给水流量调节系统平衡阀卡涩问题处理
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2.3 更换 新 填 料 签 于 调 帮 力矩 斛 决 不
J M题 ,经 各 方 研 究 后 决
定 未 来 将 主 要 精 力 川 存 换 』二,首 先 考 虑 到 填 料 换 制 , 填 料 使 川 材 料 不
川 ,则 摩 擦 力 也 不 ,如 果 盟!换 填 料 没 有 效 果 ,就 需 考 虑 换 型 ,使 j}】低 孽 擦 I 数 的 填 料 厂家 ¨意
在对 同类 型的电动 阀故 障维修报告进行大量的分析 总结之 后 ,将本次平衡 阀故障定位在阀门本 体和电动头 2个位置上 ,每 个位置又细分为一般故障 (设 备本身 )及选 型错误 (设计 )2种 问
题 。从 2大项 4小项分别加以分 析 ,并逐一进行验证 ,最终找出 了根本原因 ,解决了卡涩问题 。处理方式遵循 由易到难 的原则 , 即先考虑一般故障,再考 虑选型错误 ,先更换填料 ,再更换 电机 , 执 行 窗 口同样 见表 1。
平衡 阀属于 电动隔离阀的一部分 ,其进 口连接在隔离阀人 口,出口连接在隔离 阀阀腔里面 ,作用是将高温高压水提前 引入 阀腔 ,防止突然开启 隔离 阀后对管道及阀门造 成热 冲击 ,即锅炉 效应 。电动阀操作过程需要 分成 3步 :①主控 室点击开启按钮 , 平衡阀开启。②平 衡阀全开后对应 隔离 阀开启 。③隔离 阀全开 后 ,平衡 阀 自动关闭 。本次 出问题的就是第 三步 ,即平衡 阀在 隔 离阀全开后无 法 自动关 闭。
给水 流 量 调 节 系统 平衡 阀卡涩 问题 处 理 )
摘 要 :给 水 流 量 调 节 系统 电 动 平衡 阀 启机 时卡 涩 无 法 自动 关 闭 ,经 过 多次 处 理 及 分 析 ,最 终得 出阀 门无 法 关 闭的 根 本 原 因 并给 出 处 理 办 法 。 关 键 词 :流 量 调 节 系 统 ;电动 隔 离 阀 ;卡 涩 ;力 矩 ;盘 根 中 图 分 类 号 :TM623.7 文 献标 识 码 :B DOI:10.166210.cnki.issnl001—0599.2018.05D.31
表 1 原 因分 析 及 处 理 办 法
2.1 更 换 填 料 填料如果有损坏或安装不当 ,必然导致阀杆与填料 之间的
摩擦力增大 ,有 可能是导致卡 涩的原 因之一 ,所以在宁德核电 3 号机小修(N300)期间进行 了填料更换。一套填料有 2部分组成 (图 1),位 于顶部 和底部 的为编织石 墨(Braided Graphite),代 号 20A;位于 中间的为石 墨压 缩环 (Die—formed Graphite),代号 20B。填料 尺寸 :外径 44 mm ̄内径 28 ram ̄厚度 7 mm,填料压 紧力矩 (63.9—73.03)N·in,更 换填料 时发 现阀杆表 面有 凹坑 ,将 阀杆送到苏州 热工研究院进行喷涂处理后 重新安装到现场 ,填 料压紧螺栓按 照较低值 ,即 64 N·in拧 紧,更换 后验证阀门在无 介质情况下可以正 常操作 ,升功率后仍然卡涩。 2.2 调整力矩设定值
0 引 言 在 CPR1000型核 电机组 中,给水 流量 调节 系统 为蒸 汽发 生
器二次侧提供给水并通过控制 流量来调整蒸 汽发 生器水位 ,以 便匹配当前 的机组负荷 。正常工况下 ,给水来 自经高低压加热系 统加 热过 的除盐水 ,压力 8 MPa,温度 240 oC左 右 , 该 系统共 有 3条给水线路 ,分别 向 3台蒸汽发 生器 供水 ,每条线路上设计有 1台气 动调节 阀 ,调节 阀前 后各有一个 电动隔离阀 ,每个 电动隔离 阀 自带一 个 平衡 阀 ,因此每台机组共 6台平衡 阀。2015年 4月 , 宁德核 电站 3号机组 在装料后 首次启 机时发 现 ,编 号分别为 063/064/065/066/067/068VL的 6个平衡 阀 均有不同程度 的卡涩 ,无法全关 ,影响阀门的可用性。后续在 4 号机上 ,这些平衡 阀同样出现了相同的问题 ,可见这是共性 问 题 ,需要深入分 析原 因并彻底处理好 ,以保证机组安全 。给水 流 量调节系统设计拥有反应堆及汽轮机保护功能 ,电动隔离阀及 其平衡 阀出现故障可能导致跳机跳堆 ,因此 ,这些阀 门直接关 系 着核安全 ,必须做到万无一失 。 1 问题
平衡 阀 口径 为 DN40,全重 45 ,设计 压力 12.2 MPa,设 计温度 240 ℃,由电机驱动 ,阀门厂家为韩 国三信 ,电动头厂家 为英 国 Rotork,电机 型号 IQlO,此 型电机输 出力矩为 34 N·m, 正常运行时 阀门开力矩设定 为 80%(27.2 N·m),关力矩为 75% (25.5 N-in),当关 闭阀门的所需力矩大于关力矩 25.5 N·ITI时 , 阀门将触发力矩动作 ,无法关闭。 2 原 因分 析及 处 理 办法
80%一 85%一 9O%一 95%一 100% ,即 关 闭 力 矩 由 25.5 N·In增 大 到最大值34 N·in,阀门依然出现卡 涩 ,说 明阀 门关 闭时所需力 矩 已超 过 电 机 能提 供 的最 大 力 矩 。 调 整力 矩 如 图 2所 示 。
团 设备管理与维住 2018№5(下)
更换填 料后 ,在 机组升 功率期 间 ,系统管 道内进入 高温高压介质 时 操作阀 门,发现 这些平衡 阀仍然无法 顺利关闭。当时状态下 已经无法再 次 拆解阀 门,只能在线 调整力矩值 。之 前 已经 介绍过 ,这些 阀 门开 力矩 为 80% ,关 力矩 为 75%。经 咨询 厂 家 ,厂 家 答 复 根 据 现 场 需 要 可 以 调 到 100%。随后 ,将开关 力矩缓慢调 为 图 1 填料结构