现场改善案例[1]

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某企业现场管理改善案例1.doc

某企业现场管理改善案例1.doc

某企业现场管理改善案例1 某企业现场管理改善案例改善内容现场文件的管控(包括:新旧版本控制,归类放置等)改善前1)现场对新旧版本文件管控不到位,经常误用旧版,导致批量性不良产生;2)文件丢失找不到,在生产时不参照文件进行生产,此种现象可能导致批量性的不良产生;3)查历史记录以上两类问题所产生的不良占总不良比率的10%左右;4)文件查找困难,每查找一份文件均约10分钟左右;改善前图片(插图-上左)改善后1)针对1、2项改善后,由此类因素引起的产品品质异常降为0%;2)文件的查找时间由原来的10分钟缩短为现在的2分钟左右;改善后图片(插图-上右)效果评估1)仅1、2项改善工厂的总良率提升了1个百分点;2)在文件的查找过程中,每人每天可以在此方面节约约30分钟的时间;改善内容对文件柜做整体定置线,且制定文件借阅一览表以防文件的丢失改善前1)文件柜未做定置线管理,导致文件被拿走或丢失后无法即时知晓不利于追踪;2)在借阅文件时没有借助文件借阅一览表来管控,使文件经常处于非受控状态;改善前图片(插图-中左)改善后1)用定置线管制,文件被拿走后定置线残缺一目了然;2)用文件借用一览表来控制,文件处于完全受控状态,文件丢失现象为0;改善后图片(插图-中右)效果评估因文件失控而导致的异常现象为0,提升了工作效率改善内容工作现场文件定置改善改善前1)工人在操作的时候参考起来不方便,不直观,工作效率降低;2)文件容易损坏或丢失,导致异常产生;改善前图片(插图-下左)改善后1)用定位夹定置,工人参照起来方便直观;2)文件不易丢失与损坏;改善后图片(插图-下右)效果评估1)现场文件干净、清晰,使人一目了然,提升了工作效率;2)降低了因文件脏乱不清晰而导致的异常现象;。

精益现场改善案例

精益现场改善案例

精益现场改善案例
精益现场改善是一种基于精益生产理念的改善方法,旨在通过减小浪费、提高生产效率和品质,从而提高企业的竞争力。

下面是一个关于如何精益现场改善的案例:
某汽车零部件制造公司的生产线在生产过程中出现了很多浪费,如零部件运输过程中长时间的等待、物料的过度处理、无价值的运动等。

这些问题导致了生产效率低下、品质不稳定和成本增加。

为了解决这些问题,该公司采取了精益现场改善的方法。

首先,该公司进行了价值流分析,明确了产品从原材料到最终成品的生产流程,并找出了其中的浪费。

他们发现,运输、等待和处理环节占据了大部分的时间和资源,因此决定从这些环节入手进行改善。

接下来,他们采用了一系列的精益工具和方法,如Kanban系统、5S整理、单点设备保养等。

通过Kanban系统,他们建立
了一个可视化的物料运输系统,能够准确地控制物料的数量和运输时间。

通过5S整理,他们将工作区域做了优化,保持了
一定的整洁度和有序性,减少了运动浪费。

通过单点设备保养,他们定期对设备进行保养和维修,减少了因设备故障而停工的时间。

改善后,该公司的生产线的效率得到了明显提高,产品的品质也得到了保证。

运输时间和等待时间明显减少,减少了人员的
浪费和资源的浪费。

整个改善过程中,该公司注重对员工的培训和参与,使他们对改善目标和方法有了更好的理解并积极参与其中。

通过精益现场改善,该公司成功地解决了生产线上存在的问题,提高了生产效率和产品品质,降低了成本,提升了企业的竞争力。

精益生产现场改善培训案例

精益生产现场改善培训案例

精益生产现场改善培训案例近年来,精益生产成为了企业提高效率和降低成本的重要手段。

为了帮助员工更好地理解和应用精益生产的原则和工具,某公司决定开展精益生产现场改善培训。

以下是培训中的一些案例,展示了精益生产在实际生产现场中的应用。

1. 5S整理工作站在一家制造公司的生产线上,工作人员经常因为工具和物料摆放混乱而浪费时间。

通过培训,员工学习了5S整理原则,并开始整理工作站。

他们将工具、物料和文件按照使用频率和使用顺序进行了布置,使得操作更加流畅和高效。

2. 平衡生产线在一家汽车装配厂,生产线上的工作站之间存在明显的瓶颈,导致生产效率低下。

通过培训,员工学习了平衡生产线的方法,重新安排了工作站的任务分配,使得生产线上的工作负载更加均衡,提高了整体生产效率。

3. 精益布局设计一家仓库经常出现货物堆积、拣选错误等问题,影响了物流运转的效率。

通过培训,仓库管理人员学习了精益布局设计的原则,并重新规划了货物存放和拣选区域。

优化后的布局使得货物的流动更加顺畅,减少了物料处理时间和错误率。

4. 消除浪费在一家食品加工厂,员工经常因为物料不足、工具失效等原因停止工作,造成了生产线的停滞和浪费。

通过培训,员工学习了消除浪费的方法,如及时补充物料、定期检修和维护工具等。

这些措施使得生产线的运转更加稳定,减少了停机时间和浪费。

5. 持续改进一家电子产品制造公司发现产品的良品率低,经常出现质量问题。

通过培训,员工学习了持续改进的方法,如设立质量检查点、建立问题解决小组等。

员工积极参与改进活动,通过不断的问题分析和改进措施,最终提高了产品的质量和良品率。

6. 价值流映射在一家纺织厂,生产线上的流程繁杂,导致生产周期长和库存积压。

通过培训,员工学习了价值流映射的方法,绘制了整个生产过程的价值流图,并找出了各个环节中的浪费和瓶颈。

根据分析结果,他们采取了相应的改进措施,缩短了生产周期和库存周转时间。

7. 一次性设备准备在一家医药公司的生产车间,设备准备时间过长,影响了生产效率。

现场改善案例(八大浪费)

现场改善案例(八大浪费)

4.IE的改善意識(2)
7) 兩人的知識大于一人的智慧﹐全員參與才 可以共同進步﹔ 8) 改善不應大量投資﹔ 9) 積極尋找解決問題的方法而不是不可行的 理由﹔ 10)不要為現狀辯解﹐實事求是﹔
二. 现场IE改善<1>何谓标准工 时

标准时间是指,“一个熟练工用规定的 作业方法以标准速度进行作业时所需的 作业时间”。
基礎IE概論
一. 基礎工業工程概述
二. 现场IE三原则 三. 現場IE改善
四. IE活動的導入與推進
五. 基礎IE改善手法
一.基礎工業工程概述 1.什么是工業工程(IE)?
工業 工程
INDUSTRIAL ENGINEERING
20年代后期﹕起源于美國 80年代初期﹕引進我國大陸
2.IE的定義
“工業工程,是對人員、物料、設備、能源和
搬 运
浪 费
移动费时费力
空间、时间、人力和工具浪费 搬运过程中的放置、堆积、移 动、整理等都造成浪费。
浪费
不良造成额外成本
常见的不良造成的損失: ☆ 材料损失 ☆ 设备折旧 ☆ 人工损失 ☆ 能源损失 ☆ 价格损失 ☆ 订单损失 ☆ 信誉损失
动作
浪费
多余动作 增加强度降低效率
常见的12种浪费动作: ① 两手空闲 ⑦ 转身角度大 ② 单手空闲 ⑧ 移动中变换动作 ③ 作业动作停止 ⑨ 未掌握作业技巧 ④ 动作幅度过大 ⑩ 伸背动作 ⑤ 左右手交换 ⑾ 弯腰动作 ⑥ 步行多 ⑿ 重复/不必要动作
加工 浪费
过剩的加工造成浪费
常见的加工浪费: ☆ 加工余量 ☆ 过高的精度 ☆ 不必要的加工 过剩加工造成的浪费: ☆ 设备折旧 ☆ 人工损失 ☆ 辅助材料损失 ☆ 能源消耗

现场改善案例图片[1] 共33页PPT资料

现场改善案例图片[1] 共33页PPT资料

定位-所有物品都有位置,任何人都能找到
定量-所有物品任何人都能知道多少
整顿的案例
整顿的案例
整顿的案例
整顿的案例
整顿的案例
清扫的定义、目的及作用
清扫的定义与目的
定义:清洁打扫,将现场变得无垃圾,灰尘、污垢,杜绝污染源。 目的:清除脏污,保持职场内干干净净,明明亮亮。
清扫的作用
工作场所无污秽、尘垢;使员工感受清新的工作氛围; 缺陷表面化,稳定品质。
标语
(二等奖:韩国勇) 大胆创新 精益求实 追求改善 超越自我
出自员工之手的标语
6S管理现况板 6S活动宣传简报
改善成果对比
改善前
改善后
改善成果对比
改善前Βιβλιοθήκη 改善后改善成果对比改善前
改善后
改善成果对比
改善前
改善后
改善成果对比
改善前
改善后
改善成果对比
改善前
改善后
Thank you
6S推行
推行过6S活动的工厂带给我们的是什么?
厂区环境 ?
生产效率 ?
产品品质 ?
服务水准 ?
员工士气 ?
6S不良的案例
安全隐患
设备故障
质量事故 效率低下 浪费损耗
6S不良是万恶之源
安全隐患
设备故障
质量事故
效率低下
浪费损耗
整顿的推进要领及步骤

现状把握—— 物品分类——
定置管理—— 实施改善——

查找原因,追 根寻源。
分等化路,制 定标准。
推行三定,强 化标识。
现场现物,定 置要求。
步 骤
落实前一步 确定放置场 整理的工作 所
规定放置方 法

《现场改善案例》课件

《现场改善案例》课件
通过数据对比和客户反馈,证实生产效率提 高,质量问题减少。
案例2:餐厅服务流程改善
1
问题描述
餐厅服务速度慢,客户体验不过观察和顾客调研,发现服务流程
不合理、员工沟通不畅和技能不足。
3
制定改善计划
重新设计服务流程,提供员工培训和
实施过程
4
沟通训练,以缩短等待时间并提升服 务质量。
培训员工,建立沟通机制,同时改进
流程,并定期收集顾客反馈意见。
5
改善效果评估
通过匿名调查和顾客反馈,确认顾客 满意度提高,流失率下降。
案例3 :办公室空间布局改善
1 问题描述
2 分析原因
办公室空间布局不合理, 导致员工之间交流困难 和工作效率低下。
通过观察和员工反馈, 发现布局不符合工作流 程和团队协作要求。
《现场改善案例》PPT课 件
本课程将为您介绍现场改善的重要性以及案例分析。通过深入研究不同行业 的成功案例,我们将带您领略改善的魅力与价值。
简介
现场改善指的是通过分析实际场景问题,找出并实施改进措施的过程。本节 课程将讲解现场改善的定义、意义及其在实际工作中的价值。
案例1:工厂生产线改善
问题描述
工厂生产线存在低效率和 质量问题,导致损失和客 户投诉增加。
分析原因
通过数据分析和员工访谈, 发现主要问题是设备老化、 工艺不合理和员工培训不 足。
制定改善计划
购置新设备、优化工艺流 程并提供培训计划,以提 高生产效率和产品质量。
实施过程
逐步实施改善计划,与员工合作解决问题, 并跟踪改善进展。
改善效果评估
3 制定改善计划
重新规划办公室布局, 提供更好的工作空间和 交流设施,以促进团队 合作和效率。

5s现场管理精益改善案例

5s现场管理精益改善案例

5s现场管理精益改善案例【案例一】汽车生产线5S管理精益改善1. 背景介绍:某汽车生产厂家为了提高生产效率和品质,引入了5S现场管理精益改善方法。

2. 目标:通过实施5S现场管理精益改善,目标是降低生产线上的浪费、提升工作效率、改善工作环境,提高产品质量和客户满意度。

3. 实施步骤:(1)Seiri(整理):对生产线上的物品进行分类,清理过期和损坏的设备,并将不必要的物品移出生产区域。

例如,通过对工作台材料的整理,减少了生产线上的杂乱,提高了操作者的工作效率。

(2)Seiton(整顿):对生产线上的物品进行规划和整顿,确保物品放置有序,方便取用,减少不必要的搜索时间。

例如,对工具车的布置进行重新规划,使操作者在工作时可以更方便地使用所需工具,节约了时间。

(3)Seiso(清扫):定期清洁生产线上的设备和工作区域,确保生产环境整洁,减少污染和事故的发生。

例如,制定了定期清洁工作台的计划,操作者需要每天清理并维护工作台,提高了工作环境的整洁度。

(4)Seiketsu(清洁标准化):建立清洁标准和清洁工作的检查机制,确保清洁工作的持续性和规范性。

例如,制定了每周例行检查的计划,由专人负责检查清洁工作的落实情况,并进行记录,以便及时纠正和改进。

(5)Shitsuke(遵守):通过培训和激励措施,使员工形成遵守5S规范的习惯,将5S管理精神融入到日常工作中。

例如,开展员工培训,宣传5S管理的意义和好处,并对积极参与5S活动的员工进行奖励和表彰。

4. 改善效果:经过5S现场管理精益改善的实施,汽车生产线取得了明显的改善效果。

生产效率得到提高,生产线上的浪费现象明显减少,工作效率显著提升。

同时,生产环境整洁,设备维护得到加强,产品质量得到改善,客户满意度提高。

5. 总结:汽车生产线的5S现场管理精益改善案例表明,通过清理、整顿、清扫、清洁标准化和遵守5S规范,可以有效提高生产效率,降低浪费,改善工作环境,提高产品质量和客户满意度。

生产车间现场改善案例

生产车间现场改善案例

标准化操作提升生产效率案例1.案例背景某汽车零部件制造企业为了提高生产车间的效率和质量,决定对生产操作进行标准化和改善。

该企业的生产车间面积较大,有多个生产线和工作岗位,分布较为复杂,车间内部的操作标准各异,导致生产效率低下和质量问题频发。

2.案例过程2.1 制定标准化操作方案企业成立了由生产线负责人、工艺工程师和质量控制人员组成的小组,共同研究和制定标准化操作方案。

小组对所有生产环节进行了详细的调研和分析,根据操作的要求和最佳实践,制定了一整套标准化操作步骤,并编制了相应的操作手册。

2.2 培训员工并实施标准化操作为了让所有员工掌握标准化操作步骤,企业组织了一系列培训班,对所有生产线上的员工进行培训。

培训内容包括详细的操作步骤、质量控制要求和安全注意事项等。

培训结束后,企业安排了一段时间的试运行期,让员工们在实际生产中逐步应用标准化操作。

2.3 收集和分析数据企业在试运行期间建立了一套数据收集和分析系统,对每个生产环节进行了时间和效率的测量,收集了大量的生产数据。

通过对数据的分析,企业发现了生产过程中的瓶颈和问题所在,并对其进行了改进和优化。

2.4 持续改进和优化企业一直持续关注生产车间的运行情况,与员工进行沟通和反馈,收集意见和建议,并对标准化操作方案进行不断的修订和优化。

企业还建立了一套奖励机制,激励员工积极参与改善和提高生产效率。

3.案例结果3.1 生产效率提升通过标准化操作和持续优化,企业的生产效率得到了显著提升。

数据显示,在全面实施标准化操作后,生产线的工作效率平均提高了20%,生产周期缩短了10%,产品的合格率也有了大幅度的提高。

3.2 质量稳定提高标准化操作的严格执行和质量控制的加强,使得产品的质量稳定性得到了明显的提升。

产品的不良率显著下降,客户的投诉和返工率也大幅降低,进一步提高了企业的声誉和竞争力。

3.3 员工参与度和满意度提升通过培训和参与改善活动,员工的工作技能和专业素养得到了提升,增强了员工的归属感和自豪感。

关于现场6s管理的改善案例

关于现场6s管理的改善案例

关于现场6s管理的改善案例
哎呀呀,今天来给大家讲讲我们这儿关于现场 6s 管理的改善案例,可
有意思啦!
咱就说以前我们的工作现场,那真的可以用“乱七八糟”来形容呀!工具乱丢,物料乱放,就像个没头苍蝇似的,找个东西都得费老半天劲,这可咋干活呀!这不是自己给自己找麻烦嘛!
后来呢,我们下决心要改变这一切。

大家一起讨论,该咋整呢?那就从整理开始呗!把没用的东西统统清理掉,就像给现场做了一次“大扫除”。

你可别小看这一步,这就好比清理家里的杂物,清完后感觉空间都大了好多呢!
接着是整顿,给每样东西都找个固定的“家”,工具放这儿,物料放那儿,这下好了,再也不用到处找东西啦!就像每个人都有了自己的小窝一样。

然后是清扫,把现场打扫得干干净净,嘿,这工作起来心情都舒畅了不少!就好像给自己的工作场所化了个美美的妆。

再说说清洁,制定好规章制度,保持住前面的成果,不能今天整好了明天又乱了呀!
还有素养,大家都养成好习惯,自觉遵守规定,互相提醒,这氛围别提多棒啦!
最后是安全,这可是重中之重呀!没有安全,一切都白搭!就像建房子,根基不稳可不行。

你看,经过这些改善,我们的现场大变样啦!现在走进来,那叫一个整洁有序,工作效率都提高了不少呢!这就说明,只要下定决心去改变,就没有做不到的呀!大家说是不是?
所以呀,现场 6s 管理真的太重要啦!真的能给我们的工作带来巨大的
变化呀!大家都赶紧行动起来吧!。

现场改善案例集范文

现场改善案例集范文

现场改善案例集范文以下是一个现场改善案例集,包括供应链管理、生产流程改进和质量控制三个方面的案例。

1.供应链管理方面的案例:公司生产冰淇淋,供应链管理混乱,导致产品经常缺货。

为了解决这个问题,该公司采取了以下几个改进措施:首先,与供应商建立了稳定的合作关系,并制定了明确的供应计划。

通过与供应商的密切合作,确保原材料的及时供应,从而避免产品缺货的情况发生。

其次,利用信息技术建立了供应链管理系统。

该系统能够实时监控供应链的各个环节和关键节点,并根据需求情况进行调整。

通过及时的信息共享和协调,提高供应链的透明度和反应速度。

最后,优化了仓储和物流管理。

通过改进仓储设施和运输方式,减少了货物的滞留和延误,提高了物流效率。

另外,还加强了对供应商的质量管理,确保所有原材料的质量符合标准。

2.生产流程改进方面的案例:家汽车制造公司的生产线存在很多瓶颈和浪费,导致产能低下。

为了提高生产效率,该公司采取了以下措施:首先,优化了生产线的布局和流程。

通过重新设计生产线的布局,缩短生产物料的传递距离和时间,减少了生产周期。

同时,对生产线的各个环节进行了分析和改进,消除了瓶颈环节,提高了生产效率。

其次,引入了自动化设备和机器人技术。

通过引入自动化设备和机器人技术,减少了人工操作的时间和错误率,提高了生产线的生产能力和质量稳定性。

另外,还利用数据分析和预测技术,实现了产能的动态管理和优化。

最后,加强了员工培训和团队合作。

通过加强员工的培训和技能提升,提高了员工的生产能力和质量意识。

同时,注重团队合作和沟通,促进了生产线各个环节的协同和高效运转。

3.质量控制方面的案例:家电子产品公司的产品经常出现质量问题,影响了公司的声誉和销售。

为了改善产品质量,该公司采取了以下几种措施:首先,加强了原材料的质量管理。

与供应商建立了长期合作关系,并对原材料进行严格的质量检验和筛选。

通过提高原材料的质量,有效降低了产品的良品率。

其次,建立了完善的质量管理体系。

5S现场改善图片案例

5S现场改善图片案例

拓展国际市场,实现全球 化战略布局
对进一步研究的建议和展望
建议:深入研究 5S现场改善与其 他管理方法的结 合应用
建议:探索5S现 场改善在不同行 业、不同规模企 业的适用性
展望:随着工业 互联网技术的发 展,5S现场改善 将与智能制造更 加紧密结合
展望:未来5S现 场改善将更加注 重人性化、环保 和可持续发展
06
总结与展望
5S现场改善的总结和反思
5S管理在现场 改善中的重要

5S管理对提高 生产效率和降 低成本的影响
实施5S管理的 难点和解决方

未来5S管理的 发展趋势和展

对未来发展的展望和预测
持续优化5S管理,提高生 产效率和产品质量
引入更先进的生产技术和 设备,提升企业竞争力
加强员工培训和教育,培 养更多的5S管理人才
鼓励员工提出改 进意见和建议, 不断优化现场管 理。
建立完善的培训 体系,提高员工 对5S管理的认识 和执行力。
定期组织内外部 交流和分享,学 习借鉴先进经验 和做法。
05
5S现场改善的推广和应用
在企业中的应用和推广
5S现场改善的推广:通过培训、 宣传等方式,提高员工对5S的认 识和重视程度,促进其在企业中 的广泛应用。
方便取用
清扫:定期清 理工作区域, 保持环境整洁
清洁:维护和 检查工作区域 的卫生状况, 确保长期保持
整洁
素养:培养员 工良好的工作 习惯和职业素 养,提高整体
工作氛围
5S的推行要点
整理:区分必要与不必要 物品,处理不必要的物品
整顿:对必要物品进行分 类、标识和定位,方便取 用
清扫:保持工作场所清洁, 检查并修复设备

现场改善案例和格式

现场改善案例和格式

制订人
所 属
制定日
(图示或说明)
传 授 人
学习
传授时间
要点培训OPL格式
可以采用Word文档完成作业
改 善 前
改 善 后
工序:车丝 改善人:姚文明 刘俊虎 改善对象:导轨油箱
改 善 前
改 善 后
文件夹随意摆放,不便于拿 取和有效控制文件归位等。 有时候还找不到文件……
进行了定位管理,提高了文 件管理效率和管理精度。看 上去美观大方赏心悦目。
问题点:文具乱摆放 改善人:姚光明 改善对象:2007年10月1日
文件柜的可视化改善
图表或文字解说
图表或文字解说
工夹具的定位管理
改 善 前
改 善 后
工夹具乱摆放,容易造成相 互刮碰,导致损坏等……
分层定位管理,可以有效 保护工夹具,保障精度。
场所: 问题点: 改善完成时间: 改善人:
图表或文字解说
图表或文字解说
改善前
柜内工具乱放,拿取浪费时间。
改善后
进行有效的分类、定位、标识,便于寻找与拿取。
加油困难部位改善


导轨油箱位于运屑器与液压站之间,有管线阻挡,加油困难,不好观察,滴在地上的油很多。
通过改善,最后确定把油箱调整在液压站的正右方。 改善后便于加油和观察,消除加油时滴油现象。
故障处理类OPL
改善事例类OPL
改善事例类OPL
改善表简易格式①
改 善 前
改 善 后
场所: 问题点: 改善完成时间: 改善人:
图表或文字解说
图表或文字解说
可以采用Word文档完成作业
改善表(简易格式②)
类 别
□效率 □成本 □品质 □交货 □安全 □其他

现场改善IE案例

现场改善IE案例

★利用夹具、导轨等限定运动路线 ★利用夹具、导轨等使定位更容易
18
利用重力和其它力取送材料 例19
利用斜槽缩短完成品搬运的距离
60cm
20cm
作业台
其它力:磁力、气压、油压、弹力、点滴装置
19
例20
利用重力和机械力取送材料 利用斜架缩短搬运的距离
60cm
20
14
例15
漏斗形容器的利用
加压
轴套 方形容器
改善前 从箱子中取轴套, 移动距离长,不好拿
漏斗形容器出口
改善后 从漏斗形容器出口取轴套 取用方便
15
例16 辅助工具的应用
小零件Leabharlann 小零件手指作业台
海绵垫
改善前
小零件放在作业台上, 用指尖拿起来
改善后 小零件放在海绵垫上
取用时小零件易滑掉
取用更容易
★工具、设备的把手做成易握、易抓的形状
协调性动作 右手 左手 右手
左手 右手 左手 右手 左手 右手 左手 右手
材料工具不对称,肩部或躯干要移动, 易失去平衡,易疲劳
容易做到
不能做到
能,但不协调
5
例7
使用双手可同时完成动作的夹具
改善前
左手拿垫圈, 右手握夹使之弯折90°
改善后 双手将垫圈插入专用夹具, 用手指使之弯折90° 双手协调动作
16
例17
辅助工具的应用
镊子
薄小零件
薄小零件
波纹板
改善前 用镊子把薄小零件夹起来 薄小零件易滑动
改善后 把薄小零件放在波纹板上
零件相对固定,夹取容易
17
例18
固定夹具 需长时间固定对象物时,可利用固定夹具

理光-现场改善案例

理光-现场改善案例
情报
每5分钟
部品出库指示
导 入
1F、2F部品暂放及电梯搬运时间都有50%缩短(26分→13分)
同时组立设定的安全在库变更 10分→5分
组立在库削减
18/42
其他实施的改善
1F仓库内取部品的时间缩短
现品票贴付时间缩短
改善前
A线
A线
B线
C线
改善后
棚架
其他还实施了很多的改善。
部品随意入库,出库走动多
关连部署
生产管理
资 材
检 查
部品管理
1.购买系统数据变更2.购买发注
1.部品检查频度增加对应方法2.部品问题发生后的对应速度
1.部品入库频度增加对应
对应项目
影响最大的部分,从这里开始改善
分 析
23/42
我公司租用的车到各供应商处收集部品
东莞理光爱丽美
A社
D社
C社
B社
什么是「共同运行便」
2000年开始实施
件数
部品滞留日数
部品仓库面积864㎡
间接部门的薄弱点
12/42
改善活动进行方法
发注
受入检查
入出库管理
组立
出荷检查
制品管理
生产流程
各部门相关人员组成改善活动小组在3个月内得出效果
组付计划
提前出库时间消减
检查时间消减
受付时间变更
发注情报变更
「清流化事业活动」
部品
逆流而上的清流化
13/42
出库提前时间缩短
2F
1F
生产线
物流改善
14/42
提前出库时间缩短改善其中一部分
为什么需要10分钟的滞留时间?
1.出库节拍(间隔时间)是10分钟一次2.部品配善组立之前,提前到达

现场改善活动个案e(1)

现场改善活动个案e(1)

4

5 馬達裝配模改善
馬6達試走電和馬達試電阻二合一模試用
馬7 達試走電和馬達試電阻工序合并
8 碳精座過基子過三次 員工, 操作時間長
9 LAYOUT面積大物,流不暢 人, 員和 WIP多
1磁0 底自动擦胶模的跟进及改善 試低壓起動和試 FAN LOAD
11 與試 D三IS道A 工序操作合并 12馬達噴印改為手動印字 實,現一支流
问题描述: 512#机模自动化程度低,LAYOUT面积比较大,人员
和WIP较多,物流不畅,工序设计不合理
改善目标: 项目
人员
现状 18
目标 15
WIP
2212
1116
面积
32.0平方米 22.4平方米
猪仔模/自动送出的数量
2
4
时均马达
16.6
20
工序数量
41
38
改善目的:提高生产效率及安全性, 降低生产成本
32m2
32m2
32m2
23.2m2 23.2m2
猪仔模/自动送出的数量
2
4
2
2
3
3
3
时均马达
16.6
20
16.6
16.6
20
20
20
工序数量
41
38
41
41
41
41
41
Remarks
备考
待QE,PE收集數據支持此改善以取消工序後,36208馬達工序可減少到37個,人員將減少到14人.
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改善经验推广
1.多谢各位的全力合作与 大力的支持!
2.团队的合作是现场改善 取得成功的最重要因素! 3.不要怕不行,只怕不去 做! 4.我们可以以512#改善为 样板,将模式推广到509#!

自行车厂现场改善案例

自行车厂现场改善案例

前言:中兴厂为一百多人生产自行车之小厂,有二栋三层楼之厂房,最近成为本公司外包协力厂,为提高其生产效率,并降低其代工价格,我方派出一改善小组去该厂指导,帮助该厂做现场改善。

改善小组成员包括IE一人,品管一人。

以下是现场改善的过程和改善后成果。

改善无处不存在,改善无人不会做,虽是小小的一个案例,主要说明我们日常解决问题的模式,积沙成塔、涓水成河,实践才是力量。

中兴厂现场改善案例:二、现状分析(改善前)1.总装作业员人数48人,产能22台/小时(平匀每天工作11小时,产出250台成车).2.各工序间的工作时间差太大,最长的时间为89.18秒,最短的时间为17.49秒.造成人员的心里不平衡,产出时间拉长.3.车架要用两人每次2支的从办公楼三楼搬至总装二楼.约移动47M.4.成车要一台一台的搬到一楼仓库.约移动20M5.作业员的积急性不高.三、改善实施(总装)(一)改善方法1.先测出振华厂各工作站的实际所需工时,经过合理的计算后,制订合理的标准工时,编排合理的上线人员,交总装主管审阅是否认可.2.工时及上线人员取得主管的认可后,仍无法执行,经调查从上至下都想依混时间来取得工资.故明明1小时可做完的事故意拖到2小时完成,故当时想采用计件的方式来消除此现象,经萧副总及周科合理计算后以大行但现场的员工都很聪明,先依以往的产能与现行的计件单价进行计算,以原方式每月可领1000元左右的工资,而依计件单价计算每月只有650元左右的工资,故执行不下去.3.按总经理的高额奖金的方试来测试总装的最高产能.先设定一个奖金额各目标产能,再用振华厂之前的最高产能与目标产能的百分比做基数,第一天的产能与目标产能的百分比减去原百分比的数值剩奖金额所得的数值为第一天的奖金, 第二天的产能与目标产能的百分比减去之前的最高百分比的数值剩奖金额所得的数值为第二天的奖金,一次类推.直到达到目标时为止.(当时预计需一个月左右才能达到)4. 员工对高客奖金不感相信,故积极性不高,但毕境是高额奖金,还是有一点吸引力的,所以第天员工先依试探的心态提高一点来试验我们的承诺的真实性.5. 第二天上午九点钟时财务部准时将奖金发到各科长手中,并要求十点钟之前发到员工手中,结果取得了员工的信任.之后仅用七天就达到了目标置.6. 开始公布计件单价,员工们看到单价后与他们最高产能计算,一个月不加一个班也可拿1150元左右.也就有了信心.7. 再进行物流方面的改善..8. 加装空中输送线,减少搬运人员及缩短搬运时间.9. 加装电梯(原振华厂已开始安装),使成品用栈板向成品仓绞库.10. 开始由振华厂自已自发的进行减员.2.成车的移动由原来的20M缩短到现在的9M.3.投资117000元人民币.4.总装线上线人数降到37有人,产能上升到45台/每小时(但因目前订单不足的原因现为336.单从人工费方计算投入回收时间:117000/60/8/26=9.375月≒10月7.制造成本方面的节约因资料不全的情况下只能用百分比来计算:现每天的产能以原来方式需用的小时数:45*8/22=16.36现在的直接费用与原费用比为:8/16.36*100%=49%五、现状分析(涂装)(一).问题分析1.贴花人员13人.2.前处理配员3人,喷手6人,调油由组长兼职,上挂4人,全检一人.3.产能25套/小时.4.烤漆件前处理后下挂专用台车太少.5.作业员的积急性不高.6.返修率偏高.7.以下油漆要喷两次面漆,7776/7775/7871/782/9177/9174/775/8860.8.线长283.5M,315个工位.线速为600时,每25秒可过一工位.要位间距09M.线走一周需7875秒.9.喷一次面漆时可全员生产.10.喷二次面漆时,第一遍由上挂,喷底漆,喷面漆人员(8人)作业,全检及喷金油人员(3人)处于等待状态.第二遍时由喷面漆,喷金油,全检人员(5人)作业,但喷金油及面漆人员(3人)分别有约1H及2H的等待时间.上挂及喷底漆人员完(6人)全处于等待状态.六、改善实施(涂装)(一).改善方法1.依配合总装生产且提高本部门的效率来作奖励的方式来测试最高产能.2.达到目标产能后再公布计件金额.3.结果出现更有效的现象,就时喷一次油漆时只要生产4小时就能完成生产任务啦.前处理只要4小时就能完成生产任务,而所得的新资比之前的还高.最还达到自已内部工作进行自发的调整,前处理上午上班,喷油下午上班.这样合整个车产的设备的运转时间减少了6时左右.直接节约了成本费.4.制定不良品奖惩制度.5.制定油漆使用量标准.(未执行)6.作业员互动.(未执行).七、改善后成果(涂装)1.贴花人员10人.2.喷涂人员13人.3.产能36台/小时(全月平均产能).5.单从人工费方计算每天可节约费用:3.211X11X8=282.48元6.制造成本方面的节约因资料不全的情况下只能用百分比来计算:现每天的产能以原来方式需用的小时数:36*8/25=11.52现在的直接费用与原费用比为:8/11.52*100%=71%.八、现状分析(焊接)(一).问题分析1.焊接组27人.2.冲压组10人.3.产能25套/小时.4.焊接及冲压之间往复搬运.5.作业员的积急性不高.6.一人可以作业的地方却按排两人作业.7.有些设备老化,影响生产进度.8.点焊方面的模治具设计不合理,造成无法完成一人作业.九、改善实施(一).改善方法1.将不合理的模治具及设备进行修改,尽量将一人可以作业的事情尽量避免两人作业.2.将多余的人员调到其它部门去.3.设备的位置进行调整,减少物料的搬运次数.(未完全执行)4.新购设备,改变生产流程.5.依配合总装生产且提高本部门的效率来作奖励的方式来测试最高产能.6.达到目标产能后再公布计件金额.7.但有部分主管却算到自已没有得到好处,故造出你现在这样做虽说工资高了,但拿之前的产能比,你比之前累多啦.故鼓动员工罢工.8.把参加罢工的员工全部开除,先从大行调人支持.确保正常生,让其知道,罢工是无用的.稳定了公司人员的心9.为了减少成本的投入,将焊接一班改为两班.将功能较差的焊机停用.十、改善后的成果(焊接)1.产能34套/小时.1.378X9X8=99.216元4.制造成本方面的节约因资料不全的情况下只能用百分比来计算:现每天的产能以原来方式需用的小时数:34*8/25=10.886.现在的直接费用与原费用比为:8/10.88*100%=73%.。

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现场改善案例[1]
•仓库通道照明灯的改善
•改善前为 双排照明 灯,此灯仅 作通道照 明,对亮度 要求不高.
•改善后为 单排的照明 灯,照明灯 布置在通道 的中间,亮度 完全符合照 明要求.
•每年节省的电费=改善前通道一年的照明费用 -改善后通道一年的照明费用

=2742-1566=1176元人民币
•改善前,本体加工完,取下 时太古水会淋湿地面.
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•改善后,上料 口宽阔,上下料 很方便,动作协 调. •改善后,先转 运30件至放料 槽,.平均每天减 少弯腰动作452 次,减少手臂运 动距离300米.
•改善后,取本体时,太古水滴到上料 槽里,回流到机体里,不會淋湿地面.
现场改善案例[1]
•改善前, 六路机1 人操作, 钻铣床1 人操作.
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•改善后, 装夹,取放 手工完成, 进刀,工件 旋转机器 自动运行.
•改善后, 六路机,钻 铣床由1人 操作 .
现场改善案例[1]
•试水吹铜屑合并
•改善前,试 水之后由拖车 搬运50m到机 动区,然后由 一名作业员手 工吹铜屑.
•自动吹铜 •屑装置.

=4368元人民币。
•2.减少因碰伤不良品过多而影响出货交期的次数
•3.减少不良品管理时间
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现场改善案例[1]
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!Байду номын сангаас
再见,see you again
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2020/11/23
现场改善案例[1]
•双手可同 时擦拭
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现场改善案例[1]
•把手装配的改善
•改善前
•改善后
将把手套 在心轴杆 上后,再拿 起胶锤用 力打紧.每 装配一个 把手需要 时间是60
用汽缸压 把手套,操 作时间是10 秒,操作 轻松,比 改善前工 时减少83%.
秒.劳动强
度大,产
能低。

• 节约人工工时费用=(改善前瓶颈工时-改善后瓶颈工时)*作业人数*年产量*人工
••成效•0改.7%善 前 3% 不 良 , 报 废 •改善后0不良,报废0
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现场改善案例[1]
•六路机加工芯轴孔刀具改善
•改善前六 •路机仅加工 •芯轴孔
•改善前工
时为20.6秒,
在生产中此 工序配备两 台钻孔切沟
机,由2名作
业员操作.
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•改善後加装 复合刀頭, 芯轴孔与止 水孔同时加 工,对品质, 工时,刀具 寿命无引响.
•改善後工
时由20.6秒 降为14.6秒, 可减少1台
钻孔切沟机,
作业员由2 人降为1人
现场改善案例[1]
•四路机上料方式改善
•改善前,上 料口狭小,不 方便上下料, 动作不协调.
•改善前,作业 员拿取物料时, 每装夹1件工件 需弯腰1次,且 手臂运动距离 为1米.平均每 天弯腰动作650 次,手臂运动距 离650米.
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现场改善案例[1]
• 来料定量包装的改善
•改善前供 应商小电镀 品用纸巾包 装放在胶蓝 里,在搬运 的过程中纸 巾会松散掉, 失去包装保 护作用.
•改善後供应 商小电镀品用 纸巾包装后, 再用拷贝纸小 包定量包装防 止了在搬运过 程中因纸巾松 散而产生的碰 撞,且便于清 点作业.
• 1.1年节省的人工工时费用=改善节省的整理小电镀品的时间*人工工时费用
•3.提高料帐准确率.
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现场改善案例[1]
• 仓储空间有效利用与物品定位标示改善
•极少的 凌散物料 也占用一 个大胶蓝, 导致胶蓝 利用率低, 空间浪费 大,且寻 找物料不 方便.
•用废彩 盒将凌散 物料装起 来,然后 集中放置 在胶蓝中, 胶蓝,储 位空间得 到充份利 用.
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现场改善案例
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2020/11/23
现场改善案例[1]
•面板擦拭改善
项目 改善前
成 操作方法 需用一只手握住

产品,一只手擦拭
操作工时
26秒
改善后
双手同时擦拭
21.07秒↓
备注
采用旋转治具可双手同 时操作,作业者劳动强 度降低.
工时减少19%↓
•旋转治具 定位,容易 变换方向
•一只手握住产品, 一只手擦拭.擦拭时 需用手翻转产品.
•改善后,试水 之后马上在试 水台边吹铜屑, 且由自动装置 自动完成.搬 运0m
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现场改善案例[1]
•脚牙加工改善
•改善前,牙板套为固定 式,造成平牙不良率为3%, 返修后会造成0.7%的废 品.(其中002029不良稍 低,为1.5%)
•改善后,牙板套不 固定,可根据本体 中心自动修正,不 良率为0.
•库存物料尾数管制改善
•改善前尾 数没有数 量标示, 每月盘点 时做了很 多重复清 点作业。
•改 善 后 尾 數打包清 点 ,并作好 标示,集中 放置于物料 架上层.
•1.节省人工费用=每年节省对尾数重复清点的作业时间 * •人工小时费用=1008元
•2.散件组共计节约了200个胶篮*每个胶篮人民币14元=节省人民币2800元
•现员工15— 45分钟整理清 扫一次,劳动 强度减小了
•改善前每年电费:12672度*0.71元/度=8997.12元
•改善前每年电费:3168度*0.71元/度=2249.28元
•每年为公司节约6747.84元(人民幣)
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现场改善案例[1]
•铣耳朵自动化改善
•改善前, 装夹,进刀, 工件旋转, 取放全部 手工完成.
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•现将物料集中摆放在本 体模具周围,使操作人员 不用走动,不用伸臂就可 拿取物料双手也可有效利 用,每套试水前工时需 53.47秒。
现场改善案例[1]
•垃圾线马达节约用电改善
•垃圾线输 送带8小时连 续运转
•设定运行时 间,每小时运 行15分钟
•垃圾箱太 小,容易造 成堆积,需 每5—10分钟 整理一次
小时费用=(60-24.7)秒*19人/3600秒*8520pcs*7.2元=11428.73元/年
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现场改善案例[1]
•组装物料布置的改善
•原组装物料呈一字摆 放在物料架上,操作人 员需来回走动伸臂拿取 物料,操作人易疲劳, 左手在拿取物料右手时 间浪费,每套试水前组 装工时需58.47秒。
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