汽机缺陷分析及处理
汽轮机常见事故分析和处理 一
汽轮机常见事故分析及处理一、汽轮机真空下降汽轮机运行中,凝汽器真空下降,将导致排汽压力升高,可用焓减小,同时机组出力降低;排汽缸及轴承座受热膨胀,轴承负荷分配发生变化,机组产生振动;凝汽器铜管受热膨胀产生松弛、变形,甚至断裂;若保持负荷不变,将使轴向推力增大以及叶片过负荷,排汽的容积流量减少,末级要产生脱流及旋流;同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,有可能损伤叶片。
因此机组在运行中发现真空下降时必须采取如下措施:1)发现真空下降时首先要对照表计。
如果真空表指示下降,排汽室温度升高,即可确认为真空下降。
在工况不变时,随着真空降低,负荷相应地减小。
2)确认真空下降后应迅速检查原因,根据真空下降原因采取相应的处理措施。
3)应启动备用射水轴气器或辅助空气抽气器。
”4)在处理过程中,若真空继续下降,应按规程规定降负荷,防止排汽室温度超限,防止低压缸大气安全门动作。
汽轮机真空下降分为急剧下降和缓慢下降两种情况。
(一)真空急剧下降的原因和处理1.循环水中断循环水中断的故障可以从循环泵的工作情况判断出。
若循环泵电机电流和水泵出口压力到零,即可确认为循环泵跳闸,此时应立即启动备用循环泵。
若强合跳闸泵,应检查泵是否倒转;若倒转,严禁强合,以免电机过载和断轴。
如无备用泵,则应迅速将负荷降到零,打闸停机。
循环水泵出口压力、电机电流摆动,通常是循环水泵吸入口水位过低、网滤堵塞等所致,此时应尽快采取措施,提高水位或清降杂物。
如果循环水泵出口压力、电机电流大幅度降低,则可能是循环水泵本身故障引起。
如果循环泵在运行中出口误关,或备用泵出口门误门,造成循环水倒流,也会造成真空急剧下降。
2.射水抽气器工作失常如果发现射水泵出口压力,电机电流同时到零,说明射水泵跳闸;如射水泵压力.电流下降,说明泵本身故障或水池水位过低。
发生以上情况时,均应启动备用射水磁和射水抽气器,水位过低时应补水至正常水位。
3.凝汽器满水凝汽器在短时间内满水,一般是凝汽器铜管泄漏严重,大量循环水进入汽侧或凝结水泵故障所致。
汽轮机转子缺陷分析和安全性评估
汽轮机转子缺陷分析和安全性评估陈延强,杨灵,杨长柱,张元林(东方电气集团东方汽轮机有限公司,四川德阳,618000)摘要:文章以线弹性断裂力学为基础,结合国内外相关含缺陷转子安全性评估方面的研究,编制了汽轮机转子缺陷评估方法。
以某联合循环汽轮机高压转子为例进行安全性评估,结果表明在正常运行工况下,这些缺陷不会引起一次性断裂且缺陷的疲劳裂纹扩展次数远远大于机组要求的寿命次数。
关键词:缺陷,临界裂纹,裂纹扩展中图分类号:TK262文献标识码:A文章编号:1674-9987(2023)04-0001-04 Defect Analysis and Safety Assessment of Turbine Rotor CHEN Yanqiang,YANG Ling,YANG Changzhu,ZHANG Yuanlin(Dongfang Turbine Co.,Ltd.,Deyang Sichuan,618000)Abstract:Based on linear elastic fracture mechanics and domestic and foreign research on safety evaluation of defective rotors,a method of turbine rotor defects evaluation is developed in this paper.Taking a high pressure rotor of combined cycle turbine as an example,the safety evaluation results show that these defects will not cause one-time fracture under normal operation conditions and the fatigue crack propagation times of defects are far greater than the required life times of the unit.Key words:defects,critical crack,crack propagation第一作者简介:陈延强(1989-),男,硕士研究生,工程师,毕业于大连理工大学固体力学专业,现从事于转子轴承设计研发工作。
335MW四缸四排汽汽轮机缺陷分析及处理
由此可以证 明该机组存在膨胀不畅的问题 。通流间
隙如 图 1 所示( 间 隙 A为轴 向进 汽叶顶 间隙 , 间隙 为轴 向进 汽 叶根 间隙 ) , 低 压 A缸 正 、 反向1 , 2级轴
( 华 电国际邹县发 电厂 , 山东 邹城
摘
2 7 3 5 2 2 )
要: 华 电国际邹县发电厂 1~ 4机组为 3 3 5 MW 四缸 四排汽机组 , 在机组启 、 停 和运行 中存在 汽缸膨胀不 畅、 个别轴
承温度高 、 低压转子末级 叶片围带 断裂等 问题 。对故 障原因进行 分析 , 提 出了具体 的应对措施 。 关键词 : 四缸 四排汽汽轮机 ; 汽缸膨胀 ; 低压转 子 ; 围带 ; 分析
汽缸 膨胀 、 未完 全 回位 等 因素进行 修正 调整 , 轴系 中 心 调整 后 的结 果 为 上 下 方 向低 压 A转 子 高 1 . 0 8 5 mm。另外 , 为避免 开机 时 5瓦 温度过 高 , 在 暖缸及 暖机 过程 中可加 大 中压缸 的进 汽量 , 使 中压 缸得 到 充分 的热 量 , 确 保 中压 缸有 足够 的力推 动 2轴 承座 及高 压 缸 向前 膨胀 , 从 而 减少 对 3轴承 座 的影 响 。 机组 经过 检修调 整后 , 开机 阶段 5瓦温度 突升 现象
矩, 且使轴承座与台板发生线性摩擦 , 摩擦力增大 , 不利于汽缸的膨胀 、 收缩 。 另外 , 由于 中压 缸 设 有 3 , 4, 5 , 6四级 抽 汽 , 加上 中压 缸 进 汽 、 排汽, 汽 缸 上 下管 道密 集 , 对 中压 缸 的膨 胀 带 来很 大 负 担 。在 检
汽轮机轴瓦损坏原因分析及快速处理措施
目的和意义
润滑系统故障
润滑油供应不足或油质不良,影响轴 瓦润滑效果。
缺乏检查与维护
未定期检查和维护轴瓦,导致磨损和 疲劳裂纹。
目的和意义
油位不当
润滑油位过高或过低,影响轴瓦润滑效果。
油温过高
润滑油温度过高,加速油品老化变质。
目的和意义
热处理不当
轴瓦材料热处理工艺不当,影响材料性能。
腐蚀与磨损
轴瓦材料受到腐蚀或磨损,降低使用寿命。
02
汽轮机轴瓦损坏原因分析
Hale Waihona Puke 汽轮机轴瓦损坏原因分析严格选材
选用高质量的材料,提高耐磨性和耐 腐蚀性。
加强制造过程控制
严格控制制造工艺,减少缺陷的产生 。
汽轮机轴瓦损坏原因分析
检查与维护
定期检查和维护轴瓦,及时发现并处理问题。
润滑系统检查
定期检查润滑系统,确保油路畅通、油质合格。
汽轮机轴瓦损坏原因分析
汽轮机轴瓦损坏原因分析及 快速处理措施
汇报人:文小库 2024-01-08
目录
• 引言 • 汽轮机轴瓦损坏原因分析 • 快速处理措施 • 案例分析 • 结论与建议
01
引言
背景介绍
01
汽轮机轴瓦是汽轮机的重要部件 ,负责支撑和润滑轴颈,保证汽 轮机的正常运行。
02
轴瓦损坏会导致汽轮机振动加大 、效率降低,严重时甚至会导致 停机事故。
建立应急预案
针对可能发生的轴瓦损坏事故,制定应急预案,确保事故发生时能 够迅速采取有效措施。
05
结论与建议
结论总结
01
汽轮机轴瓦损坏的主要原因包括润滑油系统故障、轴瓦制造和安装缺 陷、操作和维护不当等。
02
汽轮机常见故障分析及措施
汽轮机常见故障分析及措施Jenny was compiled in January 2021《汽轮机设备故障诊断》常见故障分析一、汽轮机原理简介汽轮机是用蒸汽做功的一种旋转式热力原动机,具有功率大、效率高、结构简单、易损件少,运行安全可靠,调速方便、振动小、噪音小、防爆等优点。
主要用于驱动发电机、压缩机、给水泵等,在炼油厂还可以充分利用炼油过程的余热生产蒸汽作为机泵的动力,这样可以综合利用热能。
一列喷嘴叶栅和其后面相邻的一列动叶栅构成的基本作功单元称为汽轮机的级,它是蒸汽进行能量转换的基本单元。
蒸汽在汽轮机级内的能量转换过程,是先将蒸汽的热能在其喷嘴叶栅中转换为蒸汽所具有的动能,然后再将蒸汽的动能在动叶栅中转换为轴所输出的机械功。
具有一定温度和压力的蒸汽先在固定不动的喷嘴流道中进行膨胀加速,蒸汽的压力、温度降低,速度增加,将蒸汽所携带的部分热能转变为蒸汽的动能。
从喷嘴叶栅喷出的高速汽流,以一定的方向进入装在叶轮上的动叶栅,在动叶流道中继续膨胀,改变汽流速度的方向和大小,对动叶栅产生作用力,推动叶轮旋转作功,通过汽轮机轴对外输出机械功,完成动能到机械功的转换。
排汽离开汽轮机后进入凝汽器,凝汽器内流入由循环水泵提供的冷却工质,将汽轮机乏汽凝结为水。
由于蒸汽凝结为水时,体积骤然缩小,从而在原来被蒸汽充满的凝汽器封闭空间中形成真空。
为保持所形成的真空,抽气器则不断的将漏入凝汽器内的空气抽出,以防不凝结气体在凝汽器内积聚,使凝汽器内压力升高。
集中在凝汽器底部及热井中的凝结水,通过凝结水泵送往除氧器作为锅炉给水循环使用。
只有一列喷嘴和一列动叶片组成的汽轮机叫单级汽轮机。
由几个单级串联起来叫多级汽轮机。
由于高压蒸汽一次降压后汽流速度极高,因而叶轮转速极高,将超过目前材料允许的强度。
因此采用压力分级法,每次在喷嘴中压力降都不大,因而汽流速度也不高,高压蒸汽经多级叶轮后能量既充分得到利用而叶轮转速也不超过材料强度许可范围。
汽轮机本体运行中的环节及其处理技术
汽轮机本体运行中的环节及其处理技术摘要:本文阐述某发电厂于某年进行了汽轮机组设备A级检修,针对汽轮机本体设备在机组检修前存在的主要缺陷状况、在检修过程中发现的主要设备缺陷,给出了主要设备缺陷的处理方法,并对A级检修后取得的效果与检修前进行了对比分析。
关键词:汽轮机本体运行环节检修技术一、机组本体设备存在的主要问题1 检修前1) 速度级汽封环脱落未安装,影响机组效率。
2)主机4号轴承在运行时轴振偏大在155μm左右。
3)主机9、10号瓦在停机惰走时轴振动大(195μm左右)。
4) 低压末级叶片靠近叶顶部分有较严重水蚀且曾经发生过叶片断裂。
5) 机组低压缸轴封处泄漏严重,影响机组真空严密性。
2、检修中发现问题1)高、中压缸喷嘴流道及结合面处被蒸汽冲蚀、损坏。
2)高、中压隔板围带汽封损坏。
3)高、中、低压内缸结合面空缸试扣间隙超标。
4)中压转子弯曲严重超标。
5)低压转子末级叶片顶部冲刷严重。
二、汽机本体缺陷原因分析及处理措施1、围带汽封脱落高压缸调速级处围带汽封脱落未安装,影响机组效率。
对此本次大修进行了改进性装复。
汽轮机的调节级围带汽封为弧块镶嵌结构,叠装于高压内缸上的圆周向燕尾槽内。
该型式汽封由于结构上的弱点,致使汽封弧块多次脱落,并对后几级的动静部分造成损伤。
因此在上次A级检修中将围带汽封弧块全部拆除,经济损失均较大。
1)调节级围带汽封脱落原因阻汽片脱落与该处的结构以及调节级的工作参数有较大的关系。
调节级承受的焓降及压降是高压缸最大的一个级别,而该处阻汽片的原设计为阻汽片水平结合面敛缝。
汽封片的弧段直径较大,燕尾槽的燕尾角度较小,当汽封弧块或燕尾槽发生塑性变形到一定程度而不能形成约束时,在动叶顶部引起的汽流涡动力较大。
在较大的涡动力下会引起汽封弧段的振动,产生疲劳断裂,以致弧块在汽流力作用下脱落。
另外,汽封弧块和相对应的内缸间在机组启、停时出现温度差;或汽封弧块材料和汽缸材料的热膨胀系数不一样,前者大于后者;或动静部分摩擦时,汽封弧块的温度急骤升高等原因之一或综合影响,温度应力使汽封弧块或汽缸的燕尾槽部位产生塑性变形。
汽轮机高中压内缸变形缺陷分析与处理
汽轮机高中压内缸变形缺陷分析与处理摘要:主要介绍某厂660 MW超超临界机组运行四年后首次开缸的检修情况,针对开缸过程中发现的高中压内缸变形状况进行了分析,通过反复测量并与厂家技术人员共同确认,采取对通流部分进行处理、调整的有效方案,解决了高中压内缸的变形问题。
通过检修后,机组盘车、启动、带负荷均一次成功。
关键词: 汽缸变形通流安全运行0 引言某厂汽轮机引进日立技术生产制造的超超临界压力汽轮机,型号为: N660-25/600/600,是典型的超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机;最大功率为742.109MW,额定出力660 MW。
该汽轮机采用复合变压运行方式。
2011年6月该厂二号机投入运行,此后除调停外正常运行,2015年2月该机组正常停运行进入计划检查性A修,本文主要介绍机组开缸后的检查情况,并针对高中压内缸变形的缺陷进行分析及提出处理方法。
表1 中压缸通流数据修前测量表2 高压缸通流数据修前测量1设备概况1.1汽轮机本体结构特点本汽轮机为纯冲动式汽轮机,级数相对较少,高中压缸采用合缸,减小了轴向长度和轴承数量。
端汽封和轴承箱均处在温度较低的高、中压排汽口区域。
高中压缸采用头对头布置方式,两个低压缸对称双分流布置,可大大减少轴向推力。
汽轮机各个转子与发电机各转子采用刚性连接方式,轴系为挠性轴系。
叶片采用弯曲/弯扭静叶和弯扭动叶,末级叶片为1016mm长叶片。
汽轮机的汽封采用椭圆汽封。
汽轮机正常启动方式是中压缸启动,当旁路系统出现故障时,也可采用高中压缸联合启动。
汽轮机的结构特点:高中压缸合缸、两个低压缸都是双层缸结构,高压缸共有8级,中压缸共有6级,低压缸共有4×7级,全机共有42级。
1.2汽缸支撑及膨胀设计本汽轮机的支撑方式为:高压外上缸通过猫爪支撑在1号轴承座和2号轴承座运行垫片上,外下缸通过汽缸法兰螺栓吊在高压外上缸。
外下缸上设有安装猫爪,安装猫爪通过横销连接在轴承座上,下缸通过间隙调整螺栓紧固在轴承座上。
1000MW机组汽轮机隔板裂纹缺陷分析及处理
1000MW机组汽轮机隔板裂纹缺陷分析及处理作者:张超来源:《E动时尚·科学工程技术》2019年第11期摘要:某发电公司两台1000MW机组,采用焊接隔板,B级检修过程中发现高、中压隔板表面存在明显裂纹,严重影响机组的安全运行。
针对该问题,进行原因分析并采取处理措施。
通过相控阵检测,发现隔板内外环与静叶之间的深焊缝存在未融合的现象,对全部隔板返厂检修,对隔板存在的裂纹挖除并重新焊接、热处理、机加工。
但该缺陷较为严重,无法满足机组长周期安全运行,需择机对高中压隔板进行换型。
关键词:汽轮机;隔板裂纹0 引言汽轮机隔板是汽轮机本体的重要组成部分,用来固定静叶片和阻止级间漏汽,隔板将汽轮机内部分隔成若干个压力段,使蒸汽通过静叶栅将势能转变为动能,并使汽流按照规定方向流入动叶[1]。
隔板在工作时承受由压差产生的载荷,高压区的隔板承受着高温、高压蒸汽的作用,低压区的隔板承受着湿蒸汽的作用。
汽轮机隔板要求有足够的强度和刚度[2]。
隔板在运行时承受着一个级的压差,尤其在高压部分此压差很大,为保证安全性,隔板必须有足够的强度。
同时,隔板与动叶之间的间隙一般不大,为了防止隔板受力之后产生过大的挠度而造成汽轮机内部动、静部分碰磨,隔板必须有足够的刚度。
隔板分为冲动级隔板和反动级隔板。
其中冲动级隔板分为焊接隔板和铸造隔板,汽缸内壁上有固定静叶的隔板或对隔板进行支撑和定位的隔板套。
反动级隔板通常称为静叶环,汽缸内壁可以安装静叶环或用于支撑静叶环的静叶持环。
1 机组隔板缺陷某发电有限公司2×1000MW机组,汽轮机型号CCLN1000-25/600/600,一次中间再热、四缸、四排汽(双流低压缸)单轴、冲动凝汽式汽轮机。
两台机组分别于2010年10月和2010年12月相继投入运行。
2015年3月,国内某电厂发生中压第二级静叶脱落导致汽轮机动叶损坏事故,鉴于此,汽轮机制造厂进行了事故通报,并要求公司立即进行停机检查。
电厂设备常见故障分析及处理
电厂设备汽机专业常见故障分析与处理1、汽前泵非驱动端轴承温度高故障现象:#2机汽前泵在移交生产后非驱动端轴承温度超过60℃,后在轴承室外接临时胶管用冷却水降温。
温度可降到55℃以下。
原因分析:1)、轴承损坏。
2)、轴承室内有杂质.3)、轴承润滑油油脂不符。
处理方法:1)、更换非驱动端轴承。
2)、清理轴承室。
3)、将原轴承室32#透平油更换为美孚624合成油。
处理后的效果:汽泵后的非驱动端轴承温度正常,最大温度不超过55℃.防范措施:作好汽前泵点检工作,确保汽前泵油位在正常油位,严禁轴承室内进入杂质.提高检修质量,检修安装轴承时应安装到位。
2、汽前泵非驱动端轴承烧毁故障现象:汽前泵非驱动端轴承温度瞬间升到70,然后温度攀升到90℃后紧急将泵停运.后将泵轴承室打开后,发现轴承烧毁。
原因分析:在泵停运后检查油杯还有半油杯油,但将油杯拿起后发现油顺加油孔流入轴承室内,说明油杯内的油位为假油位,主要原因为油杯排气孔堵塞,轴承室缺油后油无法流入轴承室内造成轴承烧毁。
处理方法:将轴承室拆下后,由于轴承与轴已粘结在一起无法取下,先用割把将粘结在一起的部分割掉,在割的过程中轻微伤及到轴,由于轴承与轴颈的公差配合要求非常高,割完后轴颈上的残留部分现场无法打磨(在以后的检修过程中这种方法不可取).后又将整轴拿到加工厂将残留部分车掉,伤及的部分进行补焊打磨。
重新测量轴颈直径和轴弯与设计相符。
处理后的效果:泵启动后振动值在规定范围,轴承室没有超温现象。
防范措施:在日常维护过程中随时注意轴承室油位,油位一低应立即补油,并检查油杯排空孔是否堵塞。
如发生轴承室温度升高应先检查轴承室内是否有油,然后再作其它措施。
3、开式水泵盘根甩水大故障现象:开水泵在运行过程中盘根甩水大,造成轴承室内进水轴承损坏.原因分析:1)、盘根压兰螺丝松,2)、盘根在安装时压偏未安装到位,盘根安装时未挫开90°,接口在一条直线上。
3)、盘根材质太硬将轴套磨损。
缺陷分析报告
缺陷分析报告篇一:设备部缺陷分析汇报设备部2021年03周缺陷分析汇报1. 缺陷发生及处理情况: 1.1. 概况2021年01月15日~01月21日全厂共发生缺陷817条,撤销27条,全厂实际发生790条缺陷,消除662条,消缺率:83.79%。
单机日均缺陷发生率:11.2857条,环比下降1.1857条。
本周消除遗留缺陷158条,消除数量与发生数量的比值为1.038。
大厂和呼国能缺陷发生以及处理情况如下: 1) #1至#8机组:共发生缺陷664条,撤销18条,实际缺陷646条,其中一二三类缺陷344条,其他类缺陷302,消除549条,消缺率为84.98%。
缺陷发生率单机日均11.54条,环比下降1.23条。
遗留缺陷消除134条。
可明显看出:一二三类缺陷与其他类缺陷发生数量的比值偏小,实际检查发现其他类缺陷中大部分应划分至三类缺陷。
此问题说明各专业的缺陷管理存在问题,点检员为规避考核的风险,在工单策划中弄虚作假。
同时也说明《设备缺陷管理标准》中对缺陷的分类存在一定问题,管理流程需要优化和修改。
2) #11、#12机组共发生缺陷153条,撤销9条,实际缺陷144条,其中一二三类缺陷116条,其他类缺陷28条,消除113条,消缺率78.47%。
缺陷发生率单机日均10.29条,环比下降0.36条。
遗留缺陷消除24条。
无。
1.4. 二类缺陷情况汽机专业1条,缺陷内容如下:1.7. 各机组缺陷发生情况比较托电各机组(区域)缺陷发生率较高的为#4机组,远超过各机组平均值(41.75)。
经过对比发现,#4机组缺陷中其他类缺陷数量偏高,其中多数为积灰、积油等问题,严格意义上不属于设备缺陷,因此不能由此来判定设备状态。
此问题需要发电部加强管理,以提高缺陷申请的质量。
托电各机组缺陷发生及消除情况见下表:托电外围系统缺陷发生较多的是除灰系统,说明除灰系统缺乏有效的设备管理和治理手段,设备健康状态较差。
托电各外围系统缺陷发生及处理情况见下表:1.8. 维护项目部消缺情况分析维护项目部消缺率见下表:津维#11、#12机组消缺率偏低的主要原因是正常维护检修人员不足,使消缺率下降。
汽轮机油急剧劣化的原因分析及处理
汽轮机油急剧劣化的原因分析及处理摘要:随着我国电力工业的发展,汽轮机油质量的好坏,直接影响汽轮机组的运行安全性。
汽轮机油是电力系统中主要的润滑介质,又名透平油,主要用于汽轮的润滑和调速两个系统。
在汽轮机油系统中添加防锈剂及采取合理的油循环冲洗方式等处理措施,可提高汽轮机油清洁度及防止油质劣化。
为确保汽轮机组的安全经济运行,汽轮机油必须具备良好的抗乳化性和防锈防腐性。
这要求研究人员对汽轮机油的作用和性质分析,从而制定有效措施提高机油品质。
关键词:汽轮机油油质劣化吸附剂清洁度汽轮机油由于各种原因导致油清洁度下降,使转子轴颈磨伤、调节部套卡涩等,它的清洁度问题直接影响机组运行的稳定性与可靠性。
目前,电力发电厂也都存在汽轮机油清洁度不合格的问题,机油劣化时造成调速系统卡涩,伺服阀、油动机等设备动作失灵,严重威胁到机组的安全运行。
必须对汽轮机油及时进行分析,查找油质劣化的原因,以便采取相应处理措施,杜绝汽轮运行安全隐患。
一、汽轮机油油质评估的主要内容及意义1.1 汽轮机油油质评估的主要内容汽轮机油的劣化主要是油在运行中受热和氧化变质热氧化所导致,氧是使汽轮机油发生劣化的化学反应的根源,在高温下油中溶有空气会加速油的氧化变质,一般来说,温度每增加10℃,油氧化速度产生的环烷酸皂、胶体等物质都是乳化剂,将使得系统磨损产生锈蚀以及空气中灰尘侵入。
油质劣化时使轴承钨金熔化而损坏设备,并因此极性分子快速扩散,无法达到吸附平衡。
因此,为了达到一定程度的吸附,需要加快扩散速度,而升高温度会明显降低油的勃度而加快扩散速度。
汽轮机油酸值达到0.316mg/L上限值时,说明油品劣化程度逐渐加重。
汽轮机油清洁度下降的的主要质量指标有外观、运动粘度、机械杂质、酸值、水分、破乳化度等。
汽轮机运行中要经常对机油进行过滤,将油中水分和杂质及时清除,若滤油不及时导致酸值增大,将影响汽轮机油的使用寿命。
1.2 汽轮机油油质评估的作用和意义汽轮机润滑油中含有大量的水分,在汽轮机机组轴承上难以形成油膜,从而影响汽轮机组轴承的运行性能和承载能力,加速油质的恶化。
缺陷管理制度
第一章总则第一条为加强缺陷管理,提高机组的健康状况,结合我公司缺陷管理的实际情况,特制定本制度。
第二条本制度规定了缺陷的生成、确认、处理、验收、延期、备件采购、统计分析及考核等。
第三条本制度适用于我公司缺陷的生成、确认、处理、验收、延期、备件采购、统计分析及考核等相关部门。
第二章缺陷流程管理第四条登录缺陷人准确无误的将缺陷录入 ERP 系统并提交,缺陷登录时要求定性、定量、定位,填写时将设备代码填写至相应栏内。
登录缺陷选择专业时选择:汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热控、化学、除灰、脱硫、输煤、综合,维护部的主管、点检对缺陷进行接收、分类,非本专业的缺陷维护部主管、点检应在12小时内将缺陷转至相关专业,维护部主管、点检、班组负责办理工作票消除缺陷,运行值班员接到工作票后负责隔离缺陷设备或系统,隔离措施做好后维护部主管、点检、班组开始消缺,缺陷消除后维护部主管、点检、班组填写缺陷原因、提交验收并通知运行值班员验收,运行值班员在当班必须有验收意见完善后续的流程。
第五条维护部主管、点检在缺陷确认、分类过程中发现需要备件时,每月10日前(包含10日)提报当月的月度计划并完成相应的审批流程,10日后的待备件缺陷在次月提报月度计划并完成相应的审批流程。
第六条计划部在需求计划审批流程结束后(公司领导审批完)急需国产备件30日内采购到位,进口备件50天采购到位,每月仅限维护部提报5单急需计划;正常采购国产备件60天,进口备件90天。
第三章缺陷的定义第七条一类缺陷的定义:需立即停机、停炉才能消除的缺陷;技术性很强、难度很大,需通过技术改造、更新设备、更换重要部件,并在大、小修中才能消除的缺陷。
二类缺陷的定义:指在发电生产过程中发生的不影响主设备出力和主要参数,但对机组正常运行构成安全威胁的;在发电生产过程中发生了影响主机出力的缺陷。
三类缺陷的定义:在发电生产过程中发生的一般性质的缺陷,不影响主设备出力和正常参数运行。
火电厂汽机检修设备问题研究及解决对策
火电厂汽机检修设备问题研究及解决对策摘要:随着社会的不断发展,我国火力发电的发展也越来越激烈。
在火力发电日常调度的具体过程中,汽轮发电机设备被广泛使用,高效有序的开展维修是保障和支持生产型企业生产产品达到市场预期效果的重要前提。
关键词:火力发电;专业设备;经济维护引言由于国家绿色环保政策的具体要求有待提高,在其他对化工集中供热或蒸汽有需求的地区,化工集中供热和蒸汽的普通居民从分散和延迟的产能分布,化工小型污染蒸汽锅炉逐渐消失,变成了大型燃煤机组抽汽集中供热的形式。
大型燃煤发电机组集中供热具有良好的可靠性、稳定性和环保性,能够在区域供热固定资产投资增速与区域经济发展的环境效益之间取得合适的平衡。
1 火电厂汽轮发电机热系统优化运行的需要对于火电厂来说,为了保证正常的生产进度和运行效率,现在需要确保每个系统和设备能够高效稳定地运行。
火电厂汽轮发电机的热系统在火电厂的许多系统中起着重要的作用,其提高运行效率的计算在一定程度上影响了火电厂的整体生产效率。
如果汽轮发电机热力系统运行速度低,不仅会影响汽轮发电机组的能源利用率,还会造成设备运行中的事故。
优化火电厂汽轮发电机热系统运行程序,不仅可以提高汽轮发电机热系统的运行效率和经济效益,还可以促进汽轮发电机热系统的高效、稳定、安全运行。
要提高热电厂特种设备的安全性,开展热电厂生产安全管理,保障事业单位从业人员的生命财产安全。
2分析火电厂汽轮机主辅机存在的诸多问题。
2.1涡轮叶片损坏一般来说,垃圾发电电厂汽轮发电机中的植物叶片有两种不同的类型,一种是动植物叶片,另一种是静态植物叶片,两种不同植物的叶子的功能通常是不同的。
由于动植物叶片在工作时需要高速运转,作用在其上的摩擦阻力通常比较大,而动植物叶片在涡轮增压器运转时往往会失效。
否则,涡轮发电机在运行时需要更快的高压蒸汽流到互联网,环境温度也会升高,这往往会导致动植物的叶子受到的冲击力较小。
在具体过程中工作,如此强的冲击力的长期作用下,动植物叶片的磨损会相当大,尤其是末级植物的叶片在低速运转时,高压蒸汽循环低,摩擦大更容易发生故障,进而降低火电厂的效率。
CC12-50105型汽轮机小修后冲车缺陷分析处理
热电厂抽凝式供热机组冲车缺陷分析处理1月26日,我厂杭汽产型号为CC12-50/10/5型1号机组小修后首次冲车。
小修机本体只要工作是轴瓦检查和修刮和错油门滑阀的清洗。
可是冲车到满速后不久就遇到以下几个问题:1、一次油压偏低,满速时仅0.08MPA(正常时0.25MPA)2、可直接冲转到3000多转,无需借助同步器;(平时大约到75%额定转速后,就动作)3、二次油压(高、中、低)稍有些偏低经调整高压油动机二次油进油节流阀降低转速维持到2500转左右,现场调整高、中、低压错油门滑阀弹簧在阀盖上的调整螺栓,将二次油压(高、中、低)分别调高,满速后中、低压油动机二次油压太高,压力表针已快满量程,恢复错油门滑阀弹簧在阀盖上的调整螺栓到原位后,油动机二次油压还是偏高。
一次油压还是太低,启动装置在超出同步器动作转速退不出还能继续升速。
停机后商讨问题原因,认为首先解决一次油压偏低问题。
一次油压在杭汽机组为脉冲油泵出口油压,是转速信号的反映。
它的偏低重点从以下几点着手查找:1、一次油压管道阻塞;2、脉冲油泵进油量不足;3、一次油至调速器内压力变换器内有泄露;4、脉冲油泵泵体密封不严;经将脉冲油泵出口到调速器一次油管道拆下,用空压机空气管吹扫,无阻塞。
用空气管接调速器,气压调整到0.25MPA,见压力变换器无泄露,且带着顶杆伸出。
运行时前轴承箱前端窥视窗脉冲油泵进口喷油正常。
在无机可施之下,检修人员在前轴承箱前端的脉冲油泵出口接一次油管道处,用螺丝刀拨出许多金属屑。
第二天,等停止连续盘车后,打开前轴承箱上盖,拆下脉冲油泵上壳,发现脉冲油泵的前油封环和大轴已抱死,油封环内圈的巴氏合金已脱胎,先前发现金属屑正是巴氏合金的粉末。
更换油封环后冲车,一次油压恢复正常,启动装置退出、同步器动作,转速到3000,一切正常,顺利并网,缺陷消除。
事后有运行人员反映,开始冲车时前轴承箱前端的脉冲油泵进油喷油节流阀没有打开,后来发现才打开。
K800-240-5型汽轮机通流部分典型缺陷处理
第 2期
通过与俄罗斯方面多次交流,了解到在俄罗斯 国内此型号汽轮机也存在高压转子第 2 级围带脱落 的问题, 根本原因为该级在设计上存在一定问题, 其 应力计算与实际情况存在一定的偏差 � 此外该级的 工作压力及温度都较高,而铆接围带对安装工艺要 求较高, 铆接时不可避免的将产生一定的应力, 如安 装时围带的应力较大,加上围带尖角部位悬臂结构 的不利影响, 运行中易出现围带脱落的问题 � 处理方案 要彻底解决此问题需进行叶片的改造,但此项 工作在俄罗斯国内目前处在研究阶段,没有改造的 先例, 国内尚未开展研究工作 �由于围带是从铆钉头 根部开始脱落, 铆钉几乎没有剩余高度, 无法采取更 换围带的处理措施 � 20 0 3 年� 20 0 4 年机组大修中, 由于无叶片备件, 绥电公司采取了激光熔铸的方式进行修复,具体方
K 80 0 -240 -5 型汽轮机 � 该型汽轮机为超临界 � 单轴 五缸 (1 个高压缸� 1 个中压缸� 3 个低压缸 ) , 凝汽冲 动式汽轮机, 其主蒸汽压力为 25. 5 4M Pa , 主蒸汽及再 热蒸汽温度均为 5 40 � 高压缸为双层回流式结构, 共 1 2 级 � 蒸汽从高 压缸的中部进入,先流过 1 个调节级和 5 个压力级 后, 转向 1 8 0 流过内外缸夹层空间, 然后流入 6 个 压力级 �它与单流程高压缸相比, 其外缸前轴封的零 件大为减少,这种结构不需要太大的平衡轴向推力 装置, 并可以减少前汽封的漏气量�在启动工况下这 种结构能较好的加热外缸,改善机组的预热状态 � 中� 低压缸均采用双流双层缸, 这种结构可使大部分 轴向推力相互抵消,中压缸共 1 8 级, 3 个低压缸共 30级 � 高压转子和中压转子为整锻式结构,叶片除调 节级外采用变截面叶形 � T 型叶根 � 低压转子为套装 叶轮结构,叶片均为变截面叶片,前 2 级为 T 型叶 根, 后 3 级为叉形叶根 �
1000MW汽轮机高压缸猫爪翘起缺陷分析处理
图3 高压缸负荷分配 综合对高导管和冷段管道的试验比较分析可得出高压缸左 侧猫爪翘起原因为冷段管道#7刚性支架安装位置低于设计标高。 2.2 高压缸猫爪翘起处理方案 通过调整支吊架标高的方法调整高压缸猫爪受力情况,具 体执行方案如下: (1)拆除冷段去小机、冷段去辅汽、冷段去二抽管道保 温,并将冷段去辅汽、冷段去二抽管道、冷段去小机管道割 口,使冷段管道不受其他管道影响。 (2)调整#7支吊架标高,做高压缸猫爪负荷分配,并做 好数据记录。 (3)以高压缸负荷分配作为依据,拟将#7吊架的标高抬 高90mm(恢复到设计标高),通过不断调整,直至高压缸猫爪 负荷分配合格。 (4)高压缸负荷分配合格后,正式固定#7吊架。 (5)核对调整冷段管道汽机侧#1-#6支吊架的弹簧载荷至 冷态设计位置。
工业与信息化
TECHNOLOGY AND INFORMATION
1000MW汽轮机高压缸猫爪翘起缺陷分析处理
秦文学 曹辉 耿新博 华电莱州发电有限公司 山东 莱州 261400
摘 要 机组运行过程中,高压缸左侧前后猫爪翘起最大达1.05mm,高压缸猫爪翘起造成汽封间隙偏转,汽封周向间 隙不均匀,易引起气流激振、影响高压缸效率,严重时造成汽轮机动静摩擦引起振动,高压缸负荷分配不均长期运行 造成汽缸变形,为保证机组运行安全,通过调整支吊架的载荷量,改变猫爪的负荷分配,消除高压缸猫爪翘起缺陷。 关键词 高压缸;猫爪;翘起;支吊架;负荷分配
汽轮机末级叶片缺陷治理
汽轮机末级叶片缺陷治理摘要:窗体顶端摘要本文介绍了阿拉贝拉机型末级叶片的一种故障模式,叶片自由式拉筋凸台在运行后出现结构性缺陷,材料断裂缺失,裂纹等。
通过对该故障的研究,制定了现场治理措施,成功解决该问题,同时针对多电站多机组制定了后续检查维护策略,确保后续该类缺陷得以妥善处理,保证机组的安全稳定运行。
窗体底端关键词半速汽轮机;末级叶片;拉筋凸台;裂纹;微动磨损;高周疲劳;平行度000 引言要求开门见山,突出重点,实事求是引言应与结论相呼应,在引言中提出问题,结论中给出答案。
最好不分段论述,不要插入图表及公式的推导。
窗体顶端某大型核电集团常规岛汽轮机采用阿拉贝拉机型,百万千瓦,冲动式机组。
其中一电站首轮大修时发现低压转子末级叶片拉筋凸台存在材料缺失及裂纹的情况,后续同类电站反馈检查陆续发现该类缺陷。
1背景1.1 设备简介低压转子带 10级动叶,中间对称布置,其中末级叶片为57 英寸的扭曲叶片,整级65片组成,圆弧枞树型叶根、叶身带拉筋凸台,分为背弧侧和内弧侧,叶顶无围带,叶片底部采用4只弹簧片定。
叶片旋转时在离心力作用下发生扭转,从而相邻的叶片拉筋凸台接触,使散装的叶片整圈成组,降低叶片的动应力。
设计上转速在200 r/min时,拉筋凸台开始接触。
转速达400 r/min时拉筋凸台全部接触。
内弧侧拉筋凸台工作面喷涂Cr硬化层,背弧侧表面喷钢丸硬化处理,但厂家装配过程,因间隙偏差而对拉筋凸台背弧侧进行修磨,没有进行喷钢丸操作。
1.2问题描述多个电站在执行低压缸转子检修过程中,发现部分末级叶片背弧侧拉筋凸台存在材料缺失或者裂纹的情况,缺陷的形貌如图1所示。
图 1 低压转子末级叶片拉筋凸台缺陷形貌2 缺陷原因分析窗体底端初步分析产生该现象的故障模式可能涉及设计、制造、安装偏差,叶片振动特性差异,运行工况偏差等,下面进行详细分析。
2.1 外观形貌检查目前存在拉筋凸台裂纹和材料缺失的已有四家电站。
查询了厂家制造完工报告,发现大部分损坏的叶片均和打磨存在关联性,对损伤叶片拉筋凸台端面检查,发现存在如下明显特征:2.1.1 叶片背弧侧(1)拉筋凸台工作面存在接触不均的情况,来回滑动摩擦痕迹,有不同颜色的磨损区,较重部位存在发黑现象,局部存在变形,详见图2-a;(2)存在人工打磨的痕迹,且平面度,光洁度很差,直接影响拉筋凸台接触面积,详见图2-b;(3)裂纹,基本从磨损最重的区域产生并扩展,最终断裂,产生材料缺失,详见图2-c;a bc图2 缺陷叶片背弧接触打磨及裂纹产生扩展现象(4)观察拉筋凸台存在断口的部位,断口上有较为平坦的断面,断面上有多条弯曲的线条,呈现明显的疲劳辉纹的特征[1]。
发电厂缺陷分析报告
发电厂缺陷分析报告发电厂缺陷分析报告汽轮机中心:本月汽轮机中心发现了55个缺陷。
其中,上月待机的1个缺陷已经解决,但本月还遗留1个待机缺陷和1个延期缺陷。
同时,上月延期的1个缺陷本月仍未解决,而本月又新增了3个延期缺陷。
日期:2011年07月25日主设备:本月主设备缺陷1项,累计缺陷项数为51项。
辅助设备本月缺陷54项,其中6项为延期缺陷。
消缺率为92.59%。
参加人员:1、缺陷分析:1.1 本周共发生55个缺陷,其中51个已经得到解决,消缺率为92.72%。
缺陷主要分布在以下系统:所属系统缺陷条数1机组 92机组 4点检 23化学 6脱硫 13其他(空压机) 01.2 本月共发生2个重要设备(二类)缺陷:QJJxxxxxxxx8:#2机#2中压调门油动机处渗油缺陷分析:经检查发现,该缺陷是由于#2机中压调门油动机电磁阀阀体渗油(左侧、右侧同时渗漏)造成的。
由于电磁阀是控制中压调门动作的重要原件,不能在线处理。
因此,机组负荷较高,不能随意单侧切换隔离。
故此缺陷办理待机处理。
要求巡检人员加大巡检力度,把该点视为重点巡检项目,并及时清理渗漏的油污。
(责任中心:机本体中心)QJJxxxxxxxx0:#2机B小机低压进汽调门输出与反馈偏差大(输出开度80,反馈开度47)调门卡涩缺陷分析:经检查发现,该缺陷并非由调门油路或机械部分引起的。
后来,热工人员全面检查后发现电磁阀存在卡涩现象。
决定更换该电磁阀,更换后调门开度恢复正常。
成功消除此缺陷。
(责任中心:机本体中心)2、本月未消除延期缺陷(共计:4项)原因分析及已采取措施:(消缺方式、应急防范措施)1、QJJxxxxxxxx9 #1机A-A小机油泵振动大,根本原因是泵体钢支撑结构不合格及设备设计不合理造成。
该泵前期振动0.60mm,现调整振动为0.33mm。
现调整量只做紧急备用泵,在正常投运的情况下,泵体振动还会逐渐上升。
建议甲方对该设备进行换型处理。
巡检人员需加强对投运设备的巡检力度。
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6MW余热电站汽轮机缺陷原因分析及处理
1.故障现象
我公司综合利用焦炉剩余煤气余热发电站,采用洛阳发电设备厂生产的汽轮机,型号:N6-3.34。
从2007年6月并网发电至今的7年运行时间当中,汽轮机出现的主要故障现象为以下三个方面:(1)汽轮机的振动偏高;(2)真空度相对较低;(3)调速系统不稳定;
2.故障分析
2.1汽轮机的振动偏高
振动是一种周期性的反复运动。
处在高速旋转下的汽轮发电机组,在正常运行中总是存在着不同程度和方向的振动。
对于振动,我们希望它愈小愈好。
不同转速机组的振动允许值不同,凡是在允许范围内的振动,对设备的危害不大,因而是允许的。
超出允许范围,就会对设备造成伤害。
而本机组在运行中最高振动超过85um,最低振动时也在50um以上,超出了汽轮机振动的允许范围50um以下。
汽轮机振动过高直接威胁着机组的安全运行,因此,在机组出现过高振动时,就应及时找出引起振动的原因,并予以消除,绝不允许在强烈振动的情况下让机组继续运行。
汽轮发电机组的振动是一个比较复杂的问题,造成振动的原因很多,为找出汽轮机振动大的原因,我们曾通过做试验方法
来查找汽振动大的原因:
1)励磁电流试验
目的在于判断振动是否是由于电气方面的原因引起的,以及是由电气方面的哪些原因引起的。
2)转速试验
目的在于判断振动和转子质量不平衡的关系,同时可找出转子的临界转速和工作转速接近的程度。
3)负荷试验
目的在于判断振动和机组中心,热膨胀,转子质量不平衡的关系,判断传递力矩的部件是否有缺陷。
4)轴承润滑油膜试验
目的在于判断振动是否是由于油膜不稳,油膜被破坏和轴瓦紧力不当所引起的。
5)真空试验
目的是判断振动是否是由于真空变化后机组中心在垂直方向发生变化引起的。
6)机组外部特性试验,实际上就是在振动值比较大的情况下测量机组振动的分布情况,根据振动分布情况分析判断不正常的部位。
2.1.1汽轮机振动是一个多方面的综合因素,通过以上实验对振动过高的原因分析如下:
1)通过汽轮机的转速实验,在开机,暖机过程中,每一个阶
段都有振动偏高的现象,特别是过临界转速时有较高的峰值(70um)振动出现,因此判断气机转子的动平衡存在一定问题,如果转子的平衡度越好,那么汽机的基础振动就越低。
2)通过带负荷实验,汽轮机在升负荷的每一个阶段都出现振动不断变化的现象,由此判断,汽轮机的滑销系统膨胀出现问题,汽机中心间隙过大。
3)通过汽轮机真空试验,汽轮机在真空变化过大的情况下,汽轮机的振动会随真空的下降有所上升(汽轮机真空试验局限于在规定范围内的真空变化),判断汽轮机由于长时间运行在规定真空的低限,由于排气温度相对在规定范围内偏高,机组的低压缸热膨胀温度相对偏高,转子运行产生一定偏移而对转子振动产生一定影响。
4)通过我们对开机过程当中振动的测量和记录,并对测量记录进行分析比对,在未带负荷时通常随着汽机转速的不断升高,汽轮机呈现3#轴瓦振动偏低,1#轴瓦振动偏高的现象,在汽轮机接带负荷后通常是3#轴瓦振动偏高,那1#轴瓦就会振动偏低;或者三个轴瓦的振动维持在一个相对平衡的状态,但三者也都在50um以上。
由此判断可能是汽轮机的转子中心与发电机转子中心间隙过大,由于本机组出厂时设备自身缺陷,在安装过程中通过测量下缸盖水平度发现下缸盖机头方向往上翘,汽机下缸盖在安装时滑销系统的机座有一定的不平衡,造成3#轴瓦在负荷越高的情况下,机座整体往上翘,为平衡振动,通常都以稍
稍紧固尾部机座螺丝来处理。
5)处理方法
在机组揭盖检修时,对发电机和汽轮机中心进行调校;同时检查轴瓦质量,对不符合要求的轴瓦进行更换、刮瓦处理;检查前后高低压汽封磨损情况,对不符合要求的进行更换,以保证汽机真空度;检查各级隔板汽封是否卡涩和磨损严重,对不符合要求的进行更换,以保证气流在各级中流速平衡;对机组基础机座的滑销系统进行检查;对汽轮机油系统检查清洗及更换油脂,对调速系统的缸体活塞进行检查更换。
2.1.2为防止机机组在开机和运行中出现不正常的振动,特制定有以下措施:
2.1.2.1机组启动升速和接带负荷
1)加强汽轮机疏水操作,避免使蒸汽带水造成汽轮机水冲击;
2)适当延长暖机时间,避免汽轮机由于热膨胀不到位而引起震动过大;
3)防止升速过快或加负荷过快而引起的汽轮机振动急剧增高;
2.1.2.2运行及停机:
1)控制润滑油温,防止温度过高或过低引起振动变化过大;及时调整润滑油压,防止油压下降影响了轴承油膜的形成;
2)防止主蒸汽温度过高或过低引起的振动过大,主蒸汽温度过高会引起汽缸不正常的热膨胀和热变形而振动增高;主蒸汽温
度过低使湿蒸汽进入汽轮机,形成了水冲击,危害汽轮机;
3)防止真空降低,排气温度升高,使汽缸发生异常膨胀;
4)做好汽轮机保温工作,不让汽轮机受穿堂风及冷空气气流影响,使汽缸向单侧膨胀;
5)严密监视汽轮机震动变化,定期或不定期对汽轮机本体进行巡查,发行汽轮机震动波动大,根据汽轮机各种参数判断是否正常,如汽缸内出现异响应立即采取停机措施;
6)加强汽轮机停机后盘车,防止转子残存有较大的弯曲值,启动后注意延长暖机时间消除转子弯曲。
2.2真空度相对较低
汽轮机的凝汽设备压力升高,在汽轮机运行中是较常碰见的。
汽轮机凝气设备的压力升高不仅会使机组的效率降低,还常常迫使机组降低负荷处理,甚至造成机组停机事故。
我公司机组真空从这七年来看真空最高时也就在88kpa,而其它地方的同样机组普遍真空在90kpa以上。
2.2.1导致引起真空下降的原因很多,它们的特征和处理方法均不同,我们在运行中通过以下一些措施来解决真空度低的问题:1)防止循环水中断,在运行中不断检查循环水量、温度的变化,以确保由于循环水量不足而导致真空降低;
2)确保凝结水水量均衡正常,水温正常,对抽气器铜管进行良好冷却,提高抽气器效率;
3)控制调整好汽轮机轴封送汽,确保在运行中真空的密闭
性良好;
4)利用检修时间对循环系统中的冷凝器铜管进行检查,并对铜管内在运行中遗留下的淤泥等杂质进行清理,以达到更好的换热效果。
对循环水池进行彻底清洗及循环水的更换,以此达到在运行中保证水温相对较低,对冷凝器铜管起到更好的冷却作用,降低排气温度,以此保证真空;
5)在汽机每次大中修后,做好汽机的真空严密性试验,以此保证汽机本体及真空系统管道有较高的严密性;
6)定期对两级抽气器进行检修,检查和更换抽气器铜管,更换抽气器底座垫片,以保证抽气器一段与二段抽气之间密封良好,不出现窜汽现象,从而提高抽气器工作效率。
通过我们采取措施后对真空系统的改善情况来看,造成真空相对偏低的原因不是某个单台设备造成的,而是各台设备工作效率轻微不到位,而集中反映在了真空度上。
2.3调速系统不稳定
2.3.1本机组调速系统工作失常,主要表现在汽轮机在运行中会出现甩负荷的情况,负荷变化最大时可达1000KW以上,给操作人员的操作带来风险。
经分析造成甩负荷的原因,可能是在运行中轴瓦长期磨损脱落的乌金经回油管道进入油箱,通过主油泵循环供给到调速系统缸体内影响调速系统活塞的正常工作,造成调速系统动作不灵敏,达不到根据进汽自动调节进汽量的目的,而导致负荷波动;也可能是油路堵塞、泄露等原因。
2.3.2处理方法及控制方法
1)在每次中修或停机时间较长时都对油箱、管路进行清理;对调速系统进行清洗,检查更换活塞;
2)滤油机加强对汽轮机润滑油的过滤,防止由于汽轮机油内含杂质;
3)对汽轮机回油滤油器滤网进行清洗检查和更换;
4)要求操作人员做好调速系统控制,找准一个控制区域,稳定锅炉压力,尽量少调整负荷来达到调速系统的基本稳定。
3结论
通过对汽轮机以上三个方面的故障及原因分析和处理,维持了我公司汽轮机的正常运行。
针对这类老式机组,安保系统自动化程度低,丢负荷是很可怕的,极易造成安全事故,务必高度重视。