湿法烟气脱硫石膏含水率高原因分析及改进措施

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

史 虎 郭 峰等:湿法烟气脱硫石膏含水率高原因分析及改进措施 2019年 9月第 9期
表 1 石膏含水率和真空负压数据
日期 3月 11日 3月 12日 3月 13日 3月 14日 3月 15日 3月 16日 3月 17日 3月 18日
石膏含水率 /% 31.56 25.36 33.50 31.48 20.18 18.64 19.22 21.46
(2)真空皮带漏风严重。真空泵正常工作负压 在 -30~-60kPa,发现真空泵负压表显示 -15kPa 且不稳定,有时波动达到 -40kPa。经检查发现真 空皮带与滤布间漏风严重,滤布在工作面两侧有固 定挡板以防止浆液在脱水开始时从两侧流走,挡板 侧板插入皮带和滤布过多,造成滤布及浆液未完全 覆盖在真空 皮 带 上,皮 带 侧 边 真 空 槽 漏 风,负 压 不 足。将两侧挡板适当外移,真空泵负压显示为 -50 ~-80kPa,石膏饼在滤布上较为干燥,排入石膏库 后仍然呈浆糊状,含水率较之前稍低,但仍达 20% 以上,漏风故障排除前后情况见表 1。
喀什金岭球团有限公司 60万 t/a链篦机回转 窑氧化球团生产线安装的石灰石 -石膏湿法脱硫装 置(FGD)于 2018年初投入运行,一炉一塔,设备运 行正常后,发现经真空皮带机脱水后的石膏含水量 较大,石膏库内石膏呈流体状,无法堆积,含水率在 30%以上,储存倒运困难。通过对脱水设备的运行 状况排查、脱 硫 效 率、影 响 石 膏 形 成 因 素 等 着 手 分 析,以期降低石膏滤饼含水率,理顺生产秩序,达到 环保要求。
1 脱硫系统现状
脱硫工艺系统从属于链篦机 -回转窑氧化球团 生产线,设计处理烟气量 56万 m3/h,实际烟气流量 约为 45万 m3/h,设计入口烟气中 SO2浓度为 4500 mg/m3,脱硫效率 98%以上,出口 SO2 浓度小于 200 mg/m3。实际由于 磁 铁 精 矿 粉 中 含 硫 量 平 均 小 于
浆液中水分不容易从滤布网孔中抽出,引起石膏含
水率高且真空负压升高。
2.2 浆液品质分析
2.2.1 浆液密度及 pH值校准
吸收塔浆 液 密 度、pH 值 和 脱 硫 效 率 有 直 接 关
系,同时影响塔内化学反应是否顺利进行,进而影响
石 膏 品 质。 浆 液 密 度 如 果 过 高,浆 液 中 的
CaSO4·2H2O饱和后会抑制 CaCO3 的分解反应,脱 硫效率下降,石膏脱水困难。正常浆液密度和 pH
史 虎(1974—),男,工程师,255084山东省淄博市。
262
005%,入 口 烟 气 中 SO2 浓 度 在 1500~3000 mg/m3,出口 SO2 一般在 100mg/m3 以内,pH值控 制在 5.2~5.6,工艺用水与球团生产线用水分离, 单独地下水井泵供应。
2 原因分析及排查处理
值以仪表显示为准,一般浆液密度控制在 1.09~ 112g/cm3,pH值控制在 5.2~5.6,正常每周校验
1次,实测和仪表显示一致,调整为每 2d取样现场
标定校验,并加强在线仪表的维护,确保其准确性。
2.2.2 提高石灰石粉质量
设计要求所用石灰石粉粒度 -0.074mm85%
以上,CaCO3含量 90%以上。使用的本地龙鼎石灰 石粉粒度在 -0.074mm85%左右,更换为山水水泥
SerialNo.605 September.2019
现 代 矿 业
MODERNMINING
总 第 605期 2019年 9月第 9期
湿法烟气脱硫石膏含水率高原因分析及改进措施
史 虎 郭 峰 房 强
(山东金岭铁矿有限公司)
Hale Waihona Puke 摘 要 为了使氧化球团生产线配套石灰石 -石膏湿法脱硫项目在生产过程中发挥作用,针 对在运行过程中出现的脱水石膏含水率较高的问题,结合实际运行现状,从设备运行状况、工艺工 序中存在的问题等方面进行逐步排查排除和改进完善。改进后石膏脱水后滤饼含水率控制在 10%以内,符合堆放及外销要求,并得出影响石膏形成和含水率的因素较多且相互影响,应着手从 整个系统运行方面综合分析考虑解决。
关键词 氧化球团 烟气脱硫 石膏 含水率 DOI:10.3969/j.issn.16746082.2019.09.083
石灰石石膏湿法脱硫工艺在链篦机回转窑氧 化球团生产过程中,烟气由吸收塔中部进入,石灰石 浆液通过循环泵在塔内形成循环喷淋,对烟气进行 逆流洗涤,充分接触吸收其中的 SO2,生成半水亚硫 酸钙(CaSO3·1/2H2O)而达到烟气脱硫的目的,在 吸收塔下部半水亚硫酸钙与氧化空气进一步反应生 成二水硫酸钙结晶体 (CaSO4·2H2O)。达到一定 浓度后由石膏排出泵将浆液输送至旋流器进行浓缩 分级,浓度高的底流部分送入真空皮带机进行石膏 脱水[1]。
皮带机真空负压 /kPa -15 -25 -15 -20 -60 -75 -55 -65
皮带机的真空升高可能是设备因素,如滤布堵
塞,皮带严重偏离滚筒,真空盒部位摩擦密封带与皮
带真空槽孔重合等。检查滤布冲洗水正常,无堵塞,
皮带无偏离。第二种可能是浆液品质变差杂质较
多,或浆液中小颗粒石膏含量较多等堵塞滤布通道,
影响石膏含水率的因素较多,比如脱水设备运 行状况、浆液品质变差、石灰粉粒度质量变化、氧化 不充分 CaSO3 含量大等原因。为了尽快查找石膏 含水率过高的原因,从设备运行状况、各仪表显示及 FGD运行参数、化验数据等查找异常,逐步排查[2]。 2.1 脱水工序分析及排除
(1)旋流器运行正常。与脱水相关的设备包括 旋流器、真空皮带机、真空泵以及配套管道电器控制 等。正常运行时,1台真空皮带机运行可满足要求, 旋流器 4个 旋 流 子 2个 关 闭,工 作 压 力 为 0.2~ 025MPa,两个阀门全部打开,溢流、底流浆液流量 正常,底流呈伞状,无堵塞。
公司石灰石粉,其粒度在 -0.074mm90%以上(化
验室条件限制,MgCO3 无法分析,CaCO3含量越高, Mg2+对浆液的 影 响 越 小 ),两 种 石 灰 石 粉 的 质 量 分
析结果见表 2。
相关文档
最新文档