ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析

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ZGM80G型中速辊式磨煤机出力不足的原因分析
作者:史忠权慧智磊
来源:《华中电力》2014年第01期
摘要本文对ZGM80型磨煤机出力不足的原因进行了分析,并针对主要原因提出相应措施,有效的解决了磨煤机出力不足的问题,保障了锅炉机组的安全、经济运行。

关键词中速辊式磨煤机出力不足原因分析
1 概述
采用直吹式制粉系统的锅炉机组,磨煤机的运行工况决定着锅炉的运行工况,其运行状况是否良好直接影响机组的经济性和稳定性。

我厂200MW机组锅炉为东方锅炉厂生产的DG670/13.7-22型汽包炉,配套使用五台ZGM80G型中速辊式磨煤机,设计为四运一备,但因磨煤机出力不足,在入炉煤质较差时(如200MW负荷原煤量>110t/h),4台磨运行常常不能满足带负荷的需要,而被迫限出力或投运五台磨煤机。

而燃用发热量较高但灰熔点低的煤时锅炉又容易产生结焦。

因此,磨煤机出力不足是制约锅炉稳定经济运行的“瓶颈”。

我厂200MW锅炉机组设计额定负荷(670t/h)燃用校核煤种(Qyd=18160kj/kg)燃料消耗量为112.1t/h,磨煤机基点出力按28.1t/h设计。

选用的ZGM80型磨煤机标准研磨出力为
39t/h(HGI=80、Wy=4%、R90=16%),但实际运行中磨煤机出力远达不到其标准出力,个别磨煤机难以达到基点出力。

如#1炉#3、4磨在给煤量超过23T/h就会出现磨出入口压差异常增大高达9KPa以上(此压差值设计≯5380Pa),入口风量下降,排渣量急剧增大(2-3小车/10分钟),排渣不及而堵塞渣箱,被迫停磨排渣的现象。

有时甚至给煤量在20t/h即会发生上述现象。

根据DL467-1992的规定,如石子煤排量大于额定出力的0.5%或石子煤发热量大于
6.27kJ/kg时,即不可再增加出力。

因过量的给煤以期提高磨煤出力弊多益少,不仅煤粉变粗,石子煤量增加容易发生堵磨,且制粉系统经济性也是下降的。

据规定,石子煤为灰分不小于70%或热值不大于4800kJ/kg的煤矸石杂质。

我厂没有对石子煤的监督措施,但对实际排渣情况的观察,#1炉#3、4磨在上述工况下,石子煤中带有大量细颗粒煤,且排量远高于额定出力的0.5%(150kg/h),造成大量原煤损失。

因此可以判断#1炉#3、4磨在磨制燃用煤种时最大出力不超过23t/h。

2 原因分析
影响MPS中速辊磨磨煤出力及排渣量的主要因素有:
2.1 煤质
原煤水分大、可磨性系数低时磨煤机出力会下降,进入磨煤机的原煤颗粒度较大,含铁块、木块较多时也会降低磨煤出力,且会造成磨煤机振动、运行不正常,而使排渣量异常增大。

原煤灰份大,矸石较多,也会使排渣量增大。

200MW机组燃用煤水分,灰分变化较大,且常带有铁块、木块等杂质对磨煤机出力有一定影响。

2.2 磨煤结合面间隙
据ZGM80磨煤机使用维护说明,磨辊辊套和磨盘衬瓦的间隙应调整在6-10mm,如此间隙过大,超过14mm磨煤机研磨能力将明显下降。

因为此间隙增大使碾磨煤层增厚,碾磨效果降低,重复碾磨量增大,一方面使磨煤电耗增加,另一方面使煤粉变粗,若保持煤粉细度不变则须关小粗粉分离器挡板,进一步减小磨煤出力。

另外由于磨内煤层增厚,风环处沸腾层变厚,一次风不能托起煤粉,则会出现风环溢粉现象,而使排渣量增大。

200MW#1、2炉磨煤机磨辊和磨盘衬瓦的空载预留间隙偏大,个别磨煤机此间隙>14mm,再加上运行后期碾磨件磨损,使此间隙进一步增大,是造成磨煤机出力不足、排渣量大的主要原因。

2.3 碾磨件磨损
在#1炉停炉检修中,对磨煤机碾磨件进行了检查,研磨部件均有不同程度的磨损,磨辊最大磨损量为29mm,约占辊套总厚度(90mm)的32%,各辊套外圆均磨成凹状。

碾磨件磨损一方面增大了磨煤结合面间隙,另一方面由于其外形的改变而降低碾磨能力。

另外,从现场就地观察,个别磨煤机加载拉杆动作不正常,如#1炉4号磨,三个方向加载拉杆均不动作,分析可能有以下原因:①压架导向装置磨损、犯卡防碍导向块的正常滑动,使压架和磨辊动作不正常。

②由于磨辊套和衬瓦磨损,结合面间隙变大,磨盘上煤层不能将磨辊顶起。

在此情况下,加载力主要作用于压架头下的垫铁上,而不能有效作用于煤层,而使磨煤出力下降,排渣量增大。

2.4 风环风速
MPS系列磨煤机要求的斜叶片风环风速为85m/s,如风环风速过低,则气流托起煤粉的能力下降,使排渣量增大,磨煤机出力下降。

200MW机组所用MPS170磨煤机设计额定空气流量为12.46kg/s,按实际运行工况下磨煤机入口温度307℃风压12kpa经修正后风量应为
67km3/h,左右。

在运行调整中,为减小磨机排渣量,提高磨煤机出力,风量常保持偏大,在26t/h给煤量时入口风量均保持在70-80km3/h,特别是1号炉3、4号磨,入口风量均保持在
80km3/h左右,大于其额定通风量,但仍会出现排渣量过大的现象。

经分析认为造成此现象可能的原因有二①磨煤机入口风量标定不准确,指示偏大②磨盘喷咀动环和静环间隙偏大,按厂家要求此间隙为8±3mm,如此间隙增大,则会增大一次风通过风环的总面积,而使风环风速下降。

另外,喷咀喉口磨损截面积增大也会使风环风速降低。

2.5 加载压力
机组投运初期,因磨煤机给煤量∽加载油压关系曲线标定偏低,加载力不足,变加载方式下运行,磨煤机出力严重不足,后运行中不得不切为定加载方式运行,但定加载方式对磨煤机碾磨部件磨损严重,且易产生冲击、振动。

1号炉各磨煤机重新标定了加载油压-给煤量关系曲线,提高了加载压力与给煤量的对应关系后,变加载基本可满足磨煤机运行要求, 2号炉各磨加载曲线末调整,均使用定加载方式,高负荷时加载压力偏小。

2.6 煤粉细度
煤粉过细会增加磨煤循环量和煤层厚度,使磨煤出力降低电耗增大。

煤粉细度的调整可通过调分离器挡板开度实现,但开度不可过小,否则会使磨煤机出力下降,煤粉均匀性变差。

运行中煤粉细度不仅与挡板开度有关,还与加载压力、磨煤结合面间隙、风煤比有关,如加载力偏小,结合面间隙过大,或风煤比过大,即使挡板开度很小,煤粉也会粗。

我厂各磨煤机分离器挡板开度均在45~55%之间,但煤粉较粗,经调整挡板开度仍不能达到设计的细度要求(R90=22%),认为主要原因是磨煤结合面间隙过大和风煤比过大。

3 解决措施
3.1 定期对磨煤机进行内部检查,对磨煤结合面间隙偏大的,将调整垫铁取下,将此间隙调整至6-10mm。

检查导向装置磨损情况,此间隙偏大,加导向垫铁将此间隙调整至8mm,如导向块、导向板磨损严重,无法调整间隙或调整后障碍运行,应更换导向装置。

检查磨盘喷咀动环和静环间隙,及喉口磨损情况,如磨损严重,可考虑更换喷咀,并将动环和静环间隙调整至5-11mm。

检查磨辊辊套和衬瓦磨损情况,如辊套磨损量达31.5-40.5mm应将辊套翻面使用。

3.2 校核各磨入口风量标定是否准确,保证入口风量指示正确,为运行调整提供准确依据。

3.3 及时检查并消除磨煤机加载油系统缺陷,提高加载油压-给煤量关系曲线,恢复变加载方式。

3.4 加强运行调整,增加磨煤机出力时,应先增加其入口风量,保证正常的风煤比及分离器出口温度,并适当保持较高的一次总风压和磨煤机入口风量。

启、停磨煤机应及时检查渣箱
内的积渣情况,防止渣箱满渣防碍磨煤机正常运行。

加强对磨煤机的巡视,检查加载拉杆应动作正常,无振动、异音,发现异常应及时联系处理。

4 结束语
经采取上述措施后,我厂各磨煤机出力均稳定在基点出力以上,可以满足锅炉在煤质较差时带额定负荷的要求。

[作者简介]
史忠权(1970年11月—):男,工程师, 1994年7月毕业于内蒙古工业大学材料工程系,现工作于丰镇电厂。

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