步进梁式加热炉液压系统优化设计
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步进梁式加热炉液压系统优化设计
摘要:结合步进梁的运动工况,分析了步进梁式加热炉液压系统的工作原理及其缺陷,并对原液压系统进行了优化设计,优化后的液压系统不但能满足系统的工况要求,还大幅提高了系统的可靠性和稳定性。
1 概述
现代化的钢坯加热炉不断向大型化、高度自动化的方向发展,在低耗能、环保等方面也提出了更高的要求。
某钢厂热轧线步进式加热炉建于上世纪70年代,驱动方式为液压传动,至今该液压系统已经运行30多年,部分液压元件已淘汰,控制技术落后,控制精度低,已不能适应国家节能减排及当前该厂产能需求,急需对原液压系统进行改造和优化。
2 步进梁式加热炉原液压系统原理及其缺陷
2.1步进梁加热炉工况分析
为了钢坯的轻托轻放,步进梁周期动作为:步进梁上升(给定信号 加速→定速→中间减速→中间定速→中间加速→定速→减速→停止)→步进梁前进(给定信号→一次加速→二次加速→定速→一次减速→二次减速→停止)→步进梁下降(给定信号→加速→定速→中间减速→中间定速→中间加速→定速→减速→停止)→步进梁后退(给定信号→一次加速→二次加速→定速→一次减速→二次减速→停止)[1]。
步进梁运动轨迹与速度图如图1所示,运动周期为45秒。
起点上升649mm 下降649mm 后退600mm
前进600mm 753l/min 43mm/s
408l/min 23mm/s
753l/min 43mm/s
泵供502l/min 差动1338l/min 76mm/s 泵供502l/min 差动1338l/min 76mm/s 泵供251l/min 差动670l/min 38mm/s 502l/min 118mm/s
314l/min 135mm/s 运行周期45s
图1 步进梁周期运动轨迹与速度图
2.2 步进梁加热炉原液压系统原理
步进梁式加热炉液压原理简图如图2,该液压系统泵站采用了三台油压平衡型双联定量叶片泵泵供油,主泵最高工作压力17.5 MPa ,在压力为15MPa ,转速为960r/min 时,H 泵流量为157 L/min ,S 泵流量为94 L/min ,总流量为251L/min 。
三台主泵不停机工作,通过AD 阀(加、减速阀)进行调节流量,即通过逐渐地使部分供油泵卸荷或加载来实现调速。
图2 改造前液压原理简图
在正常工作时,AD 阀只用两个工作位(阀2.1用的是中位和右位),切换AD 阀的工作位,则可实现步进梁的加速或减速。
单向节流阀3.1用于调定中位和右位切换的速度或者时间,即步进梁加速或减速的时间。
通过调节进入或流出液压缸的流量来调节步进梁的速度,步进梁定速阶段的流量有753 L/min 、408 L/min 、502 L/min 、251 L/min 四种,流量通过H 泵和S 泵组合实现。
步进梁周期轨迹的变速是通过液压元件无触点位置极限开关,时间继电器和γ射线配合AD 阀的动作来实现的。
即通由无触点位置极限开关及时间继电器给指令,逐渐切断部分供油回路来实现。
提升液压缸和移动液压缸的工作原理如图3。
提升液压缸下降采用差动系统,当步进梁下降时,提升液压缸活塞杆侧的压力油经液控单向阀51直接补入液压缸的另一侧,从而减少泵的供油量。
步进梁的自重用油压平衡阀52来平衡,调定压力值为15MPa。
定比控制溢流阀53预调压力为15MPa,其有3个作用:步进梁下降时,当压力过高时溢流;如果平衡阀52损坏,53可起安全作用;当步进梁上升时,溢流阀53打开,使提升液压缸工作腔充分卸荷。
如果遇到停电情况,当步进梁尚处于升起状态,可以手动打开截止阀76.1,使步进梁靠自重回到下限位置。
在移动液压缸液压系统部分设有制动阀62,其调定压力为15MPa,作为安全阀使用。
顺序阀65和66起背压的作用,以便减少移动液压缸在启动、制动时的冲击[2]。
图3 提升液压缸和移动液压缸工作回路
2.3 原液压系统缺陷
从原理设计上来看,该设计虽然能完成系统工作要求,并且已运行多年,但是仍然存在以下缺陷:
1)系统无备用主泵,三台主泵不停机工作,加速了主泵的磨损,造成系统压力波动,故障频繁,一旦主泵发生故障,就要停机检修,严重影响生产进度。
2)该系统属于旁路节流调速,即采用特殊结构的AD阀、极限开关和时间继电器进行控制,控制方式落后,定位精度低。
3)原系统中提升液压缸下降时,为了减少泵的供油量,采用了差动回路。
在差动回路中,由于采用的是非对称缸,主系统需要补油、溢流回路[3]。
一方面,当液压缸活塞杆运动方向发生变化时,两腔的压力会产生突变导致系统不稳;另一方面,当外负载变化范围过大时,液压缸会产生气蚀和压力超过油源压力的情
况,溢流量大,能耗大。
4)原系统控制阀均采用AC110V 电磁铁,容易因阀芯卡死引起电磁铁烧坏,从而导致停机。
3 步进梁式加热炉液压系统优化设计
3.1液压动力源优化设计
为解决油缸两侧压力突变的情况,可将提升液压缸和移动液压缸均换成对称式的液压缸,缸的直径、活塞杆的直径及所有其它的尺寸均不变,则步进梁周期运动的时间与速度要相应进行调整,如图4所示,加上每个动作之间的缓冲时间0.5s,整个周期缩短为40s,提高了加热炉的工作效率。
57mm/s
57mm/s 23mm/s
1000L/min
57mm/s 669L/min 38mm/s 1000L/min 57mm/s
图4 步进梁周期运动轨迹与速度优化图
根据现场工况,系统正常的工作压力为15MPa ,最大流量为1000L/min ,型号为A4VSO180DR/22R-PPB13N00的手动变量泵工作压力为15MPa ,额定工作压力为35MPa ,最大排量为180cm 3/r ,转速1480rpm 时的流量为266L/min ,其性能参数能满足工况要求可替代原动力源主泵。
为增加系统可靠性,减少因主泵磨损引起的故障,新动力源采用五台泵(四用一备)的形式,当一台泵坏了,备用泵可以立即投入使用。
升降缸动作时,四台泵工作,水平运动时,二台泵工作,另两台泵卸载。
主泵电机组原理图如图5。
图5 主泵电机组部分液压原理图
系统的供油压力(15MPa)通过电磁溢流阀来调定,也可以通过远程电控卸荷以满足不同的工况要求。
蓄能器用于保压和吸收压力的波动。
3.2 提升缸及移动缸液压工作回路设计
在本步进梁液压系统中,提升液压缸上升时负载较大,下降时空载,最高流量达1000L/min;移动液压缸前进时负载,后退时空载,最高流量为502L/min。
比较适合选用比例节流阀进行调节流量,由于提升液压缸工作时,流量较大,一般比例方向阀的额定流量达不到要求,需选用二通插装式比例节流阀,并采用定差减压阀进行压力补偿;移动液压缸控制回路流量较小,宜采用比例方向阀+进口压力补偿器的形式。
图6为提升缸回路的原理图,主油管道分为主压油管P、主回油管T及主泄油管L。
系统没有单独设置控制油泵,控制油直接由压油管分出。
两个提升液压缸采用机械同步,上升、下降是通过两缸驱动滚轮沿着斜轨运动。
系统的流量大,大量采用插装式结构阀。
图6 提升液压缸工作回路
在上升和下降的过程中,系统工作流量都是通过二通插装式节流阀50来调节控制;定差减压阀48起压力补偿器的作用,使节流阀50的进出口压差维持在1MPa,保证系统流量的稳定。
由于步进梁是靠自重下降,工作压力低于系统供油压力,需通过减压阀45来减压。
溢流阀42起背压的作用,调定压力为1MPa,目的是减小冲击,使系统运行稳定。
55为单向阀,67.1和67.2为安全阀,其它阀均为换向阀。
当系统正常工作时,电磁换向阀54.1得电,换向阀65.1及65.2一直处于开启的状态。
上升时,换向阀44.1、44.3关闭,压力油依次流经换向阀52.1、二通插装比例节流阀50、单向阀55、换向阀65.1及阀65.2到提升液压缸的右腔;左腔的油液经阀44.2和阀42回油。
步进梁依靠自重下降时,系统通过回油节流调速,换向阀52.1、阀44.2关闭,压力油经减压阀45、换向阀44.1补油到提升液压缸的左腔;右腔的油液流经换向阀65.1及65.2、阀52.2,再通过二通插装比例节流阀50调节流量,最后流经阀44.3、阀42回油。
在应急断电的情况下,电磁换向阀54.1失电,控制油路被切断,阀65.1和65.2关闭自锁,防止步进梁失控;当系统出现故障不能运行,而步进梁还承受
负载时,可以通过打开截止阀68.1和68.2,然后手动调节截止阀58将负载卸下。
可见,该回路能很好地实现步进梁上升和下降的动作要求。
图7 移动液压缸工作回路
图7为移动液压缸的工作回路,关键元件为比例换向阀70和进口压力补偿器69,用于对工作流量进行调节,从而控制移动液压缸的运行速度。
电磁换向阀54.2配合液控单向阀(72.1、72.2)实现自锁,阀73.1、73.2组合实现双向补油,溢流阀67.3、67.4则实现安全溢流的作用,当意外停止运行时,该系统能缓冲释压及补油,当正常停止运行时,该系统能单独锁紧和定位。
另外,系统还增设了位移传感器,用于精确检测定位。
在应急断电的情况下,电磁换向阀54.2失电,控制油路被切断,阀72.1和72.2关闭自锁,防止步进梁失控。
4 结论
经过优化设计后,新系统具有以下特点:
1)液压系统的可靠性高。
主泵组共5套,采用4用1备的工作方式,阀类关键元件采用Rexroth等进口通用件,大幅度提高系统的可靠性和元件的可替换性,故障率大幅减小,可在不停机检修的情况下保证现场生产;
2)控制精度高,自动化程度高。
采用先进的电液比例控制技术,用速度-位移传感器取代原极限开关,精确检测步进梁的位置;在进行比例流量控制时,采用进口压力补偿器+比例阀的形式,使比例阀进、出口压差保持恒定,控制精
度高。
3)采用双出杆对称式液压缸,并且选用流量较大的插装式结构阀,避免了因采用差动回路而需增设的补油回路,减小了压力波动,减少了溢流量和能量消耗,使系统工作更加稳定。
4)步进梁运动周期由45s缩减为40秒,提高了加热炉的工作效率。
参考文献
[1] 任利民,步进加热炉液压系统对步进机构速度和时间的控制[J].钢铁设计,1997,(4):31-36
[2] 陈奎生.液压与气压传动[M],武汉:武汉理工大学出版社,2001
[3] 张亚建,李洪人.非对称缸系统液压缸两腔压力特性的研究[J].机床与液压,2000,(5): 63-64。