浅谈电解原铝偏析法生产高纯铝用硼除钛、钒
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浅谈电解原铝偏析法生产高纯铝用硼除钛、钒
张虎
【摘要】电解原铝偏析法提纯高纯铝过程中,Ti、V杂质平衡分配系数大于1,通过偏析法提纯不能除去,反而在固溶体中含量增加,影响了高纯铝的使用性能.本文从工业偏析法提纯高纯铝的角度,大致的分析了Ti、V杂质元素的来源,提出了控制Ti、V杂质元素在偏析法生产高纯铝中的去除方法.
【期刊名称】《世界有色金属》
【年(卷),期】2017(000)017
【总页数】2页(P6,8)
【关键词】偏析法;高纯铝;硼;钛;钒
【作者】张虎
【作者单位】中国铝业贵州分公司电解铝厂,贵州贵阳550001
【正文语种】中文
【中图分类】TF821
高纯铝由于具有很好的导电性、可塑性、光反射性、延展性和耐腐蚀性以及极低的导磁性,使其在以高科技为主导的当今社会里具有广泛的应用。
其中在半导体应用中,用制造液晶(LC)、无机和有机薄膜电致发光(EL和OEL)平板显示器等的基础材料,在电子方面5N以上的高纯铝/铝合金用于制造超大规模IC和TFT-LCD靶材的原材料,能源方面用于铝/空气电池的材料,还用在光电子储存媒体及其他领域。
高纯铝又属于弱磁性材料,而磁化率与铝的纯度有关,其铝纯度一般要
求在99.999%以上。
然而,Ti、V杂质元素的平衡分配系数大于1,偏析法提纯会反而增加固熔态中的含量,所以,提纯前对电解原铝进行了预处理非常重要[1]。
偏析法又称凝固提纯法,是当今世界上提取精铝成熟的先进工艺,其原理是利用互溶的固溶体在冷凝时,固相和液相的组成是不同的,即各种组分在固相和液相中的浓度是不同的。
偏析法主要根据各元素平衡分配系数的不同,在金属凝固时产生的偏析现象来提高固相金属的纯度。
根据各元素的平衡分配系数,铝液中的杂质元素可分为两类:a)平衡分配系数小于1,通过偏析法可除去的杂质元素,这些元素占据了杂质元素的大多数;b)平衡分配系数大于1,通过偏析法不能除去的杂质元素,如Ti和V就是其中的两种,在电解原铝中含量较高,严重影响高纯铝品质,需要采取方式进行除去。
高纯铝生产过程中,经过大量实验分析数据,成品中的Ti、V含量与原铝样相比
基本无变化,说明在生产过程各工序未带入Ti、V杂质,同时说明不加入相应熔剂,Ti、V提纯去除效率极低。
对电解原铝生产主要原材料阳极及氧化铝取样分析,从分析结果显示,Ti、V杂质含量与由阳极、氧化铝有很大关系(见表1、表2)。
从电解槽中将电解原铝装入盛铝容器,同时取电解原铝样进行成份分析,测量盛铝容器中电解原铝温度,加入硼添加剂,对铝熔体进行充分搅拌,使硼添加剂充分溶解,并静置一段时间,将盛铝容器中电解原铝经过过滤器过滤倒入提纯坩埚内,测量铝液温度,经过偏析提纯得初级品及副料,对其进行取样分析,与电解原铝分析样结果对比[2]。
控制电解原铝温度在高纯铝工艺要求温度范围,加入硼添加剂,利用事先进行过表面处理的搅拌工具进行搅拌,按照试验得出的最佳静止时间,静止一定时间,将铝液经过过滤器倒入坩埚,待温度降至试验总结出的偏析法提纯工艺要求后,合盖进行偏析法提纯,产品厚度达到工艺要求提纯结束,从坩埚内将副料及产品取出,取
样进行化验分析。
前期生产实验期间,在稳定的电解槽生产工艺技术条件下,分别采用了几家氧化铝生产的电解原铝为原材料,进行高纯铝的提纯生产试验,不同厂家氧化铝生产的电解原铝,取样分析结果表明,只有个别杂质元素含量相对不同氧化铝生产的电解原铝含量低,如Zn或Ga。
个别杂质元素保持不变,如Ti元素;但有的杂质含量依旧较高,如杂质元素V,通过取大量不同厂家氧化铝生产的电解原铝样,分析结果显示,Ti含量平均为18.5ppm左右,V含量为178ppm左右。
说明国内部分电
解原铝生产用原材料氧化铝及阳极材料,对微量杂质元素的含量控制还是不够全面,导致铝熔体中部分杂质含量高;增加辅助设备也只能降低部分微量元素含量,分配系数大于1的杂质元素,在提纯过程中还是会富聚在固溶体中,如杂质元素Ti,
含量虽低,但在未添加辅助剂提纯情况下,Ti含量反而在固熔态中的增加,严重
影响产品质量。
经过大量的试验及总结,三个不同公司氧化铝生产的电解原铝中加入B添加剂进
行预处理,在坩埚中取样分析,Ti、V杂质元素含量有所下降,Ti元素的去除效率基本为50%~70%,V元素去除效率基本为45%~75%,经过偏析法提纯,可以有效降低Ti、V杂质元素在提纯产品固熔态中的含量,但a公司氧化铝生产的电
解原铝,分析样样本数量为42次,Ti元素的提纯效率平均约为56.2%,V元素的提纯效率为平均约为52.4%,b公司氧化铝生产的电解原铝,分析样样本数量为
76次,Ti元素的提纯效率平均约为61.9%,V元素的提纯效率为平均约为61.4%,b公司氧化铝生产的电解原铝和c公司氧化铝生产的电解原铝混合,分析样样本数量为69次,Ti元素的提纯效率平均约为71.9%,V元素的提纯效率为平均约为69.9%。
使用b公司氧化铝生产的电解原铝进行B添加剂处理,一次提纯出的产
品再进行一次提纯,Ti、V杂质几乎被去除,Ti<1.0ppm,可满足Al-5N标准;
V<10ppm,可满足Al-4N5标准。
电解原铝偏析法提纯高纯铝,加入适量的B作为辅助剂提纯,可抑制Ti、V在固态中的增加,经过再次提纯,富余的B经过提纯去除;同时采用Ti、V含量较低氧化铝、阳极,从源头控制其在电解原铝中的含量,可有效降低高纯铝中Ti、V 的含量,达到高纯铝的要求。
【相关文献】
[1]陈本孝,郭芳洲,李祥鸿.《稀土铝硼对铝合金的变质细化及对性能的影响》《江西冶金学院学报》1986.7卷1期.
[2]陈亚军,许庆彦,黄天佑.《铝钛硼稀土中间合金的微观组织及其细化纯铝机制研究》《中国稀土学报》2007.25卷5期.。