炼钢厂LF炉石墨电极消耗实践
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炼钢厂LF炉石墨电极消耗实践
杨华
【摘要】电极损耗是LF炉精炼过程的主要生产成本耗费之一.本文分析了石墨电
极断面消耗、侧面消耗、折断消耗的机理.通过选择合理送电参数、优化造渣制度、建立精准底吹模式、设计新型加电极扳手等有效措施,电极消耗从0.53kg/t钢降低到了0.29kg/t钢,所述策略在成功应用后,确保了精炼生产的稳定顺行.
【期刊名称】《世界有色金属》
【年(卷),期】2017(000)002
【总页数】2页(P154-155)
【关键词】石墨电极;LF炉
【作者】杨华
【作者单位】阳春新钢铁有限责任公司炼钢厂,广东阳春529600
【正文语种】中文
【中图分类】TF341
随着经济的发展,各行各业对特殊钢材的需求量越来越广泛,致使LF炉的发展十分迅速。
现我厂有一座120tLF炉,变压器容量为22000KVA,LF炉具有升温、
成分调整和提高钢水质量的功能,在转炉和连铸之间起很好的缓冲作用。
石墨电极
作为LF炉核心部件,其质量直接影响LF炉的加热、精炼工艺的顺行和生产成本的
控制。
LF炉的投产对提高钢水质量和产品结构调整起到了关键的作用。
LF炉主要技术参数见表1。
石墨电极主要是由煤矿研磨细粉及石墨焦油组成的,其可以将电能转化成热能,以对钢液起到升温作用。
在LF炉进行加热的过程中,电极本身容易出现氧化、熔损、热振及脱落的情况。
电极消耗主要包括电机端面的消耗、折断消耗及侧面消耗[1]。
1.1 电极端面消耗
因为电弧高温,致使前端的石墨升华,电机端面出现消耗,在热应力的作用下,电极端面出现龟裂甚至脱落,加之炉渣和钢水的侵蚀,致使石墨发生化学反应或溶解。
电器前端各个部位的温差出现不同的热应力,导致其出现热剥落,这种热剥落现象,会因为电弧电流密度的增加而不断扩大。
由于LF炉应用大电流、低电压进行供电,所以其弧长较短,电弧会在大电流作用下受磁场的影响向外偏移。
电极在炉渣起泡冲刷的影响,同样会被侵蚀,并且,钢页面在钢包底气体搅拌下,会被波及,钢水直接冲刷电极,导致其溶解。
在精炼初期,在炉渣氧化性能较高的情况下,电极在和炉渣接触下,炉渣中的氧化铁、氧化锰等化学物质,会与电极发生化学反应,同时石墨也会被氧化。
在精炼的后期,炉渣和炭的相互影响下,会导致电极溶解。
所以,底吹气体的搅拌工艺、温度、钢水的成分等,都会对石墨电极造成溶解。
1.2 电极侧面消耗
当电极温度在400摄氏度时,石墨表面会被氧气渗透,发生氧化,当到600摄氏度时,氧化反应会更严重。
这种电极侧面的消耗,主要是由于电极上圆柱体表面的氧化反应造成的。
因为氧化速度对电极附近气流速度和氧化浓度非常敏感,LE炉
内氧压较低时,侧面消耗就较少[2]。
在实践中,LF炉内和碳发生的氧化反应进行比较,碳的气化反应较弱并不是电极
消耗的首因。
1.3 电极折断消耗
电极折断通常在电极的最高接头或接头座处断裂。
主要为电极间接头拧不紧或接头
间的灰尘没有吹干净,存在很小的缝隙,造成电极与电极间有较大的接触电阻,使得连接处会出现局部较热,而且由于氧化变细的情况,在升温过程中,由于受到电磁力的作用,电极升降系统运行不够稳定,由此会导致出现高位断裂。
2.1 选择合理的供电参数
1)我厂LF炉送电系统分为13个档位,220-340V电压范围内,不同的档位,功
率不同,升温速率不同。
2)优化配电工艺。
采用合适的电弧电压和电流值,保持电弧的稳定性,减少电磁力的变化和冲击,优化配电工艺。
LF炉化渣是采用11档以上,提温时采用2-5档,保温时采用6-10档。
2.2 制定合理的造渣制度
1)渣量的核算与配加。
因送电时弧长在70-90mm之间,所以我们的渣层厚度控
制在≥100mm,通过计算与实践,得出渣量控制在1000-1500KG,包括了石灰、脱氧剂、合成渣、助溶渣等。
2)在送电时下料的控制采用少量多次的方法进行下料,防止大量的渣料“结坨”和电极产生碰撞,对电极产生伤害。
同时对前期成渣时间和埋弧效果产生很大的影响!这就是平时见到进LF钢水化渣期间声音异常后又正常的解释。
3)其次就是快速造白渣,降低渣子氧化性。
2.3 建立精准的底吹氩模式
因为在实践中,精炼时间、目的各不相同,所以应当根据实际对吹氩方式进行选择,根据实际情况制定详细的操作规范,按照规范进行操作,才能保证钢渣最快的循环,从而保障钢水液面的稳定,避免电极上出现较大规模的振动,延长电极的使用时间。
根据现在LF炉设备状况,对送电时的氩气流量控制要求如下:
2.4 优化除尘阀的控制
除尘阀的开度大小进行实时的控制,在保证除尘效果的同时,慢慢调小除尘阀的开
度,当三根电极孔的烟气出现收缩状时最好(烟气有小部分溢出,但是立马被收回),此时能最小的防止外部空气进入钢包内,保证冶炼的还原性气氛,防止空气中的氧气对石墨电极进行氧化。
2.5 温度的控制
上道工序适当提高温度(转炉-CAS站),能有效降低LF炉的送电时间,同时延
长化渣档位(低档位)时间,降低前期弧流,防止前期因急剧升温造成电极中的热应力使其剥落。
2.6 质量检验
(1)我厂石墨电极尺寸为∮450×1800mm。
因石墨电极是由石墨焦油和煤矿研磨细粉制成,制作工艺对石墨电极有很大的影响,如待干时间、切削速度以及运输包装等等,所以必须严格检查。
(2)建立完善的石墨电极验收台账。
如2016年多
次发现电极中部有掉“肉”现象,组织质量工程师进行检查确认,确认可以冶炼,不会造成事故
2.7 加电极扳手检查优化
将原来笨重的扳手淘汰掉,根据实际情况设计相应的新型扳手,同时增加扳手的力臂,确保电极的接触良好,同时要避免接触电阻,以降低电极的消耗。
另外,当电极的接头处出现缝隙时,有可能导致电极出现高位折断的情况。
自从对LF炉进行电极消耗的研究,钢渣侵袭电极、电极氧化剥落的情况显著减少,电极的消耗也大大减轻,1-12月份电极消耗为0.29kg/t钢,确保了LF设备的稳
定运行、提高钢水成分、温度合格率和产品质量。
【相关文献】
[1]黄希祜.钢铁冶金原理.[M].冶金工业出版社.1990.
[2]冯聚和,等.铁水预处理与炉外精炼.[M].冶金工业出版社,2016.。