嵌入纺CAW2423Q品种开发和生产情况
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CAW2423Q开发及生产情况
结合纺纱开发小组开发嵌入纺纱线,应用嵌入纱强力高、条干好、毛羽少的优点开发轻薄牛仔面料。
2011年4月份设计开发CAW2423Q品种,规格为QJC24(包30D黒涤×2)+24(包30D黒涤×2)竹×J30环×114×73 57/58" 3/1右斜24支竹节循环规律W1.3倍03160522 JR1969,面料含量C:81.3 T:18.7。
2011年4月份试织情况
整经、浆轴质量正常,为保证面料达到预期质量,先落布50米一半预缩一半丝光,成品对比后发现常规预缩工艺已达到丝光效果,但有滑纱现象。为改进滑纱问题,增加经纬密重新对织轴上机织造,织造105米未发现严重质量及织造效率问题,且滑纱问题有了较好的改善。
成品预缩后,对该面料的物理指标进行检测,检测指标
各项指标均符合要求,因纱线含有无捻黑色多股长丝,很大程度地改善了面料手感及外观效果,面料普通整理达到了常规面料丝光的效果。对该产品进行了主动性的推广,分别做了衬衣、长短裙、西裤,并试穿了样衣作为服用效果评价依据:面料平整、抗皱性能优良、易洗快干、水洗牢度高,轻薄品种不适宜做手擦及破损处理。
所生产样品供客户取样、制作推广服装和纺纱小组吸湿排汗测试。
根据推广及织造情况于12年8月份设计了系列品种嵌入纺轻薄亚麻面料QWW2560A(实测捻系数410)中厚纯棉嵌入纺CCW2408Q(16支平纱实测捻系数375、16竹实测捻系数420 )生产坯布各200米左右,生产中未发现异常。
12年11月份接1000米订单生产,织造中在织轴形成严重的扭结现象,浆轴中间相对于头尾扭结现象少,情况较好的表现为两个班几乎没有出现扭结。扭结的产生一是造成织造停台,二是不停台继续开车织入后会形成松经。严重影响了开台效率及布面质量,1200米浆轴出成品700米。分析主要原因系纱线捻度设计不合理在整经或浆染工序造成起小辫。整经机正常运转时,经轴卷绕速度与纱线退绕速度基本一致,无扭结现象,突然停车再开车时便会产生,从织轴的扭
结频率上也可以看出。
产生原因:1)纱线加捻时纤维受一定外力作用,发生扭曲变形,本身具有恢复原始状态的内应力,且涤长丝的初始模量高,抗扭曲变形能力强,纱线松弛到一定状态,产生折点、形成小辫子内应力得以释放。2)涤纶丝无捻度,成纱表面覆覆盖面大,运动中的纱线与筒纱表面摩擦力小,致使退绕点的张力偏小。3)张力差距越大,这种现象越明显。
二次补单对纱线捻度及上机前工艺做了相对调整,两次指标对比见下表:
(表2 24嵌入纺平纱)
浆捻度前后成纱图片对比:上图设计捻系数400 下图设计捻系数350
降捻蒸纱后整经正常、织造过程中跟踪未发现扭结等因纱引起的连贯性疵点,对产前样及时进行了整理修验,138码经向2分的小疵点5处、纬缩4处,为偶发性疵点,质量较好,两次对比水洗后风格差异较小,基本一致。
考虑到蒸纱虽能解决问题,但工序繁琐、成本增加,不适宜大批量接单。目前客户要求打两个颜色样共600米,建议如下:
1)前后共做了三个品种的样品试验,叠加数量已超过600米,其良好的生产效率有必要后续订单试样中降低捻系数,进行少量不蒸纱的整经试验;
2)抬高导纱瓷座,减少自由纱段纱线的长度,存在操作困难;
3)在筒纱上套布袋以增加退绕张力;
4)目前嵌入纺纱线为黑涤长丝,客户要求染靛蓝色需做染色试验看效果;
5)经纱含涤长丝,完善不同浆料配方的试验及相关指标测试,研究适合该品种的浆纱工艺;由于合纤长丝具有疏水性和静电性等弱点,为了低捻度合纤长丝在织造过程中受多次摩擦后不受损伤或断头,必须使合纤长丝具有表面光滑而良好的浆膜保护层,初步制定试验方案为:
①在大货浆轴上,将嵌入纺纱随不同浆料配方的品种做测试试验,相同浆
料配方不同上浆率对纱线指标的影响;相同上浆条件不同浆料配方对纱线指标的影响。
②优化嵌入纺上浆工艺,最终以增强涤纶长丝的抱合力和耐磨性为目的,
使其织造顺利。
对FCAT2423A-F3SD FCAT2423Q1-F5SD两个颜色样品的生产进行了纺纱及后道生产跟踪,为解决生产中起小辫问题,避免增加蒸纱成本,通过降低纱线捻系数(由最初400降为350),纱线强力没有受到影响,整经浆纱及织造中几乎无扭结现象发生,生产较为顺利。
试验结论:
1)加入PVA后
2)
开发部牛仔小组
2013.1.9