转炉冶炼钢中氮含量的控制
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2010年第1期本钢技术11
转炉冶炼钢中氮含量的控制
祝真祥
(本钢炼钢厂,辽宁本溪 117021)
摘 要:随着汽车板、管线钢的批量生产,对钢中氮含量的要求越来越高,通过炼钢转炉生产实践,
分析终点氧、补吹、全程复吹、钢包包况、底吹氩控制、脱氧合金化、降温料加入量对钢中氮的影响,
找到转炉生产过程中控制钢中氮的工艺措施,降低了钢中氮的含量,极大地提高了钢水的质量。
关键词:炼钢;钢中氮含量;钢水质量;终点氧;脱氧合金化
中图分类号:TF71 文献标识码:B
Study on Controling of Nitrogen in Converter Steel
ZHU Zhenxiang
(Steel Making Plant,BX STEEL,Benxi Liaoning 117021)
Abstract:With the mass production of car panels and linepipe steel, the nitrogen content in the steel is
increasingly demanded. Briefed in the paper through the production of converter steel-making practice,
analysis of the oxygen activity of the steel, second-blowing, blowing the whole complex, ladles situation、
Argon-blowing controling, deoxidation and alloying, the temperature reduction material addition and so on
are expected to influence nitrogen content in steel, to find a process to control nitrogen in the converter steel,
reducing the nitrogen content in steel has greatly improved the quality of molten steel.
Keywords: steelmaking;nitrogen content in steel;steel quality;oxygen activity;dioxidation and alloying
随着钢铁行业的高速发展,对钢材深冲性、高强度、高温塑性的要求越来越高。
氮作为钢中的元素之一,大多数情况下是作为杂质元素存在的,严重影响钢的高温强度和高温塑性,降低钢的深冲性能。
冶炼具有高深冲性、高强度等高附加值产品,必须降低钢中的氮含量,减少氮在钢水中的危害程度,才能保证钢材的深冲性能,减少时效性,消除了屈服点延伸现象,使钢材表面光洁,成材率高。
1 低氮钢生产工艺流程
低氮钢生产工艺流程是:
铁水脱硫扒渣→复吹转炉冶炼→RH-TB精炼→板坯连铸。
2 影响钢中[N]含量的因素分析
2.1 终点氧对钢中[N]含量影响
通过对转炉吹炼各阶段取样分析,转炉内的氮含量在开吹过程中急剧下降,当硅锰基本氧化完全时钢水中氮含量达到0.002 5%~0.004 0%,在脱碳期间则缓慢下降,在碳含量为0.20%左右时降至最低,约为0.001 0%~0.001 5%,随着碳的降低、钢中氧的升高氮开始缓慢上升,终点[O]≤0.08%时,钢中平均[N]含量为0.001 86%,终点[O]>0.08%时,钢中平均[N]含量为0.002 26%,所以终点氧控制在0.08%以下,避免终点氧过高增氮。
转炉冶终点氧
Fig.1 The oxygen activity on the impact of nitrogen
in steel
本钢技术 2010年第1期
12 2.2 复吹对钢中氮含量影响
底吹气体采用全程供氩模式,避免因底吹前期供氮而造成的氮含量偏高,同时加强炉内搅拌,使冶炼过程中产生的气体充分上浮,全程复吹转炉钢中平均[N]含量为0.001 7%,非复吹转炉钢中平均[N]含量为0.002 18%,所以全程吹氩可以降低钢中[N]含量,平均降低0.000 48%,全程吹氩对钢中氮的
图2 复吹对钢中[N]含量的影响
Fig.2 Blown converter on the impact of nitrogen in
steel
2.3 钢包底吹氩对钢中氮含量影响
底吹氩大小对钢中[N]含量影响较大,底吹氩大炉次钢中平均[N]含量为0.001 974%,底吹氩小炉次钢中平均[N]含量为0.001 569%,所以出钢前1min 提前进行吹氩,驱除钢包内的空气,避免与钢水充分接触造成增氮;同时在出钢过程中,底吹氩气量关小进行软吹,以不裸露钢水液面为准,底吹氩对钢中氮的影响见图3。
Fig.3 Argon blowing on the impact of nitrogen in steel 2.4 脱氧合金化对钢中氮含量影响
脱氧钢种钢中[N]的控制与脱氧的先后有关,因
为钢液中[O]是表面活性元素,它能阻止空气中{N 2}向钢液中溶解扩散,若钢水中[O]含量过低,容易造成钢水增氮,先脱氧后合金化的钢中平均[N]含量为0.004 2%,波动较大,先合金化后脱氧的钢中平均[N]含量为0.003 13%,而且波动较小,易控制,脱氧合金化对钢中[N]的影响见图4。
观测值
钢中[N ]含量/%图4 脱氧合金化对钢中[N]的影响 Fig.4 Deoxidization and alloying on impact of
nitrogen in steel 2.5 补吹对钢中[N]含量影响
补吹开氧时,因受氧气压力冲击钢液与空气大面积接触,造成增氮较多,所以避免补吹,随着补吹氧量增加,钢中[N]含量增加,而且符合一元二次Fig.5 Second-blowing on the impact of nitrogen in
steel
2.6 铁矿石加入量对钢中氮含量影响
在转炉吹炼期间加入一定量的铁矿石能够降低终点的氮含量,因为加入的铁矿石所产生的一氧
祝真祥:转炉冶炼钢中氮含量的控制 13
化碳气泡在钢水内形成核心,钢水中的气体能迅速的与一氧化碳聚集到一起,通过一氧化碳的上浮而排出钢水。
在不改变其他条件的情况,加入铁矿石的数量与终点氮含量成反比关系,加入铁矿石的数量越多,终点氮含量越低;由于转炉终点氮含量最低为0.001 0%~0.001 5%,所以加入铁矿石的数量40kg/t 为最佳,加入铁矿石数量过多只会降低温度而对终点氮含量无太大影响。
铁矿石加入量对钢中
图6 铁矿石加入量对钢中[N]含量影响 Fig.6 Adding iron ore to the steel on impact of
nitrogen in steel 2.7 钢包对钢中[N]含量的影响
在生产实践中发现钢包的包况对钢中[N]的较大的影响,正常钢包钢中平均[N]含量为0.001 73%,补烤钢包中平均[N]含量为0.002 35%,钢包对钢中[N]含量的影响见图7。
观测值
钢中[N ]含量/%
图7 钢包对钢中[N]含量的影响
Fig.7 Situation of ladle on the impact of nitrogen in
the steel
3 工艺调整及冶金效果分析
3.1 工艺调整
通过对终点氧、补吹、全程复吹、钢包包况、底吹氩控制、脱氧合金化、降温料加入量的分析,找到了影响钢中氮含量的因素,工艺作以下调整:
1)复吹炉座在兑铁时将底吹模式改为手动方式吹氩,至出完钢溅渣前改回自动方式。
2)控制好过程温度,避免低温过吹增[N],采用精料重废钢炉次,加料时必须考虑到重料熔化期滞后,前期温度高不利于去磷,后期废钢熔化升温缓慢;过程测试不要过于延后,以免温度控制被动;过程测试后不要大幅度窜枪,以免增[N]。
3)要求有铁矿石的炉座必须采用铁矿石化渣和降温,对去除钢中[N]有利,温降约20~30℃/t 。
4)碳温一次命中,不得过吹、点吹,避免增[N];终点[O]=0.06%~0.08%,[C]=0.04%~0.05%,避免过吹,最大倒炉O 不得超过0.1%;钢包氧控制在0.04%~0.06%。
5)转炉在零位时严禁打烟罩铁(包括用氧气打烟罩),避免钢水增氮;严禁使用氮气压渣。
6)采用周转红罐,洁净、无冷钢(罐沿必须清洁),底吹氩透气性良好的钢包受钢。
出钢前对钢包吹扫,时间不小于1min ,出钢过程小气量吹,严禁底吹气量过大造成钢液大面积裸露吸气和二次氧化,出钢1/2左右时关闭。
7)对于脱氧低氮生产,脱氧合金化采用先弱后强的脱氧方式,出钢过程中加石灰石150kg ,出钢后加铝屑50kg(或顶渣改质剂100kg),保温剂不再加入。
8)为保证汽车板供钢质量,炉况不好、出钢口寿命高、新下出钢口、挡渣效果不好、无活性石灰炉座严禁冶炼,维护好出钢口,做到规圆、不散流。
控制出钢时间4min30s ~7min 。
3.2 冶金效果分析
通过工艺调整,本钢在冶炼低氮钢的生产中,转炉出钢的[N]平均为0.001 6%,钢包的[N]平均为0.002 031%,转炉出钢过程平均增氮0.000 4%,低氮钢生产中钢中[N]得以有效控制,本钢的低氮钢生产又上一个台阶。
工艺调整后冶金效果见图8。
(下转第18页)
本钢技术 2010年第1期18
响产品质量的前提下,打破品种限制,拓展热送热装范围,制订和完善连铸坯热送热装中MES操作、管理、维护和考核办法,促进连铸坯热送热装流程的标准化、规范化。
7)MES系统本身要保证软硬件的可靠稳定运行,做好服务器硬件设备双机热备,加强MES软件冗错纠错能力,增强系统的健壮性。
4 结论
通过对连铸坯热送热装关键技术MES的研究,形成总体解决方案,并将MES的解决方案融入集成制造系统中,就可以取得以下良好的效果:优化生产调度,加快在制品库存周转;减少非计划生产,降低余材;实现在线质量判定,提高产品质量,大幅增加产品成材率;提高管理效能,在节能降耗的同时增产减员。
随着科学技术的不断进步,MES技术必然越来越完善,连铸坯的热送率也必然越来越高,二者之间的结合会更加的紧密,它们将一起推动着钢铁企业的快速发展。
参考文献
[1] 刘玠,孙一康,王京. 冶金过程自动化基础[M]. 北京:冶金工业出版社,2006
[2] 刘玠,蒋慎言. 连铸及炉外精练自动化技术[M]. 北京:冶金工业出版社,2006
[3] 刘玠,杨卫东,刘文仲. 热轧生产自动化技术[M]. 北京:冶金工业出版社,2006
[4] 黄寒昕,席慧俊. 本溪钢铁(集团)有限公司三热轧MES 系统需求规格说明书热轧计划分册[M]. 上海宝信软件股份有限公司,2007
[5] 席慧俊. 本溪钢铁(集团)有限公司三热轧MES系统详细设计说明书热轧计划分册[M]. 上海宝信软件股份有限公司,2008
Fig.8 Oxygen activity on the impact of nitrogen in
steel
4 结论
1)低氮钢的生产,复吹全程吹氩,终点氧控制在0.08%以下,并且减少补吹炉次,控制钢中[N]含量。
2)钢水吸氮贯穿于整个炼钢过程,要在整个流程中进行钢水氮含量的控制,主要是避免钢液与空气接触造成增氮,所以出钢前1min提前进行吹氩,驱除钢包内的空气,避免与钢水充分接触造成增氮;同时在出钢过程中,底吹氩气量关小进行软吹,以不裸露钢水液面为准。
3)低氮钢的生产,钢包采用周转钢包受钢,避免钢包增氮。
4)脱氧合金化采用弱后强合金化,减少脱氧合金化增氮。
5)低氮钢的生产,降温料采用铁矿石降温,降低炉中钢水氮含量。
参考文献
[1] 李鸿江. 冶金过程固体废物处理与资源化[M]. 北京:冶金工业出版社,2006年
[2] 牛冬杰. 工业固体废物处理与资源化[M]. 北京:冶金工业出版社
(上接第13页)。