211110624_褶皱核心软弱围岩隧道大变形机理及处治研究

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专题论述
褶皱核心软弱围岩隧道大变形机理及处治研究
江栋材,徐庭,易帅
(中交第二航务工程局有限公司,湖北武汉 430000)
[摘要]在褶皱区软岩隧道洞身施工中,极易受构造应力集中引发超前注浆受限、围岩劣化等问题,采用单层拱架+大锁脚、双层工字钢拱架等支护措施,洞身变形依旧不收敛。

本文研究基于隧道施工地质背景及设计,采用工程实测、取样试验及数值模拟的方法,对隧道洞身大变形及支护失效机理进行了深入分析,并进一步提出了强化围岩自稳性、提高初支稳定性的处治方案。

研究认为:软弱围岩隧道洞身受褶皱应力集中影响,引发的超前支护受限、围岩劣化导致了洞身持续大变形;利用双层拱架卸荷地应力使围岩裂隙张开,采用径向注浆固结极破碎围岩形成岩石自稳圈,可与拱架一同形成有效支护体系,解决隧道洞身持续大变形的难题;通过设计带限阻器的外层拱架提高围岩卸荷时初支的稳定性,可降低双层初支施作时机控制难度,保障安全施工支护结构。

[关键字]褶皱;软弱围岩;双层初支;数值模拟;径向注浆
[中图分类号]U455 [文献标识码]B [文章编号]1001-554X(2023)04-0064-06 Study on large deformation mechanism and treatment of
weak surrounding rock tunnel with fold core
JIANG Dong-cai,XU Ting,Yi Shuai
近年来,随着我国公路隧道建设工程的快速发展,工程建设覆盖范围的地质背景也越为复杂,活跃于褶皱区、滑坡体、断层软弱夹层等区域构造背景下的隧道越为广泛[1-3]。

受区域构造、不良地质等因素影响,常引发隧洞大变形,造成钢拱架扭曲、初支开裂、围岩变形侵入隧道净空等现象,甚至引发塌方等工程灾害[4]。

为解决软岩隧道受高地应力影响导致的大变形问题,研究认为利用双层初支建立“放抗结合”的支护体系可有效控制洞身变形。

钟祺、陈瑶、沈国宁通过应用双层初期支护有效控制了隧道洞身变形[5-7]。

双层初支利用第一层小刚度初支卸荷,第二层初支稳定围岩形变,在施工过程中容易出现施作不及时引发隧洞失稳塌方事故[8]。

因此,对双层初支中施作参数的研究是目前隧道变形控制研究的热点。

张光伟利用现场监测和数值模拟相结合的方法,研究认为上台阶外层钢架7.2~14.4m (6~12榀)间施作内层初期支护最合理[9];钟友江基于云屯堡隧道工程背景,研究认为第二层初支应滞后掌子面距离7m交错布置[10];郑可跃以穿越高地应力花岗岩构造破碎带万和隧道为依托,采用考虑松动效应的理论分析,研究认为隧道断面变形达到45cm时设置间距0.6m的第二层I22b型钢拱架最佳支护[11];王道远通过现场试验的方式,认为“让抗结合”双层支护的下台阶与仰拱应分部施作[12]。

过往的研究多是针对施作时机的探究,而从拱架结构优化、围岩自稳性提升等方面强化支护体系、提高施工安全性的研究还较少。

本文基于某褶皱核心区软岩隧道施工工程背景,研究采用工程实测、室内试验及数值模拟的方式,分析隧道洞身大变形机理及支护失效原因,并探究大变形隧道处治方案,以保障隧道施工及运营期围岩稳定性,同时为大变形隧道支护施工技术研究提供参考,具有一定的理论意义与工程价值。

DOI:10.14189/ki.cm1981.2023.04.005
[收稿日期]2022-08-15
[基金项目]中交二航局立项自选课题《邻近现有道路滑坡体破碎区隧道施工关键技术研究》
[通讯地址]江栋材,湖北省武汉市江岸区南京路16号
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1 工程背景
1.1 隧道概况
依托工程隧道位于甘肃省秦安县叶堡镇石窑
村,全长1505m ,最大埋深约230m ,V 级围岩占比73%(见图1)。

隧道地处低中山地貌,隧址区大地构造位置位于舟曲—武都复背斜核部北翼,地层呈单斜状,褶皱构造线密集,褶皱紧密。

依据地勘资料,隧道洞身围岩为中风化片理安山岩,围岩破碎,稳定性差,采用两台阶预留核心土环向开挖法、超前小导管注浆支护进行施工。

滑坡后缘
0图1 隧洞地质剖面图
1.2 洞身变形
随着隧洞掌子面逐步推进至褶皱发育区,超前小导管注浆困难愈增,洞身变形情况愈为严重。

监控量测发现,隧道洞身拱顶累积沉降575~ 794mm ,两侧累积收敛275~475mm (周边收敛),最大沉降速率为96.0mm/d ,累计拱顶沉降、周边收敛变形大、速率快;洞身钢拱架亦发生了明显变形、弯曲,洞顶发生掉块、塌落,隧道洞身临近失稳(见图2)。

ZK171+658100200
300400累积变形/m m
500
600700拱顶拱腰拱脚800
ZK171+675ZK171+680ZK171+693里程桩号图2 监测数据示意图
通过超前地质预报数据及地勘资料分析可知,受褶皱影响洞身围岩呈现极破碎状态,洞身施工改用三台阶法开挖,并先后采用单层拱架+大锁脚、双层拱架等支护措施后,洞身变形仍未收敛,且现场拱顶松散岩体塌落情况频发。

洞身监测数据显示,变形主要发生在上、中台阶开挖后,变形量最高达到总体(当时监测期)90%以上(见 图3)。

ZK171+7500
20404080
100120
变形占比/%仰拱施工下台阶开挖中台阶开挖上台阶开挖
ZK171+753ZK171+758ZK171+765ZK171+770
里程桩号
图3 各工序变形占比分析
2 变形机理及支护失效分析
为解决洞身变形不收敛的问题,现场利用超声波测试进行弹性波检测,并取样后进行室内试验,对洞身围岩岩性进行分析,同时利用离散元软件进行工况模拟,探究洞身变形机理及支护失效 机理。

2.1 现场实测
通过对变形段围岩现场观察发现,该段存在小型构造带(可见镜面、擦痕),受此构造挤压影响,岩层片理化安山岩强度锐减,并呈碎石状镶嵌结构~土石结合散体结构,岩体破碎,挤压泥化断层泥较多。

采用单孔法进行弹性波检测后发现,岩体完整系数Kv 为0.1369~0.1457,属极破碎围岩(见表1)。

2.2 室内试验
考虑到围岩因岩芯破碎难以制取试样,试验采用试样点荷载试验。

取样采用钻机取芯,同一含水状态和同一加载方向下,岩芯试件每组实验试件
数量为5个,方块体和不规则块体试样每组试验试
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件数量为15个。

如表2所示,根据点荷载强度换算饱和单轴抗压强度平均值为14.42MPa 。

表1 波速测试数据(部分)
测点深度 /m 岩体纵波波
速/(m/s )
岩石纵波
波速
/(m/s )岩体完整系数风化 程度9191755.6446000.1457中风化20411764.2346000.1471中风化28571709.1646000.1381中风化37
77
1701.75
4600
0.1369
中风化
表2 岩石点荷载实验抗压强度表
试样D b De
P
Is
F Is (50)Rc 1666473.3521850.41 1.180.4813.142646673.3523980.45 1.170.52
14.00364
63
71.672465
0.48 1.150.5514.614636672.7824120.46 1.160.5314.145666875.6122060.39 1.170.4512.576656673.9321830.40 1.160.4612.827686373.8724630.45 1.150.5213.958616872.6922650.43 1.160.5013.519696173.2221520.40 1.140.4612.7010
64
66
73.3521870.41
1.13
0.46
12.73
注:D -加荷点间距,mm ;b -通过两加荷点最小截面的宽度(或平均宽度),mm ;De -等价岩芯直径,mm ;P -破坏荷载,N ;,Is -未经修正的岩石点荷载强度,MPa ;F -尺寸修正系数; Is (50)-岩石点荷载强度指数,MPa ;Rc -岩石饱和抗压强度,MPa 。

2.3 数值模拟2.
3.1 数值模型
依据现场实测与室内试验结果,采用离散元程序模拟开挖工况,分析破碎围岩对隧洞变形的影响。

为便于计算,模型依据洞身尺寸等比缩小20倍,利用现场地质素描、裂隙观测资料,采用节理切割围岩模拟现场逐步进入褶皱核心区的围岩破碎条件(见表3),分析相同地应力条件破碎围岩影响。

力学参数依据试验数据结合地勘资料取值,选用弹塑性本构模型(见图4)。

表3 围岩破碎程度与节理间距工况模拟围岩 工况纵横向节理间距/m
隧洞断面 尺寸块体尺寸
1完整围岩无12×11m 马蹄形断面简化为0.6×0.55m
长3m\高3m\深3m
2洞身围岩0.43褶皱区围岩0.24
褶皱核心围岩
0.1
a 完整围岩(无节理)
b 洞身围岩(纵横向节理间距0.4m)
c 褶皱区围岩(纵横向节理间距0.2m)
d 褶皱核心围岩(纵横向节理间距0.1m)
图4 离散元模型
2.3.2 开挖工况模拟
施加荷载为模型上覆岩层荷载(埋深约77m )与自重力,利用边界代码施加至模型。

首先运行模型至应力平衡阶段后,利用remove 代码删除块体模
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拟开挖工况,继续运行模型计算。

如图5所示,随
着围岩破碎程度的增加,相同地应力条件下洞身变形量由0.09cm 增加至2.44cm ,增长变化趋势极大。

结合现场施工条件、监控量测数据分析认为,掌子面在进入褶皱核心区后愈趋于向破碎带延展,洞身开挖卸荷使原本处于构造应力条件下的节理舒张,
岩块沿卸荷方向位移。

a 完整围岩(模型拱顶最大变形0.09cm)
b 洞身围岩(模型拱顶最大变形0.66cm)
c 褶皱围岩(模型拱顶最大变形1.27cm)
d 褶皱核心围岩(模型拱顶最大变形2.44cm)
图5 洞身开挖
2.4 分析研究
依据上述分析成果,结合工程地勘资料分析可知,受地层褶皱影响,洞身围岩应力集中导致岩性较勘测情况出现了进一步劣化;同时,受应力集
中导致的掌子面超前注浆受限,导致了极破碎围岩未能有效固结承压,致使上、中台阶开挖后,拱顶、拱墙区极破碎围岩在卸荷后快速松散,直接导致洞身呈较大趋势变形,出现了洞身大变形问题。

另一方面,松散岩体自稳性极差,拱架之间围岩受喷混表层固结作业,无法形成稳定岩圈,进一步导致了变形一直不收敛、拱顶塌落等问题。

3 支护优化研究
3.1 固结围岩松散圈
受褶皱挤压作用影响,掌子面前端岩体极破碎但裂隙闭合,导致超前注浆难以扩散固结围岩,开挖卸荷后围岩松散难以支护。

为解决极破碎围
岩难题,研究利用双层拱架第一层初支变形促使围岩裂隙张开,再进行径向注浆加固破碎岩体形成固结岩石圈,提高围岩自稳性。

固结岩石圈施作设计径向注浆采用φ42×4mm 钢花管注浆,导管长3.5m ,间距1.2m ×1.2m ,呈梅花形布置,采用水泥浆液(水灰比1∶1)进行注浆,注浆压力0.5~1MPa 。

依据监控量测数据,变形主要集中发
生在上、中台阶开挖期间,考虑到施工工序及洞内管理要求,采用上台阶变形量均值(25cm )作为预留变形量控制洞身变形(见图6)。

O 隧道中心线测量中线
设计高程图6 径向注浆固结岩石圈
3.2 提高初支稳定性
双层支护第一层小刚度初支变形卸荷受破坏后,若第二层初支施作时机不及时,不仅会导致支护失效,还极易引发失稳塌方事故。

因此,为解决洞身快变形下双层拱架及时施作的难题,研究在第一层初支安装让压限阻器,在拱圈变形后仍能保留拱架结构及强度;同时提高第一层初支拱架工字钢
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强度,并在上、中台阶设钢管大锁脚,提高拱架整体稳定性,延缓拱架失效时间。

如图7所示,研究设计采用高强螺栓、压元件
钢板、受压元件钢板连接钢拱架,将常规的让压过程划分为多级让压(砂密实阶段、恒压卸荷阶段、
拱架恒阻阶段),同时利用元件榫卯关系控制拱架变形方向,可有效完成高地应力条件下的定向稳
定、缓慢持续卸压目标,消除支护过程中的施工安全隐患。

5
17
16
2
6
7
8
9
5
34
1
7
13
1
11
1
2
1. 限位器
2. 压元件
3. 受压元件,
4. 压元件钢板
5. 高强螺栓孔
6. 压元件钢柱
7. 受压元件钢筒
8. 砂
9. 受压元件钢板 10. 卸压孔 11. 细缆线 12. 外接插头 13. 变形件 14. 橡胶 15. 应变片
16. 钢拱架 17. 高强螺栓
图7 限阻器
如图8所示,设计初期支护第一层采用I22b 钢拱架,纵向间距50cm ,喷射C25混凝土厚度28cm ,工字钢之间增加5道I14工字钢纵向连接,上、中台阶拱脚两侧设置2根6.0m 注浆锁脚锚管(φ108×6mm ),下台阶拱脚两侧设置2根4.5m 注浆锁脚锚管(φ42×4mm )。

初期支护第二层采用I22b 钢拱架,纵向间距1.0m ,喷射C25混凝土厚度22cm ,工字钢之间增加5道I14工字钢纵向连接,拱腰部位左右两侧各设置2根4.5m 长φ42×4mm 锁脚锚管,锁脚锚管注浆终压不小于3MPa 。

4 工程实践
现场施工选取一段作为试验段施作,主要施工工艺流程如图9所示,布设隧洞监测点进行全过程监测。

依据前期监测数据及过往研究,拟定第一层初支变形量25cm ,施工时在变形至20cm 时(中
台阶开挖)进行径向注浆,并在注浆后进行第二层初支安装。

施作后洞身变形收敛数据得到有效控制,未见初支侵限、掉块等情况,控制变形效果明显。

初支安装施工时,进行接头处限阻器及拱脚钢管锁脚安装。

000
00000
图8 双层拱架
图9 施工工艺流程
5 结束语
(1)软弱围岩隧道洞身受褶皱应力集中影响引发的超前支护受限、围岩劣化等问题,是导致洞
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身持续大变形主要因素;围岩自稳性对隧道支护体系具有较大的影响,利用双层拱架对开挖区施作径向注浆固结岩石圈,可有效解决围岩劣化导致的洞身变形问题。

(2)通过提高外层拱架强度、设置柔性元件,可保留变形后外层钢拱圈的结构及强度,避免径向注浆、内层拱架施作不及时引发的一些列问题,降低双层初支施工难度。

(3)采用“双层I22b钢拱架+限阻器+φ108大锁脚”的双层初支结构,结合φ42×4mm钢花管径向注浆措施,可用于处治褶皱区软弱围岩隧道洞身大变形问题。

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力传递使得土壤中的水份被排出上升至桩体周围,从而降低了桩侧摩擦阻力,使得沉桩阻力减小,桩在重力的作用下下沉。

3 结束语
小型地基改良钻机具有以下几个特点:(1)良好的搅拌控制性能,易于控制成桩质量;(2)整体稳定性好,有较大的钻孔能力;(3)小型化的机身具有良好的机动性和通过性;(4)低噪音,低排放,无泥浆污染和振动污染,对周边的建筑物和环境影响小;(5)多功能性,一机多用,能够在一定程度上降低设备成本。

此种小型钻机在发达国家得到了较为广泛的应用,但是目前在国内使用较少,还未开发此类设备,依赖进口,且相对较高的价格限制了该种设备的推广。

相信随着我国施工场景多元化的发展,此类小型地基改良钻机将会越来越多的出现在我国的工程建设中。

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(上接第63页)。

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