191℃、177℃,高中压缸上下缸温差分别为16℃、18℃、17℃,蒸汽品质合格,#2机组参数满足冲转要求。
汽轮机冲转升速操作,升速到600rpm时打闸进行摩擦检查,检查正常后重新挂闸,01:23冲转升速至2350rpm进行暖机。
02:20 ,缸胀10.7mm,高压缸胀差4.4mm,低压缸胀差3.4mm,3X/3Y、4X/4Y、5X/5Y振动由78/84、65/50、38/36μm开始缓慢上涨至130/139、81/64、65/66μm,#3、#4、#5轴承温度:76℃、70℃、75℃,低压轴封温度分别为105℃、53℃,其他各轴承振动、温度正常。
超临界机组振动问题分析及对策
TPRI
2 国内外运行的超临界机组(包括一些亚临界机组) 高压转子已有发生蒸汽激振故障的实例 3 蒸汽激振的危害
◆过大的振动引起机组跳机; ◆限制了机组的负荷; ◆低频振动对轴系机械的破坏性更大; ◆处理麻烦,费时费力,且有时收不到较理想的效果。
TPRI
二、汽轮机蒸汽(间隙)激振的机理与特征
1 轴系振动稳定性概述
1.2 汽轮发电机组的常出现的自激振动 1.2.1 油膜涡动和油膜振荡 汽轮发电机组自激振动大多由支持轴承的油膜失稳造成的。 油膜涡动是油膜力激发的振动,此时正常运行条件的改变(如 倾角和偏心率)引起油楔“推动”转轴在轴承中运动,因而在 旋转方向产生的不稳定力使转子发生涡动(或正向进动)。如 果系统内存在足够大的阻尼,则转轴回到其正常位置,变得稳 定;否则,转子将继续涡动,出现较大的不稳定振动。因其出 现时的振动频率为同步振动频率的40%~48%,接近转速频率 的一半,也常称为油膜半速涡动。 当机器出现油膜涡动不稳定,而且油膜涡动频率等于系统 的某一阶固有频率时就会发生油膜振荡。
TPRI
3 蒸汽激振的振动特征
◆振动产生于高参数、大容量机组的高压转子或高中压转子; ◆振动敏感于负荷,且一般发生在较高负荷工况; ◆振动与某一门槛负荷关系密切、重复性较好; ◆振动有时与调门的开启顺序和调门开度有关,通过调换或关闭
有关阀门能够避免低频振动的发生或减小低频振动的幅度;
◆蒸汽激振产生的自激振动为转子的正向进动;
1.1 定义 轴系振动稳定性属于自激振动的范畴。自激振动是指振动 体自身所激励的振动,其与转子质量不平衡等无直接关系,而 是由于机械振动系统内部的力激发起来的。维持自激振动的能 量来源于系统在本身运动中获取的能量。系统一旦失稳,振幅 将随时间迅速发散(线性系统)或呈极限环轨迹(非线性系 统)。
发电厂超超临界汽轮机振动分析
从上述状态表现出的特征是轴瓦瓦振大于轴振,该特性是明显的汽缸、 轴承支撑刚度不足、共振等特征_。排除摩擦、质量不平衡、热不平衡、 中心不正等因素_。
3.处理措施: 1)检查探头,对探头安装端面进行清理,重新回装、旋紧处理; 处理效果:无效果_。 2)机组运行中检查#3~#6轴瓦盖结合面螺栓,对称旋紧; 处理效果:无效果_。 3)检查#1汽轮机A、B低压缸基础螺栓是否符合要求; 该型机组AB凝结器为刚性支撑,喉部通过不锈钢波形接连接,对缸体 影响较小,主要检查汽缸地脚螺栓是否有一定间隙(0.1mm); 处理效果:部分螺栓旋松,松开后用钢筋电焊固定螺母,无效果_。
检修后在将汽缸置换到ON键上时,按照修前置换的数值应反映为负的 0.05~0.10mm表值,但是置换到ON键上还会出现汽缸继续上抬的现象, 即表继续显示正值,原因为上缸吊开后猫爪应力释放弹性变形转为冷态塑性 变形_。如果将置换到ON键上的上抬值磨掉(即ON键的厚度减薄),冷态 的塑性变形在运行中热态下,受汽缸重力的影响产生热态弹性变形恢复到修 前状态时,上部汽封间隙进一步缩小_。是因ON/OFF键置换工艺不当使上 部汽封间隙变小产生摩擦的因素_。
投盘车两个小时候,开始升速,升速至1200r/min时,2Y增长至110μm ,2X升至80μm,转速升至1500r/min中速暖机2个小时左右,开始升速,升 速至2500r/min时,2Y升至155μm,汽轮机打闸,过程中2Y最高升至 168μm,2X最高升至120μm,投盘车4小时后开始升速,转速冲至 3000r/min时,2Y稳定在130μm,2X稳定在90μm,交给电气做实验,#2轴 瓦轴振开始爬升,3个小时后,2Y升至160μm,汽轮机打闸投盘车,4个小 时后冲转至3000r/min,2Y稳定在110μm,并网带负荷,#2轴瓦轴振逐步 降低,机组650MW负荷时, 2Y振动降至至63μm_。
超临界及超超临界汽轮机蒸汽激振和轴系稳定性分析
2 0 0 9年第6期1汽轮机蒸汽激振随着汽轮机蒸汽参数的提高,高压缸进汽密度大、流速高,级间压差大,蒸汽作用在高压转子上的激振力增加。
这将使得轴系稳定性降低,严重时会诱发高压转子失稳,产生很大的低频振动。
由于蒸汽激振力与机组的出力近似地成正比,因此蒸汽激振引起的不稳定振动就成为限制超临界及超超临界压力机组出力的重要因素。
1.1蒸汽激振机理汽轮机蒸汽激振力通常来自3个方面[1~2]:(1)叶顶间隙激振力当汽轮机叶轮在偏心位置时,由于叶顶间隙沿圆周方向不同,蒸汽在不同间隙位置处的泄漏量不均匀,使得作用在各个位置叶轮的圆周切向力不同,就会产生作用于叶轮中心的横向力,称为间隙激振力。
该横向力垂直于叶轮中心偏移方向,是使转子产生自激振动的重要诱因。
在一个振动周期内,当系统阻尼消耗的能量小于横向力所作的功,这种振动就会被激发起来。
叶顶间隙激振力大小与叶轮的级功率成正比,与动叶的平均节径、高度和工作转速成反比,因而间隙激振容易发生在汽机大功率区段及叶轮直径较小和短叶片的转子上,即大型汽轮机的高压转子上。
对于带有围带汽封的动叶,通过围带汽封蒸汽的不均匀流动会形成不对称的压力分布,产生附加的蒸汽激振力,此时总的蒸汽激振力要大于上述的间隙激振力;特别是对于反动度较小的汽轮机,二者的差异更大。
该附加力的大小与围带汽封的径向间隙成反比,与叶轮前后压差、围带宽度、围带半径成正比,而叶轮轴向间隙的减小在一定程度上可降超临界及超超临界汽轮机蒸汽激振和轴系稳定性分析王骏,高远(江苏方天电力技术有限公司,南京211102)摘要:分析了汽流激振的机理和振动特征,提出了对汽流激振应采取的对策,阐述了防止激振的设计准则和措施,介绍了国际各大制造厂对汽轮发电机组轴系稳定性的基本判定依据,并结合泰州1000MW机组工程设计阐述了防汽流激振及轴系失稳的措施。
关键词:汽轮发电机组;汽流激振;低频振动;振动稳定性;轴系稳定性Abstract:The mechanism and features of steam-excited vibration are analyzed in this paper.From adjusting the operation modes and improving the system damping etc.aspects,the inhibitionmeasures of steam-excited vibration are given out.The design criterions as well as preventing mea-sures of steam flow excited vibration are expounded.And the basic stability criterions of turbineshafting used by main manufacturers abroad are recommended.Solution of Taizhou Generation Co,Ltd1000MW generating set in design is described briefly.Key words:steam turbine unit;steam-excited vibration;low-frequency vibration;vibration sta-bility;stability of shafting中图分类号:TK26文献标志码:A文章编号:1001-5523(2009)06-0018-06研究与探讨18··2009年第6期低蒸汽激振的影响。
1000MW超超临界汽轮机异常振动分析
O 引言
某I O 0 0 MW超 超 临界 纯 凝 汽 式 汽 轮发 电机 组 , 2 0 0 6 年投入商业 运行。 运行 中出现汽轮机异常振动、 高 导管晃动、 # 2 高调 门内部异音现象 , 本文重点对异常发
进行 分析 、 试验 , 并 采 取相应 措 施 , 控 制振 动在 合格 范 围内。
Abs t r ac t : Th e I O 00 M W u l t r a s u pe r c it f i c a l s t e am t ur bi ne a b no r ma l v i b r a t i on.hi g h pr e s s ur e r e gu l a t i n g v a l v e a b no r — ea r l s o un d,h i g h c a t he t e r s l o s h i ng a n o ma l y,t hr o ug h me c h a ni s m a na l ys i s,f i e l dt e s t 。t ak e c o r r e s po n di n gme a s u r e s ,t he。 p — e r ri n g c o nd i io t n s a r e s o l v e d On t h e o ne h a nd,s a t i s f y t he n e e d n f po we r g r i d,po we r pl a n t ,mor e i mp o r t a nt i s t o g ua r a n t e e t h e s a f e t y o ft he u ni t Ke y wo r ds: t u r b i ne; u l t r a -s up e r c r i t i c a l ; v i br a t i o n; h i g h pr e s s ur e va l v e( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 0 2 5 — 0 3
超超临界汽轮机面临的技术问题讲解
减小启动热应力 防止金属蠕变
喷嘴室和高压转子
• 高压转子单流结构 • 喷嘴室双流压力级单流结构 • 高压转子双流式结构
蒸汽室和中压转子
• 外部来汽(高压缸排汽或高压缸抽汽)冷却技术。
• 采用涡流冷却挡热板结构
低压叶片水蚀
上汽——防水蚀技术
东汽——防水蚀措施
采用空心去湿静叶和去湿槽 动叶顶部进汽边高频淬硬处理 适当增大动静叶片轴向间距 优化末级流场,提高根部反动度
间隙激振力大小
• 与叶轮的级功率成正比 • 与动叶的平均节径、高度和工作转
速成反比。
易发生位置
• 大功率汽轮机及叶轮直径较小和短 叶片的转子上,即大型汽轮机的高压 转子上。
• 对于带有围带的动叶汽封,蒸汽通过汽封的不均匀 流动会形成不对称的压力分布,产生一附加的流体 激振力。此时,总的蒸汽激振力要大于上述的间隙 激振力,特别是对于反动度较小的冲动式汽轮机级, 二者的差异更大。
密封流体力
汽流激振产生的原因
不对称(静态)的蒸汽力
在喷嘴调节的汽轮机中,通常考 虑到汽缸温差方面的因素,运行时, 首 先 开 启 控 制 下 半 180° 范 围 内 的 调节汽阀,一般是下缸先进汽。调节 级喷嘴进汽的非对称性,引起不对称 的蒸汽力作用在转子上,在某个工况
其合力可能是一个向上抬起转子的 力,从而减少了轴承比压,导致轴瓦
现场曾用调整1 号轴承顶隙、抬高轴 瓦中心和轴瓦修刮等措施,均未能消
除此突发性振动。后在运行中采用
改变高压调节阀开启顺序和开度的 方法,才基本避免了突发性振动的发 生,机组顺利带满负荷运行。
原因
• 汽包炉变 • 高温腐蚀
直流炉
• 汽侧氧化
炉型 参数
锅炉过热器管和再热器管由于受热冲击 引起管子汽侧氧化铁剥离形成固体颗粒, 使汽轮机高压与再热第一级叶片产生固 体颗粒侵蚀
660MW超临界机组汽轮机振动异常原因分析及优化措施
660MW超临界机组汽轮机振动异常原因分析及优化措施摘要:文章以某火电厂660MW超临界机组出现汽轮机振动异常为例,分析其汽轮机的振动数据和表现出的振动特征,针对可能导致出现此振动异常现象的原因进行逐一排查,在确定振动原因之后对其原因进行深入分析,并采取相应的处理和优化措施,以供参考。
关键词:660MW超临界机组;汽轮机振动异常;原因;优化措施1引言在我国用电负荷不断增加以及火电厂的相关技术不断发展和进步的同时,我国火电厂机组的参数也在不断提高,目前660MW超临界机组已经成为我国火电厂中的主力机型。
在目前此种机型的数量逐渐增多且投入运行时间不断增长的形势下,也暴露出较多的运行中不同类型的故障,而且在这些故障之中,以汽轮机振动异常故障的发生频率为最高,所以通常对于660MW超临界机组来说,判断此机组运行可靠性和安全性的主要依据之一就是汽轮机的振动水平,而且一旦机组运行中出现汽轮机的振动异常问题,则很难在短时间内进行故障点和原因查找以及进行故障处理。
2汽轮机振动数据及振动特征以某火电厂的660MW超临界机组为例,其汽轮机的形式为一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式直接空冷汽轮机,在此机组某日的运行过程中,机组处于空负荷的工况下两个轴瓦的振动幅值都处于正常状态下,但是随着机组运行时间的增长以及启停次数的增加,这两个轴瓦的振动幅值在不断增加,并且在半年多的时间之后,其振动幅值有原先的50μm增加到接近200μm,其振动幅值表现出明显的增加趋势。
在多次对此机组进行振动数据的调取和曲线绘制与分析之后可知,在机组每次启动之后,随着启动次数的增加,其振动幅值也会有所上升,并且在通过临界转速区域时的增加现象更加明显,表现出随着机组启动次数增加而振动指标逐渐恶化的趋势。
机组的冷态和热态启动时的振动幅值存在较大的差别,主要表现在停机过程中过临界振动幅值会比冷态启动的振动幅值大的多。
根据对这两个轴瓦的振动频谱进行分析可知,主要的振动类型为工频振动,占据90%以上。
超临界机组汽动给水泵振动原因分析及处理措施
超临界机组汽动给水泵振动原因分析及处理朱宝森(潍坊公司生技部)摘要:某厂超临界670MW机组配备两台汽动给水泵,在试运阶段出现过给水泵轴瓦突振现象,运行一段时间以后,出现突振的次数增多,振动幅值增大,持续时间增长。
经振动故障诊断分析,存在明显低频振动分量,判断为给水泵轴瓦问题。
经过对轴瓦进行处理,轴振突振明显减小至报警值以下,突振现象减少或消失。
关键词:给水泵;轴承;突振;油膜涡动;顶隙一、前言某厂一台超临界670MW机组配套两台(以下称为“A、B”)50%容量汽动给水泵(以下简称“汽泵”)。
配套汽轮机型式为单缸、单流、冲动式纯凝机组,最大功率为13.5MW,运行转速为2800-6000 r/min。
A、B汽泵型号为FK4E39-SC,四级卧式、筒体芯包结构,额定转速为5865r/min,轴端密封型式为迷宫密封。
汽轮机和汽泵之间由齿形联轴器连接。
#1、#2轴承均为可倾瓦轴承,#3、#4轴承为园筒型轴承。
每个轴承安装有两个斜450 X、Y向速度探头,用来测量轴振。
汽泵组轴系型式如下:图一汽泵组轴系图二、振动情况描述:2006年8月15日,A汽泵#4轴振振动突振出现,随后#3、#2、#1轴承出现了同样的振动突振,不过副值较小。
类别幅值(µm)轴振4X 23-102轴振4Y 15-87瓦振垂直 20瓦振水平 30瓦振轴向 15-22表一 A汽泵#4轴承及轴振发生突振时的振动幅值A汽泵#4X向振动由23µm瞬间跳变到102µm,立即恢复到25µm的轴振水平。
表一为发生突振时所测的瓦振及轴振值,由于轴振动的突发性,在测量时无法扑捉到振动突升时的轴瓦振动。
2007年1月16日,B汽泵#4Y向轴振出现瞬间突振现象,然后瞬间降低到40µm。
类别幅值(µm)轴振4X 26-114轴振4Y 30-110瓦振垂直 18瓦振水平 30瓦振轴向 18-36表二 B汽泵#4轴承及轴振发生突振时的振动幅值在A、B汽泵在转速为5650-5700r/min段之间频繁出现轴振突振现象,以#4轴振突振现象最为明显,振动发生前后轴承瓦温和汽泵转速变化很小,振动持续时间很短,轴系中的#1-#3轴承也存在相同的振动突升现象,但突振增加的幅值较小,一般为10µm -15µm,A、B泵振动现象一致。
350MW超临界机组热态启动振动大原因分析和处理
350MW超临界机组热态启动振动大原因分析和处理摘要:针对某超临界350MW机组汽轮机热态启动轴瓦振动大的问题,通过分析该机组升速过程中的伯德图和振动参数,推断机组存在较大的碰磨。
经检查,确认故障原因为热态启动条件下,汽轮机转子刚度下降,并且真空引起的弹簧基础排汽缸变形改变了缸体与基础台板之间的接触状况和支撑刚度,导致动静摩擦,轴系振动超标。
据此提出汽轮机热态时采用降低真空并且提高升速率的冲转方式,顺利升至额定转速,保障了机组安全稳定运行。
关键词:热态启动;振动;刚度;弹簧基础;真空;升速率随着电厂不断向高参数、高效率、高性能方向发展,汽轮机系统也变得更加复杂,振动问题也更加频繁[1~3]。
现代大型汽轮发电机组轴系通常是由多根转子和多个轴承所组成的静不定结构,一般由高中压转子、低压转子、发电机转子和集电环组成。
受结构条件等因素的限制,轴系各轴承座所采取的支撑型式不同[4~5]。
高中压转子轴承大多为落地式,低压转子轴承大多位于排汽缸上。
工作状态下不同轴承所处的工作环境差异较大。
由此导致冷态到热态过程中机组各轴承的标高变化量不同。
冷态下对中良好的轴系,热态下有可能处于不对中状态,导致振动上升。
某电厂2号机组调试期间汽轮机热态情况升速过临界时,低压缸前后轴承振动始终较大,无法升至额定转速。
本文通过对机组振动数据及结构进行分析,确定故障原因,提出了一种切实可行的冲转方式,解决了弹簧基础汽轮发电机热态启动振动大问题,保证了机组的安全稳定运行。
1机组概况该工程2号机组汽轮机为阿尔斯通公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、双抽供热、湿冷抽汽凝汽式汽轮机。
轴系由高中压转子、低压转子、发电机转子构成以及7个支持轴承组成,整个轴系为单轴承支撑。
其中#1~#6轴承上的X、Y向装有轴振测量装置。
机组轴系布置见图1。
图1汽轮机轴系布置图机组以高压外缸下法兰温度作为不同启动类型划分的标准,低于130℃为冷态,高于130℃属于温/热态启动。
660MW超超临界汽轮机振动诊断分析及优化
660MW超超临界汽轮机振动诊断分析及优化摘要:对600MW等级的汽轮机发电机组轴系振动研究具有非常重要的意义。
本文针对某台国产660MW超超临界机组运行中振动突然增大导致保护动作跳闸事件进行了分析,查找了导致振动增大的因素及原因,提出了综合优化治理方案,能够彻底消除故障隐患,保障机组安全稳定运行。
关键词:660MW;超超临界汽轮机;振动诊断汽轮机各轴承振动状态是评价机组能否持续可靠运行的重要指标,振动超限轻则造成机组停机保护动作跳闸,重则会导致动静摩擦、大轴弯曲、轴瓦损坏等事故。
在已投运的600MW等级的汽轮机组中,发生过多起轴系振动故障。
1 机组概况及振动发生过程某公司9号机为东方汽轮机厂生产的660MW高效超超临界抽凝供热机组,处于国内同类型机组中领先水平,于2017年投产发电。
正常运行中,各轴承振动值相对稳定,均在100μm以下。
因现有DCS中影响轴系稳定性的高中压缸左右、垂直膨胀值及高中低压轴封回汽温度测点未安装,为了扩大监控范围,保证轴系运行安全,结合申报的集团公司《汽轮机轴系稳定性评估与风险预警体系研究与应用》科技项目,于2018年9号机大修中加装了上述测点。
2018年12月7日4:24,9号机负荷327MW,主汽压力15.8MPa,主汽温度600℃,再热汽压力2.68MPa,再热温度596℃,7号轴承Y向轴振值由35μm突升至250μm、#8Y轴振由42μm突升至243μm,汽轮机ETS保护动作,首出原因为“轴承振动大”。
2 现场检查情况2.1跳闸前影响轴承振动参数分析经检查,机组跳闸前轴承温度、低压缸差胀、轴向位移、主再热蒸汽压力及温度、凝汽器真空参数均无异常,跳闸后汽轮机低压缸轴承无异音。
2.2跳闸前低压轴封供汽温度、低压轴封回汽温度异常(1)12月6日1:47,低压轴封供汽温度由156℃突然升至215℃,低压轴封减温水调门自动开大至99.3%,12月06日01:55至12月07日02:17,低压轴封进汽温度始终维持在240-270℃波动,比运行规程规定偏高121-177℃,运行人员未进行检查调整。
1000MW超超临界机组汽轮机振动原因分析及解决对策
1000MW超超临界机组汽轮机振动原因分析及解决对策发布时间:2022-07-13T05:48:03.812Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:李宁[导读] 在本文的分析中,基于某1000MW超超临界机组为例,该机组采用的是纯凝汽式的汽轮机发电机组,并在后续进行投入使用之后,使得该机组经常出现振动问题,对于系统的运行稳定性带来影响。
为了能够很好的提升系统运行效率,就需要针对振动问题进行详细分析,同时进行全面的系统解决处理。
国能浙能宁东发电有限公司宁夏银川市 751400摘要:在1000MW超超临界机组的汽轮机运行中,一旦出现了不正常的振动问题,基本上是会对整个系统带来较为明显的质量问题。
因此,就需要在当下进行设计的过程中,工作人员从高压调节汽门、高导管晃动等环节进行合理化的设计与分析。
本文的分析中,就主要针对1000MW超超临界机组汽轮机振动问题进行详细的分析,并相应地提出系统解决意见,以此全面满足系统的振动解决问题。
关键词:1000MW超超临界机组;汽轮机振动;轴系振动引言:在本文的分析中,基于某1000MW超超临界机组为例,该机组采用的是纯凝汽式的汽轮机发电机组,并在后续进行投入使用之后,使得该机组经常出现振动问题,对于系统的运行稳定性带来影响。
为了能够很好的提升系统运行效率,就需要针对振动问题进行详细分析,同时进行全面的系统解决处理。
1 汽轮机异常振动在该汽轮机出现了振动以及异常问题之后,为了能够很好的了解到系统的异常振动,就需要从振动的机理以及现场机组的实际运行情况进行分析,这样通过详细的分析、试验,就可以充分的保障将系统的振动控制在一个合理的范围当中。
1.1 汽轮机轴振在对系统的观察中,发现在运行当中系统出现了明显的振动问题。
特别是在高调门的振动问题出现之后,在开度低于常规值,就会让其振动问题恢复到20的系数。
同时对于系统当中的振动频谱进行分析中,发现振动问题的低频成分比较多,因此基本上可以判定是在系统当中的轴瓦失效,进而导致主机当中的振动异常情况。
1000 MW超超临界汽轮机轴承振动高分析与运行优化
1000 MW超超临界汽轮机轴承振动高分析与运行优化发表时间:2017-01-19T15:53:37.710Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:王洋贺筝刘静然毛杰誉赵俊杰[导读] 分析1000 MW超超临界燃煤火力发电机组汽轮机轴承振动高的原因。
(1.国电浙江北仑第一发电有限公司浙江宁波 315800;2.国电电力发展股份有限公司国电集团北京 100101)摘要:分析1000 MW超超临界燃煤火力发电机组汽轮机轴承振动高的原因,优化设备和机组运行方式,减少机组非停的风险,提高设备运行的安全性和经济性。
结果表明主汽温和润滑油进油量变化对1号轴振有影响。
1号轴振与高压缸排汽温度有较为一致的同步变化性,在低负荷阶段,通过提升机组负荷,同时降低主汽温度和高压缸排汽温度,可控制1号轴振稳定在50~60 ?m。
1号轴振以工频为主,1号轴振高的原因主要为转子质量不平衡,且受热应力影响最大。
优化调整措施包括对机组高压转子进汽端加装平衡块,并把高压缸左右两侧前猫爪下放0.20 mm;检修优化后,1号轴振达到了设计值。
关键词:燃煤火力发电机组;超超临界汽轮机;1号轴承振动;运行调整试验;转子质量不平衡1引言汽轮机是电力生产的重要设备,由于设备结构复杂,运行环境特殊,汽轮机的故障率居高不下,而且故障危害性也很大[1-3]。
汽轮机在运行中产生振动是一个非常严重而且又不可避免的现象,汽轮发电机组运行的可靠性在很大程度上取决于机组的振动状态[3-5]。
因此有必要结合实际运行工况,采用状态监测技术和信号分析手段,对汽轮机进行振动分析和故障诊断。
本研究拟分析1000 MW超超临界燃煤火力发电机组汽轮机轴承振动高的原因,优化设备和机组运行方式,减少机组非停的风险,提高设备运行的安全性和经济性。
本文的分析有助于了解控制汽轮机轴承振动的规律,通过改进设备和运行优化调整,减少异常工况下的非停事故,提高机组运行安全性和经济性。
某超临界汽轮机振动跳闸分析
某超临界汽轮机振动跳闸分析
蒙映峰;龙婷婷;蒙俊昆
【期刊名称】《热力透平》
【年(卷),期】2022(51)2
【摘要】为了查找某660 MW超临界汽轮机振动突然增大而跳闸停机的原因,使用正向推理法,对可能造成振动突然增大的原因开展排查工作。
初期对热控测量和保护装置,以及热力设备、系统等各方面进行检查,未能找到事故原因。
然后使用反向推理法,通过使用汽轮机诊断管理(Turbine Diagnosis Management,TDM)系统进行辅助判断,认为汽轮机轴系确实发生了动平衡问题,有可能是有异物脱落。
根据事件数据,认为转速未变时,振动在3 s内先增后降再增,并且后面的振动数值保持高位,大概率发生了旋转部件脱落。
打开5号轴承箱检查,发现有1块靠背轮的挡风板脱落飞出,从而导致了这次事故。
研究成果可为旋转轴系振动突变原因的查找提供参考。
【总页数】5页(P142-146)
【作者】蒙映峰;龙婷婷;蒙俊昆
【作者单位】青岛华丰伟业电力科技工程有限公司;桂林鲁山新型建材有限公司;华南师范大学数学系
【正文语种】中文
【中图分类】TK268
【相关文献】
1.超临界机组给水泵汽轮机异常跳闸的分析及处理
2.上汽660MW超超临界汽轮机油动机动作异常造成跳闸的分析及处理
3.某电厂#1机组#3轴承振动大导致汽轮机跳闸分析
4.给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析
5.350 MW超临界机组启动中振动大跳闸分析及解决措施
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轴承支撑刚度不足、共振等特征。排除摩擦、质量不平衡、热不平衡、中
心不正等因素。 3.处理措施:
1)检查探头,对探头安装端面进行清理,重新回装、旋紧处理;
处理效果:无效果。 2)机组运行中检查#3~#6轴瓦盖结合面螺栓,对称旋紧;
处理效果:无效果。
3)检查#1汽轮机A、B低压缸基础螺栓是否符合要求; 该型机组AB凝结器为刚性支撑,喉部通过不锈钢波形接连接,对缸体
安徽华电芜湖公司
检修后在将汽缸置换到ON键上时,按照修前置换的数值应反映为负的 0.05~0.10mm表值,但是置换到ON键上还会出现汽缸继续上抬的现象, 即表继续显示正值,原因为上缸吊开后猫爪应力释放弹性变形转为冷态塑性 变形。如果将置换到ON键上的上抬值磨掉(即ON键的厚度减薄),冷态的 塑性变形在运行中热态下,受汽缸重力的影响产生热态弹性变形恢复到修前 状态时,上部汽封间隙进一步缩小。是因ON/OFF键置换工艺不当使上部汽 封间隙变小产生摩擦的因素。
1. #1汽轮机#3~#6轴瓦盖振发展情况描述: 芜湖公司#1汽轮机于08年6月份投产,因当时煤炭紧张,08年度连续运 行在2个月左右,且平均负荷在63%左右。 进入09年度,自1月10日#1汽轮机启动后,至4月初,连续运行约3个月 ,平均负荷在85%左右,4月中旬,#1机组调停,4月26日再次启动后,发 现#3~#6轴瓦盖振逐渐增长,突破0.05mm,出现报警,#6轴瓦至6月下旬
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2. 原因分析: 该故障出现后,联系东电厂、东汽厂及电科院进行了诊断,并对发电机 进行了诊断,测量其轴心轨迹、保持负荷不变降无功功率、氢温调整等试 验。从轴心轨迹看#2发电机#6瓦高次谐波较多,轴心轨迹较杂乱,但峰 值较小,不影响运行。#7、#8瓦倾斜度较大,单边幅值偏高,造成Y方向 振动偏大。 芜湖公司对发电机地脚螺栓进行了检查,测量地脚基础、台板振动均小 于20μm,地脚螺栓有一定间隙。 结论: 1)轴承垂直振动最大达到90m,轴振小于轴承振动,反映了轴承支 承刚度薄弱; 2)从轴系设计看出,发电机转子较低压转子中心低0.31mm,说明
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投盘车两个小时候,开始升速,升速至1200r/min时,2Y增长至110μm
,2X升至80μm,转速升至1500r/min中速暖机2个小时左右,开始升速,升
速至2500r/min时,2Y升至155μm,汽轮机打闸,过程中2Y最高升至 168μm,2X最高升至120μm,集团公司在系统内开展了“机侧热力系统优化”项目,该项目除了对热
力系统管道进行优化整合外,重点对汽轮机通流间隙进行了调整,
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芜湖公司联系华电电科院、技术中心、东汽厂来公司确定了隔板汽封、轴 封调整间隙,在原标准下限的基础上再下调0.05mm。间隙调整过小,汽
轮机启动后发生碰磨现象。
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汽轮机剖视图:
N660—25MPa/600℃/600℃(TC4F-40)型汽轮机
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轴系结构情况:
0.05mm
0.03mm
0. mm 31
0.00
#3轴瓦
#8轴瓦 #1轴瓦 #4轴瓦 #5轴瓦 #6轴瓦 #7轴瓦
#2轴瓦
0.79mm
0.8
7
0.12mm
0mm
汽轮机轴系图
影响较小,主要检查汽缸地脚螺栓是否有一定间隙(0.1mm);
处理效果:部分螺栓旋松,松开后用钢筋电焊固定螺母,无效果。
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4)低压下缸支撑筋板断裂或刚度差: 利用下半年#1机组两次调停机会,进入低压缸检查低压缸支撑筋板是否 断裂、开焊等缺陷,支撑钢管无开焊等缺陷。 5)低压缸滑销系统卡涩,汽缸膨胀受阻,改变其固有的频率,产生共振 现象: 2010年3月份,#1机组大修,拆掉抵押内缸时,出现:① 滑销卡涩拉毛 等故障;② B低压缸向左偏移,检查隔板汽封右侧偏磨现象,复查中心时, 内缸跑偏0.5mm;③ #3~#6轴瓦垫铁接触面积达不到75%。
安徽华电芜湖发电有限公司
超超临界660MW汽轮机 振动分析与处理
二○一○年十一月二十七日
安徽华电芜湖公司
概
述
安徽华电芜湖发电有限公司一期工程2×660MW汽轮机为东汽厂引进日 立技术生产的一次中间再热、单轴三缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机,从 机头到机尾依次串联高中压缸(逆流高压缸、顺流中压缸)及两个双流低 压缸。高压缸呈反向布置(头对中压缸),由一个单流调节级与7个单流 压力级组成。中压缸共有6个压力级。两个低压缸压力级总数为2×2×7级。 末级叶片高度为1016mm(40″), 其纵剖面图如图1所示。 华电芜湖公司一期工程 2×660MW汽轮机为国内第一、第二台套该类型 机组,其中高中压模块为日立进口产品,08年实现双投产。
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#7轴瓦载荷相对减小,#7轴瓦可能存在不稳定因素;
3)#7轴瓦下部垫铁不实,也可造成轴瓦振动。
芜湖公司#2机组将于11年3月份大修,届时对#7轴瓦、发电机进行全 面检查、调整。
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欢迎各位领导、专家 莅临华电芜湖公司指导工作
谢
谢 !
1.故障现象: 6月21日,#1汽轮机具备启动条件,锅炉冲洗、汽轮机暖机,汽轮机缸 温、膨胀等均具备条件,气温、汽压符合规程要求,汽轮机冲转,当转速 升至1100r/min时,#2瓦轴振X、Y方向均爬升较快,尤其是2Y升至150μm ,汽轮机降速后稳定了30分钟后,又开始升速,均出现#2轴瓦轴振偏大现 象,反复三次后,汽轮机打闸,投盘车。
2)汽轮机通流间隙调整时,因#2轴瓦标高低于中心线0.79mm,在调整 时,虽然进行了考虑,但是中压上隔板汽封、#3轴封上部间隙还是偏小, 造成偏磨,转子产生了微量的热弯曲。 3)汽轮机暖机时间太长,上下缸存在温差变形现象(高中压内缸没有 上下对称的温度测点,不好判断。) 4)置换ON/OFF键工作,一般是先置换前侧,再置换后侧,两猫爪处及 轴封处各架一百分表,置换至OFF时,轴封处表可能差0.05~0.10mm没 有到位,两侧猫爪处百分表可能变化较大,原因为上缸猫爪应力释放弹性 变形所为,属于正常现象。
,盖振增长至0.9mm,期间芜湖公司组织技术人员会同安徽电科院进行诊
断,并出具防范措施,下发发电部执行,机组监督运行。
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2. #1汽轮机#3~#6轴瓦盖振原因分析:
该类型机组其轴瓦盖为钢板焊接而成,是轴承室的上盖,与轴瓦没有连 接,测振探头就装在轴承室盖的正上布。
从现场测得的下缸体振动在0.04~0.06mm左右,缸体端面轴向振动为
3000r/min时,2Y稳定在130μm,2X稳定在90μm,交给电气做实验,#2轴
瓦轴振开始爬升,3个小时后,2Y升至160μm,汽轮机打闸投盘车,4个小 时后冲转至3000r/min,2Y稳定在110μm,并网带负荷,#2轴瓦轴振逐步
降低,机组650MW负荷时, 2Y振动降至至63μm。
2. 原因分析: 1)近期,各发电集团侧重于节能降耗,通过机组大修加大节能项目实施
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问题三:
#2汽轮机#7轴瓦(发电机前轴瓦)相继出现瓦振大,7Y轴振随瓦振变化 较大,瓦振随负荷变化敏感,发电机壳体前端振动偏大。
1. 故障过程:
#2机组自09年11月4日启动后就出现该问题,且发展趋势较快,随负荷变 化趋势较敏感,当负荷在600MW以上时,#7轴瓦瓦振稳定在90μm,7Y轴振 稳定在89μm,7X稳定在40μm,测量轴承轴向振动在75μm,发电机前端轴 向振动70μm,发电机后端轴向振动20μm,#6、#8轴瓦盖振、轴振正常,和 负荷变化无关。 具体情况见下图所示:
处理措施:
在中心复查、调整结束的基础上,对低压内缸洼窝进行了调整,滑销杜 绝异侧留有间隙;对轴瓦垫铁研磨,保证90%以上接触面积。
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处理结果:
大修后开机,#3~#6轴瓦盖振回复正常,均小于40μm,效果良好。
问题二: #1机组大修后启动,因#2轴瓦2Y振动大(160μm),延缓 并网3天:
0.07mm,#3~#6轴瓦轴振随盖振增大浮动较小,盖振随负荷升降非常敏 感。 330MW负荷下3~6瓦振动 单位:m 轴承名称 轴振 瓦振 X向 Y向 垂直 3 42 49 51 4 42 50 56 5 34 34 53 6 36 55 60
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从上述状态表现出的特征是轴瓦瓦振大于轴振,该特性是明显的汽缸、
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汽缸支撑情况:
高中压缸采取上缸支撑方式,高中压缸前猫爪通过垫销与前轴承座 连接,后猫爪通过垫销与中间轴承座连接,低压缸轴承座分别与低压缸 焊接后通过自滑块、纵横键导向滑动,其中轴系死点设置在中间轴承座 中心。
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问题一:
#1汽轮机#3~#6轴瓦盖振超出报警值(报警值:0.05mm):