电液伺服阀故障的原因分析与维护措施
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书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
电液伺服阀故障的原因分析与维护措施
在生产实践过程中笔者发现,生产玻壳的自动压机冲压油缸在动作过程中出现颤抖现象,并且颤抖动作时强时弱,但基本能够完成全部动作。控制系统采用O
根据故障现象为液压油缸动作不良,判断出伺服阀阀芯在动作过程中有
颤抖动作,其原因可分为电气和机械两大部分。因电气故障处理较快,为尽快维修,故从电气处理开始。
1、电气部分
设为电气部分出现故障,则有可能为控制信号串人交流信号、接线端子
松动.连线接触不良。信号发生回路硬件故障,伺服放大回路硬件故障等原因。经检查,可以排除控制信号串入交流信号的可能,接线端子牢固无松动现象,连线无接触不良,更换信号发生回路硬件模块和伺服放大回路硬件模块,故障现象依旧,采用示波器测量,信号正常。至此,基本排除电气部分故障。
2、液压部分
分别依次排除以下故障的可能性:油压管道和油缸内有空气、液压油污染、油缸内漏严重、控制油路和主油路压力不稳定。最后认定是伺服阀本体故障。更换伺服阀先导部分.开机正常。
经拆开检查,发现力矩马达导磁体与衔铁缝隙中有许多金属屑,相当于
减小了衔铁在中位时的每个气隙长度g。根据《液压控制系统》的分析结论:当|x/g |1/3 时(x 为衔铁端部偏离中位的位移),衔铁总是不稳定的。因此认为液压系统中的金属屑被吸附在永磁体上,减小了气隙长度g,破坏了力矩马达原有的静态特性,是本次故障的根本原因。