卧式改性纤维球的改造及其在海上油气田的应用
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卧式改性纤维球的改造及其在海上油气田的应用
李治;曹贵;黄兴涛
【摘要】文昌油田群由8个井口平台和一艘FPSO(浮式生产储卸油装置)组
成,FPSO116负责处理来自8个平台的油气水,处理合格后的生产水进行排海.随着油田持续开发,油井含水率也逐步升高,随着调整井和新平台的投产,FPSO116面临的生产水处理压力越来越大.油田增设卧式改性纤维球装置,并结合油田现状,创新性的对纤维球内部集水槽、反冲气管进行改造,对工作模式进行优化,有效地提高生产水处理效果.
【期刊名称】《化工设计通讯》
【年(卷),期】2019(045)007
【总页数】2页(P34-35)
【关键词】改性纤维球;生产水处理;集水槽;反冲气管
【作者】李治;曹贵;黄兴涛
【作者单位】中海石油(中国)湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)湛江分公司,广东湛江 524057;成都理工大学能源学院,成都 610059;中石油长庆油田分公司第一采气厂,西安 710021
【正文语种】中文
【中图分类】P631.4
1 区域概括
文昌油田群由FPSO116(浮式生产储卸油装置)和8个井口平台组成。
8个井口平台的油气水分别集输至FPSO116集中处理。
FPSO116的生产水处理系统(如图1所示)是由生产水舱、水力旋流器、缓冲罐组成。
上游平台生产正常、下游处理工况稳定时,生产水处理压力较小,处理效果能够满足排海要求,然而,当出现平台返排钻修井液、海管通球、FPSO116分离器油水界面波动、化学药剂效果差等情况时,则会直接影响生产水排海浓度值。
因此,探究新工艺,把生产水粗处理与精细处理相结合,不断提高生产水处理效果,对于油田安全环保生产,具有十分重要的意义。
图1 文昌油田群生产水处理流程
2 生产水处理现状
FPSO116每天接收的液量在17 000m3左右,其中生产水处理量在12 000m3左右。
两台生产水泵的额定处理能力为500m3/h,按额定处理量计算,只有全天处理的生产水都满足排海标准的情况下,才能将一天的生产水量全部处理完,一旦出现不达标需要回舱处理时,只有生产水舱4 000m3的舱容可以缓冲,即最多回舱8h就会出现因无法处理生产水而被迫油井限产、关井。
因此,保证生产水处理效果显得尤为重要。
正常情况下,FPSO116分离器处理后的生产水下舱浓度在100~300mg/L,生产水重力沉降后,由生产水泵加压至水力旋流器,入口浓度在40~100mg/L,水力旋流器出口浓度在20~45mg/L,经生产水脱气罐排海含有浓度控制在35mg/L 以下。
3 生产水处理分类
3.1 生产水排放要求分类
我国海域根据GB4914-2008《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》替代
GB4914-1985颁布的《海洋石油开发工业含油污水排放标准》规定。
针对不同海
域,国家也规定了相应的排放标准,见表1。
表1 不同区域排海要求海域月平均值/(mg/L)一次最大值/(mg/L)一级海域20 30二级海域 30 45三级海域 45 60
文昌油田群海域属于三级海域,本着环保至上,生产与环境和谐发展的原则,油田一直以来以二级海域排海做为最低要求,并力争达到一级排放标准。
目前排海浓度控制在35mg/L以下,能够达到二级排海要求。
3.2 生产水处理级别分类
根据处理程度的不同,将生产污水处理设备分级介绍:
(1)一级分离:斜板除油器、水力漩流器、沉降仓、离心机。
(2)二级分离:气体浮选机、旋流气体浮选机
(3)三级分离:核桃壳过滤器、聚结过滤器
(4)四级分离:活性炭过滤器、多介质过滤器
(5)精细过滤:膜过滤、改性纤维球
4 技术创新点与现场应用
4.1 技术创新点
(1)集水槽改造:采用T型集水槽,改善流体流动效率,提高处理量;
(2)反冲气管改造:将“平齐式”管线改造为“高低错落式”,提高反洗效率;(3)优化工作模式:调整气、水反洗次数及间隔时间,提高反冲水压力;采用海水生产水间歇清洗,提高反洗效果。
4.2 集水槽改造
改性纤维球原集水槽采用“竖状圆柱形结构”,这使得不同方向上的污水达到集水槽的时间不一致,此外,原集水槽还存在过流面积不够的缺陷。
针对此情况,对集水槽进行改造,将“竖状圆柱形结构”改造成“T字型结构”。
如图2所示。
图2 改性纤维球内部集水槽结构图
改造前后数据对比:“竖状圆柱形结构”开孔总面积S1=4 326mm2;“T字型
结构”开孔总面积S2=133 175mm2;出口6寸管截面积S3=17 662.5mm2。
改造后集水器开孔总面积与改造前开孔总面积之比:P=S2/S1≈3;改造后集水器
开孔总面积与6寸截面积之比:P2=S2/S3=7.54。
4.3 反冲气管改造
改性纤维球反冲洗共分为两部分:一是水反洗,其目的在于将纤维球罐内的浮油排走;二是气反洗,其目的在于将纤维球冲散,将纤维球表面的浮油吹散。
两者互相作用,缺一不可。
原反冲气管线“平齐式”布置在罐底部,改造后的反冲气管线能实现对不同部位纤维球的冲洗,更有利于脱浮油。
如图3所示。
图3 改性纤维球反冲气管正视图及侧视图
5 应用效果
针对油田特点,通过对集水槽、反冲气管和工作模式优化后,一方面有效地提高了纤维球水处理能力,另一方面极大改善了生产水处理效果[4] 。
生产水经过纤维球后,含油浓度能够降到20mg/L以下。
卧式改性纤维球在文昌油田群的成功应用,具有重要的环保意义,同时也带来一定的经济效益。
参考文献
【相关文献】
[1] 李宝彦,李淑华.改性纤维球过滤技术的研究与应用[J] .石油化工设备.2008,25(1).
[2] 张伟.改性纤维球过滤技术在萨北油田深度污水处理站的应用[J] .中外能源,2016,103(2).
[3] 黄程,王梅,夏荫轩,等.改性纤维球在油田污水处理中的应用[J] .油气田环境保护,2009,19
(3):22-24.
[4] 唐广荣.改性纤维球过滤技术用于海上油田污水的深度处理[J] .工业水处理,2014,34(11):78-79.。