五沟煤矿提升主井生产能力的改造

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五沟煤矿提升主井生产能力的改造

摘要:按照矿井生产需要,本着改动小、投资少、安全经济的要求,在不改变原有提升机、电控系统、提升绳、箕斗等主要环节的前提下,提高矿井提升系统能力。

关键词:煤矿;主井;生产能力

1 背景和意义

五沟煤矿设计生产能力60万吨/年,随着工作面的变化及大采高支架的使用,五沟煤矿主井提升已经不能满足工作面的生产。2008年5月投产至2008年底,生产原煤88万余吨,但2009年集团公司对五沟煤矿煤炭产量提出175万吨的奋斗目标,主井仍然成为制约生产任务完成的瓶颈。于2008年10月底成立了课题小组,对主井提升系统进行进一步优化。

2 方案说明及比较

按照矿井生产需要,本着改动小、投资少、安全经济的要求,在不改变原有提升机、电控系统、提升绳、箕斗等主要环节的前提下,提高矿井提升系统能力。

三个提升能力改造方案

方案1:维持原有提升设备不变,即箕斗装载7吨,按理想提升速度图即直接启动,等速段速度8.5米/秒,爬行段3米、爬行速度0.5米/秒,加速段加速度0.75米/秒2、减速段减速度0.75米/秒2,考虑1.15提升不均衡系数,循环时间87.97秒,改造装载段、卸载段罐道,按每年工作350天,每天工作22小时,初步核算最

大提升能力为200.75万吨。

方案二:箕斗装载8.5吨,箕斗配重至18吨,更换首绳和尾绳,将26毫米钢丝绳更换成28毫米钢丝绳,按理想提升速度图即直接启动,等速段速度是8.5米/秒,爬行段3米、爬行速度0.5米/秒,加速段加速度0.75米/秒2、减速段减速度0.75米/秒2,考虑1.15提升不均衡系数,循环时间87.97秒,改造装载段、卸载段罐道,重新核定液压站制动力矩及工作压力。

方案三:维持原有提升设备不变,增加箕斗装载量至7.5吨,并增加相应配重,按理想提升速度图即直接启动,等速段速度是8.5米/秒,爬行段3米、爬行速度0.5米/秒,加速段加速度0.75米/秒2、减速段减速度0.75米/秒2,改造装载段、卸载段罐道。

于2008年11月18日在皖北煤电集团五沟煤矿就以上三个方案再次进行技术协调,,方案三比较理想。

3 方案实施

根据现场情况对控制程序进行了深入研究,结合厂家的一些意见,在保证运行安全的前提下,逐条确立了如下具体实施方案:3.1 增加了箕斗配重块,装载量由7吨增至7.5吨。

3.2 将罐耳间隙调整为180mm,优化提升速度图,改造提升爬行布局,启动爬行段的速度由原来的0.5m/s提高到2m/s,经过现场调试,直接启动加速时,箕斗与罐道间的撞击较大,实测循环时间由原每钩118s减少到102s。

3.3 主井井筒爬行段稳罐罐道延长

在不影响箕斗装卸载的前提下,尽量延长罐道长度,以减少箕斗运行的冲击和摆动,增大箕斗爬行段速度提高后的运行安全。

经过测量导向罐道改动参数

4 改造效果分析

经测量比较:改造前提升循环时间约为118秒,改造后缩短到102秒,按年提升350天,每天工作22小时,

改造前装载7吨计算年提升能力:

a=3600×b×t×pm×k/(104×k1×k2×t)

=3600×350×22×7×1.0/(104×1.1×1.15×118)

=129.9(万t/a)

改造后装载7.5吨计算年提升能力:

a=3600×b×t×pm×k/(104×k1×k2×t)

=3600×350×22×7.5×1.0/(104×1.1×1.15×102)

=161.1(万t/a)

理论上主井年生产能力较改造前增加31.2万吨。

2008年四季度主井提升系统电量803570.4度,吨煤电量1.91度,2009年一季度主井提升系统电量884376度,吨煤电量1.8度。同比降低0.11度,一季度改造后比改造前同比节电0.11×49万=5.39万度,按综合电价0.61元/度,则一季度节约5.39万度×0.61元/度=3.28万元。

作者简介:魏学孔,毕业于安徽理工大学电气自动化专业,现任皖北煤电恒源股份五沟煤矿机运事业部电气助理工程师。

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