211086668_基于ZL29型成型机中线胶恒压控制装置的设计
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图1 螺旋喷胶效果图 图2 螺旋线示意图
螺旋喷胶运用运动的合成原理,使喷胶的匀速圆周运动与成型纸供给的匀速直线运动相结合,在成型纸上的胶线呈螺旋线(如图2所示),根据圆周长公式C=Π×D,螺旋喷胶的胶线宽度可以达到直线涂抹的
以下,适用于高透滤棒的生产。
图3 螺旋喷胶结构示意图
胶线的形状受提供给喷头的气压和供胶压力影响,其中气压大小可以通过胶枪上的气压表实时监测,及通过针体上的调节螺钉手动调节;而胶管内中线胶施加量难以量化,考虑到胶管传输中线胶时,胶管内的供胶压力与中线胶施加量存在一定的函数关系,选择通过实时监测胶管内的供胶压力,并同步观察胶枪喷涂效果及中线胶喷涂在成形纸上的胶线形状,对比分析供胶压力对螺旋喷胶施加效果的影响。
中线胶管路恒压装置的设计
2.1 中线胶管路恒压装置的技术要求
通过对螺旋喷胶施加工艺的分析研究,我们总结了
图4 PID控制系统原理框图
2.2.2 PID闭环稳压调节系统的构成
PID闭环稳压调节系统(如图5所示)由PLC、伺服电机、压力传感器、比例阀、流量计、防腐蚀电磁阀、触摸屏、控制切换电路等组成。
系统采用伺服电机,以转矩控制的方式运行,实时动态调节电机的转矩和速度。
流量计和压力传感器分别负责对管道流量计压力进行采样。
通过将压力和流量的仿真数据转换为数值信息,通
图5 PID闭环稳压调节系统图
2.2.3 PID闭环稳压调节系统的原理
中线胶胶泵电机驱动胶泵将中线胶从胶桶中抽出,通过胶管输送到压力传感器,该压力传感器将该压强值变换为对应的电子号X2,并将X2与该指定的信号X1进行对比,得到偏差信号△X(△X=X1-X2)(如图6所示)。
图6 中线胶胶管稳压监测PID原理图
若△X>0,表明压力值小于给定值,偏差信号经PID处理得到控制信号,控制伺服电机,使之输出转矩恒定,电机驱动胶泵转速变快,中线胶供给量增多,压力增大。
若△X<0,表明压力值大于给定值,偏差信号经PID处理得到控制信号,控制伺服电机,使之输出转矩
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研究与探索Research and Exploration ·工艺流程与应用
中国设备工程 2023.04 (下)
力下降。
若△X=O,表明压力值等于给定值,偏差信号经PID 处理得到控制信号,控制伺服电机供胶组回路,使之输出转矩恒定,胶泵转速不变,中线胶供给量不变,压力不变。
控制回路的滞后性,会使压力值总与给定值有偏差。
例如,当压力传感器检测到压力下降时,电路需要对有关信号进行处理,再控制电机转速变快,并驱动胶泵转速变快,提高中线胶供给量,从压力传感器检测到压力下降到控制电机转速加快,提高供给量,恢复压力需要时间。
增加马达的速度恢复后,再把马达的速度调整到原来的速度,这个过程也需要一段时间,在此期间,中间的胶料供应会比较充足;如此一来,压力就更大了,要做出调整。
因此,在一个特定的数值中,该压力会起伏(振动),也就是该压力不稳定。
PID 技术能较好地降低系统的迟滞和过调问题。
PID 包含P(比例)处理、I(积分)处理以及D(差动)处理。
P(比率)过程是使误差信号ΔX 的正比增大,从而改善了控制的敏感性;I(集成)是通过对偏离的信号进行综合,从而减轻由于P 工艺中的比例放大而产生的超谐振;D (差异)过程是对偏离的信号进行差分运算,从而改善了控制器的快速度。
3 改造后中线胶系统的使用效果3.1 供胶系统材料的选择
考虑到中线胶的成分类似白乳胶,具有腐蚀性与强氧化性,一般的压力传感器、电磁阀等电器元件用于中线胶供胶系统中,容易失效、损坏。
因此,在电器元件的选型上,选择聚四氟乙烯为材料的压力传感器、电磁阀、比例阀等,提高电器元件的使用寿命;控制系统选择模块化SIMATIC S7-1200控制器,实现高度精确的自动化任务;显示屏选择7寸的西门子HMI 人机界面,方便压力实时监测与设定值的调整。
3.2 压力设定值的设置
前述中线胶恒压控制装置中,需要在人机界面上设置5个压力设定值,即下限停机值、下限预警值、常规使用值、上限预警值(回流开启)、上限停机值。
根据实验1、2、3的研究结果,设置供胶常规使用值为27KPa,下限预警值为23KPa,上限预警值为31KPa,并根据预警值和胶管承压上限,设置下限停机值为20KPa,上限停机值为34KPa。
3.3 改造后设备运行下螺旋喷胶施加效果
实验4:选择12号成型机,首先按照我厂生产120mm×280(V6)高透滤棒的工艺要求,设定中线胶施加量为22g/min;然后,连续以600m/min 的额定速度运行设备8小时,观察压力变化、胶枪喷涂效果及中线胶喷涂在成形纸上的胶线形状,并对比分析供胶压力对螺旋喷胶施加效果的影响。
实验观察发现,在设备连续运行的8小时内,胶管供胶压力始终保持在27KPa,喷涂稳定,胶线形状呈直
径约5mm 的螺旋线。
实验5:由于改进后胶泵转速会根据压力变化自动调节,无法通过手动调整中线胶施加量的方式调节供胶压力的大小,选择拆掉中线胶桶,使胶泵无中线胶供应,降低胶管供胶压力,然后继续连续运行设备,观察压力变化,检查压力下限预警和停机功能。
实验观察发现,设备运行几分钟后,供胶压力逐渐降低,当压力降至23KPa 时,系统给出压力下限预警信号;当压力降至20KPa 时,系统给出压力下限停机信号,设备停机。
实验6:从新安装中线胶桶,排放中线胶至胶水连续不断排出,调整胶针堵住喷嘴口,使中线胶无法从胶枪喷出,增加胶管供胶压力,然后继续连续运行设备,观察压力变化,检查压力下限预警、停机和回流功能。
实验观察发现,当压力升至31KPa 时,系统给出压力上限预警信号,同时,电磁阀开启,胶管中过量的压力往电磁阀方向卸压,带动胶管中的中线胶回流至中线胶桶;当压力升至34KPa 时,系统给出压力上限停机信号,设备停机。
通过上述实验可以得出,在设备正常运行时,该装置可以实时显示当前中线胶胶管压力值,并具备中线胶施加量的恒流恒压控制、自动调节与反馈等功能;同时,在中线胶施加系统异常的情况下,该装置还具备中线胶胶管自动卸压、报警、停机等功能使用效果良好。
4 结语
通过对ZL29型成型机中线胶恒压系统的改造,提高了中线胶施加的稳定性和喷涂效果;并针对中线胶施加系统使用时的异常情况,设计增加中线胶系统自动预警、回流、停机等功能,增强了设备故障预警能力,极大地提升了设备运行的稳定性及滤棒质量,取得了预期效果。
该改造具有如下技术优势:(1)该装置通过伺服稳压供胶能自动维持恒定压力,并根据压力信号自动调节胶泵转速,无级调整压力,供胶效果好,与传统供胶方式比较,不会造成胶管破裂及胶线不一样的现象;(2)电机启动平滑,减少对胶泵的冲击,延长了胶泵的使用寿命;(3)该装置保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能;(4)该装置可以根据用户需求,选择各种附加功能,如电机定时、休眠等功能;(5)该装置适用范围广,可用于烟草行业各种胶线的监测及稳压。
参考文献:
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