[QC成果]提高钢筋间距和保护层合格率剖析

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三、基本做法


我们从统计分析QC小组建组前的安装质量状况着手, 运用排列图、因果分析图找出存在的主要质量问题及其 产生原因,然后采取相应的对策措施,并在风口平台及 出铁场平台的钢筋安装进行了二次PDCA循环。 1.QC小组建组前的质量状况 我们首先对前段时间施工的高炉基础底板钢筋安装 后的实测数据进行分析(表1),检测点共300个,不合 格点63个,合格点为237个,合格率为79%,没有达到90% 的规定,故该项钢筋安装分项工程质量被评为“合格”。 其不合格点排列图见后图1。




执行人
实际完成日期
对施工人员上质量课,进行质量第一 的思想教育 结合高炉工程的实际情况,对施工人 员讲操作技术课 高炉风口平台及出铁场平台施工分五 个小组,由各班组的带班人带领,定 人、定位、定质量要求,各小组自检 做记录,最后联检验收 派组员到钢筋加工场地进行抽检,并 对垫层标高,平整度和模板竣工质量 进行交接检查 各施工 队带班 人

63
实测点总数N=300 不合格点总数n=63
100 80

40 77.78 30 20 14 10 27 42.86 22
60 40 20
保护层
间距
排距
图1
高炉基础底板不合格点排列图


人的因素 施工时要求不严 钢筋搬运时变形 施工人员操作不熟 不按操作规程施工 施工人员素质低 钢筋 保护 层及 间距 不合 格因 素
提高钢筋间距和保护层合格率
一、质量管理小组概况

为了提高和保证钢筋安装质量,我们特于2007年8月 成立了质量管理小组(简称QC小组),共有1 0人,由技 术组、质量检查员、测量放线员、钢筋工组成。
二、选题目标

金属材料公司2*20t/h3镍铁钛熔炼工程是公司的重点工 程之一。根据公司对高炉工程创优规划的要求,高炉风 口平台及出铁场平台的钢筋安装质量必须达到优良标准。 同时,根据钢筋工以往的安装质量分析,要达到优良质 量,必须对钢筋间距和保护层这两个实测项目进行控制 和攻关。所以,我们在及平台钢筋安装前,选定了“运 用QC方法,提高钢筋间距和保护层合格率”这个课题。


3、高炉风口平台及出铁场平台钢筋安装中进行第二次 PDCA循环 为了保证钢筋位置的正确和提高合格率,除了继续执 行第一次PDCA循环对策表(表2)确定的对策措施外,我 们还增补了对策措施: 按图纸要求,制作保护层、间距标准卡尺。绑扎时, 用标准卡尺调整、控制保护层和间距的误差。 安装过程中,各小组都认真地进行操作控制。高炉风 口平台及出铁场平台钢筋安装后,联检结果为:实测60个 点,不合格点3个,合格点57个,合格率为95%,质量达到 优良。不合格点频率统计和排列图见表4和图6。
钢筋加工不准确
施工人员分工不明确 缺泛责任感
施工人员踩蹋 单纯追求进度 忽视质量 其它因素
图2
钢筋保护层及间距不合格因果分析图
对策表
表2

序 号 1
产生不合格 原 因 单纯追求进度 或对质量重要 性认识不够 操作技术不熟 练,不懂操作 规程 没有明确的分 工和岗位责任 制 钢筋加工不准 确,对上一工 序没有进行验 收
2007年8月2日
2
2007年8月5日
3
施工全过程
4
2007年8月9日
5
采取辐射布置的∟50×50角钢固定架, 不画间距线或 控制保护层并在固定架上用长钢尺画 不按线绑扎 间距线。画线准确,按线绑扎
2006年8月2日




2.高炉风口平台及出铁场平台钢筋安装的第一次PDCA循 环 在完成开工前的各项对策措施后,我们在高炉风口平 台及出铁场平台钢筋安装中进行了第一次PDCA循环。 实施中,各小组认真做到边施工、边自检,采用了间 距和保护层单值控制图来控制不合格点的出现。如,在自 检中发现超差点后(见图3、图4),及时进行了分析,并 找出画线的Ø6钢筋走动而造成了间距超差、钢筋垫块垫得 少,钢筋自重下挠过大而造成保护层偏小超差等原因,立 即采取补救措施,及时消灭和减少了不合格点。 在各小组的认真自检控制下, 竣工检查结果为:实 测300个点,不合格点28个点,合格点272个,合格点率为 90.66%,质量达到优良。其频率统计见表3,排列图见图5
画钢筋间距线,按线绑扎
施工过程严格控制 钢 筋 间 距 控 制

技术交底到位
加强施工人员的培训及教育
图3
钢筋间距控制示意图
设置钢筋马凳、垫块
施工过程严格控制 钢 筋 保 护 层 控 制

技术交底到位
ห้องสมุดไป่ตู้
加强施工人员的培训及教育
图4
钢筋保护层控制示意图
28 20 15 10 5
实测点总数N=300 不合格点总数n=28 82.14 27 53.57 8 5
四、效果


在山东沾化庆翔金属材料公司镍铁钛熔炼高炉工程 风口平台及出铁场平台钢筋安装工程中,我们学习和运 用了QC方法,采取了对策措施,加强了自检控制,提高 了间距和保护层的合格率。因此,高炉风口平台及出铁 场平台的钢筋安装质量,被监理及业主验收为“优良”。 合格率的提高情况见表5。 通过两次PDCA循环,钢筋安装的合格率,由原来的 79%,逐步提高到90.66%和95%。我们的选题是正确的, 采取的对策措施也是有效的。
100 80 60 40 20
保护层
间距
排距
图5
高炉风口平台及出铁场平台不合格点排列图

高炉风口平台及出铁场平台钢筋安装不合格点频率统计 表3
序 号 1 2 3 总 实测项目 钢筋保护层 钢筋间距 受力筋排距 计 实测点数 100 100 100 300 不合格点数 15 8 5 28 不 合 频率(%) 53.57 28.57 17.86 100 格 点 累计频率(%) 53.57 82.14 100
高炉基础底板钢筋安装不合格点频率统计 表1

序号 实测项目 实测点数 不合格点 数
不 合 格

频率(%) 累计频率(%)
1 2 3
钢筋保护层 钢筋间距 受力筋排距
100 100 100
27 22 14
42.86 34.92 22.22
42.86 77.78 100


300
63
100
从上表1可以看出,钢筋安装的质量主要问题是保护 层和间距两项实测项目的不合格点多。因而,我们对“钢 筋保护层和间距不合格点多”进行了因果分析,如图2所 示。 针对造成钢筋保护层和间距不合格点多的原因,我们 结合高炉风口平台及出铁场平台钢筋配置特点,从思想教 育、技术培训、健全岗位责任制、改进管理和操作工艺等 几个方面,采取了消灭或减少不合格点的对策措施,见表 2。

间距、保护层合格率提高情况
表5
合 时 间 总 计 79 90.66 95 QC小组建组前(高炉基础底板) 第一次PDCA循环(风口平台及出铁场平台) 第二次PDCA循环(风口平台及出铁场平台) 格 率(%) 保 护 层 73 85 92.5 78 92 100 间 距
五、巩固措施
1、经常向施工人员进行质量第一的思想教育;加强对新 工人的技术培训工作(讲技术课和岗位传帮带)。 2、不断完善施工队伍内的分工和健全岗位责任制,做到 定人、定位、定质量要求,操作中认真自检。 3、坚持派人到钢筋加工场地抽检,预防并控制不合格加 工品送往工地。 4、根据工程实际情况,按照设计要求,在开工前做好钢 筋安装固定方案。钢筋绑扎做到画线准确,拉通线 靠紧到位。 5、QC小组成员要继续学习QC方法,提高管理水平和预防 控制水平。
100
实测点N=60 不合格点n=3

3
3
0
100
保护层
间距
图5
高炉风口平台及出铁场平台 钢筋安装不合格点排列图

高炉风口平台及出铁场平台钢筋安装不合格点频率统计
表4
序 号 1 2 总 实测项目 钢筋保护层 钢筋间距 计 实测点数 40 20 60 不合格点数 3 0 3 不 合 100 0 100 格 点 100 100 频率(%) 累计频率(%)
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