支架压死安全技术措施

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石圪台煤矿31201综采工作面处理支架压死

安全技术措施

一、工作面情况

1.工作面基本情况

31201综采工作面为31煤二盘区首采面,工作面长度为311.4m,推进长度为1865m,煤层厚度3.0-4.4m,平均3.9m。工作面所用支架为郑煤ZY18000/25/45D双柱掩护式支架,共计156台,安全阀卸载压力458bar。工作面基岩厚度48-120m,埋深110-140m,上覆原天隆22煤房采采空区,采空区回采设计及巷道布置不详。31煤与22煤层间距30-41.8m。据图显示,上覆22煤房采区集中煤柱共有三段。第一段在31201运顺30-32联巷(推进度在1479-1540m),长度61m,已过。第二段集中煤柱在运顺25联巷前后(推进长度在1107-1168m) ,长度61m,目前已推过煤柱15.5m。第三段集中煤柱在运顺17-18联巷之间,(推进长度在739-763m)长度24m。

2.周期来压情况

工作面周期来压步距平均13.6m,压力平均持续7.7刀,无压段持续10.3刀。来压时压力峰值465bar,煤壁有炸帮、片帮,片帮深度0.2-0.5m,顶板有掉渣、漏矸现象,工作面安全阀开启率5%-10%之间,立柱下沉量在200mm以内。工作面两端头及顺槽来压不明显,没有出现较大裂隙,顶板稍有小块脱层、磷皮现象。

3.冲击地压情况

工作面已发生冲击地压现象两次,第一次为10月17日早班,工

作面推进360.4米(进入第一段集中煤柱区域36.4米)时, 40架到120架大面积来压,压力平均值达到458bar以上,立柱在半小时内下沉0.4-1.3米,采高由3.8-4.1m降至2.5-3.4m,造成局部支架压死,其中88架、89架、101架、102架、103架立柱无行程。第二次冲击地压在11月25日早班,位置在距离第二段集中煤柱还有31m 位置时,工作面65架到110架立柱下沉0.3-1.2m,采高由3.9-4.2m 降至3.0-3.6m,对工作面正常回采未造成较大影响。

4.现工作面推进位置

机头771.4m,机尾775.6m,据图显示已经推过煤柱15.5m,该处层间距为41m。

5、工作面现状

2013年12月15日中班,工作面正常生产煤壁出现片帮现象,

支架压力显示正常。夜班正常接班,煤机正常由机尾向机头推进。 16日0时40分左右工作面30-80架开始压力显现,达到460bar,此时工作面采高在3.8-4.1米。约10分钟后工作面支架安全阀开始开启,之后整个工作面整体来压,在20几秒时间内,工作面支架从23-135架整体下沉,活柱行程由原来1.3-1.5m左右下沉到0-0.2m。煤机压死在92-102架(煤机盖板、滚筒、电缆拖曳装置全部压住,煤机电缆未损坏)。来压后工作面人员立即从机头和机尾撤出,机尾撤出人员后瓦检员设警戒,防止其他无关人员误入低氧区域,整个过程没有人员受到伤害。

二、放炮挑顶作业措施:

1、工序:

队内从机头侧23架开始,采用放炮将顶部矸石放下的办法,逐架抬升到200mm-800mm,直到煤机可以通过。在此过程中,观察机尾侧135架向机头的气体情况,如果气体超限,那么队内只组织一个小组,从机头侧23架逐次向机尾侧处理;如果机尾侧气体符合规定,那么队内将组织两个小组,分别从机头侧23架和机尾侧135架向工作面中部开始处理。

(1)动作支架、放相邻支架矸石;

(2)相邻支架采高要挑到3.2m及其以上,来保证邻架侧护板露出,且支架上方矸石要露出400mm-800mm;

(3)打眼;

(4)清理支架顶梁上方矸石;

(5)如有冒落的大块矸石,需重新打眼放炮处理,直至所有矸

石放完,动作支架,调整支架高度,直到采高挑到3.2m及以上,能满足下一架打眼的需要;

放炮示意图

2、打眼:

打眼前进行安全检查,机头使用煤电钻打眼,使用2.2m的钻杆,外径38mm,用炮棍或钻杆检查炮眼方向、角度,严格控制并保证凿眼深度,使眼深达到1.8m,使眼底落在预定的平面内(见上炮眼布置示意图)。机尾使用压风系统和风钻,钻杆钻入一定深度后拔出少许,以此循环以便更好的排出钻渣,直到钻到要求深度即可。

3、装药:

装药时,先用掏勺将炮眼内的岩粉掏净,再用木质炮棍将药卷轻轻推入眼内,不得冲撞,炮眼内药卷彼此密接。装2-4卷乳化炸药,

装药后,雷管脚线扭结成短路且不得接触放炮母线或其它电气设备。

4、放炮:

要放炮时,必须在工作面的两个出口处(机头和机尾)设好警戒人员,工作面必须撤出所有人员(如果两组,包括另一组人员,但可以向机尾侧躲避),才可放炮,放炮结束炮烟散尽后方可撤回。人员可通过工作面扩音电话喊话的方式通知工作面的所有人员。

5、动作支架、落矸:

放炮后,要对支架松动放矸工作,来回升降支架,将支架顶部矸石放下,以此来增大采高。在此过程中,操作支架要严格遵循以下安全措施:

(1)操作支架只能由支架工来操作,其他任何人禁止操作支架。

(2)操作支架过程中,除支架工和带班队长以外,其他人禁止进入操作区域(操作架前10架范围内)。

(3)现场操作由跟班队长统一负责和指挥。

(4)操作支架前,要保证液压系统无窜液、漏液,支架动作灵活。

(5)支架工采取邻架操作,在支架内操作。

(6)经松动,有行程后,要保证支架初撑力。

6、处理煤机:

当有一侧处理到煤机处(92架到102架)时,将92架到102架支架上方的矸石放出后,将支架挑起,检查煤机液压、电控、机械等部位,煤机检修完毕后牵到安全地点。

三、设备抢修措施:

队内检修人员分成三组,分配到各个班组,使各班组检修、生产力量均衡,有条不紊处理工作面出现的各种问题。所有队干和员工根据队内安排,有序上班。

1、由于立柱下沉,有些支架顶梁压到支架护网,所以需要将工作面的支架变形的部分护网拆除。

2、需要处理工作面液压支架出现的各种问题。例如更换损坏的立柱、平衡油缸、架间通讯线、660V系统、液管、接头、卡子和控制器等配件。对支架液压系统和电控系统进行恢复。

3、机械、电气设备积极抢修,确保所有工作的正常运行。为此,综采一队成立事故抢修小组,组长由机电副队长李增彪担任,成员由各检修组组长和各检修人员组成。事故抢修小组对工作面所有机械设备和电气设备进行抢修工作,确保此次支架压死处理工作的正常运行。

4、要对煤机的液压系统和电控系统进行修复和维护,包括各管路、线路的检查和维修。

5、改造煤机“牛头”,降低煤机自身高度。据测量:煤机“牛头”改造前“牛头”处高度为1.73m,改造后“牛头“处的高度为1.41m。

6、工作面逐段恢复供液系统,开启乳化液泵前要仔细检查工作面供液段液压系统,禁止有未接管头或卸液口,以免高压液体喷出伤人。

7、地质科安排专人每天对地表塌陷情况进行观测,如有变化及时汇报矿调度和相关领导,及时采取相应措施。

8、综采一队每班要安排专人对机头机尾未切顶部分每隔2小时

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