气体厂事故案例讲解
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制氧厂爆炸事故
2000年8月21日0时10分,某钢铁有限责任公司制氧厂1号1500立方米制氧机发生燃爆,死亡22人,伤24人,其中重伤7人,部分厂房坍塌,部分设备受损,直接财产损失320多万元。
这是由于有关人员违反国家有关法规、规章酿成的重大责任事故。
2 y4一、事故经过
该公司计划从8月21日0时起,进行为期4~5天的以炼钢转炉除尘设备改造、连铸机高效化改造为中心的全面检修,安排制氧厂3台制氧机同步分别检修。
8月10日下达了《设备检修计划表》,安排1号1 500 m3制氧机于21日0时至21日16时检修,由制氧厂的二车间和维修车间负责;2号l 500 m3制氧机于21日16时至23日8时检修;3 200 m3制氧机于23日3时至24日8时检修。
检修前,对参与检修的人员进行了一般的安全教育,要求在现场严禁吸烟和动
火,要穿戴劳保用品。
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这次制氧机停机检修,由制氧厂分管设备的副厂长负责。
检修前
的准备工作,由制氧厂分管生产及安全的副厂长(在事故中受伤)负
责并现场组织,生产安保科长(在事故中受伤)、安全员(在事故中死亡)、运行二车间主任(在事故中死亡)、运行二车间主任副主任(在事故中受伤)、维修车间副主任(在事故中死亡)及维修人员参加。
8月20日23时40分,指挥人员安排停1号1 500 m3机组并排放液氧。
21日零时,公司扒珠光砂人员26人及检修人员10人陆续进入检修
现场,加上已在现场当班的17人(因检修需要,空压机运行),现场共有53人。
当时,制氧厂2名维修人员正在拆空分塔人孔螺丝(还剩6只没拆完),公司项目经理(在事故中受伤)指挥劳务人员对空
分塔周边的缝用编织袋填塞。
在1号制氧机操作室指挥的副厂长,打电话通知 3 200 m3制氧机停止使用外购液氧。
21日零时10分,当维修人员拆人孔螺丝还剩2只时,突然火光一闪,随即一声巨响发生爆炸事故。
爆炸使在场的53人中,死22人,伤24人,厂房不同程度倒塌,设备严重受损。
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二、事故原因
(1)直接原因
经专家组调查分析,公司1号1 500 m3室内制氧机燃爆事故现场,因同时具备助燃物、可燃物及着火源三要素,酿成燃爆事故。
其中,
助燃物为排放液氧所造成的富氧空气;可燃物为膨胀机、空压机油箱的油雾及油;着火源为1号空压机电机油浸纸动力电缆端头爬电,在富氧环境中产生火花,引燃油浸纸。
液氧排放操作不当。
空分工(均在事故中死亡)排放液氧时操作
不当,排放速度过快,造成检修现场氧气浓度过大又来不及散发,形
成富氧状态。
直接为燃爆造成了一个要素(助燃物)。
公司制氧厂《工艺监督管理办法》规定,排液氧时,“应做到液体均衡蒸发”,因为排氧过快,没有达到要求,而使氧气积聚,来不及蒸发和散发。
(2)间接原因
检修前,制氧厂没有按规定制定和报审《检修安全报告书》,致
使安全措施不落实,是酿成事故的重要原因。
7 N/ f, X5 b% ~& W4 g) h检修前,制氧厂仅于8月10日编制了《设备检修计划表》,对检修项目及时间作了安排,安全要求仅在表后的说明中写了一句:“具体检修的工作由检修单位指定专人负责施工安全”。
而《检修安全报告书》至8月21日上午事故发生后才由车间拟写,制氧厂副厂长签字,但没报公司审批。
而按照要求,《检修安全报告书》应提前一天报公司安环部、生产部。
由于《检修安全报告书》没有及时制定,人
员安排等就没有具体的技术和安全要求。
检修现场组织指挥不严密,扒珠光砂人员进入现场过早,是伤亡扩大的重要原因。
按照程序,扒珠光砂人员应在液氧排净,人孔螺
丝拆完后才进入现场操作。
如果扒珠光砂人员在人孔螺丝全部拆完后
进入现场,事故发生时他们就在厂外,就不会造成这么大的伤亡。
设备老化、超期服役,工艺装备落后是事故发生的客观原因。
KDON —1500/1500型制氧机空分设备是1971年制造的,1973年安装。
1977年11月投产至今,同类设备的使用寿命在15~20年。
该制氧机已使用23年,明显是超期服役。
而室内空分的油箱设在膨
胀机、空压机旁,油浸绝缘纸电缆和液氧排入方式,都是落后的装备
和工艺,留下了事故隐患。
这次事故,由于室内空分,明沟排液氧和
油箱设在空压机旁,为形成富氧(助燃物)和润滑油蒸气(可燃物)
提供了条件,而油浸绝缘纸电缆则为爬电现象的产生、爬电引起小火花,以致引燃电缆中的油浸绝缘纸形成明火提供了条件。
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安全生产规章制度不够完善,安全生产责任制不够落实,安全教
育内容有欠缺,劳动力管理不够严格,是造成事故的深层次原因。
公司安全生产各项规章制度虽然比较全,但到了车间班组就不够
完善,例如,没有形成富氧区的防范和治理措施等。
安全生产责任制
落实不够,如制氧厂设备管理和检修安全责任就没有落实到人。
安全培训针对性较差。
劳务人员与公司签订劳务合同过于笼统。
对劳务公司提供的劳动力没有明确的体能、技能要求,这次参加检修就有6人没有签订劳务协议,属“临时抓夫”。
安全管理、培训和劳动力管理上存在漏洞。
三、事故教训和整改措施
9 h6(1)事故教训! Z*
1)抢修准备工作抢时间、赶进度,现场组织不够科学、严密。
这次排放液氧时间过短,在现场安全条件未得到确认的情况下,维修前准备工作(扒珠光砂)人员过早进入现场,造成了事故死伤人员的
增多。
2)设备陈旧老化、超期服役,工艺装备落后,埋下了事故隐患。
. n; (2)整改措施
公司领导思想上要进一步摆正安全与生产、安全与效益的关系,
全面加强企业管理,确保安全生产。
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1)应当做到不安全不生产。
尽管任务重、压力大,但在设备
不安全的情况下,一定要改善设备后再生产,否则适得其反。
2)对全厂老旧设备进行一次全面“诊治”,登记造册,严格实行设备管理责任制,所有设备使用、维修的责任都要落实到人。
3)进一步强化安全教育,层层落实安全生产责任制,加强劳动
力管理,形成严密的安全生产责任制网络,防患于未然。
4)举一反三,在全厂各个环节全面加强安全管理,重点是设备
管理和现场管理。
堵塞管理漏洞,清除事故隐患,无论是检修现场还
是生产现场,都要做到井然有序,严禁危险的“交叉作业”,以促进全公司生产发展和经济效益的提高。
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5)严格遵守操作规程。
科学的操作规程是用鲜血和生命换来的。
无论生产、检修都应严守,决不能因为任务重、时间紧而不按科
学规律办事。
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四、警示% l' t
事故对大中型国有老企业是个普遍性的警示,应予高“8·21”
度关注。
从严格的安全生产的意义上说,所有超期“服役”的设备都应坚决“退役”,及时更新;但由于生产需要和资金缺乏等方面的原因,
一时做不到,就必须对老旧设备进行定期检测、及时检修、监护使用、确保安全。
对设计不合理处,及时进行科学的技术革新改造。
空分厂爆炸事故
一、事故经过- o4 Q2 o- B, W0 q
1996年7月18日,xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。
断定为主冷爆炸。
后经主
冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有
一块塔板变形。
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二、有关情况
该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。
该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。
爆炸前
工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。
造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。
三、事故分析
1.空气污染
空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放
对空分生产造成了威胁。
主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。
在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。
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2.碳氢化合物在主冷中积累$ [% _; j& k. p: {2 F- `2 J
碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,
另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。
乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,
导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超
标。
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3.操作不当: I; [' r5 b3 Q
在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅
胶粉末进入主冷。
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4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
四、教训和建议+ Q0 g! {' s' N2 F5 a; F- V
1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。
2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器
倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。
3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
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4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
% i* U% r/ ^, K- 5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
气体厂氧气充装事故
(1)事故经过
1988年8月29日13时32分,西郊氧气厂在氧气充装过程中,当充装压力达13MPa时,一声巨响,两只在充气瓶发生剧烈爆炸,致使当班两名充装工当即死亡,另一名制氧工受伤,爆炸冲击波瞬间将200m2的厂房(钢架、砖墙结构)、库房、配电房等全部摧毁,临近的办公室被炸坏,电气、充氧装置破坏,气瓶碎片飞向四面八方,现场
尸骨横飞,惨不忍睹,直接经济损失6.3万元。
(2)事故原因
调查中发现1只气瓶瓶颈显露有明显的深绿色,为此到成都某氢气生产厂追查,该瓶5月曾充装过氢气。
由于充气单位没有进行充气前的检查就充装气体,气瓶在达到13MPa时,充装工在关闭瓶阀过程中,由于摩擦产生静电点燃了瓶内爆鸣性气体,产生化学爆炸。
另1只气瓶由于与氢气瓶同时充氧,均压时,氢气串入瓶内,因此同时爆炸。
永久气体气瓶、特别是氧气瓶的化学性爆炸,是气瓶爆炸的主要危险。
近几年来,气瓶,特别是氧气瓶爆炸频率非常高,后果也特
别严重,化学性爆炸占气瓶爆炸总数的80%以上,而在气瓶充装中氢气和氧气混合,形成爆鸣性气体而导致气瓶爆炸,又占气瓶化学性爆炸总数的85%左右。
由此可见,气瓶的化学性爆炸是气瓶爆炸的
主要原因,而气瓶的化学性爆炸的主要原因又是在充装中氢气和氧气
混合,形成爆鸣性气性而导致气瓶爆炸。
(3)对策措施
1)严禁气瓶“大循环”使用
2)加强气瓶的充装环节的管理。
充装站人员必须进行严格的安
全技术和安全意识教育,对气瓶充装前检验和气瓶充装工人的培训;
严格气瓶充装前的检验制度,坚决执行气瓶八不充装的规定,特别要严格逐瓶检验瓶内的气体性质,凡是瓶内余气与拟充装气体不相符合的和无余气的气瓶,以及氧气瓶瓶阀沾有油脂的,未经严格处理前,
严禁充装;凡是充装氧气和可燃气体气瓶的充装站,充装台必须安装防错装接头。
这些措施是防止氧气和氢气等可燃气体混装形成爆鸣性
气体的根本措施,也是防止氧气和氢气等气瓶发生化学性爆炸的根本
措施。
3)严格实施气瓶定期检查制度,确保气瓶外表漆色完好、清晰、规范,同时防止气瓶超期使用。
4)制氧站或气瓶充装站区域内及相关设备上,必须按照《永久
气体气瓶充装规定》、《永久气体气瓶充装站安全技术条件》、《氧气及相关气体安全技术规程》和《气瓶安全监察规程》等标准和规程的有
关规定,防止静电积聚。
制氧站和气瓶充装站不应建在雷击区。
5)气瓶应尽量做到专瓶专用,必须改装时,其改装工作必须由
经过省级劳动部门安全审查、注册登记的气瓶法定检验单位中具有省技术监督局(或原省劳动厅)颁发的气瓶检验员证书的人承担,其他任何单位和个人,都无权进行气瓶的改装工作。
气瓶改装工作必须按照
国家的有关标准、规程规定的步骤和技术要求,逐项进行严格的检验和改装工作。
乙炔厂电石爆炸事故
(1)事故经过:1991年1月4日,某乙炔分厂进原材料电石,时值阴雨天气,而从汽车至电石库间无遮雨棚,在搬运过程中雨越下越大,有些电石桶已有进水现象,当将一桶电石从汽车上卸下时,突然发生爆炸,一搬运工眼睛及手臂炸伤。
(2)事故原因:
1)桶内电石遇雨产生乙炔气;
2)在电石桶内乙炔气与空气混合形成爆炸性气体;
3)搬运过程中的撞击等因素产生了激发能量。
(3)防范措施:
1)下雨天禁止收发电石;
2)电石桶装卸搬运过程中应轻搬轻放;
3)对破损的或变潮的电石桶必须作出安全性处理后才能入库;
4)电石库要保持绝对干燥。
乙炔厂发生器爆炸事故
(1)事故经过:1989年1月25日13时10分左右,1号发生器上料斗加料时加料口发生爆炸事故,加料桶被掀翻。
灭火时干粉灭火器用完,采用向1号发生器内进行充氮灭火,导致第二次更猛烈的爆炸:1号发生器料斗炸裂,紧接着1号发生器下部排渣口爆炸,手动排污曲柄断裂,桶体被撞击出凹陷。
后来又对2号发生器上料斗冲氮,导致2号发生器爆炸,料斗盖炸飞打在窗框后坠地,玻璃震碎、电石
飞溅,造成两台发生器损坏,幸无人员伤亡。
(2)事故原因:
1)发生器料斗门不严,乙炔气串入上料斗;
2)置换用氮气纯度不符合规定要求;
3)电石中磷、硫含量超标;
4)电石、硅铁碰撞起火,导致加料口起火爆炸;
5)遇突发事故时处理不当。
(3)防范措施:
1)置换用氮气必须经过全面检验合格,不符合要求的不得使用;
2)按照正确的置换步骤置换: a.确认上、下料斗门已关闭; b.置换过程中应确认置换的彻底性;
3)电石破碎时要及时清除其中的硅、铁等杂质;
4)严格控制电石质量,避免使用磷、硫杂质超标的电石;
5)当上料过程中发生爆炸事故时,应正确使用氮气灭火;
6)高温下(超过700℃),电石与氮气发生剧烈的反应生成氰氨化钙。
因此,当密封式乙炔发生器上料发生爆炸事故时,不能用氮气
吹扫管线向发生器内吹氮,以免起到副作用,而应用专门管线从外部向发生器投料口吹氮。
乙炔厂排渣渠火灾事故
(1)事故经过:1995年6月13日晚12时左右,夜班生产完毕,发生间工人在做好排渣和清洗发生器筒壁的工作后,与充装工一起进行气瓶入库工作。
当入库结束时,突然发现发生间的排渣渠着火。
(2)事故原因:
1)排渣时把未完全反应的电石排入排渣池内;
2)水流入了渣池,未反应的电石与水反应放出热量使局部温度
急剧升高,点燃了反应生成的乙炔气。
(3)防范措施:
1)应采用正确的排渣方式排渣;
2)停止加料5分钟后,确认发生器内已无剧烈反应的情况下排渣;
3)排渣完毕后,检查排渣场所,保证里面无大块电石。
若有,
要用足够的水使其反应完毕。
乙炔厂净化车间爆炸事故
(1)事故经过:沈阳市某厂1988年11月13日10时许,乙炔发生器压力升高造成U型压力计窜水,操作人员补加水后约半小时,净化厂房突然爆炸,厂房倒塌,发生火灾,三层楼的发生厂房及设备
严重损坏,当场死亡2人,重伤1人,轻伤10余人。
(2)事故原因:由于发生器超压引起冷却塔和一清洗塔内的乙
炔从液封管中进入泵房循环水槽,再从循环水槽溢流管溢出扩散到厂房内。
操作工陈某身穿化纤内衣,人体带有静电。
进入泵房后,当人
体接触金属放电引起乙炔爆炸。
乙炔厂高压干燥器爆炸事故
(1)事故经过:1990年8月15日,南京某乙炔厂压缩机压力达到2.0MPa,1名操作工对高压干燥器进行排污,突然一声巨响,放在压缩机房外的一组3台高压干燥器发生爆炸,干燥器筒体四分五裂,有一50公斤重的碎片飞出180米,压缩机厂房倒塌,操作工当场死亡,压缩机房内3名工人受伤。
(2)事故原因:
1)排污时带出乙炔气,由于内部压力较高,流速较快,产生静电着火,继而发生爆炸;
2)排污时,排污阀可能发生堵塞,排污不畅,操作工可能采取
不正确的方法处理(例如用铁丝捅、铁器打击等),引起火花而爆炸;
3)乙炔气磷化氢含量高,遇空气自燃着火。
(3)防范措施:
1)采用无热再生全自动分子筛干燥器;
2)将排污管线连接在一起并排至气液分离器内,气体回流至低压系统,液体定期在气液分离器中排出。
3)严禁用铁器打击设备。
乙炔厂充装爆炸事故
(1)事故经过:1976年1月25日,日本德岛县
乙炔厂1组24只乙炔瓶正在充装,在管道压力达到 2.3MPa时,其中1只乙炔瓶喷出气体,操作工在关闭瓶阀时起火,造成周围22瓶爆炸。
(2)事故原因:
1)操作工人体带电;2)乙炔气泄漏。
(3)防范措施:
1)设备、管道系统良好接地;
2)充装过程中坚持开喷淋,导除静电,保持地面湿润和增加空
气湿度;
3)作好各种防泄漏措施,防止发生突然泄漏;
4)工人要穿防静电工作服、工作鞋,不准穿化纤衣服;
5)进入现场人员应先摸一下接地物,导出人体所带静电。
6)禁止携带火源、手机、传呼机等进入生产现场。
7)遇到突然泄漏时应采取的正确措施:
a.在确认设备完好无泄漏的情况下才能投入使用,预防高压乙炔从泄漏点喷出造成事故;
b.充装过程中,要将各种泄漏情况在低压状态下给与消除,无法消除时停止充装;
c.在高压状态下应尽量减少不必要的操作,突然泄漏急需处理
时,应开紧急喷淋并对泄漏点大量喷水,操作动作应轻缓,防止铁器
撞击等。