优化能源系统管理降低新站油田能耗水平
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优化能源系统管理降低新站油田能耗水平
【摘要】新站油田位于黑龙江省肇源县新站镇西南,2001年4月成立作业区,截至目前共有油水井543口,开井168口。
2007年至2008年,新站作业区采取优化能源系统管理,获得了较大的成功,使油田的年能耗水平降低到2008年的0.46×104吨标煤,有效地降低了成本消耗,获得了较大的经济效益。
【关键词】系统管理;降低;油耗水平
1.优化能源系统管理的主要做法
1.1优化能源系统管理结构
1.1.1组建能源系统管理监督检查小组
2007年年初,作业区成立了以大队长及工程师、地质师等为主的能源系统管理监督检查小组,监督检查各项节能措施合理有效地运行情况,对各项措施进行效果评价,使油田的节能降耗工作能够顺利开展。
1.1.2组建能源系统管理技术功关小组
2007年年初,作业区成立了能源系统管理技术功关小组,全面负责油田的节能目标的科技功关、组织实施、宣传教育、制定计划、确定定额、效果分析等,做到明确分工、责任到人。
并且在基层小队配备有专、兼职节能员,负责能源工作,使节能工作从人员、组织上得到落实。
1.2制定对策
技术功关小组根据所查找的要因,在监督查检小组的指导下,制定了以“开发新工艺和改善老工艺为主,挖掘细节管理为辅,多种灵活多变的方式相结合”的综合治理措施,全面降低油田的能耗水平。
1.3能源系统管理小组依据对策开展工作
1.3.1新一联合站和新二转油站开展降温集输
新一联:实施降温集输前掺水温度72℃,掺水压力 2.2MPa,总回油温度为42℃(个别环45℃)。
实施后掺水温度58℃,掺水压力2.1MPa, 总回油温度为35℃(个别环38℃)。
单环平均掺水压力1.0MPa,下降到0.75MPa,计量间单环平均回油压力由0.52MPa,下降到0.46MPa。
全年累计节气6.7×104m3。
新二转:实施降温集输前掺水温度68℃,掺水压力 2.2MPa,总回油温度为42℃。
目前掺水温度45℃,下降了23℃,掺水压力1.6MPa,下降了0.6MPa,
总回油温度为35℃,下降了7℃。
掺水量稳定。
全年累计节气7.1×104m3。
1.3.2新三转油站开展常温集输工作
新三转油站实施降温集输前掺水温度66℃,掺水压力2.0MPa,总回油温度为40℃。
实施降温集输后掺水温度34℃,下降了32℃,掺水压力1.5MPa,下降了
0.5MPa,总回油温度为28℃,下降了12℃。
掺水量稳定。
全年累计节气8.6×104m3。
1.3.3新三转油站改造,掺水由新一联提供,简化流程
2008年11月,新三转油站流程改造完成,新三转油站设备停用,由新一联提供掺水,改造前每日总耗气量7630m3,总掺水量1900m3,总耗电量3070kWh,改造后每日总耗气量7330m3,新一联掺水量2240m3,新一联耗电量2400kWh。
平均每日节气300m3,全年节电670kWh。
1.3.4加强供热管理,实现生活区节气
2008年,针对我作业区各小队的实际情况,我们把全年的指标分配给小队,并制定了一系列的生活区节气方案,并以此作为小队的考核指标,来加强管理的力度。
一是加强生活区取暖用气管理。
上半年,新站作业区加强管理生活区的供热工作,冬季新一联一直运行一台真空加热炉,并利用燃气发电机的余热回收装置进行作业区采暖工作;4月份以后,真空加热停用,完全采用燃气发电机余热进行取暖。
全年累计节气7.0×104m3。
二是对收油点加热炉的开关时间进行管理。
进入4月份以后,结合生产用热水情况,我们采取白天点炉,晚上关炉的措施,平均每天停炉时间达到8小时,日节气260m3。
在保证生产、生活用热水的前提下,全年累计节气3.12×104m3。
1.3.5改变举升工艺,进行抽油机转螺杆泵试验
新站油田受常规举升系统本身的结构因素所限,提高效率的难度较大,节能降耗工作受到局限。
2008年,我们从改变抽汲方式入手,对产液较量高的10口抽油机井更换螺杆泵生产,降低生产成本,提高系统效率,从根本上挖掘节能潜力。
措施后,单井日节电16.7kWh,全年累计节电2.5×104kWh。
1.3.6实施间歇采油,调整抽汲方式
自2007年以来,结合新站油田实际情况,我们应用间歇采油方式,在保证油井泵效和产量的同时,达到节能降耗的目的。
2007年,我们对33口井进行了间歇采油试验,平均关井时间11小时,开井13小时。
措施后经过2个月调整,生产运行平稳,平均单井日耗电由措施前的103.6kWh下降为56.1kWh,下降了45.8%,起到了显著的节电效果。
2008年实施间歇采油103口井。
根据测试结果,平均单井日节电49KWh,年累计电92×104kWh。
1.3.7加强抽油机井平衡管理,挖掘节能潜力
2008年初,我们在过平衡井上开展了摘除一组平衡块试验,共试验18口井,该方法一方面减少了平衡调整工作量,另一方面也避免了反电流现象造成的假平衡问题。
平均单井日节电16.5kWh,取得了较好的节能效果。
2008年共摘除平衡块53口井,年累计节电22.5×104kWh。
同时,我们通过改变平衡半径调整抽油机平衡90井次,平均单井日节电5kWh,全年累计节电12×104kWh。
1.3.8提高深井泵技术优化,提高机采井系统效率
一是合理优化泵挂深度。
2008年,我们对21口井实施了泵挂深度优化,措施后,平均泵挂上提了205m,平均单井日耗电下降了9.7 kWh,取得了较好的节能效果。
其中,对3口黑帝庙与葡萄花合采井实施了泵挂深度优化,措施后,平均泵挂上提了330m。
平均单井日节电11kWh。
二是优化抽油杆柱匹配。
2008年,我们对7口井进行了抽油杆柱优化,将抽油杆级别由D级提高到HY级,平均单井抽油杆重量下降了20%以上。
措施后平均单井日节电10kWh。
2008年,通过深井泵技术优化,全年累计节电2×104kWh。
1.3.9精细研究,控水控液,降低无效注入与产出
为提高油田开发效果,降低生产能耗,2008年我们与地质大队结合,先后对11口油井实施了关井、间抽生产、套管生产等措施,与2007年下半年对比,这11口油井生产天数共计减少1080天,阶段产水量由5635t减少到2187t,减少了3448t;在水井方面,对12口低效注水井采取周期注水,生产天数减少1028天,阶段注水量减少1.9×104m3,不吸水关井2口、降低无效注水关井1口,阶段注水量合计减少0.4×104m3。
2.优化能源系统管理的效果
2.1有效地降低了能耗水平,节约了生产成本
2008年总耗电1214×104kWh,比2006年下降了355×104kWh;总耗气284×104m3,比2006年下降了100×104m3;2008年总能耗为0.46×104吨标煤,比2006年下降了0.16×104吨标煤,有效地降低了油田生产成本。
2.2使节能工作系统化、规范化,加速节能效果
通过两年的优化能源系统管理的实施,使油田在节能工作上形成了一套比较完善的系统,规范了各种制度及操作方法,加速了节能效果。
2.3充分调动员工积极性,提高了全员节能意识
通过优化能源系统管理的推行,调动了员工的积极,为油田的节能降耗工作出谋划策,提高了员工发现问题、解决问题的积极性,提高了全员的节能意识,从而创造更大的经济效益和社会效益。
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。