耐高温高盐泡沫复合驱体系的室内评价

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耐高温高盐泡沫复合驱体系的室内评价
摘要:目前,油藏开发进入后期,较好开发的油藏基本进入尾声,高温高盐油藏的开发成为现今一个开发难题。

依靠传统的驱替方法,效果不佳。

在早期多种驱替方法的基础上,针对高温高盐的特点,国内已经开展了泡沫复合驱的研究。

本文通过对驱油用泡沫复合驱系统研究和评价,最终筛选出适用于80~100℃,矿化度高达200000mg/L 的油藏的泡沫剂。

关键词:高温高盐;泡沫剂;稳泡剂;评价
0 引言
泡沫驱是一种应用前景广泛的三次采油技术。

室内研究表明[1-3],复合泡沫驱具有较好的流度控制能力和较高的驱油效率。

美国最早进行了矿场先导试验,我国从上世纪八十年代开始,到九十年代进入大规模矿场先导实验,并取得较好效果。

尤其是在大庆油田[4],比传统聚合物驱采收率提高20%,比ASP驱油采收率提高10%,成功开创我国三次采油技术新局面。

1 泡沫剂作用机理
泡沫驱可以从提高纵向波及效率和平面波及效率中提高波及体积,并能够提高不同类型油层的驱油效率,大幅度提高整个油层的驱油效率[5-6]。

(1)泡沫剂本身是一种活性很强的活性剂体系,能改变岩石表面润湿性和大幅度降低油水界面张力,使原来呈束缚状的油成为可流动的油。

(2)泡沫流动能够克服岩石孔隙毛管力,把小孔隙中的油驱出。

(3)泡沫粘度随剪切速率的增大而减少,在高渗层中粘度大、在低渗层中粘度小,因而泡沫能起到“堵大不堵小”的作用。

2 实验部分
2.1 药品与仪器
2.1.1 药品
泡沫剂:DXP-01,DXP-06,DXP-24为山东德仕石油工程集团股份有限公司生产;AS-1,PM001,GM-2为各厂家提供。

2.1.2 仪器
罗氏泡沫仪;电子天平;TX-500c旋转滴界面张力仪;磁力搅拌器;旋转粘
度计;变频高速搅拌机;60ml烧杯10个、500ml烧杯10个、玻璃棒10根。

2.2 泡沫剂的评价
选用6种泡沫剂进行实验,评价指标有:不同温度和浓度下的表面张力、起泡性能、半衰期。

2.2.1 泡沫剂表面张力的测定
用200000mg/L矿化度水将泡沫剂配制成0.5%浓度溶液,在不同温度下,测定表面张力,只有AS-1在不同温度条件下,表面张力大于30 mN/m,其他泡沫剂表面张力均小于27.3mN/m。

表面张力越高,发泡性能差,所以AS-1在此不适用。

2.2.2 泡沫剂不同温度起泡性能的测定
用200000mg/L矿化度水将泡沫剂配制成0.5%浓度水溶液,在不同温度下,测定起泡性能。

40℃时起泡体积最大,温度继续升高,起泡体积呈下降趋势,半衰期随温度的升高也缩短。

泡沫剂DXP-01、DXP-06和GM-2表现出较好的起泡性能和半衰期。

2.2.3 泡沫剂不同浓度起泡性能的测定
将DXP-01、DXP-06和GM-2用200000mg/L矿化度水配制成不同浓度溶液,测定80℃下的起泡性能和半衰期,浓度越高,泡沫剂的起泡性能越好,半衰期越长。

DXP-06起泡性能最好,半衰期较长。

2.3 稳泡剂的评价
用FS-26、FS-55、PG-18、PS-G3、AMH7 5种稳泡剂,分别考察不同矿化度水、CaCl2浓度、温度对稳泡剂粘度的影响,选出较好的稳泡剂与泡沫剂进行配伍实验。

2.3.1 不同矿化度水对稳泡剂粘度的影响
用清水、10000ppm、20000ppm、200000ppm 不同矿化度的水对0.15%浓度的稳泡剂的粘度进行实验,FS-55、AMH7的粘度随矿化度的增大降低幅度小,效果较好;PG-18、PS-G3的粘度随矿化度的增大降低幅度较大,FS-26在低矿化度水中粘度降低幅度小。

2.3.2 不同CaCl2浓度对稳泡剂的粘度影响
用不同CaCl2浓度对0.15%浓度的稳泡剂粘度进行测试实验,随CaCl2浓度的增大,稳泡剂粘度总的趋势都是降低,按降粘率由小到大依次为:
AMH7>FS-55>PG-18>PS-G3>FS-26。

2.3.3 不同温度对稳泡剂的粘度影响
在200000mg/L矿化度,不同温度下对0.15%浓度的稳泡剂粘度进行实验,AMH7的粘度随温度的升高降低幅度较小,稳定性较好。

FS-55在温度≤80℃之前表现出较好的粘度保留率,但超过82℃发生突变,粘度迅速下降。

综上所述,耐高温高盐的稳泡剂效果较好的为AMH7和FS-55。

2.4 泡沫剂与稳泡剂的配伍性
按waring blender 法进行评价,使用0.3%泡沫剂与0.05%、0.1%、0.15%三个浓度的稳泡剂在80℃、200000mg/L的高矿化度水中进行实验,稳泡剂AMH7对DXP-06的起泡能力有一定的协同作用,稳泡剂FS-55对泡沫剂DXP-06的起泡能力有一定的抑制作用。

由此判定:DXP-06与稳泡剂AMH7配伍性最好。

3 结论
(1)在温度80℃,矿化度200000mg/L条件下,DXP-06和AMH7复合体系的起泡性能和半衰期性能最好。

(2)稳泡剂浓度过高会抑制发泡能力,低浓度稳泡性强,不影响发泡体积,表现出较佳效果。

(3)稳泡剂FS-55在82℃发生线性突变,粘度降幅大,不同于其他稳泡剂的现象,机理值得今后研究。

参考文献:
[1] 万里平,孟英峰,杨龙,等.泡沫缓蚀机理研究[J].天然气工业,2005(06):56-58.
[2] 李农,鄢友军.适用于神经高温高矿化度新型泡沫排水剂研制和应用[J].天然气工业,2003(06):159-160.
[3] 伍小林,陈广宇,张国印.泡沫复合体系配方的研究[J].大庆石油地质与开发,2003(03):27-29.
[4] 李永太,刘易非,唐长久.提高石油采收率原理和方法[M].北京:石油工业出版社,2008.
[5] 刘欣,郝立军.高温发泡剂静态性能评价试验研究[J].石油天然气学报,2012(02):273-275.
[6] 赖书敏,刘慧卿,庞占喜.高温氮气泡沫调驱发泡剂性能评价实验研究[J].科学技术与工程,2010(02):400-404.。

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