HXN3型机车几个典型问题分析及采取的措施
探究HXN3型机车国产化柴油机机油压力低停机分析处理
探究 HXN3型机车国产化柴油机机油压力低停机分析处理摘要:HXN3型机车在运行的过程中常出现柴油机机油压力低于标准值的现象,这时就会导致系统出现停机的状况。
机车在运行的过程中出现由于柴油机系统出现故障而导致机车停机的现象十分常见,而机油的压力对柴油机的正常运转也有着重要的影响。
因此,应当对柴油机的主机进行相应的改进,提前对柴油机的机油故障问题进行相应的探究,由此可以在一定程度上提高机车柴油机的检修效率,有效的促进机车的上线应用率,降低由于柴油机的机油压力过低而产生的运行故障。
本文通过对HXN3型机车中的16v265H型国产化柴油机所存在的问题进行相应的分析,论述了在机车运行过程中柴油机机油的主要作用和特点,分析了HXN3型机车国产化柴油机机油压力低停机原因,并对此提出了具有可实施性的解决措施。
关键词:HXN3型机车;柴油机机油;16v265h型柴油机;机油压力偏低一、HXN3型机车国产化柴油机存在的问题HXN3型机车装配的为16v265h型柴油机。
机车在运行的过程中,在进行从高档位向惰转档位调整的过程中常出现柴油机机油的整体压力低于标准值的现象,由此就会导致机车出现停机的状况。
而影响HXN3型机车的柴油机运转的原因十分复杂,柴油机的机油压力过低是造成停机的主要原因。
因此,需要对柴油机的各方面零件进行严格的把控,在一定程度上减少柴油机系统发生故障的概率。
二、柴油机机油的作用和特点柴油机的机油在机车运行的过程中发挥着润滑的作用。
机车的诸多零件在相互运动的过程中,需要有机油在零件之间形成一定厚度的润滑油膜,这样可以撒有效的减少机车零件之间由于摩擦而产生的损坏,从而保证机车的柴油机可以正常的运转。
同时,柴油机也具有着冷却的作用,机车在运行的过程中会产生大量的热量,在柴油机内部流动的机油可以将机车零件摩擦产生的热量,与燃烧室燃烧所产生的热量带走,从而使柴油机内部的温度可以以被控制在合理的范围内。
柴油机也可以对机车的零件进行相应的防锈防腐的保护作用。
HXN3型机车常见故障及处理方法研究
57中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2019.05 (下)与DF 系列机车相比,HXN3型机车在理论技术、机车设计、模块集成等方面都有很大不同。
因机车的自我保护机制完善,机车的微机系统实时监测分析各种传感器数据,发生异常时,会保护性停机,防止故障扩大,这也就导致了机车线上运行时故障频发,影响运输效率,大多数故障可以通过复位机车的微机系统来解决。
2018年,机车故障大多数都发生在HXN3型机车上。
本文对HXN3几种常见的故障问题进行阐述,并提出解决方法。
1 燃油显示故障显示屏或车下燃油显示屏显示“?”或无显示。
检查及处理方法如下。
(1)检查显示屏和车下显示器显示情况,如均无燃油量显示,在显示屏系统数据栏内查看一风缸压力是否过低,车下的辅助风管截止阀是否在关闭位。
(2)压力正常且截止阀在打开位时,打开燃油控制盒滤清器排污阀检查是否有压力空气排出,燃油控制盒滤清器排污阀无压力空气排出,检查前部风管路。
(3)若来风正常,测量燃油控制盒来电,来电正常更换燃油控制盒或1#FIRE 显示屏;来电不正常检查1#显示屏断路器到燃油量控制盒的线路,重点检查燃油量接线盒内部接线插接状态。
(4)燃油控制盒和显示屏全部正常时,检查位于电器柜内3项设备主机下方地板下部的FG 插头,插头正常时测量线路导通情况;若只有车下燃油量显示异常时,更换异常的燃油显示器(注意燃油控制盒和显示器必须全为国产或是进口,不可混用)。
(5)若以上均正常,则检查燃油箱内风管是否堵塞或破损漏风。
2 无效数据故障显示屏信息栏显示无效数据,系统数据全是“?”。
检查及处理方法如下。
(1)所有屏无效数据,EM2000与2显示屏连线接触不良有短路、断路、或虚接(CAN 线在电喷发送器处有一接地点,测量时应断开该接地点)。
2#显示屏故障无效数据,如检查无异常可更换显示屏判断其是否故障。
EM2000所有插件亮红灯,可逐个拔出插件判断,如拔出某一插件故障消失,则更HXN3型机车常见故障及处理方法研究史记(中国铁路沈阳局集团公司锦州机务段,辽宁 锦州 121000)摘要:铁路信息化建设目前已处于高层次阶段。
HXN3型机车柴油机启机故障分析
HX 型机车 空气启 动 系统 由辅 助 空压 机 、 3 N 第 风缸 ( 即启 动风缸 ) 启 动 马达 ( 、 、 左 右各 1个 ) 启 动 、 马达小 齿 轮 ( 有 1 共 1个齿 ) 齿 圈 ( 有 2 5个 齿 ) 、 共 6 、 中继 阀 、 滤器 、 磁 阀 ( 过 电 4个 ) 塞 门 以及 相 应 风 管 、
现 场 经 验
文 章 编 号 :0 7—6 4 ( 0 2 0 0 4 0 10 0 2 2 1 ) 4— 0 0— 3
铁 道机车车辆工人 第 4期 2 1 7月 0 2年
H N 型机 车 柴 油机 启 机 故 障分 析 X3
陈 强
( 道 部 驻 大连 机 车验 收 室 辽 宁 大 连 铁
陈 强
HXN 型机 车 柴 油机 启机 故 障 分 析
铁 道 机 车 车辆 工人 第 4期 2 1 0 2年 7月
E 成 。
MV E  ̄ R
D L
( ) 微 机 控 制 下 , 照 空气 启 动 系 统 风 路 控 5在 按
制 原 理 , 启 动 马 达 带 动 柴 油 机 转 动 。 如 果 小 齿 轮 由
162 ) 10 2
摘 要 : 文介 绍 了 H N 型机 车空 气启 动 系统 的 构成 及 其风 路 控 制原 理 以及 柴油 本 X ,
机 自动 启 机 原 理 , 针 对 交 验 过 程 中暴 露 出 的 启 机 故 障 进 行 原 因 分 析 , 定 措 施 , 并 制 彻
底 消除质 量 隐患 。
路 构成 。
图 1 中继 阀 和过 滤 器
小 齿轮 与齿 圈 ( 图 2 , 端 面 和 齿 上 必 须 覆 见 )外 合 的可 靠性 。
和谐3内燃机车故障处理(共五则)
和谐3内燃机车故障处理(共五则)第一篇:和谐3内燃机车故障处理和谐3内燃机车故障处理(一)一、机车无电源。
现象:闭合蓄电池闸刀开关,闭合机车断路器面板开关机车各部无电。
原因:(1)、蓄电池闸刀开关接线断开;(2)、蓄电池无电压;(3)、蓄电池闸刀开关需接;(4)、蓄电池箱间联线或跨线板断裂。
处理:(1)、闭合蓄电池闸刀开关;(2)、检查蓄电池、电缆及其连接情况;(3)、用钳子将蓄电池刀夹稍微夹紧些;(4)、更换箱间联线或跨线板。
二、FIRE 显示屏无显示现象:闭合断路器面板微机开关FIRE 显示屏无显示。
原因:(1)、司机室显示电脑断路器断开。
(2)、蓄电池闸刀开关断开或虚接。
(3)、蓄电池无电压。
处理:(1)闭合断路器。
(2)闭合蓄电池闸刀开关。
(3)检查蓄电池、电缆及其连接情况。
注意:不允许他车乘务人员执行本系统的工作程序。
三、柴油机曲轴不转动或起不来机现象:柴油机曲轴不转动或不启机原因:(1)、发动机控制断路器断开(2)、第三总风缸无压力空气或空气压力低。
(3)、启动马达故障。
(4)、EM2000开关没有闭合。
(5)、蓄电池电压不足(58V),蓄电池电压在55V以下时就不要试着启机.处理:(1)、闭合断路器。
(2)、检查蓄电池电压不低于62V时,可用辅助风泵向第三总风缸泵风以备重新启机。
如蓄电池电压低于62V时,在条件允许的情况下,与另一台HXn3型机车进行重联设置,利用他车对蓄电池进行充电;如因风压低无法起机时,可利用他车的总风缸向本车充凤,启动柴油机。
(3)、闭合EM2000开关。
(4)、对蓄电池进行充电或用它车蓄电池借电启机四、柴油机曲轴旋转但起不来机。
现象:柴油机曲轴转动柴油机不爆发。
原因:(1)、燃油系统未注好油。
(2)、燃油量不足;(3)、电喷系统故障;处理:(1)、闭合燃油泵断路器。
(2)、向油箱加燃油。
(3)、断开发动机控制断路器,稍作停留后再闭合。
五、机车加不上载。
现象:FIRE 显示屏无牵引力及功率显示原因:(1)、换向手柄未进行换向操作(司机室显示电脑提示:换向手柄在中间位信息)。
HXN3内燃机车牵引整流装置故障分析及整治措施
.
牵 引 任 务 提 供 保 障 。 e
[ 责任编辑 : 丁艳 ]
( 上接第 2 7 页) 看, 整个工业 自动化生产技术也有着 良好的发展空间
[ 2 ] 钱岷江. 综合运用现代控制理论和梅逊公式设计状态观测器『 J 】 _ 现代机械
检查处理
4 结束语
由于 以上整治措施 得到很好 的执 行 , H xN 3内燃机车 牵引整流装 置运用 良好 , 极大的降低了故障率 。 在今后的工作中 , 我们不但要认真 学习工艺规程 , 进行标准化 检修 , 还要 对牵 引整流装置发 生的故 障认 真仔细分析其 原因 , 制定 出具体的检修措 施并严格执行 . 为机车完成
S h a n d o n g I n d u s t r i a l T e e h n o l术
第0 3 期
HX N 3内燃机车牵引整流装置故障分析及 整治措施
陈 闯
( 大连 耐 恩 电气 有 限公 司 , 辽宁 大 连 1 1 6 0 2 1 )
变形。
2 . 2 内部原因 H X N 3内燃机车是交流牵 引电传 动内燃机车 .牵引整流装 置是一 1 ) 二极管老化 。 由于牵引整流装置工作时二极管一直有 反向重 复 个 三相全波整流装置。整流电路 : 把交流电能转换 为直流电能的电路 电压 冲击 , 长此以往二极 管的反 向重 复电压会降低 . 电气性能相应下 牵 引整流装 置原理如下图 1 。 降 。2 ) 新品组装和产品检修时二极管把装未按工艺规程严格执行 . 未 达到标准紧 固力矩要求 .导致二极管与散热片之间 的接触 电阻过大 . 致使二极管和散热片接触面产生过高的热量 . 同等通风条件下散热不 良. 也会导致二极管电气性能下降 电气性能下降的二极管是存在安全隐患的 . 也是牵引整流装置故 障 的诱 因
HXN3型内燃机车柴油机曲轴箱压力异常原因分析与措施
HXN3型内燃机车柴油机曲轴箱压力异常原因分析与措施王虎
【期刊名称】《机车车辆工艺》
【年(卷),期】2024(60)2
【摘要】针对怀柔北机务段HXN3型内燃机车柴油机曲轴箱压力异常引发的设备故障,针对该型机车柴油机曲轴箱结构、曲轴箱内部负压的建立原理以及曲轴箱压力异常的情况进行详细分析,结合分析结果对机车运行、机车整备作业及修程中如何防范曲轴箱压力异常引发设备故障制定有效的防范措施。
措施实施后,源头问题动力组故障已基本杜绝,运行可靠性显著提升,确保HXN3型机车成为干线重载货运的主力。
【总页数】4页(P15-18)
【作者】王虎
【作者单位】中国铁路北京局集团有限公司怀柔北机务段
【正文语种】中文
【中图分类】U269.5
【相关文献】
1.GEVO16型柴油机台架试验曲轴箱压力高原因分析及措施
2.HXN3型内燃机车排气温度过高的原因分析与改进措施
3.DF4B型内燃机车柴油机机油压力低的原因分析与处理措施
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HXN3型内燃机车主辅发电机轴承故障的分析
作者 简介 :宋新 良 ( 1 9 5 8 一),男 ,山东荣 城人 ,工程师 。
第1 1 期( 总 第4 7 7 期)
宋 新良等: I I X N 3 型内 燃 机车 主 辅 发电 机 轴 承 故 障 的 分 析
2 5
图 2 轴承套脱离轴 承座 5 外侧保持架和 内侧保持架磨损情况
2 0 1 3 年l 1 月
H X N 3型 内燃 机 车 主 辅发 电机 轴 承 故 障 的分 析
宋新 良,温吉斌
( 大连机车车辆有限公司 质量保证部 , 辽宁 大连 1 1 6 0 2 2 ) 摘要 : 针对 H X N 3型 内燃机车主辅发 电机轴承异音或烧损等故障现 象, 对故障电机轴承进行
析
3 . I 轴 承 安装 结构
3 . 2 电机轴 承故 障分析
( 1 )轴承 振 动检 测 试 验 。为 了解 分 析 轴 承在 运转 过程 中的振 动情 况 , 分别对 6台机 车 的 主辅 发 电机 进行 了振 动检 测试 验 , 电机 编号 如表 2所列 。
2 6
铁道机 车与动车
( 2 )电机 轴 承 仪 有微 弱 的 异 音 。轴 承 犍 体 润 滑情 况 较好 , 但 是 在轴 承盏 J 二 部( 装 配 电机 时 , 该 部 分不 填 充润 滑 脂 ) 有 黄 色 的颗 粒 状 润 滑 脂 , 如图 6
所示 。
7 轴 承 安 装 结 构 图
3 Y J I I 7 A型 主 辅 发 电机 轴 承故 障原 因分
了拆 解 分析 , 提 出了相 应 的改进措 施 和解 决 办法 。
关键词 : H X N 3型机车 ; 主辅发 电机 ; 轴承 ; 检测分析
HXN3型机车柴油机增压器转速超差问题研究
HXN3型机车柴油机增压器转速超差问题研究摘要: HXN3型机车是属于在货运过程中使用的一种内燃机车,而HXN3型机车的动力源是其内部的柴油机,这种机车是由大连机车车辆有限公司与美国的emd公司一起进行合作研制和开发出来的。
但是在HXN3型机车的运行过程中,柴油机经常会出现增压器转速超差的现象,而这种现象往往会导致柴油机出现损坏和故障。
因此,本文对HXN3型机车的柴油机出现增压器转速超差问题进行了分析,并在分析之后通过科学合理的判断和研究,对相关问题给出了一些改进的措施。
关键词:HXN3型机车;柴油机;增压器;转速超差引言HXN3型机车柴油机增压器出现转速超差问题,可能会导致机车在运行过程中出现严重的安全问题。
因此我们要对出现转速超差问题的原因进行探究和分析,找出导致产生这一问题的原因。
如果可能的话我们需要将该问题进行一次性的处理,防止以后再次出现柴油机增压器转速超差的现象,导致柴油机寿命减少机车出现安全隐患。
即便是不能够一次性的解决这种问题的,那么我们也应该根据相关的分析提出具体的预防和改进措施。
1问题的提出HXN3型机车在我们进行正常的使用和运行之时,机车的显示和控制界面经常会显示增压器转速差值过大,但是机车对于相关的增压转速差值的要求是不能够超过每分钟1000转。
根据这种现象,我们提出了HXN3型机车柴油机增压器的转速超差问题。
增压器的转速超差这个问题对于柴油机来说很容易导致柴油机的故障和损坏,那么柴油机的维修成本也会直线上升。
柴油机的增压器分为左右两个部分,如果两个增压器在做功时工作的效率不同,就会导致做工效率高的增压器会由于吸入过多的能量,使其自身的转速超过正常水平,最终导致自身的生命周期缩短和其他的零部件变形或损坏。
并且两个增压器的做工差异过大的话,那么柴油机的震动同样会加大,这也会导致柴油机的寿命缩短。
因此,在面对这种HXN3型机车时,工作人员需要认真细致的检查机车防止机车发生故障,及时的做好机车的检修,并且要在故障发生之前做好预防的措施。
浅析HXN3型高原机车故障判断处理
整有效的电路必须包含电源开关、控制系统和被控制电
器,通电完成后触发电源开关,
不同的开关发出不同的指令,不同的指令触发不同的控制电路,
最后由电气元件或被控制电器表现出来。
在检查的过程中,
一定要掌握电气的工作原理,按照电源开关、
控制系统、被控制电器的顺序依次进行排查,根据具体的情况排查故障。
通过机车电路控制之间存在的关系及其特点,可以将这些内容进行总结
图9
时,降低到85工时。
③改造后,刹车系统月备件成本由原先的10500元,降低到3400元。
④月提高设备作业率2%,提升运输产量50000吨。
图8
图1机车故障率与工作时间关系曲线
图2。
hxn3型机车空气压缩机常见故障分析及改进方案
HX N 3型机车空气压缩机常见故障分析及改进方案马松岩(沈阳铁路局安全监管办驻通辽机务段验收室,内蒙古通辽028000)摘要:对HX N 3型机车空气压缩机常见故障的原因进行了分类分析,并根据实际情况制定了改进方案。
关键词:HX N 3型机车;空气压缩机;故障;改进中图分类号:U262.23 文献标识码:B 文章编号:2095-5901(2015)12-0035-03收稿日期:2015-01-26作者简介:马松岩(1977—),男,吉林双辽人,工程师。
通霍线(通辽—霍林河)、珠珠线(珠斯花—珠恩嘎达布其)、霍白线(霍林河—白音华东)是连接全国五大露天煤矿之一的内蒙古霍林河煤矿、锡林郭勒盟东乌旗境内各大煤矿和东北大区的运煤专线,担当该区段牵引的通辽机务段配属的是大连机车车辆有限公司研发的HX N 3型内燃机车。
2011年底,全线实现了下行单机牵引百辆列车,上行单机牵引万吨列车。
但由于草原腹地气候条件恶劣,并且纵断面异常复杂,长大下坡道严重威胁重载列车安全,一旦制动系统作用不良,将会导致严重后果。
因此,降低HX N 3型机车空气压缩机故障率是保障重载列车运行安全的关键。
为此,针对该类故障进行了分类汇总和分析,并提出了具体的对策和措施。
1 空气压缩机基本情况每台HX N 3型机车在冷却间内装有2台由交流电机驱动的螺杆式空气压缩机,每台空气压缩机的排气量为2400L /min ,交流电机由单独的逆变器供电,并由CA9型辅助发电机为逆变器提供变电压、变频率的电源。
截至2014年12月,通辽机务段共配属HX N 3型机车237台,共装有不同厂家生产的3种型号的空气压缩机,即嘉祥TSA-2.8A 型空气压缩机(见图1)、克诺尔SL22型空气压缩机、标顶BT-2.4/10A 型空气压缩机。
图1 嘉祥TSA-2.8A 型空气压缩机2 空气压缩机常见故障及原因通过对3种不同型号空气压缩机的故障情况进行统计,得到表1所列的故障统计数据,发现自2009年5月—2014年12月,嘉祥空气压缩机发生故障的数量明显高于其他两种型号。
HXN3型机车牵引电机故障诊断技术研究
HXN3型机车牵引电机故障诊断技术研究一、引言HXN3型机车是我国铁路运输领域广泛使用的一种机车,其牵引电机是实现机车牵引功能的核心部件。
为了保证机车的安全可靠运行,对牵引电机的故障进行有效诊断和提前预警非常重要。
本文将对HXN3型机车牵引电机的故障诊断技术进行研究,以提高机车的故障诊断准确性和效率。
二、HXN3型机车牵引电机故障特征分析1.异常噪声:当牵引电机发生故障时,常常会产生异常噪声,如嗡嗡声、金属碰撞声等。
通过对异常噪声的分析,可以初步判断牵引电机是否存在故障。
2.高温现象:牵引电机在正常运行过程中会产生高温,但若温度异常升高,则很有可能是故障的表现。
通过温度检测仪等设备对牵引电机的温度进行监控,可以及时发现温度异常现象。
3.异常振动:牵引电机在故障状态下会产生异常振动。
通过振动传感器等装置对牵引电机的振动进行监测和记录,可以帮助判断牵引电机是否存在故障。
4.故障代码:HXN3型机车的主控系统会记录牵引电机的故障代码,通过读取故障代码可以了解牵引电机的运行状态和存在的故障类型。
三、HXN3型机车牵引电机故障诊断方法研究1.基于传感器数据的故障诊断:使用各种传感器装置对牵引电机的振动、温度、电流、电压等参数进行实时监测和记录。
通过分析传感器数据的变化趋势和异常情况,可以判断牵引电机是否存在故障,并确定故障类型。
2.基于信号处理的故障诊断:通过对牵引电机输出的电流和电压信号进行处理和分析,提取其中的故障特征。
利用信号处理算法,如小波变换、时频分析等,可以对牵引电机的故障进行诊断。
3.基于故障模式识别的故障诊断:利用已知的牵引电机故障模式样本,使用机器学习算法进行训练和建模。
通过与训练模型进行对比,可以对新的故障样本进行分类和诊断。
四、HXN3型机车牵引电机故障诊断系统实现为了实现对HXN3型机车牵引电机的故障诊断,需要开发相应的故障诊断系统。
该系统包括传感器数据采集模块、信号处理模块和故障诊断模块等组成部分。
国能包神公司HXN3机车个性化平台化产品构建
国能包神公司HXN3机车个性化平台化产品构建摘要国能包神公司HXN3机车运用中出现个性化适应性问题,影响机车正常可靠运用。
经过对国能包神公司HXN3机车运行地理环境、路况状况、线路试验、运维质量等的调研梳理,分析研究机车结构原理、寿命周期等,优化机车设计,解决机车运用中出现个性适应性问题,确保机车正常可靠运用,实现国能包神公司HXN3机车个性化平台化产品构建。
关键词 HXN3机车适应性平台化运用维护1.问题的提出HXN3是中车大连机车车辆有限公司引进EMD公司技术研发的机车,机车具有牵引力大、运行速度高、操作方便等技术特点。
但国能包神区域海拔较高,春季沙尘大,夏季温度高,长大坡道和牵引吨位大等状况,对HXN3机车的运用造成了较大影响,需要优化攻关解决,确保机车可靠运用,实现HXN3机车个性化平台化产品构建。
2.问题调研处理国能包神公司HXN3机车运用中出现柴油机排气温度高、排烟总管发红、增压器配套、机车进风沙、空气滤清器滤芯寿命短等个性适应性问题。
通过质量信息数据收集梳理,现场勘查试验,分析包神机车运用区域环境条件对机车性能影响,从性能角度和适应性的角度提出国能包神HXN3机车的优化改进方案。
2.1柴油机排气温度高国能包神公司HXN3机车运用中出现排气温度高、排烟总管发红问题,原因分析为机车在空气相对稀薄的环境下长时间满负荷运用,配套的平原增压器增压效果不良,柴油机进气不足,出现上述问题。
将平原增压器改造升级为适应小高原运用环境的高原增压器,提升增压器增压效率,提高柴油机进气质量及燃烧质量,降低排气温度,通过自负载试验和线路运用监测排气温度和总管情况符合技术规范,满足机车运用需要。
同时制定柴油机排烟总管温度检测显示改造方案,便于司乘人员查看排气温度。
图1 柴油机排温数显仪表箱安装图示2.2机车进风沙国能包神HXN3机车运用区域环境沙尘严重,部件可靠性降低。
通过调研制定优化改造方案,解决适应性运用问题。
HXN3型机车机油精滤器进油管喷油故障分析
HXN3型机车机油精滤器进油管喷油故障分析摘要:针对HXN3型机车机油精滤器进油管在机务段发生喷油故障,本文通过对机油精滤器的安装工艺进行了分析,确定了进油管喷油故障的原因,并提出了一些建议。
关键词:HXN3机车;机油精滤器;鼓型连接器;管路泄漏1引言HXN3型交流传动大功率内燃机车是中国北车集团大连机车车辆有限公司(简称连车公司)与美国EMD公司联合研发的六轴6000马力货运机车,共生产300台,配属2个铁路局3个机务段支配使用。
该车主要用于非电气化铁路干线牵引重载列车和快捷货物列车,因其具有牵引功率大、恒功率速度范围宽、起动牵引力大、黏着性好、效率高、燃油消耗率低、低排放等特点。
已成为北方地区主要货运车型之一。
目前,该型车已开始进入“二年检”检修周期中。
2 HXN3机车机油精滤器进油管安装工艺2.1 机油精滤器机油精滤器能够有效滤去机油中的金属磨屑和机械杂质,防止其进入内燃机内部零件的摩擦表面,避免零件刮伤与磨损,并可防止油路堵塞而造成其他严重问题。
机油精滤器性能的好坏直接影响柴油机的大修周期和使用寿命,是机油系统正常运行的关键。
2.2 机油精滤器进油管的安装HXN3机车机油精滤器安装由机油精滤器、底座、进油管法兰和鼓型连接器组成。
其结构如图1所示。
机油精滤器的两个安装底座设计成两种高度,以有利于机油的流淌和检修时的放油。
由图1可以看出,机油滤清器与水平面具有3°的倾斜角。
进油管法兰安装时要求其立面与水平面垂直,保证油流的水平流淌。
图1机油滤清器安装1.机油精滤器2.精滤器底座3.进油弯管法兰4.鼓型连接器最后,进油管通过鼓型连接器与车上管路进行连接。
鼓型连接器是一种新型管路连接器。
其采用套筒式连接、胶圈压紧式密封的连接方式。
该方式不仅能弥补一定的径向和轴向尺寸偏差,又能起到减振降噪的作用。
图2表示了进油管、车上管路和鼓型连接器的连接方式。
图2鼓型连接器安装1.固定器2.垫圈3.套筒4.管道另一端固定器5.垫圈3.进油管喷油故障与分析3.1 故障简要说明配属沈阳铁路局通辽机务段HXN3型0008号机车,2013年10月12日在完成“二年检”检修后返回通辽机务段。
HXN3内燃机车牵引整流装置故障分析及整治措施
HXN3内燃机车牵引整流装置故障分析及整治措施【摘要】HXN3内燃机车是国产化大功率交流牵引电传动内燃机车。
本文对该机车牵引整流装置故障的分析,提出了合理的预防和改造方案。
【关键词】HXN3内燃机车;牵引整流装置;改造方案1 HXN3内燃机车牵引整流装置工作原理及结构HXN3内燃机车是交流牵引电传动内燃机车,牵引整流装置是一个三相全波整流装置。
整流电路:把交流电能转换为直流电能的电路牵引整流装置原理如下图1。
牵引整流装置主要元器件是交流熔断器、二极管、散热片、绝缘板、六角铜棒、夹子、隔垫等构成。
二极管分布在散热片两侧,每桥臂并联5个二极管,共计30个二极管。
牵引整流装置安装在主发电机内,冷却方式为强迫通风,风速为8m/s。
牵引整流装置冷却风道串联在主发电机的进风口上,冷却空气从散热片两端被吸入,强迫风冷二极管后进入到主发电机内,最后从主发电机排向机械间。
2 HXN3内燃机车牵引整流装置故障分析2.1 外部原因1)在外电路电压不稳(瞬间高压)的情况下,主发瞬间输出高压与牵引整流装置换向时产生的高压毛刺叠加,由于此车无装阻容保护装置,所以尖峰电压未能被吸收,导致过高的反向电压尖峰造成二极管电压击穿烧损。
2)HXN3内燃机车大多数在通辽机务段运用,环境极差,粉尘多,湿度较大,主发电机吸入冷却空气中存在较多的可以高压电离的粉尘,吸附在绝缘板上,由于整流柜风阻的不一致性,在强迫通风时,整流柜端部风阻较大,容易吸附粉尘,在高压作用下形成六角铜棒对散热片放电,出现六角铜棒和散热片的局部烧损。
尤其在低速、满负荷、大电流工作条件下尤为突出,这种情况在国内各种型号的内燃机车上都有发生3)由于通风机故障,导致牵引整流装置散热不良。
通过现场检查分析,造成通风机故障的原因有通风机电源线接触不良导致打火,通风机停机;通风机内部缺润滑油致使通风机干摩,风叶严重变形。
2.2 内部原因1)二极管老化。
由于牵引整流装置工作时二极管一直有反向重复电压冲击,长此以往二极管的反向重复电压会降低,电气性能相应下降。
HXN3型内燃机车空压机常见故障分析及处理方法
HXN3型内燃机车空压机常见故障分析及处理方法【摘要】HXN3型内燃机车由大连机车车辆有限公司与美国EMD公司共同开发研制。
针对HXN3型内燃机车空压机故障发生频繁的现象,本文结合工作实践与具体应用对HXN3型内燃机车空压机的常见故障及处理方法进行了研究分析,以供参考与借鉴。
【关键词】HXN3型内燃机车;空压机;逆变器;故障现象;故障分析;处理方法【前言】新经济时期,我国铁路事业迎来了蓬勃发展,铁路信息化建设目前已处于高层次阶段。
对内燃机车也提出了“货车加大载重、客车高速运行”的更高要求,HXN3型机车由大连机车车辆有限公司与美国EMD公司共同开发研制的大功率内燃机车,机车采用交-直-交传动,装用16V265H型柴油机,装机功率4660kW,最高运行速度120km/h。
机车采用模块化集成控制,调试、运用、检修更加便利,机车整体的故障率低;其次机车采用CCBⅡ制动控制系统、电控制动机、交流电传动技术、EM2000电脑控制等,使机车调试人员、运用的乘务员操作更加简便和轻松。
本文将结合个人参与HXN3型内燃机车调试与故障分析的实践经验,能使调试人员及现场运用人员了解HXN3型内燃机车空气压缩机和辅助逆变器工作及空压机常见故障分析和处理方法从而降低机车运行中的故障率。
1空压机常见故障分析及处理方法1.1空压机逆变器锁定故障现象1如图3-1、图7-1、图7-2所示,柴油机起动后辅发电机开始发电,辅助交流发电机(COMP ALT)的1、2、3出线端输出的三相交流电通过熔断器(A4、A5、B4、B5、C4、C5)、整流装置(CR AIR COMP1~2)、电感(AIR COMP INDCTR Ll~2)、电容(CA AIR COMP1-2)以及空压机逆变器(AIR COMF INV1~2)向空压机电机(AIR COMP MTRI1~2)供电。
正常情况下,当总风缸压力低于750kPa时,通过EM2000控制空压机逆变器使空压机开始工作。
浅析HXN3高原型内燃机车空气压缩机启动控制及故障分析
浅析HXN3高原型内燃机车空气压缩机启动控制及故障分析【摘要】HXN3高原型内燃机车空气压缩机是由同步交流发电机辅助发电机输出经整流、逆变进行驱动的,启动控制是由EM2000微机采集总风缸压力传感器信号来完成。
本文针对机车空气压缩机启动控制以及启动故障的处理方法进行分析,解决机车空压机运用中频发的故障难题,使机车试验更加顺利快捷。
【关键词】:空气压缩机辅助逆变器故障分析一、概述HXN3高原型内燃机车是中车大连公司与美国EMD公司联合研发的大功率交流传动内燃机车,本文主要针对机车空气压缩机运用中的故障进行剖析,细述故障处理方法,解决机车空气压缩机运用中的故障顽疾,使检修人员更快的掌握处理故障难题的方法步骤,正确分析准确的判断解决故障。
二、空气压缩机启动控制工作原理HXN3高原型内燃机车装备两台螺杆式空气压缩机(以下简称为空压机),当柴油机启动后,由同步交流辅助发电机(CA9)输出三相交流电,经整流滤波后,输入直流电供给空压机逆变器(每台空压机配套一个独立的空压机逆变器),空压机逆变器输出90Hz、200V受控的三相交流电给空压机电机组,使空压机稳定的运行在2600转/分。
总风缸压力传感器的反馈信号经过ADA 305模块处理,发送给EM2000控制系统,同时发送给每台空压机辅助电源逆变器控制指令来决定空压机何时工作,当总风缸压力低于750kPa时,EM2000发出启动指令,通过CAN总线传送给空压机逆变器,空压机逆变器随即输出稳定的三相交流电给空压机电机,并随后控制加载电磁阀;当总风缸压力达到900kPa时,EMD2000控制逆变器停止输出,空压机停机。
三、故障分析及处置办法(一)空压机启动欠电流故障分析1.故障信息:空压机1欠电流-逆变器1锁闭2.故障监测:空压机1正常启动后,微机显示屏监测空压机逆变器1输出相电流CC1phsA、B、C持续低于65A(加载后应在100A左右),120秒后逆变器1锁闭。
HXN3型内燃机车排气温度过高的原因分析与改进措施
HXN3型内燃机车排气温度过高的原因分析与改进措施摘要:在当前社会经济快速发展的过程当中,各种机车的应用可谓是人们日常生活中最为重要的一部分,其中HXN3型的内燃机车在近些年来的发展更是迅速发展。
这种型号机车在目前来看,属于我国单机功率最大的干线内燃机车,伴随着该型号的机车大量投入使用,在机车正常运行时,会发生一些故障,尤其是排气温度过高,对于运输的秩序来说起到了非常严重的负面影响,同时也浪费了一部分的人力和物力,所以说,相关工作人员必须要根据实际情况采取具有针对性的措施来对这些故障起到预防的作用。
鉴于此,本文对排气温度过高产生的危害作出了阐述,并分析了其产生故障的主要原因以及改进措施。
关键词:HXN3型内燃机车;排气温度过高;故障原因;改进措施引言对于某些地区来说,在特定季节下,空气污染比较严重,那么内燃机车在实际运行过程中所处的环境也存在空气质量较差的情况,尤其是空气中的粉尘量以及湿度,再加上南方地区夏季天气炎热,对柴油机的运转以及进气系统等都会产生一定的影响。
一般情况下,内燃机车在长时间的运行过程中,都是出于高负荷工作的状态,而各个系统的温度会受到热负荷因素的重要影响。
另一种情况就是,机车在长期运行下,容易促使柴油机喷油器喷咀的积碳过多,导致雾化不良,而柴油机要想发挥出额定功率,就一定会出现后燃现象,久而久之,就会使得排气的温度大幅度升高,排气支管、总管以及增压器出现发红现象,这一点对于机车运行的稳定性和安全性造成了非常严重的影响。
1.排气温度过高的危害一般情况下,内燃机车在正常运行的状态下,排气支管的温度都是不高于520℃的,而涡轮进口废气所产生的温度也是不高于620℃的,如果在运行时,机车的一些参数高于正常参数,那么排气支管及总管就会因为温度过高而出现发红的现象。
排气温度一旦高于固定数值,就会导致排气增压器的涡轮出现冲击现象,从而促使其使用寿命大大降低,除此之外,也会导致柴油机燃烧不够完全,经济性能有所降低,而柴油机的功率也因此降低,油耗呈显著增高的现象[1]。
HXD3型机车常见故障应急处理及常见故障
HXD3型机车常见故障应急处理1、升不起弓1、检查升弓气路风压是否高于500Kpa,如低于此值应按一下辅助风泵打风按钮(在控制电器柜上),辅助风泵会一直打风,当风压达到735kpa时,辅助风泵打风停止。
2、检查管路柜内升弓阀是否在升弓位置,此阀门是一个蓝色钥匙,阀门打开时,蓝色钥匙拔不出来,如钥匙能拔下说明升弓阀在断开位置,应将钥匙旋转90度,此时能听得空气流动声音。
3、检查升弓塞门U98,应置于打开位置。
4、检查控制电器柜上的各种电器开关位置(如QA43、QA44),应置于正常闭合位置,如有跳开现象,请检查确认后,合上开关。
5、将微机显示屏翻到检修状态下信号输入输出画面,在“DI2“菜单下,有关升弓信息的状态。
合升弓开关,观察501(601)、515(615)或514(614)、425颜色,绿色为正常;其中501(601)为电钥匙,515(615)、514(614)为升弓开关前弓和后弓,425为主断接地开关。
如在1端按下前弓开关,501、515、425为绿色,同时514、427为黑色。
427为1端受电弓隔离开关信号。
6、检查主断控制器,将其上面的开关置于“断”位置,如能升起弓,说明主断控制器故障,应予以更换。
7、检查升弓滑板上调压阀是否被关闭。
2、主断合不上1、检查SA75置“正常”位2、检查QS3、QS4、QS10、QS11处于正常位。
3、检查主断气压正常(升弓风缸压力足以保证KP58的信号470合),如气压低则会在牵引/制动画面中显示“主断气路压力低”,检查U94置开启位。
4、检查司控器主手柄处于“0”位。
5、检查两端司机室操纵台上的紧急按钮,应该在弹起位。
6、半自动过分相按钮在正常弹起位。
3、提牵引主手柄,无牵引力1、确认已经升弓、合主断。
2、确认各风机启动完毕。
3、确认停车制动在缓解位,操纵台停车制动红色指示灯应熄灭。
3、确认不在动力切除状态(即1804无电)。
4、当监控装置因超速发出卸载信号时(即962有电)。
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HXN3型机车几个典型问题分析及采取的措施 马德祥
(怀柔北机务段技术科,北京101408)
摘要:针对HXN3型机车在怀柔北机务段运用及整修中柴油机及辅助部分遇到的几种典型故障,分析查找了故障原因,实施了相应技术措施,提高了机车运用的可靠性。
关键词:HXN3型机车;故障;措施
中图分类号:U269.5 文献标识码:B 文章编号:1003-1820(2011)09-0045-02
1前言
为适应运输生产任务的需要,怀柔北机务段配属了21台HXN3型机车。
2010年9月机车投入运用。
实践证明,HXN3型机车整体可靠性较高,运用范围广,适应性强。
但是在对机车的整修、运用及修程中,也发生了多起复杂问题。
为此,我们对这些问题进行了分析归纳(见表1),发现该型机车的突出问题存在于柴油机及辅助部分,同时我们开展技术攻关,制定相应措施,使该型机车可靠性进一步提高。
2典型问题的处瑾及分析
2.1故障现象
(1) HXN3型106号、108号、110号、113号、114号共5台机车是2010年9月1日同时到段的,整修时发现柴油机有异音,经检查发现个别缸的凸轮轴、凸轮有不同程度的磨损,经制造厂有关人员确认,需更换凸轮轴和随动机构。
通过分析发现,造成凸轮磨损的原因为随动机构的滚轮犯卡或卡死。
(2) HXw3型116号、118号、109号3台机车是在运用中发生故障造成临修的,具体情况如下: 2010年9月10日,HXN3型118号机车人段后检查发现第12缸摇臂箱处渗油,开盖检查发现第12缸横臂轴底座磨损严重,进气推杆弯,排气推杆
断,随动机构滚轮卡死,第8缸排气推杆弯。
2010年9月12日,HXN3型116号机车发生曲轴箱超压,返段检查发现第5缸示功阀有燃油流出,第16缸随动机构滚轮卡死、磨损严重,凸轮轴拉伤,更换凸轮轴及随动机构。
2010年9月11日,HXN3型109号机车运用中出现柴油机第1-8缸侧烟筒冒蓝烟的故障,回段后对各缸示功阀检查,发现第8缸示功阀有机油,打开各缸摇臂箱盖检查,发现第8缸进、排气横臂脱落,排气横臂防转片碎,进气挺杆弯曲脱落;第5、6、13缸排气横臂防转片断。
2.2原因分析
这几起故障的主要原因在于随动机构滚轮卡死和横臂的防转片问题造成了一系列的破损。
HXN3型116号、118号机车随动机构发生故障原因和到段整修的5台机车故障相同,主要是因为供油随动摇臂和供油滚轮以及配气随动摇臂和配气滚轮的侧隙过小,导致回油不畅,致使滚轮和销轴卡死,滚轮运动方式由转动变为平动,磨削凸轮型面,造成凸轮型面严重损伤。
如图l所示,随动机构摇臂和滚轮之间侧隙图纸要求:供油滚轮0. 264—0.344 mm.配气滚轮0. 215一0.295 mm;大连机车车辆有限公司国产化部件供油和配气滚轮侧隙实测值均为0. 15一0.23 mm,EMD公司实测值均为0. 35 ̄0.38 mm,比图纸要求大。
而国产化零部件单件尺寸均在EMD图纸要求范围内,但是组装后的实际间隙比图纸要求小,这是发生滚轮卡死的基本原因。
另外,部分配气随动摇臂体侧面和相邻凸轮侧面发生干涉,侧面刮伤严重,销轴座孔变形并在工作过程中持续发热,使得滚轮和凸轮型面不能正常接合运动,进一步加剧了凸轮型面的损伤。
HXN3型109号机车则是第8缸排气横臂的防
转片碎,使得排气横臂脱落,造成该缸的摇臂产生不规则的运动,进而造成进气横臂脱落。
同时在凸轮轴凸轮及随动机构的滚轮共同作用下,使得进气推杆脱离摇臂的限制,丽进气推杆与摇臂接触产生抗劲,使进气推杆弯曲,这就是进气推杆弯曲的主要原因。
在排气横臂防转片碎和排气横臂脱落的同时,造成排气门的一根导杆弯曲,使得排气门关闭不严,造成摇臂箱内的机油进入燃烧窒,产生柴油机冒蓝烟现象。
通过现场观察破损迹象,发现第8缸排气横臂的防转片碎是引起此次故障的主要原因,丽第8缸排气横臂的防转片为什么会碎,经分析推测可能是防转片的材质本身存在问题;或者是防转片的小端卡进了排气门的弹簧内,在弹簧的挤压下造成碎裂。
为排除因防转片问题及随动机构故障造成的机破、临修,对运用中的15台机车进行了普查,存在如下问题:
HXN3型117号、119号、123号等机车上同样发现了个别横臂防转片断及防转片小端卡进气门弹簧的隐患,对部分横臂进行了更换,并对部分防转片进行了调整。
HXN3型114号机车经检查发现,第4缸进排
气门横臂气阀间隙调整器脱落。
分柝原因为过盈配合间隙小造成(组装为冷装)。
持机车运行回段后及时处理。
如图l中判断到A点接地时,把1GK转换开关置于故障位,就可切除第一牵引电机维持机车运行回段处理故障点。
(4)对于死接地,故障点往往有较明显的异常特征,如有打火放电现象、打开电机观察孔盖有绝缘漆过热的异味等,判断和解决此类故障相对较容易。
(5)对于活接地,最好能及时捕捉判断到具体某个电机,但这往往需要视接地故障出现的频率而定。
如果是负端低电位虚接,就更难判断,这就更需要认真对电路进行分析排查。
4案例
CKD6E型2002号机车在哈萨克斯坦运行一年半后就时有主接地机车卸载现象,由于出现几率很少,用户维修人员一直没能找到接地故障点。
笔者跟车几天后发现,只有在机车输出功率大于200 kW、主发电压大于130 V且在经过铁轨连接处振动时,主电路接地卸载现象才可能出现。
将司控器手轮回“O”,断开机车控制开关,手动使DJ解锁,又能恢复机车正常运用。
如果将DK开关转到“接地”位,机车输出功率400 kW、柴油机转速810 r/min、主发电压超过220 V时,该机车运行一段时间也一直未出现主接地故障现象,于是初步判断该机车主电路负端或低电位电路有对地绝缘不良或线路绝缘体表面污损有爬电现象。
该机车回段入库后,打开观察孔盖检查各电机碳刷和整流子表面,均未发现异常,用摇表检查绝缘良好,于是建议用户对与高压电器柜16 -21号线相连的联接端子进行除尘清洁,用户则认为该机车有电器线路质量问题,只是对车上与反向器相联接处线头进行了简单吹扫,结果故障现象依旧。
为了证实分析判断,笔者拆开各电机Cl \C2接线盒,发现各电机连线处均有不同程度积尘,且第1和第6电机接线处积尘很潮湿,擦除污垢清洁各接线端子后,DK打到正常位,恢复机车运行。
之后机车运行了2个多月,微机未再出现主电路接地卸载故障记录。
这就验证了当初的判断:该车主电路接地故障是因机车主电路负端或低电位电路对地绝缘不良或线路绝缘体表面污损有爬电现象。
造成该机车主回路接地继电器动作的真正原因是机车平时日常清洁养护不到位,机车在过钢轨联接处发生振动使电机联线处的潮湿积尘发生位移时在较高电压作用下对地导电所致,不是机车质量问题。
5建议
在查找CKD6E型机车及类似车型主电路接地故障时,需注意以下几点:
(1)准确把握判断主电路及相关电器运行状态是否正常,是否有异睬产生,各连接点和连线是否有过热氧化变色现象;
(2)要了解接地检测继电器DJ、接地开关DK和1-6GK故障转换开关的性能和使用方法,做到转换解锁正确;
(3)在使用摇表时,要切断所测电路与低压电子电路的连接,避免高压串人烧损别的电子器件。
3采取的措施
(1)针对随动机构滚轮的犯卡或卡死问题,我们将故障原因反馈给了厂方,要求在随动机构摇臂和滚轮组装时对配件的尺寸进行选配,保证供油滚轮间隙0. 264—0.344 mm,配气滚轮间隙0.215一0. 295 mm。
(2)技术部门制定了详细的质量跟踪措施,在机车两个月修程之间,由整备车间和检修车间负责对机车摇臂箱内挺杆状态及防转片状态以及气缸进油管连接螺母滴漏状态进行检查,发现问题及时扣车进行整修。
通过采取措施,处理了8台机车14件防转片断问题,保障了运用机车质量。
(3)针对进排气门横臂气门间隙调整器脱落问题,技术部门在跟踪现有机车质量的同肘,已向厂方反馈了质量问题,要求厂方在组装横臂气门间隙调整器时,对间隙进行选配,防止发生运用后脱落问题。
针对HXN3型机车柴油机及辅助部分发生的故障所采取的措施,经过实践证明是有效可行的,提高了该型机车运用可靠性,降低了检修成本。