双级动叶可调轴流风机振动分析与解决方法

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双级动叶可调轴流风机振动分析与解决方法作者:杨朝

来源:《中国科技纵横》2016年第03期

【摘要】引风机的任务是将炉膛产生的烟气吸入到脱硫设备中,要克服空预器、除尘器及烟道阻力,使炉膛形成负压,使炉膛内煤炭燃烧充分进行,以提高锅炉的热效率。引风机一般布置于锅炉尾部烟囱前面,脱硫系统入口连接。引风机的稳定运行,直接影响机组的稳定运行。本文根据实际案例,对引风机工作原理进行了阐述。

【关键词】引风机振动调节

1 概述

某电厂2×350MW锅炉由哈尔滨锅炉厂制造的亚临界压力一次中间再热自然循环锅炉,该炉型采用美国CE(燃烧工程公司)的专利,采用平衡通风以及四角切圆燃烧,燃料为贫煤。为适应新增的脱硫、脱硝系统,2014年在进行脱硝系统改造时,对引风机进行了换型。将原静叶可调轴流风机,换型为某风机厂生产的双级动叶可调轴流风机。

2 引风机工作原理

引风机主要用来维持炉膛压力,形成流动烟气,将烟气排除。一般布置在锅炉后部,电除尘出口,脱硫系统入口。HU25040-22G风机的组成部分为:进气箱、集流器、导叶、叶轮、一级叶片、二级叶片、轴承箱、主轴、扩散器、密封风机等。当风机叶轮旋转时,气体被叶轮轴向吸入和压出,在叶片的推挤作用下而获得能量,然后经导叶、扩散器沿轴向流出。轴流式风机的工作特点是流量大、压力低,使风机的高效工况区比较宽大,目前火电厂的引风机普遍采用轴流式。

3 问题描述

2014年4月1日,某电厂进行脱硝改造更换的2台引风机各方面条件已经具备,开始了设备试运行。两台风机一次投运成功:运行工况稳定,轴承最大振动不到2丝,温度、电流正常,同步偏差接近于零。在试运过程中,分别对2台风机进行了偏差试验,风机试验性能无异常。

2014年4月4日6:40分,2号机组并网后,2A引风机振动突然波至4.0mm/s。就地检查有风机壳体有明显振感。图1为2A引风机振动增大时的SIS画面。通过查阅SIS曲线,并网前振动情况:4月3日15:00前,2A引风机振动

4 第一次分析及处理

4月10日,风机试运行调试人员和试验研究院人员,连同风机厂家,共同到现场对风机进行了振动测试。风机转速为995r/min,计算出频率为16.7Hz。从2A引风机的频谱图可以看出,一倍频振动不明显,可以排除风机动平衡的问题。高倍频也不显著,推断出风机轴承没有问题。二倍频分量明显,并伴随有明显的干扰,初步怀疑是叶片发生漂移引起的。为进一步验证,我们又联系运行值班人员,对运行中的风机进行了一次全开全关试验,试验过程中,观察到风机振动没有明显变化。如果是叶片飘移的话,风机在动叶调节过程中肯定会产生振动变化的。因此,技术人员进上步排除了风机叶片飘移的推测。

根据其他电厂风机检测的经验,以及试验监测的结果,结合风机就地振动的部位在轴承箱部,电科院人员初步诊断为:轴承箱部螺栓松动。

4月13日,运行人员将引风机切换为2B引风机单侧运行。2A引风机揭开轴承箱上盖,按照厂家的技术要求标准,紧固轴承箱和底座结合端盖上的8条螺栓(轴承箱端盖每侧4条,共8条)。螺栓规格为M24*130,紧固力矩为650N.m。

但处理后试运效果并不理想。2A引风机重新启动后,就地振感依然明显, X向振动

4.1mm/s,Y向振动2.1mm/s。根据频谱分析:X向、Y向二倍频分量较大,Z向一、二、三倍频均信号明显。轴向的频谱更加复杂些。二倍频分量较大和风机轴向装置有关。

由于机组运行需要,不能再进行下一步的检查,暂时推断,有可能是螺栓紧固后,轴系中心发生偏移了。

5 第二次检查分析

由于风机的水平振动和垂直振动的数值都较稳定,未呈现明显的波动,所以决定暂时维持风机运行,直到机组停机。

2014年9月,利用2号机组大修停机机会,风机厂代表到现场对2A引风机进一步进行了检查。

首先测量了轴承箱前后轴承座与厚法兰间隙。轴承座一级叶片处法兰没有间隙,二级叶片处轴承座法兰在风机左侧约100mm长度有0.05mm的间隙。后又在左侧轴承箱翼型筒的连接筋板焊缝上发现一条长约370mm的裂缝,并在对称的焊缝位置看到疑似裂纹。复查风机的联轴器张口,结果:电机侧上张口0.01mm,右张口0.03mm;风机侧上张口0.257mm,侧张口为0。(联轴器找正的标准为厂家提供:风机侧下张口0.20mm~0.25mm,电机侧上张口

0.20mm~0.25mm,侧张口0.05mm以内。)根据以上测量结果,说明风机联轴器对轮张口已偏离标准值,同时证明电科院根据频谱的推论是正确的。

6 确认处理方案

(1)全面检查风机外壳焊缝。检查要求:着色探伤检查下半部所有焊缝(包括后导叶+芯筒角焊缝、后导叶+外壳壳体角焊缝、芯筒支撑板+对口法兰角焊缝、叶轮外壳+加强筋(支撑板)+芯筒外壳角焊缝,对有裂纹的角焊缝进行标注。

(2)打磨焊接。用角向磨光机对裂纹焊缝进行打磨处理,打磨深度4-5mm。选用J507焊条(φ4),按说明书进行烘干处理。焊接时,必须控制工件温度(工件温度≤80度)可以采用分段焊接,工件温度≥80度时必须停止焊接,等待工件冷后再焊,焊高K=7mm.焊接时须用短弧操作,注意焊接速度,速度不宜过快,以避免产生较大的焊接变形。

(3)复查电机磁力中心线、伺服阀中心度,重新进行联轴器找正。

7方案实施情况

首先检查风机轮毂里面的叶片轴系、曲柄、滑块等零部件受力部位进行着色探伤检查,确认无损伤。

然后对翼型筒裂纹进行补焊。经检查,板焊缝裂共发现七处,对裂纹全部进行了打磨焊接。焊接时首先对翼型筒筋板处进行临时加固,然后在翼型筒在轴承座两侧的径向和轴向分别架设百分表,以便随时观察、控制焊接变形情况。直至焊接工作全部完成。由焊接过程措施控制严密,使翼型筒的变形量始终控制在一定范围,从而减少了校正的工作量。补焊工作完成后,重新回装轴承座。用红丹粉在轴承箱和轴承座的接合面处进研磨,修正。

调整后风机的各项安装项目数据为:电机端上张口0.17mm,左右偏差0.012mm;叶轮端下张口0.18mm,左右偏差0.035mm;主轴预拉量4mm;伺服阀重新找正径向跳动0.04mm,完全符合风机安装要求。在所有检修工作完成后对风机进行冷态试转,振动良好。11月初机组大修结束,机组重新并网发电,#2A引风机进入热态运行,据监测该风机振动正常,振动值约1.0mm/s。

8原因总结

安装初期风机冷态运转振动良好,但是在4月4日一到并网发电风机进入热态运行后风机的振动值就立即上涨,从4月4日振动增大后直到大修前的8月份,在长达4个多月的运行时间里,风机的水平振动和垂直振动的数值都较稳定,未呈现明显的波动。这说明在从4月4日开始的这4个月里,振动因素单一,且一直稳定地存在。

基于以上规律来分析,可以肯定风机在冷态和热态运行时有着不同的振动表现,即引起风机振动的因素对运行的工况较为敏感。根据每种可能性进行针对排除和分析:

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