1#空压机事故分析

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1#空压机事故分析报告
一、事故发生过程:
事故发生在2014年6月9日夜班0点左右,操作工正常巡检检发现1#空压机安全阀漏气,声音异常,操作工及时通知维修工,维修工赶到观察后,认为二次缸密封坏,0:10停1#空压机开2#空压机,停机后维修工拆开检查发现二级缸十字头破损,设备硬件破损无法修复。

二、事故原因分析:
6月10日上午维修人员拆开维修1#空压机,发现二级缸密封环固定螺栓3个脱落,掉至缸体内,导致活塞与缸体的间隙超过正常间隙(正常间隙为2mm),活塞往复运动受阻,导致十字头拉伤破损;连续的往复撞击导致滑道受损;螺栓脱落一是止退垫长期在高温的环境发生弹性形变,不能起到止退作用,二是上次外出维修螺丝没有上紧上平;事故发生部位在缸体内部,事故发生时,难以通过正常的巡回检查发现问题。

三、整改措施:
1、更换加强螺丝,选用耐热优质加强弹簧垫,维修时认真工作,上紧、上平螺丝,保证维修效果。

2、将固定螺丝螺帽穿眼,用铁丝串联绑紧,起到固定止退的作用
3、提高操作人员的巡检频率,及时发现异常,及时快速的紧急停机,避免造成更大的损失。

四、事故总结:
1、加强操作工的理论知识培训,做到基本的问题会判断,基本的故障会排查;加强维修人员的维修技能培训,维修要认真、细致,保证维修的质量。

2、积极接受事故经验教训,端正态度,认真学习,努力提高业务水平,杜绝此类事故的再次发生。

五、整改计划:
空压机的十字头破损、滑道受损,需要拆开拉到外厂修复,维修人员已拆开,需郭主任协调外来人员进行维修修复工作。

喷粉车间
2014年6月13日。

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