宝钢转炉尘泥冷固球团生产及返回转炉应用

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冶金尘泥球团粘结剂说明书

冶金尘泥球团粘结剂说明书

GY-A冶金尘泥球团粘结剂说明书

该项目主要应用于冶金行业过程中产生的矿粉或烧结粉尘、高炉粉尘、转炉尘泥、除尘灰、电炉粉尘,铁鳞等含铁尘泥污染减排及产业化成型循环利用。针我国冶金尘泥处理技术中存在的利用率低、二次污染严重的问题,河南省远征冶金科技有限公司与开封市洁净煤化工研究所合作,研发成功炼钢除尘灰球团粘结剂技术,采用本技术将冶金矿粉、尘泥、氧化铁皮等原料通过成型机成型为冶金球团颗粒,可直接用作炼钢造渣剂、冷却剂、助熔剂或电炉炼钢、锰铁、铬铁的炉料,从而达到冶金尘泥减排和循环利用的目的。

一、球团粘结剂特点

1、选用高分子材料、催化剂、活性剂为主要材料,研制出了具有适用性广、粘结力强、质量稳定的冶金尘泥成型粘结剂产品。用于冶金矿粉、尘泥成型,具有成型率高、固结快、热稳定性高等优点;用其成型的球团颗粒具有冶金性能好、炼钢化渣快、喷溅少、除磷强、节省原料、降低消耗、循环率高等特点。

2、将冶金尘泥成型为球团颗粒,不经过烧结炼铁等工序,可直接用作炼钢造渣剂、冷却剂、助熔剂或高炉炼铁、电炉炼钢、锰铁、铬铁的炉料,具有碱度高、熔点低、成分稳定,冶金性能好、强度高等特点;使冶金含铁尘泥在成型处理和循环利用中控制粉尘污染排放。

3、生产工艺简单:一吨可生产30-50吨球团,直接按比例将矿粉、尘泥、粘结剂、固化水混合搅拌即可成型,产品产率高达95%,湿球1米多高下落不散,固结速度快,强度高80kg/球以上,干燥就可用作高炉或炼钢入炉炉料。是目前冶金球团粘结行业中最新产品。

二、球团粘结剂价格及贮运

本品编织袋包装,每袋25kg。应注意防水、防潮湿、防雨淋,避免结块;本产品无毒无害,长期存放不变质,系非易燃易爆危险品。

回转窑法处理含锌冶金尘泥洁净生产工艺研究

回转窑法处理含锌冶金尘泥洁净生产工艺研究

M etallurgical smelting

冶金冶炼

回转窑法处理含锌冶金尘泥洁净生产工艺研究

王志红

摘要:鉴于钢铁企业规模的不断扩大,致使钢铁废弃物的排放量也在逐年增多,对企业周边的生产与生活环境造成严重的影响。为了使钢铁企业绿色可持续发展,需要对钢铁废弃物进行有效地处理,使其能够被合理的回收与利用。在钢铁冶炼中产出了一种含铁、碳、锌较高的固体物质—尘泥,这种物质在很多钢铁厂得到回收与利用,使经济效益和社会效益都显著提高。但含锌尘泥中的锌元素大量聚集在高炉中,使高炉一直在高锌负荷的状态下运行,对高炉的生产造成了影响。基于此,本篇文章对回转窑法处理含锌冶金尘泥洁净生产工艺进行研究,以供参考。

关键词:回转窑法;含锌冶金尘泥;洁净生产工艺

钢铁行业密集着大量的资源和能源,它在生产过程中不仅会消耗大量的能源,而且也会排出大量的废弃物,通过相关数据可以得出,钢铁行业的固体废弃物产量在整个工业中固废产量是最高的,而整体的利用率却保持在70%左右,虽然大部分的固体废弃物实现了循环再利用,但是,仍有一些问题困扰着钢铁企业的发展,比如钢渣和含锌尘泥的处理问题。因此,就要把研究方向放到尘泥脱锌的内容上,对含锌尘泥做好处理工作,使其能够被充分的循环再利用。含锌含铁尘泥利用的关键是先行脱除锌元素,脱锌的工艺较多,主要分为火法和湿法脱锌工艺两类,湿法脱锌多存在成本高、二次污染等问题,火法工艺处理效率较高,是目前含锌尘泥资源化利用的主要途径。

1 概述

1.1 钢铁冶金尘泥特性

在钢铁冶金尘泥中,最常见的尘泥有五种,分别是烧结灰、高炉尘泥、转炉尘泥、轧钢粉尘以及电炉粉尘,这些尘泥会在不同的工序生成不同的化学成分。为了能够把这些冶金尘泥循环再利用,就先要对尘泥的物理性质和化学反应做一些相应的了解。可以根据尘泥化学成分表展开分析:一是含铁粉尘中存在着大量的铁元素,其中有效含量高达46.79%,有非常可观的利用价值,因此,对于这类粉尘的回收要把主要目标放在铁回收上,对其存在的元素也要进行有效的回收。二是由于在生产过程中会有大量的锌元素聚集在高炉中,所以长期以来导致锌元素含量过高,占高炉铅灰的13.6%。三是其中含有大量的锌、钾和钠元素,因此在回收时不仅要考虑铁元素的回收,还需要考虑锌、钾和钠元素的回收。

炼钢转炉尘泥球团应用研究

炼钢转炉尘泥球团应用研究

炼钢转炉尘泥球团应用研究

吕心刚

【摘要】为了解转炉尘泥球团应用于转炉中的冶炼性能,进行了生产性对比实验.试验表明:应用尘泥球团作为化渣剂可加快初期炉渣的形成,明显提高转炉炉渣的去磷能力,回收一定量的铁元素,降低石灰和氧气消耗.

【期刊名称】《冶金设备》

【年(卷),期】2011(000)002

【总页数】4页(P67-70)

【关键词】转炉;尘泥球团;应用研究

【作者】吕心刚

【作者单位】安阳钢铁集团有限责任公司,河南安阳455004

【正文语种】中文

【中图分类】TF748.2

1 前言

人类合理利用资源、梯次使用,并最终实现资源可循环利用的循环经济模式,不仅是企业降低成本,提高产品市场竞争能力的重要途径,也是企业发展的必然结果。钢铁工业从清洁化生产到循环经济模式,是社会进步和实现生态平衡的必然要求。中国钢铁企业目前转炉煤气回收多以湿法为主,转炉烟尘以尘泥形式产出。根据有关统计资料,每生产一吨转炉钢产生尘泥约15kg~25kg[1](干尘),尘泥中全铁含量约为

35%~41%[2]。冶金企业对尘泥进行综合利用,有利于资源的充分回收、治理污染、保护环境和提高经济效益。

转炉吹炼过程产生烟气经除尘后产生尘泥,其含铁量高、杂质少,并含一定氧化钙。

以往为减少污染和二次资源利用,习惯返回做烧结原料,但一定程度降低了烧结矿质量。某厂转炉生产过程中每年产生的尘泥,原来一直是返回烧结厂使用,利用效果不

理想。通过系列研究,开发了适合于转炉尘泥利用的压团中温固结新工艺,并上马尘

泥造球生产线,生产出尘泥球团作为化渣剂应用于转炉生产。为了解尘泥球团加入

冷压球团项目推进

冷压球团项目推进
Page 11
冷压球团品质的决定性因素是粘结剂;
针对炼钢厂的要求中没有耐热性能要求,并结合冷压球团矿投资小、 低成本、清洁生产、工艺简单等原则,提出该项目;
项目投入是长期的,在项目投入前期有必要进行可行性试验和评估, 验证出冷压球团生产的关键技术,和产品的各项性能指标,避免盲目 投入而造成损失(后备有验证过程设计);
Page 6
铁粉原料场考察的事项
察看事项 1.不同产地分别能提供什么特点的原料;
1)原料成分和含铁量、粒度分布、产量; 2)原料主要提供是用于什么方面; 2.他们都有什么样配套设施,能提供什么样的服务; 1)是否有能力检测原料的各项指标,分别什么方法; 2)原料运输方面是否提供服务和是否及时; 3.产量和发展规划,对我方可持续发展构成的影响; 4.不同供应商分别有什么样的客户,主要的客户(我方同行)是谁; 5.是否有方法安排参观他们的一些客户; 6.铁粉样品带回(重要事项);
Page 10
附加
1.到炼铁厂考察的理由, 了解客户对产品的偏好; 了解竞争对手的实力; 了解生意是否长久;
2.到原料市场考察的理由, 了解原料是怎么样的; 不同的原料特性应用不同; 了解原料后方是否能满足我方持续发展;
没有这些信息,相当于闭门造车,黑夜里面行走,随时可能做出不切 实际的东西来;
模拟试验

宝钢转炉尘泥冷固球团生产及返回转炉应用

宝钢转炉尘泥冷固球团生产及返回转炉应用

摘要 : 固结工 艺是一种 简单 可靠、 冷 适应性广的球 团生产 工艺。宝钢转 炉尘泥具有粒度 细、 含铁量 高的特
点 , 宝贵的二 次资 源。对 宝钢转 炉尘泥进行 了原料 分析 , 是 通过配料和 工艺设计及检 测分析 , 成功开发 出符合
使 用要 求的宝钢 转炉尘泥冷 固球 团。经宝钢炼钢厂现场使 用证明 宝钢 转炉 尘泥冷 固球 团可以替代原有 除尘 灰热压球 团和部分铁矿石等 , 具有较好 的冷却和化渣 效果。分析表明采用冷 固结工 艺替代原有热压 工艺生产
Ab t a t C l - ad n n i l a d c e i l c nq e i eltp o u t n,w ih h sf u d w d p l a sr c : o d h r e i g i a smp e n r db e t h i u p l r d ci s e n e o h c a o n i e a p i - c t n i t ema i g Du ta d su g r m a se l o v r r sa v l a l e o d r e o r e w t h r ceitc f i n s l k n . o e s n l d e fo B o t e n e t si a u be s c n a y r s u c h c a a t r is o c e i s i r is a d h g erc c ne t h o g l sso u t n l d e f a te o v r s u d n n ,p o e s f e g an n i h fri o tn .T r u h a ay i fd s a d su g r m B o e lc n e tr ,b r e i g rc s n 【 n o e d sg n a u e n ,t e t c n q e o od h r e e elt s g d s a d su g r m a te o v res w e in a d me s r me t h e h i u fc l - a d n d p l s u i u t n l d e f e n o B o e lc n et r a s s c e s l e eo e .Isa pi ain i a se lc n et r r v s t a od h r e e elt a e g o f c s o u c s f l d v lp d t p l t n B o t e o v r s p e h t c l - ad n d p l s h v o d ef t f uy c o e o e e c o i g a d met g t a u si t ro gn o - r s e e lt a d p r o n oe h e a a y i i dc t st a o l l n .I c n s b t u e f r ia h tp e s d p l s n a t fi r .T l ss n ia e h t n n i t o i l e r o n c l - a d n d p l t r c s h o v re te ma i g i a f cie wa f e sn u ta d su g r m a se l od h r e e e l o e si t ec n et rs l k n n ef tv y o u i g d s n ld e f ep n e s e r o B o t e

钢铁企业含铁尘泥资源化利用工艺及其选择

钢铁企业含铁尘泥资源化利用工艺及其选择

钢铁企业含铁尘泥资源化利用工艺及其选择

吴!龙!郝以党!岳昌盛!胡天麒

!中冶建筑研究总院有限公司"北京"&&&DD $

摘要!介绍了各类含铁尘泥的性质和资源化利用的主要工艺!并通过对比分析进行了工艺选择建议%含铁尘泥的资源化利用途径可分为生产回用和除杂工艺两类%杂质元素含量低的含铁尘泥应采用生产回用工艺!建议采用制备冷固球团和均质化造粒工艺%杂质元素含量高的必须通过除杂处理!T

G $</杂质元素含量高的含铁尘泥建议采用转底炉生产金属化球团工艺!‘$P ,杂质元素含量高的含铁尘泥建议采用结晶法生产‘R *工艺%除杂后的产品可返回生产流程!富集的杂质元素可实现高附加值利用%

关键词!含铁尘泥’资源利用’生产回用’除杂’转底炉

K L M %"&$"%#&E J N O .N B 2O #&"("#&#%

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炼钢用冷固球团化渣剂开发与应用

炼钢用冷固球团化渣剂开发与应用

中的氧化 铁 皮 。在 未 开 发 冷 固球 团 前 , 厂 每 月 我 有 80吨转 炉 除尘 污 泥例 入 渣 场 , 浪 费 , 造成 0 既 又 严重 的环境 污染 。为节 约 成 本 、 消除 污 染 , 厂聘 我 请有关 技 术人员 共 同合 作 研 制并 开发 了炼 钢 用 冷
固球 团化 渣剂 , 功地解 决 了这 一难 题 。 成
\ 指标 \

冷 固球 团
75 .
l . 25 1 . 56
石灰 消耗
8 .2 35
7 .6 85 7 6
钢铁料 消耗
18 .9 08 7
18 .3 0 84 1 8 . 0 58
20 02年
20 0 3年
使用 , 与传统冷却剂矿石相 比, 具有以下优点 :
( 下转第 3 ) 3页
烤干燥后 , 运输至炼钢厂地下料仓 , 经皮带机运输
收 稿 日期 :0 7 2—1 2 0 —0 3
维普资讯 http://www.cqvip.com





3 预 防措 施
为 了避 免温度 一 收缩 应 力 作 用 下 过 大裂 缝 的 生成 , 结构 产生 破坏 , 直 接 的办 法 就是 设 置 伸 对 最 缩缝 。规 范 规 定 , 缩 缝 最 大 间 距 框 架 结 构 室 内 伸 或土 中为 5m, 天 为 3m, 5 露 5 一般 的 建 筑 物 都 超 过 这个 长度 , 就是说 , 也 一般 的建 筑 物都 需 要 设 置 伸 缩缝 , 而 设 置 伸 缩 缝 又 会 给 设 计 、 工 、 用 等 然 施 使 带来很 多 不便 , 而且 有 很 大 的浪 费 , 特别 是 在 使 用 阶段 , 如果 处理 不 当 , 就会 有 渗 漏 、 体 长 毛 、 皮 墙 墙 脱落 等现 象 。 为 了增 大 伸 缩 缝 间距 ( 使 一 般 的建 筑 物尽 或 可能 不设 伸缩缝 )常采 用 以下措 施 : , () 1混凝 土浇 筑采 用后 浇 带分 段施 工 ; () 2 采用 专 门的 预加 应 力 , 消一 部 分 后期 拉 抵 应力 ; () 加 膨 胀 剂 以 抵 消 混 凝 土 的 收 缩 变 形 和 3掺

冷固球团自动控制系统

冷固球团自动控制系统
文章编号 : 1 0 0 1 . 9 9 4 4 ( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 0 3 3 — 0 5
冷 固球 团 自动 控 制 系统
牛秦 洲 , 廖 承 业
( 桂 林 理 工 大 学 机 械 与控 制 工 程 学 院 , 桂林 5 4 1 0 0 4 )
摘要 : 阐述 了西 门子 公 司S 7 — 3 0 0 P L C在 冷 固球 团 自动 控 制 系统 中的 运 用 。 详 细 介 绍 了冷 固 球 团 生产 工 艺 流程 . 并 给 出 了控 制 系统 的硬 件 和 软 件 设 计 方 案 , 网络结构、 P L C 程 序 设 计 以 及 组 态监 控 系统 的设 计 。针 对 冷 固球 团配料 过 程 中 配料 精 度 难 以 控 制 的 问题 , 提 出一 种 基 于模 糊 自适 应 P I D控 制 方 法 。该 系统 实现 了冷 固球 团工 艺 全 自动 控 制 , 自投 产 以 来 , 实际 运 行稳 定 , 效 果 良好 。 关键 词 : P L C : 冷 固球 团 : 模 糊 自适 应 P I D 中图分类号: T P 2 7 3 文献标志码 : B
员提供 良好 的操 作平 台。
管理 层 控 制 室 中心 的工 程 师站 , 该 站还 通 过 设置 O P C服务 器 站点 ,与远 程 O P C客 户 端 站点 实 时通讯 , 为远程 监控 提供 数据 支持 。

含铁尘泥在转炉中的利用

含铁尘泥在转炉中的利用

注: 一 表示未测 出。
收 稿 日期 : 2 0 1 2 — 1 2 — 1 8 。
作者简介 : 马勇( 1 9 7 1 一) , 男, 辽宁 鞍 山人 , 高级工程师 。
.wenku.baidu.com
第1 期
马勇, 等: 含铁 尘泥在 转 炉 中的利 用
铁 碳球 中( F e O) 主 要被 其 自身携 带 的 ( C) 还原 , 铁水 对其 加 热过 程 只需提 供足 够 的反应 温度 ( c) +( F e O)一 [ F e ]+ c O
物、 脱 硫布 袋 除尘灰 、 转 炉二 次 除尘灰 、 转 炉泥 、 精 炼炉 除尘灰 、 铁鳞、 铁红 和铁 泥等 1 0 余种 ; 除铁 鳞 等少 部分 富铁废 物 外 , 大部 分尘 泥很难 直接 进 行资 源化 再利 用 。废弃 物 常用再 利用 方 法是用 于烧 结 配料 , 其
缺 点是 不 能去 除有 害 的锌 和铅 。鞍钢 针对 这些 含铁 资 源进 行分 析研 究 , 试 验 出 回收利 用 的新 方 法 : 将 含铁 尘泥 配入 一定 量 的还原 剂后 压球 配 制成铁 碳 复合 球 团 ( 以下 简称 “ 铁碳球” ) , 在 适 宜 的条件 下 发 生 自还 原反 应 , 以 回收铁 资源 。本 文对 鞍钢 铁碳球 在 转炉 中的 回收 利 用方 法 以及 加入 铁 碳 球对 冶 炼 指 标

冷固结球团直接还原工艺对入炉原料的要求

冷固结球团直接还原工艺对入炉原料的要求

冷固结球团直接还原工艺对入炉原料的要求

黄柱成 徐经沧 宗遐贵 刘沂渊

(中南工业大学) (鲁中冶金矿山公司球团矿厂)

提 要 冷固结球团直接还原工艺对入炉原料及其性质有一定的要求,要求有良好的球

团强度以及具有一定性能的煤和石灰石。

关键词 冷固结球团 直接还原 煤 石灰石

铁精矿冷固结球团回转窑直接还原的原料主

要有冷固结球团、还原用煤以及石灰石、白云石

等。冷固结球团直接还原工艺对原料及其性质有

一定的要求。

1 冷固结球团强度

冷固结球团除了对化学组成有严格要求以

外,球团强度对回转窑的正常运转有重要影响。球

团强度包括生球落下、抗压以及干球落下,抗压、

耐磨等。表1是从多年试验研究中总结出的对冷

固结球团强度的基本要求。

表1 冷固结球团强度的要求

生球强度干球强度

落下 次 0.5m

抗压

N・个-1

落下

次 1m-1

抗压

N 个

耐磨(-3mm)

%

>5>15≥4≥240≤3.0

实践表明,在上述各项强度指标中,干球团的耐磨性能比其抗压强度的高低更为重要。如果冷固结球团强度低于表1的要求,就有可能在转运中摔碎以及在回转窑尾部磨损而产生大量粉末,这将是造成回转窑后部结圈的主要物质来源。鲁中冶金矿山司直接还原生产窑在1998年的负荷试车中,由于种种原因,曾先后几次出现冷固结球团强度偏低而产生较多粉末,加之当时热工操作制度不十分合理,曾一度造成回转窑出现轻微的“结圈”和窑头出现大块粘结物的现象。鲁中造球

收稿日期:1999-10-10 联系人:黄柱成(410083)

湖南长沙 中南工业大学矿物工程系用的铁精矿具有粒度细(-200目占96.35%),活性大的特点,一旦被磨损,其粉末将容易与其它灰分反应而形成低熔点物质。

转底炉处理钢铁厂尘泥技术

转底炉处理钢铁厂尘泥技术

转底炉处理钢铁厂尘泥

技术简介

北京科技大学

2014年3月1日

提纲

1技术概述

2钢铁厂尘泥基础特性

3钢铁厂尘泥制备内配碳球团的直接还原行为4转底炉处理钢铁厂尘泥工艺方案

5转底炉处理钢铁厂尘泥关键技术

6金属化球团在高炉炼铁中的应用

1技术概述

钢铁生产过程中粉尘的产生量一般为钢产量的8-12%左右,近年来,迫于铁矿资源紧张、污染物排放治理的压力,钢铁企业大都采用返回烧结的方法来利用这些粉尘,但由于粉尘中的Zn、Pb、K、Na等元素对烧结机产能、烧结矿质量及高炉顺行和长寿产生严重影响,因此,部分难利用粉尘不得不废弃,不但会对环境造成严重的污染,而且造成大量宝贵资源的浪费。实现钢铁厂含锌粉尘高效利用,不仅有利于减少钢铁企业污染物排放,而且还可以充分利用其中的有价资源,对于实现我国钢铁工业的可持续发展具有十分重要的意义。

2007年10月莱钢与北京科技大学共同申报了国家发改委循环经济高技术产业化示范项目,并获批准(发改办高技【2007】3194号文),开始了关于转底炉关键工艺技术及装备的研究开发工作。

通过关键工艺技术基础研究,掌握了复杂原料条件下的铁氧化物还原规律,建立了能量供给与多化学反应匹配的热工控制机制,揭示了直接还原条件下锌铅钾钠的高效脱除机理,形成了高效还原脱锌的系统工艺集成、基于原料特性的综合配料及成球技术、稳定长寿的转底炉本体结构设计与制造技术、灵活高效的热工控制技术、转底炉能量综合利用技术、转底炉二次粉尘回收技术、关键工艺装备设计及制造技术等关键技术。这些技术的应用,成功解决了在转底炉本体的设计制造技术、还原工艺及热工控制、二次粉尘的回收及转底炉余热回收利用等相关难题,达到了工程设计目标,实现了转底炉连续稳定运行。

污泥球团在转炉炼钢中的应用

污泥球团在转炉炼钢中的应用
团加入 可 以抑制 炉渣 返干 , 防 止金属 喷溅 。 吹炼 8分钟 以后 以及 补 吹 时 , 严 禁 加 入 污泥 球
( F e O ) 、 高碱度 ( C a O ) 、 低温” 条件 , 但获得较好脱磷 效果 的 同时 也 易发 生 喷溅 , 所 以在 氧 枪 操作 上 , 应
采 取“ 硬吹 ” 的模 式 。
批注本地保存成功开通会员云端永久保存去开通
3 2
冶舍
2 0 1 4 年1 1 月 第 四 期
泥时 , 因污 泥含 水 高 、 粒 度细 , 会 恶 化 烧 结 料 透 气
利 用 率 正 逐 月提 高 , 实 现 了无 害 化 处 理 , 并 取 得 了 较好 的经 济效 益 。
点。 1 . 1 污泥 造球 的工 艺流 程
3 ) 最 后 将 压 球 成 型 的 送 到 烘 干 炉烘 干 至 含 水
量在 1 . 5 % 以下 , 保证 抗 压 强 度 在 5 0 O N / 球 以上 , 即
1 )首先将 转 炉污 泥和 石 灰粉 ( 按 1 2 % 的 比例 )
成合 格 的污泥 球 团 。
图 3 污 泥球 团生产 工 艺流程
1 . 2 主 要设 备 给料 机 、 搅 拌机 、 烘 烤炉 、 混 碾机 、 压球机 、 烘 干
活性好 , 可 以随 时根据 炼钢 的要求 调 整 产 品 的化 学

首钢京唐公司转炉干法电除尘灰造球生产及应用实践

首钢京唐公司转炉干法电除尘灰造球生产及应用实践

T e PeltM a u a t r n p ia i n P a t e o e Co v re y h l n f c u e a d Ap l t r ci ft n e tr Dr e c o c h
Du tn n S o g n iga g Co sig i h u a g Jn tn .
由于转炉炼钢时产生少量粉尘 ,传统炼钢烟
气除尘采用湿法布袋除尘工艺,其产生 的除尘灰 为沉淀 的污泥 ,俗称红泥 ,其 中含有的氧化钙 已 经充分水化 ,压制成球后不容易破裂 ,而首钢京 唐钢铁联合有限责任公司 ( 简称首钢京唐公 司) 转 炉煤 气 回收采 用 了干法 电除尘工 艺 ,产生 的除 尘灰含有活性的石灰粉、氧化铁和少量碳 ,粒度 较 细 ,8% 以上 的粒度 为 50—7. m,属 高 0 . 64 细粉状态物质。
计之初就将含锌的转炉一次除尘灰排除在高炉原 料循环之外 ,在一定程度上减少了对高炉的影响。
根 据原 料情 况 ,首钢 京唐 公 司采用 当前最 成
熟的德 国冷高压造球技术 ,建设了一条年处理规 模为 2 5万 t 的转炉 电除尘灰高压 冷造球工艺生 产线 ,同时充 分 利 用套 筒 窑 产 生 的 尾 气 ( 度 温 约为 10o 5 C,C 含量约为 2 %)对 除尘灰造 O 5 球进行烘干硬化 ,原理为除尘灰 中的 C O在温 a 度为 10℃ 的环境 中与套筒 窑 中 C 结 合成 5 O CC 冷 固球 团。 aO

科技成果——转底炉煤基直接还原处理含铁尘泥生产金属化球团

科技成果——转底炉煤基直接还原处理含铁尘泥生产金属化球团

科技成果——转底炉煤基直接还原处理含铁尘

泥生产金属化球团

技术开发单位华北理工大学

所属领域新材料

成果简介

钢铁生产过程产生立大量的含锌粉尘,一般TFe含量(质量分数)为30%-70%,同时含有一定含量碳和钾、钠、锌等有害元素,根据含铁尘泥的特性,将各种含铁尘泥按照一定的比例配料,不仅可弥补单种原料成球性能的不足,提高球团的强度,还可在不添加或添加少量还原剂和熔剂的条件下,在转底炉内实现含铁尘泥球团的还原,充分利用尘泥中的Fe、C和CaO等有价资源,并对钾、钠、锌等有害元素进行富集,生产的金属化球团可以用作转炉炼钢的冷却剂,或加入高炉降低焦比和CO2排放。

关键技术

1、含铁尘泥的化学成分、物相及矿相组成、微观形貌、粒度分布的确定,冷压块工艺参数的优化及成分匹配技术;

2、含铁尘泥冷压块高温直接还原工艺技术。

经济效果

钢铁企业内部含铁尘泥的化学成分、物相及矿相组成、粒度分布、微观形貌的系统研究,冷压块过程工艺参数的优化;转底炉内含铁尘泥冷压块煤基直接还原工艺参数的确定;生产的金属化球团可以用作转炉炼钢的冷却剂,或加入高炉降低焦比和CO2排放。

实施条件

钢铁企业,具备一定生产能力。

项目成熟度

产品级:批产合格、图纸完备、工艺成熟合作方式合作开发

含铁尘泥综合利用技术

含铁尘泥综合利用技术
干式除尘灰 湿式污泥
2012年5月14日 12
尘泥种类
来源
收集方式
性质
主要成分
Fe, Ca等, 等 在原料场、烧结、球团、炼铁、 在原料场、烧结、球团、炼铁、炼 多管除尘器、 粉体为主, 原料准备 多管除尘器、电 粉体为主,随工艺变 随工艺变化 钢和轧钢等工艺的原料准备过程中 除尘器和布袋等。 化较大。 尘泥 除尘器和布袋等。 化较大。 产生的尘泥。 产生的尘泥。 较大 在烧结原料准备、配料、 在烧结原料准备、配料、烧结与成 品处理等过程中, 品处理等过程中,除尘器收集的粉 烧结尘泥 包括烧结机机头、机尾、 尘,包括烧结机机头、机尾、成品 整粒和冷却筛分等收集的烟粉尘。 整粒和冷却筛分等收集的烟粉尘。 在球团原料准备、配料、 在球团原料准备、配料、焙烧与成 球团尘泥 品处理等过程中,除尘器收集下百度文库 品处理等过程中, 的烟尘、粉尘。 的烟尘、粉尘。 在高炉炼铁过程中高炉煤气洗涤污 高炉 水排放于沉淀池中经沉淀处理而得 瓦斯泥 到的固体废物。 到的固体废物。 高炉 瓦斯灰 高炉 除尘灰 干法: 干法:多管除尘 器、电除尘器和 布袋等。 布袋等。 干法:多管除尘 干法: 器或电除尘器 湿法: 湿法:文丘里洗 涤等 粉体, 粉体,其细度在 5~40µm之间。 之间。 之间 TFe含量约 含量约 50% TFe含量 含量50% 含量 左右
2012年5月14日
Nippon Steel Kimitsu Works 8 新日铁君津

除尘灰压球在转炉系统使用产生的影响

除尘灰压球在转炉系统使用产生的影响

除尘灰压球在转炉系统使用产生的影响

摘要:本文重点阐述了除尘灰冷压球在转炉应用过程中,因为粉末率的问题,造成的转炉除尘系统的问题,从使用角度阐述了除尘灰压球质量改进的几个关键点;

关键词:除尘灰压球;干法除尘;布袋除尘;

除尘灰是一种钢铁工业生产时产生的固体废弃物,其中含有大量的铁、碳等

具有高回收价值的冶金二次资源,为了合理有效地利用除尘灰,通常都选用压球

机冷压球团工艺使其成球,然后再将球直接返回炼钢转炉用作造渣剂或冷却剂使用,但是在除尘灰压球过程中,因配比,搅拌,消化等环节的把控不严,会造成

压球强度的降低,导致成品球自出厂到使用过程中,会出现碎球现象,即成品球

的粉末率高,入炉后对转炉除尘系统造成一系列的影响,要改变此种情况,则还

是需要在压球过程中,严格把控搅拌,消化这两个环节,保证成品球的相关强度,减少粉末率,减少对转炉设备的影响。

一、转炉系统中使用除尘灰压球的优势

(一)减少除尘灰排放量

使用除尘灰压球技术可以有效减少转炉系统中的除尘灰排放量。传统的除尘

设备往往无法完全捕集和处理所有的除尘灰,导致大量的除尘灰被排放到大气中,对环境造成污染。而通过将除尘灰进行压球处理,可以将其固化成球状或块状物质,减少颗粒物的扬尘和飞散,从而降低除尘灰的排放量。

(二)提高能源利用效率

除尘灰压球技术还可以提高转炉系统的能源利用效率。除尘灰通常含有一定

的可燃物质,如煤炭粉末等。通过对除尘灰进行压球处理后,可以将其中的可燃

物质进一步利用作为燃料,供给转炉系统的燃烧过程。这样不仅减少了对传统燃

料的依赖,还提高了能源的利用效率,降低了能源消耗和生产成本。

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表 2 宝钢冷固球团技术要求
T ab le 2 T echnical requ irem ents for Baosteel co ld ha rdened pelle ts
TFe /% ∀ 55. 0
化学成分 H2 O /% ∀ 55. 0
C aO /S iO2 ∀ 2. 5
粒度范围
粒度 /mm 筛上物 筛下物 /%
( 2) 冷却效果较好, 改善渣料结构。由于渣 中分批加入冷固球团, 其熔解吸热可相应减少其 他渣料的投入; 冷固球团加入转炉后, 石灰熔化率 的提高加上冷固球团带入 的一部分 C aO 可减少 石灰的消耗; 化渣效果的改善, 可减少萤石的使用 量, 同时由于初期炉渣碱度的提高, 使 M gO 在渣 中的溶解度降低, 减少炉衬侵蚀, 有利于提高转炉 炉龄。
( 3) 防止 # 返干 ∃, 提高金属收得率。宝钢转 炉尘泥冷固球团密度较大, 并具有一定致密度, 当 其加入炉内时一部分存在炉渣中, 另一部分直接 进入钢渣 界 面与 金 属液 接 触, 成 为氧 的 # 传 递 者 ∃; 成渣速度的提高以及 ( F eO ) 的提高, 极大地 减轻了激烈的碳氧反应造成的 # 返干 ∃和金属喷 溅; 吹炼中期熔解的冷固球团中氧化铁被还原成
徐 兵 工程师 1978年生 2000 年毕业于同济大 学 现从事 冶金辅料利用工作 电话 56803678
制成转炉除尘灰热压球团 ( 以下简称热压球团 ) 返回转炉作冷却剂使用。
虽然热压球团不添加黏结剂, 具有 TFe高、水 分低等优点, 但热压装置运行成本高, 且从 2003 年开始设备不断出现故障。结果造成大量除尘灰 堆放于宝钢渣场, 给厂区造成污染, 也浪费资源。 为此, 利用其他工艺替代热压工艺对宝钢转炉除 尘灰进行利用势在必行, 冷固球团工艺就是一种 经济可行的处理工艺。
粒度 /mm 35 ~ 50
粒度范围 筛上物 筛下物 /% 3. 3
强度
抗压强度 / ( N! 球 - 1 ) 落下强度 /%
1 092
98. 1
3 宝钢转炉尘泥冷固球团返回转炉应用 宝钢转炉以铁矿石为主作冷却剂和化渣剂,
冷固球团替代部分铁矿石、氧化铁皮返回转炉具 有以下功能:
( 1) 加快成渣。冷 固球团的加入, 在 转炉炼 钢过程中增加了前期渣中的 F eO 含量, 加快成渣 速度, 提高石灰的熔化率, 提高了前期渣的形成速 度及中期渣的物化性能。由于石灰的快速熔化, 从而改善了冶炼过程中的脱磷、脱硫效果。
%
转炉除尘灰 65 ~ 70
OG 泥 15~ 20
矿物 A 10~ 15
PL T 5~ 10
图 1 宝钢转炉尘泥冷固球团工艺流程
F ig. 1 P roduc tion process o f Baosteel co ld hardened pe llets
由于炼钢除尘灰属于干料, 含有 10% 左右的 CaO, 工艺控 制的关 键点 之一是 控制成 型水 分。 水分过少则物料消化不足、无塑性, 且缺乏足够的 固结反应用水; 水分过多则会造成物料表面水膜
关键词: 转炉; 尘泥; 冷固球团 中图分类号: X 705 文献标识码: B 文章编号: 1008- 0716( 2007) 05- 0035- 03
P roduction of Cold harden ed P ellets U sing Du st and S ludge from Baosteel Converters and Its A pp lication Back to Converters
增厚、空隙增 加, 影响黏 结效果, 而 且不易脱 模。 实际生产中应控制成型水分 12% ~ 15% 。
一定的配料和成型水分控制条件下, 有一个 合理的搅拌时间, 搅拌时间过少则会造成物料分 布均匀性差、密实度不足等, 不易成型; 搅拌时间 过长则会造成物料密实度不断增加的同时, 泌水 也不断增加, 最终造成物料偏湿等结果, 而且也造 成能耗的增加及生产率的下降。实际生产中控制
1 原料分析 宝钢一期 OG 泥分粗细两种, 经一级文氏管
处理排出的 > 0. 1 mm 粗颗粒占 20% 以上, TF e> 65% , TC > 10% , 可直接返回使用。经第二级文 氏管处理排出的 < 0. 03 mm 细颗粒占 80% 以上, TFe> 55% 。实验室和工业试验 [ 1, 2 ] 表明, 细 OG
搅拌时间 15~ 20 m in。 2. 4 球团检测分析
2003年 9月宝钢炼钢厂转炉二分厂在 5# 转 炉上进行了冷固球团返回利用试验, 试验证明冷 固球团与热压 球团的使 用性能相 当。 2004年 6 月, 宝钢综合开发公司向宝钢炼钢厂供应首批宝 钢转炉尘泥冷固球团, 经抽样检测, 数据符合产品 技术要求, 具体检测数据见表 4。
徐 兵等 宝钢转炉尘泥冷固球团生产及返回转炉应用
37
表 4 首批冷固球团检测数据
T able 4 M easurem en t data o f the first batch of Bao stee l co ld hardened pe llets
TFe C aO 55. 59 9. 94
化学成分 /% S iO 2 P 2O 5 S M gO A l2O 3 M nO 3. 29 0. 158 0. 048 3. 02 1. 11 0. 66
由于返回转炉使用时, 要求球团 TF e> 55% , 而且需要一定的粒状颗粒利于成型, 因此采用转 炉除尘灰和 OG 泥生产冷固球团时, 需要配入一 定量的矿物 A ( TF e> 62% ) , 从而保证球 团的品 位。宝钢转炉尘泥成分见表 1。
表 1 宝钢转炉尘泥成分
T able 1 Chem ical com po sition o f dust and
36
宝钢技术
2007年第 5期
泥品位高、粒度细, 且经过充分消化, 是生产球团 的好原料, 同时能替代部分膨润土等黏结剂。
宝钢三期转炉除尘灰采用干法除尘, 所得除 尘灰水分 < 0. 5% , 粒度 0. 075 mm 的占 80% 以 上, TF e > 55% 。粗灰和 LT 灰储存于各自筒 仓, 使用时混合使用, 因此将粗灰和 LT 灰的 混合料 称为转炉除尘灰。
2007年第 5期
wenku.baidu.com
宝钢技术
35
生产实践
宝钢转炉尘泥冷固球团生产及返回转炉应用
徐 兵, 孙立民, 徐永斌, 张达春 ( 宝钢开发公司 综合开发公司, 上海 201900)
摘要: 冷固结工艺是一种简单可靠、适应性广的球团生产工艺。宝钢转炉尘泥具有粒度细、含铁量高的特 点, 是宝贵的二次资源。对宝钢转炉尘泥进行了原料分析, 通过配料和工艺设计及检测分析, 成 功开发出符合 使用要求的宝钢转炉尘泥冷固球 团。经宝 钢炼钢厂现场使用证明 宝钢转炉 尘泥冷固球 团可以替 代原有除尘 灰热压球团和部分铁矿 石等, 具有较好的冷却和化渣效果。分析表明采用冷固结工艺 替代原有热压工艺生产 冷固球团返回转炉应用 是宝钢转炉尘泥资源有效的利用途径。
K eywords: converte r; dust and s ludge; co ld hardened pelle ts
0 前言 宝钢转炉炼钢过程中逸出的细小粉尘携带有
大量炉尘和 CO, CO 2 等气体, 每产 1 t钢, 约产生 16 kg转炉粉尘。宝钢一期转炉采用的未燃法烟 气净化系统为日本研究成功的氧气转炉煤气回收 法, 简称 OG法, 所得转炉污泥简称 OG 泥。宝钢 三期二炼钢转炉采用 Lurg i(鲁齐公司 ) 与 Thyssen ( 蒂森公司 ) 共同开发的 LT 干法电除尘工艺。二 炼钢先经过蒸发冷却器将颗粒较粗的转炉除尘灰 ( 以下简称粗灰 ) 收集起来, 余下部分再经过静电 除尘器将 LT 静电除尘灰 ( 以下简称 LT 灰 ) 收集 起来。宝钢于 1998 年从德国魁珀恩公司引进热 压 技术, 将热态粗灰 与 LT灰混合 经过热压 设备
30~ 60
5. 0
强度
抗压强度 / ( N ! 球 - 1 ) 落下强度* /%
∀ 800
∀ 90
* : 2 m 高 1次自由落下至水泥地坪, 粒度 ∀ 10 mm 占总重量百分比
表 3 宝钢冷固球团配料
T ab le 3 M ixture ratio o f Baosteel
co ld hardened pe llets
2 宝钢转炉尘泥冷固球团的开发生产 2. 1 产品技术要求
根据宝钢使用热压球团的实际情况, 制订出 宝钢转炉尘泥冷固球团 ( 以下简称冷固球团 ) 的 产品技术要求, 具体见表 2。 2. 2 配料设计
根据宝钢转炉尘泥实际情况以及冷固球团技 术要求, 需要以转炉除尘灰为主、OG泥为辅进行 配料。球团黏结剂选 择自主开发的 PL T 黏结 剂, PL T 为无机物 B, C 复合黏结剂, B 占 65% ~ 75% , 是工业生产时 所得副产品; 无机物 C 占 25% ~ 35% , 具有促进球团固结反应、降低球团熔 点等功能。
Xu B ing, Sun L im in, Xu Yongbin, Zhang Dachun ( Com prehensive Developm en t Co. , Baosteel Developm en t Corp. , Shanghai 201900, Ch ina)
Abstract: Co ld ha rden ing is a simp le and cred ible technique in pe llet production, wh ich has found w ide applica tion in stee lm aking. Dust and sludge from Baostee l converters is a valuab le secondary resource w ith cha racte ristics o f fine grains and h igh fe rr ic content. T hrough analysis o f dust and sludg e from Bao tee l conve rters, burden ing, process design and m easurem ent, the techn ique o f co ld hardened pe llets using dust and sludg e from Bao teel converters was successfully dev eloped. Its applica tion in Baostee l conve rters proves tha t co ld ha rdened pe llets have good effects o f coo ling and m elting. It can substitute for or ig ina l hot pressed pe llets and part of iron ore. T he analysis indicates that co ld hardened pe llet process in the converte r stee lm ak ing is an effective w ay of reus ing dust and sludge from Bao stee l conv erters.
经过实验室对比实验以及工业性试验验证, 最终确定球团配料, 具体见表 3。 2. 3 工艺简介
冷固球团成型的关键之一是搅拌, 而非追求 高压成型。根据产品技术要求, 在良好的搅拌后, 采用中低压成型是经济合理的。宝钢转炉尘泥粒 度细, 在掺入 PL T 黏结剂后, 需要良好 的搅拌 使得物料具有均匀性、一定的密实度和塑性, 从而 为成型创造有利条件。经过工艺试验, 最终选择 了简单可靠的工艺流程, 见图 1。
sludge from Baosteel converters
%
OG 泥 (细 ) 转炉除尘灰
TFe FeO M Fe CaO S iO 2
57. 97 72. 42
10. 86 1. 44
60. 90 15. 44 25. 37 10. 20 1. 38
P2 O5 0. 20 0. 20
S 0. 051 0. 045
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