联合压缩机螺栓断裂失效分析

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有效的解决方案。 关键 词 : 压缩机 ; 螺栓 ; 氢致开裂; 解决方案 中图分类号 :Q 5 . T 058 文献标识码 : B 文章编号 :6 3— 2 5 2 0 )5— o4— 0 17 5 8 (0 6 0 0 6 0 3
长庆油 田分公 司甲醇厂是 长 庆油 田第一个 天 然 气 循环气混合后 , 再一起进行压缩 。该机组采 用两个进 化工 生产 企业 。生 产 能力 为 工业 用 甲醇 l 吨/ 。 口一个出 口的工艺流程。该设备 自 19 年 l 0万 年 98 0月开厂 由美 国德 兰塞兰 ( rse —rn ) 司 生产 的联 合 压 缩 投 用 至 20 年 2月 均运 行正 常 。但 自 20 Desr ad 公 01 0 1年 2月 以
收稿 日期 :0 6- 8- 4 20 0 2
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石 油化 工应 用
20 06年 第 5期
6 5
发现: 一级隔板从导叶上脱落 , 内筒体剖分面大部分螺 栓及各级隔板与导叶定位螺栓在拆卸时全部断裂 。从
导叶上脱落后的一级隔板 , 与一级叶轮的背面相碰 , 造 成了定子与高速旋转 的转子之间相互摩 擦 , 导致压缩 机振动值逐渐增大。所 以隔板螺栓断裂是造成压缩机 振动值增大 的根本原 因, 我们立 即对断裂螺栓进行 了 检验 , 并分析断裂原因, 采取了改进措施。
机是 甲醇生产装置 中的关键设备 , 型号 D R S 为径 向 来压缩机进气、 86: 排气端径向轴承的振动值逐渐增大 , 由 剖分离心式压缩机 。该压缩机 由蒸汽透平驱 动, 机体 正常运转 时 1 .3 m 这一平 均值逐 渐增大 至3 .3 0 2I x 2 3
内有 6 叶轮 , 中前 5级 用来 压缩 由转 化 系 统 来 的 I 压缩机排气端径向轴承垂直振动值 V 7 1 级 其 x m, T一 0 Y最
表 1 化学成分测定值 化学成分 C C r Mo M n S i P S
测 定值 ( )0 3 0 9 0 1 0 6 0 2 00 4 .0 % 5 .2 .7 .3 .6 2 0 07
C 0 C 0.
N . 1 .9 2 1
2. 8 1 3. 44
c 。 I
∞ f

0 I I
0 I I
t- " - ;
c 。 H I I I I

I ∞
c 。 I ∞


t 。 H I

时 间 ( 一天 ) 月
图 1 压 缩 机 振 动 曲 线
该振动 值 的报警 值为 4 . m, 95 跳车设定 值 为 6 i 。20 年 5 1m 01 .  ̄ 月被迫停机进行检查。解体检查 中
14 金相分析 .
的粒状渗碳体, 是典型的回火索 氏体组织 ( 图 1 , 见 ) 晶 粒细小呈弥散分布。螺栓经抛光态观察 , 根据 Y 2 B 5—
7 评定 氧化物夹杂为 I , 化物的夹杂小于 I 。 7 级 硫 级 这说明螺栓本身在材料及冶金方面没有缺陷。 15 断口分析 . 取断裂螺栓试样 4件在扫描电镜下
螺栓的脆性断裂 , 即在一定的拉应力作用下 , 缺陷尖端
塑性变形区形成 了三向拉应力场 , H 在螺栓表面分解 成原子氢而进入金属。当氢在应力场扩散氢 量 C 达 到引起此类缺陷开裂的临界 氢浓度 C r 铁 晶格原 e 时, 子结合力降低而脆化。C =Cr e 时开始氢裂 , > e C Cr 时裂纹扩展。此外 , 有关 C —M r o钢氢致开裂 实验表
转化气 , 压缩后的气体到达第 6级后与合成系统来的 高时达到 3 .9I 压缩机振动趋势如图 1 9 3 m, x 所示。
45 4 O 3 5
∞ I

0 I I
0 ∞ I


∞ f
0 I f I

∞ I
∞ j
f —
螺栓所处 的工作 定该螺栓材质 各成分 的含量 工艺气体为转化气和循环气 , 两种气体的压力 、 温度及
见表 1 。经化 学成分确定 , 螺栓 材质 中国牌号 为 : 气体成分见表 3 该 。
3 C Mo 5 r 。
表 3 转 化 气 、 环 气 性 质 循
9. 2 7
O O .8
5. 72
O 1 7
CH4
H. 03 . 2— 0 8 . 0— 0 1 . 5— 0 4 . 0— 0 1 . 7—
1 .0 89
7 1 5. 6 O 1 .5
7 9 22
3CM 5 ro
0 4 .0 1 1 O 2 .O .5 07 .0 0 3 7
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石 油4 z应用  ̄. -
20 06年
第 5期
联合压缩机螺栓断 裂失效分析 ¨
余 炜
( 中国石油长庆油田分公 司甲醇厂 陕西靖 边 7 80 ) 15 0

要: 联合压缩机 是 甲醇生产中的关键设备 , 通过对其机 体 内部螺栓断裂原 因进行分析 , 认为该螺栓断裂为氢致开裂 , 采取 了 并
≤O 0 5≤O 0 5 .3 3
C O H3 H

从表 3 可以看 出, 螺栓这一 受力件 是在富含氢的
13 硬度实验 .
为 H C 8~3 。 R3 9
取样进行硬度实验, 螺栓 的洛氏硬度
环境中工作的。
综合以上检验结果 分析认为 , 该螺栓 断裂是 由外
组织特征为铁素体基体 +细而均匀 氢( 环境氢) 导致的氢脆 , 即氢 致开裂 。 目前对氢脆 机 理 尚有不同认识 , 可以用 晶格弱化机制理论来解 释该
1 断裂分析
图 1
1 1 断口形貌分析 裂纹均始 于螺纹根部 , 口平 状 向另一侧快速扩展 , . 断 起始 区和扩展 区断 口的微观特 齐, 属典型 的脆性 断裂, 宏观上看 不 出螺栓 发生塑性 征 为沿 晶特征 , 晶界开裂 的二次 裂纹 明显可 见 。
变形 。
16 螺栓所处 的工作环境 .
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