UPS电源切换试验操作指导书
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UPS电源切换试验操作指导书
一、风险辨识
1.UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。
主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS 就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
2.集控楼每台机组装设一台容量为80kVA的静态交流不停电电源装置,向机组的分散控制系统DCS、锅炉安全监视系统FSSS、汽轮机监视仪表TSI、汽轮机旁路系统BPS、主厂房就地I&C负荷、火灾探测报警及控制系统集中报警控制盘、电气测量变送器、其它自动调节、监视和保护设备等不能停电的负荷供电。
同时集控楼公用系统设置两台容量为15kVA的并列运行的静态交流不停电电源装置,向机组公用系统、系统远动、通讯、NCS等负荷供电。
网控楼设置两台容量为15kVA的静态交流不停电电源装置,向电能计费系统、继电保护装置、通信交换机设备等负荷供电。
3.交流不停电电源系统由整流器、逆变器、静态开关、手动维修旁路开关、逆止二极管隔、离变压器、调压变压器组成。
正常运行时,UPS装置由380V保安PC1段经整流器、逆变器和隔离变压器供电,从220V直流系统的馈线屏引一路经二极管隔离的馈线作为UPS装置的后备电源,以提高供电可靠性。
当直流系统或UPS装置有故障时,自动切至静态旁路回路供电。
4.为保证UPS电源能够可靠备用,在主电源失去的紧急情况成功投入运行,在机组停运、检修后需进行主机UPS电源切换试验。
5.UPS电源切换试验时,如UPS系统存在故障或备用电源未在热备用状态,将导致UPS系统失电,造成主要设备失去备用电源的异常问题,如单路电源供电将引起机组非停。
6.UPS电源切换试验时禁止操作维修旁路开关,防止非同期并列,造成人身伤害、设备损坏。
二、风险预控措施
1.UPS电源切换试验前应进行模拟操作预演。
2.UPS电源切换试验应由技术水平满足操作要求的人员担任。
3.UPS电源切换试验应由发电部电气主管、设备部继保专业人员进行现场监护。
4.UPS电源切换试验应填写切换试验操作票,并逐级审核签字。
5.操作过程中不得更换操作人、监护人,完成操作任务后再进行交接班工作。
6.操作前要核对设备名称、KKS码正确,操作时要扫码核对验证,避免走错间隔。
7.要严格按照操作票顺序执行,执行操作监护制度和唱票复诵制度,发生疑问要向值长询问清楚后方可继续操作。
8.操作前应检查UPS主路电源、旁路电源、直流电源在合闸位置,UPS主机柜、旁路柜内空开在合闸位置,维修旁路开关在分闸位置,UPS操作面板指示正确,无异常报警。
三、系统图流程
四、操作要点
1.查1号机组保安PC12段 1号机组UPS主电源开关在“合闸”位置;
2.查1号机组工作PC12段 1号机组UPS旁路电源开关在“合闸”位置;
3.查1号机组UPS直流电源开关(2113Z)在“合闸”位置;
4.查1号机组UPS主电源开关RECTIFIER/CHARGER(C.B)在“合闸”位置;
5.查1号机组UPS旁路输入开关ST.SW B/P(C.B)在“合闸”位置;
6.查1号机组UPS 主机电池开关BATTERY(C.B)在“合闸”位置;
7.查1号机组UPS主机正常交流输入电源正常;
8.查1号机组UPS直流电源输入电压正常;
9.查1号机组UPS交流旁路电源输入电压正常;
10.查1号机组UPS面板同步灯“SYNC”和旁路灯“BYPASS”绿灯亮;
11.按“BATTERY TEST”手动触发蓄电池自检程序,60S后显示“UPS OK”;
12.断开1号机组UPS主电源开关RECTIFIER/CHARGER(C.B);
13.查1号机组UPS备用直流电源供电正常;
14.查1号机组UPS输出电压正常;
15.查1号机组UPS馈线电压显示正常;
16.查1号机组UPS馈线电流显示正常;
17.断开1号机组UPS主机电池开关BATTERY(C.B);
18.查1号机组UPS主机由备用直流电源转旁路电源供电正常;
19.合上1号机组UPS主电源开关RECTIFIER/CHARGER(C.B);
20.约3分钟后,检查1号机组UPS主机由旁路电源供电自动转为正常交流供电,
21.触发蓄电池自检程序,60S后显示“UPS OK”;
22.合上1号机组UPS主机电池开关BATTERY(C.B);
23.查1号机组UPS输出电压正常;
24.查1号机组UPS馈线电压显示正常;
25.查1号机组UPS馈线电流显示正常;
五、操作总结
(1)逆变器主路切换至静态开关旁路
1.检查UPS逆变器主路运行正常,UPS无异常报警。
2.检查UPS旁路电压正常,稳压变调节灵活,输出电压稳定。
3.拉开保安段UPS主路电源开关,检查UPS已由逆变器主路切换至直流供
电。
4.拉开直流电源开关,检查UPS已由直流切换至静态开关旁路供电。
(2)静态开关旁路切换至逆变器主路
1.检查逆变器静态开关旁路运行正常。
2.合上保安段UPS主路电源开关,检查UPS已由静态开关旁路切换至逆变
器主路供电。
3.合上直流电源开关,检查UPS运行正常,复归报警信号。
(3)主路/旁路切换试验:按B/P INV键两下切至旁路,按B/P INV键一次切回
主路。
六、典型事故案例
下面介绍一起电厂UPS失电导致停机事故案例:
主要问题为:
UPS直流配电室内温度34℃,空调发故障报警未彻底修好,同时没有采取其他降温措施导致UPS电源板故障。
未严格执行两票管理规定,检修人员事故处理期间未办理(工作联系单)工作票,现场运行人员监护不到位,导致人员误操作,将UPS备用电源误停电。
对UPS系统原理不熟悉,培训欠缺,在#1、2UPS全部故障的情况下,不能正确的切换到检修旁路。
机组UPS系统自投运至今未做过定期切换试验。
热控DCS重要监控设备UPS、事故保安双电源只有UPS单电源运行,正常的巡检不到位,没有起到对重点设备的巡检及关注。
详细内容如下:
一起电厂UPS失电导致停机事故案例
机组负荷335MW,A、B、C、E磨运行,D磨退备。
A/B送风机、A/B一次风机、A/B引风机、A/B汽动给水泵运行,机组AGC自动未投,#1UPS带负荷运行,#2UPS运行。
(1)事件经过
1.2018年03月XX日运行四值早班,10时23分运行巡检员王XX给机长李XX发图片告知#2UPS发整流器故障报警,#2UPS已经自动切至旁路运行,机长XX 联系电气班刘XX检查,刘XX派李XX联系电气班去就地检查。
2.10时30分电气检修李XX接到班刘XX话前往#2机直流UPS配电室检查,发现室温过高空调室内机报E4故障停止运行,空调面板显示温度显示温度34℃。
#2UPS主机柜报RECTIFIER FAUIT(整流器故障),面板显示电压195V 。
3.10时32分电气检修李XX查故障期间判断温度过高导致报警开启#2UPS 柜门,巡检员王XX知开启需向机值长申请并关闭柜门,检查期间#2UPS主机路、旁多次自动切换,此时#2UPS已经故障退出。
4.10时38分电气检修班何XX加入查,电气检修李XX与何XX主机直流电压195V。
此时#1UPS主机突然蜂鸣报警,#1UPS主机柜切至主机柜切至直流运行。
电气检修何XX按#1UPS主机柜BATT 键(电压显示)显示屏无显示,随即按下#1UPS主机UPS ON/OFF键后#2机组UPS馈线柜所有开关指示灯灭,此时 #1主机退出运行,#2机组UPS电源全失。
5.10时40分集控室大屏黑,DCS 、ECMS、NCS所有参数粉点,画面无法操作,完全失去监视,值长吕XX立即汇报当班领导,运行部长助理李XX到集控室旁热工程师站,发现#2机DCS同样粉点,之后到 #1 、#2机机中间工程师站门锁着,同时派巡检员赵XX去机房查看设备,告知B汽泵跳闸,机长李XX派巡检员赵XX查电泵是否联启,并检查大小机运行情况,同时值长吕XX派主值李XX 就地观察汽包水位,并联系检修到场处理,巡检赵XX告知就地B小机跳闸、电泵联启正常,此时主值李XX告知汽包水位零,并上下波动大。
6.10时50分值长吕XX申请锅炉手动MFT,锅炉灭火后运行部长助理李XX 到#1 、#2机中间工程师站门打开,有一台电脑可以正常显示操作,首先检查DCS 水位显示46mm、主汽温度546℃、主汽压力19.2MPa,PCV阀未开启,立即手动开启PCV阀失败,手动开启过热器对空排一二次电动门,开启过热器对空排一次电动门期间检查发现汽压下降明显,检查发现锅炉MFT(首出手动MFT)、汽机跳闸(首出锅炉MFT),检查汽机联跳,交流油泵启正常、1500rpm顶轴油泵联启正常,零转速投入盘车运行,手动切辅汽,派人就地检查发电机灭磁开关,主变出口206开关断开,机组顺利停车。
7.11时15分就地检查DCS电源柜内主路UPS开关正常,备用事故保安电事故保安电源开关在分闸位置,随即送上备用事故保安电源开关后#2机组DCS 盘面及大屏恢复。
8.11时20分电气检修将#1UPS电源板更换至#2UPS后,#2UPS启动正常。
#1UPS更换新的主机电源板后启动正常,#2机组UPS恢复正常运行。
9.12时13分锅炉点火至14时22分汽机转速3000rpm检查就地正常后,发电机并网。
(二)原因分析
1. #2机非停直接原因:检修部电气人员对UPS 系统工作原理不熟悉,运行中#1UPS主机带负荷,#2UPS主机输出作为#1UPS主机的旁路输入电源。
检修人员在#2UPS已经故障的情况下关闭#1UPS主机输出,造成#2机UPS失电。
2. #2机非停间接原因一:机组运行期间网络交换两路电源只有UPS一路供电,事故保安电源开关未投入,当UPS失电时网络交换机失电,造成DCS操作员站网络中断,DCS操作员站画面粉点,失去监视。
3. #2机非停间接原因二:机组ETS跳闸条件为锅炉MFT与上主蒸汽饱和度低于100℃,蒸汽饱和度逻辑为DEH左、右侧主汽温度取平均值后和当前主汽压力下饱和蒸温度相减。
当时左侧主汽温测点故障,显示为126℃,造成主汽温度平均值与当时压力下的饱和蒸相减低于100℃。
触发了锅炉MFT跳机条件。
4. #2UPS主机在主路与旁路之间多次自动切换原因为:UPS主机电源板故障后检测到直流电压波动,当系统检测到直流电压低于200V时,自动由主路切换至旁运行。
当系统检测到直流电压高于200V 时,自动由旁路恢复到主运行。
5. #1UPS主机突然发报警由主路切至蓄电池运行:#1UPS运行中因 #1UPS 主电源跳闸造成运行方式由主路切至直流运行方式。
(三)暴露问题
1.UPS直流配电室内温度34℃,空调发故障报警未彻底修好,同时没有采取其他降温措施。
2.未严格执行两票管理规定,检修人员事故处理期间未办理(工作联系单)工作票,现场运行人员监护不到位。
3.对UPS系统原理不熟悉,培训欠缺,在#1、2UPS全部故障的情况下,不能正确的切换到检修旁路。
4.机组UPS系统自投运至今未做过定期切换试验。
5.热控DCS重要监控设备UPS、事故保安双电源只有UPS单电源运行,正常的巡检不到位,没有起到对重点设备的巡检及关注。
6.#2机组汽机侧主温度测点在2018年2月28日已经故障,至跳机期间没有缺陷记录,监盘人员不能对重要参数进行有效监控,同时对系统逻辑不熟悉,锅炉MFT后导致汽轮机跳闸。
7.锅炉侧主蒸汽管道主蒸汽管道主蒸汽管道压力到达19.2MpaPCV未开启(正常18.1Mpa动作)。
8.UPS失电后,B汽动给水泵异常跳闸。
9.设备异常发生后,运行人员事故处理和汇报流程上没有把握好时间,不能第一时间有针对性对设备异常寻求技术支持及帮助。
10.现场事故应急处置能力欠缺,在#2机组发生故障时需要就地停运行磨煤机的情况下,运行人员误将#1炉两台磨煤机拍停。
(四)防范措施
1.运行人员检查厂区及各配电室空调,按照巡制度发现设备环境异常及时汇报并按照三类缺陷进行登陆(并联系检修采取降温措施)。
2.检修人员在事故处理期间应办工作联系单,运行人员现场应做好监护工作,在#2UPS故障情况下禁止检修人员对#1UPS进行操作。
3.运行部、检修部做好培训工作提高人员技能,同时安生电气专责负责针对本次事故运行部、检修培训情况抽查确保负责针对本次事故运行部、检修培训情况抽查确保培训及时有效。
4.运行部将UPS系统每月进行一次定期切换工作。
加强运人员安全技术培训工作,每年不少于2次机组UPS失电反事故演练。
5.检修部牵头,运行部配合排查全厂双电源投入及完好情况,并将检查情况
3月20日前以书面形式报安生部备案,安生部相关专业做好过程监督及技术支持避免类似问题再次发生。
6.检修部热控专业将主蒸汽饱和度逻辑进行优化,当左、右侧主汽温度偏差大于某值(具体数检修和运行相关专业讨论确定)切除运算;运行部加强DEH 画面监视,发现测点异常及时登录缺陷并通知检修处理。
7.检修部对锅炉PCV阀压力到达19.2MP没有及时开启,检查逻辑组态判据为压力大于18.1Mpa正确,待下游负荷平稳有余量后上票关闭PCV阀手动门安排进行PCV 阀开关试验后确定是阀门卡涩还是气动执行机构问题。
8.针对B汽动给水泵跳闸,通过检查小机跳闸历史趋势及报警记录发现B 小机跳闸原因为AST电磁阀失造成,当时UPS失电,造成小机1路控制电源失电,主要原因为备用电源没有自动切换成功,热控专业在机组停运期间对AST模块及控制回路进行检查并试验,从根本上解决AST模块失电问题。
9.要求运行部针对本次事故,对机值长进行事故情况下的汇报流程及方式等方面进行培训。
10.安生部电气电气专责联系UPS生产厂家进行现场排查,组织人员进行一次电气相关技术培训。