承钢连轧厂Φ16螺纹钢两线切分孔型优化实践

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承钢连轧厂Φ16螺纹钢两线切分孔型优化实践
闫秀军郎宗兴
(承德新新钒钛股份有限公司河北承德 067002)
摘要:介绍了承钢连轧厂对Φ16螺纹钢切分孔型优化的生产试验,分析了改进前后孔型特点及改进后效果。

孔型优化后,弧边方、予切分轧槽的寿命及产品质量稳定性显著提高,经济效益显著。

关键词:螺纹钢;切分;孔型;优化
1 前言
承钢连轧厂是从德国引进的二手棒材半连轧生产线,1990年7月建成投产,2000年11月进行了全连轧工艺改造,设计生产能力60万吨/年,主要产品为Φ12-Φ40螺纹钢、圆钢。

针对小规格轧制道次多、小时产量低等问题,连轧厂于1995年9月从首钢引进了Φ12螺、Φ14螺两线切分工艺,2001年9月又自行开发了Φ16螺两线切分工艺,使得规格日产水平大幅度提高,经济效益显著。

近几年来,随着产量及各主要技术指标的不断提高,切分规格精轧机组换辊换槽次数多、时间长的问题愈加突出,严重影响了作业率及产量等指标。

为此,2004年10月和11月分别进行了Φ16螺切分K4—K6孔型优化生产试验,显著提高了轧槽寿命,降低了换辊换槽时间。

2 改进前孔型特点
由于K2、K3轧槽对成品质量影响较大,本次试验仅对Φ16螺切分K4—K6孔型进行了改进,改进前孔型如图1。

K6 K5 K4
图1 Φ16螺切分改进前K4—K6孔型
图 1
存在的主要问题:
⑴弧边方孔型的弧边凹进量仅为1.83mm,偏小。

由于不均匀变形严重,轧槽弧边突起部分磨损快,导致弧边方轧槽寿命偏低;同时,轧件的弧边凹进量偏小,使得进入预切孔时楔尖部位压下量增加、磨损加剧。

⑵预切分孔型楔尖间距及圆角偏小,楔尖磨损快,导致预切分轧槽寿命偏低。

⑶预切分孔型充满度仅为92%左右,充满度偏小使得切分后易产生“桃形料”缺陷,影响成品质量。

3 孔型优化实践
经分析研究,借鉴先进经验,于2004年10月对原有孔型进行第一次优化改进,改进主要内容如下:
⑴弧边方孔型的弧边凹进量由1.83mm增大到2.15mm,同时弧边圆弧半径R′适当增大,提高轧槽弧边突起部位寿命,同时减小预切分孔型楔尖部位压下量。

⑵预切分孔型楔尖圆角由R2增大到R2.5,楔尖间距h适当增大,提高轧槽楔尖部位
寿命。

⑶孔型侧壁斜角由28°减小到20°,辊缝由3mm增大到4mm,槽口宽度Bk相应减小,使得孔型充满度达到95%以上。

⑷为保证弧边方轧槽槽底充满度,K6机架菱形孔顶角由112°增大到124°,同时前道次料型相应增大。

改进后K4—K6孔型如图2。

K6 K5 K4
图2 Φ16螺切分改进后K4—K6孔型
图 2
经过周密组织,2004年10月26日换Φ16切分规格时进行了第一次生产试验。

根据试验跟踪及取样测量结果,弧边方孔型充满度良好,轧槽寿命由一个班(约900t)提高到两个班(约1800t)以上,效果较理想。

预切分孔型楔尖磨损情况显著改善,但孔型充满度虽达到96%左右,切分后“桃形料”缺陷仍没有消除。

为此,对预切分孔型进行了再次优化改进,槽底圆弧半径适当减小,同时孔型侧壁斜角由20°增大到25°,槽口宽度相应减小,由于孔型限制宽展减小、强迫宽展增加,有效保证了轧槽充满度。

再次改进优化后预切分孔型见图3.
2004年11月30日换Φ16切分规格时进行了第二次生产试验,试验中预切分孔型充满度达到98%以上,切分后“桃形料”缺陷基本消除,弧边方及预切分道次轧制稳定,轧槽寿命提高1倍以上,实现了改进目的。

图3 再次改进优化后K4孔型
图 3
4 结论
承钢连轧厂Φ16螺切分K4—K6孔型优化生产试验取得了理想效果。

其中弧边方、预切分轧槽寿命分别提高1倍以上,显著降低了换辊换槽次数及时间,提高了作业率及产量等指标,经济效益显著。

同时,切分后“桃形料”缺陷的消除,有效保证了成品质量的稳定性。

试验的成功为其它切分规格孔型优化提供了实践依据。

作者简介:闫秀军,高级工程师,厂长。

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