新型EGSB处理高浓度废水效能研究
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科 技 论 坛
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新型 E GS B处理高浓 度废 水效能研 究
王德宝 刘伟华 梁 梁 孙 宝宁 杨 旭
( 吉林省 中实环保 工程开发有限公司 , 吉林 长春 1 3 0 0 0 0 ) 摘 要 :为 了考 察不 同 负荷 对新 型 E GS B工 艺处理 高浓度废 水 的影 响 ,以配制 污水作 为研 究对 象 ,反应 器进 水 COD 浓度 为 3 4 3 5 mg / L 、 8 4 3 5 mg / L 、 1 8 7 9 5 mg / L时 , 分析 出水及 内部各段碱度 、 C OD及 p H值 变化情况。 试验结果表 明: C OD 去除率受进水浓度的影响 较 小, 适应性 强; 随着进水 C OD 浓度及 回流比的增 大碱度最低点的位 置逐 渐升 高。 关键词 : 新型 E G S B; 高浓 度废 水 ; 不 同 负荷 随着工业发展,工业废水中难 降解有 机物大量增 加, 传统 的好氧生物处理工艺已不能满足废水 处理要 求 。于是厌 氧生物处理技术成为 了解决环境问题的研 究 方 向 。E G S B是 在 U A S B 的基 础 上 发 展 起 来 的 第 三代厌 氧生物反应器 。本研究 主要分析新型 E G S B反 应器各参数 间的变化规律,摸索出不 同容 积负荷下 的 最 佳水 力负荷 和去 除率 。 1 装 置 与 控 制 条 件 1 . 1 实 验 装 置 和 运 行方 式 新型 E G S B反应器装 置流程详见 图 1 ,有效容 积 4 3 . 0 6 L , 下 部高 1 8 0 c m, 长 2 0 c m , 宽 1 0 c m; 上部 高 4 0 c m , 长 3 0 c m , 宽2 0 c m , 反应器外 由加 热丝包裹 使反应器 内 部 温度控制在 3 5± 0 . 5  ̄ C 。工艺流程: 将 配制的有机废 水 由蠕 动泵 1 输送至反应 区,三相分 离器 沉淀区出水 作 为回流水 , 经 蠕动泵 2 打 回至反应区 。 经三相分离器 分离后在顶部 的出水 口排 出反应器出水 。气体经导气 管 导人 除渣瓶, 去除渣滓 和浮沫后进入洗气 瓶( 内部 盛 … 装 3 0 %的氢氧化钠溶液) 去除二氧化碳, 经 湿式气体 流 精 量计计量产气量 。 本 试 验 接 种 的 污 泥 来 自长 春 大 成 集 团 污 水 处 理 厂U A S B反应器 内的絮状污泥 。本实验运行 中对反应 器 内部进行改进,即加入 导流板 , 温度 控制在 ( 3 5 ± 0 . 5 ℃) , 启动并运行反应器。水力 与容积负荷通 过调 节 回流比和进 水 C O D浓度来控制 。分 析试验期 间各参 数 间的变化规律,摸索出不 同容积负荷下 的最佳水 负荷和 C O D去除率。 … ~ 试验采用高位水箱进水, 通过恒流蠕动泵从反应 器底部进入, 出水部分 回流 。 本试验进水以可溶性淀彤 为碳 源, 按照 C O D: N: P = 2 0 0: 5: 1的比例添加寿 化铵 、 磷 酸二氢钾 , 溶解 于煮沸 的水中后, 用 自来 水耩 ¨o o 0 释至试验要求的水量及浓度,以碳酸氢钠来调节反应兽 器 内的 p H值 ( 控制在 6 . 8 — 7 . 2 ) , 通 过酵母膏 和碳酸钙爿 1 0 0 0 0 提高污泥产 甲烷活性并促 进颗粒污泥 的形成 。 1 . 2 测试分析及控制条件 5 0 0 0 H R T : 2 4 h ; 温度 : 3 5±0 . 5 ℃; 容 积 负荷: 逐 步增 加 应器的容积负荷, 即运行期稳定后增加 2 0 % 3 0 %的军 0 1 积负荷 。
运 行天 数 / d
2 . 1 提高负荷期 的运行情况 图 2 提 高负 荷 期 反 应 器 进 出水 COD 浓度 及 其 去 除 率历 时变 化 H R T为 2 4 h ,将进水 C O D浓 度 由 5 4 0 0 m g / L增加 至2 4 0 0 0 m g / L , 提高负荷期反应 器进 出水 C O D浓度及 的作用 明显 , 泥水混合效果 较好, 继而 C O D去除率会 随着容积负荷 其去除率历时变化如图 2 所示 。 的升高逐渐趋于稳定 。 经过 6 5 d增加反 应器容积负荷 的试验 ,发现 C O D平均去除率 2 . 2 不同负荷条件下反应器的 C O D、 碱度 、 p H值的情况 8 8 . 9 %, 新型 E G S B反应 器对进水 C O D浓度 的适应性 较强, 具体体现 本 试 验 分 别 考 察 了 进 水 C O D 浓 度 为 3 4 m g / L、 8 4 3 5 mg / L 、 为当进水 C O D容积 负荷 增加 时, 对其去除率影 响较小, 适应 性较强。 8 7 9 5 mg / L时,分析出水及 内部各段碱度 、 C O D及 p H值变 化情 况 。 试 验初期 C O D去除率 出现过 大幅下降 的现象 , 但仍 维持在较理想 1 具体变化情况详见 图 4 … 5 6 的7 3 . 4 1 %左 右 。 由图 4可见, 在没有 出水 回流 的条件下 , 原水中 的有机物会 随着 如图 3所示 , 当C O D容积负荷增加初期, 去除率不稳定 。 主要 因 反应器高度的升高逐渐被 降解, 反应器 内各段 C O D浓度呈现较平缓 为新型 E G S B反应器在低负荷下运行 时, 产气量较少, 导流板不能充 的下降趋势, 而图 5 . 6 增 加出水 回流后, 由于 回流水对原水 的稀释作 分发挥其作用; 当C O D容积负荷逐渐上升, 产气量随之增加 , 导流板
2 结果 与 分 析
图1 新型 E GS B反 应 器 装 置 流 程 图
_--进 水C O D+
出水 C O D 一 - 去 除 率
∞ ∞ 加 ∞ ∞ 如 ∞ 加
Vቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
槲
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1 3 1 7 21 25 29 33 37 4l 4 5 4 9 5 3 57 61 65
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新型 E GS B处理高浓 度废 水效能研 究
王德宝 刘伟华 梁 梁 孙 宝宁 杨 旭
( 吉林省 中实环保 工程开发有限公司 , 吉林 长春 1 3 0 0 0 0 ) 摘 要 :为 了考 察不 同 负荷 对新 型 E GS B工 艺处理 高浓度废 水 的影 响 ,以配制 污水作 为研 究对 象 ,反应 器进 水 COD 浓度 为 3 4 3 5 mg / L 、 8 4 3 5 mg / L 、 1 8 7 9 5 mg / L时 , 分析 出水及 内部各段碱度 、 C OD及 p H值 变化情况。 试验结果表 明: C OD 去除率受进水浓度的影响 较 小, 适应性 强; 随着进水 C OD 浓度及 回流比的增 大碱度最低点的位 置逐 渐升 高。 关键词 : 新型 E G S B; 高浓 度废 水 ; 不 同 负荷 随着工业发展,工业废水中难 降解有 机物大量增 加, 传统 的好氧生物处理工艺已不能满足废水 处理要 求 。于是厌 氧生物处理技术成为 了解决环境问题的研 究 方 向 。E G S B是 在 U A S B 的基 础 上 发 展 起 来 的 第 三代厌 氧生物反应器 。本研究 主要分析新型 E G S B反 应器各参数 间的变化规律,摸索出不 同容 积负荷下 的 最 佳水 力负荷 和去 除率 。 1 装 置 与 控 制 条 件 1 . 1 实 验 装 置 和 运 行方 式 新型 E G S B反应器装 置流程详见 图 1 ,有效容 积 4 3 . 0 6 L , 下 部高 1 8 0 c m, 长 2 0 c m , 宽 1 0 c m; 上部 高 4 0 c m , 长 3 0 c m , 宽2 0 c m , 反应器外 由加 热丝包裹 使反应器 内 部 温度控制在 3 5± 0 . 5  ̄ C 。工艺流程: 将 配制的有机废 水 由蠕 动泵 1 输送至反应 区,三相分 离器 沉淀区出水 作 为回流水 , 经 蠕动泵 2 打 回至反应区 。 经三相分离器 分离后在顶部 的出水 口排 出反应器出水 。气体经导气 管 导人 除渣瓶, 去除渣滓 和浮沫后进入洗气 瓶( 内部 盛 … 装 3 0 %的氢氧化钠溶液) 去除二氧化碳, 经 湿式气体 流 精 量计计量产气量 。 本 试 验 接 种 的 污 泥 来 自长 春 大 成 集 团 污 水 处 理 厂U A S B反应器 内的絮状污泥 。本实验运行 中对反应 器 内部进行改进,即加入 导流板 , 温度 控制在 ( 3 5 ± 0 . 5 ℃) , 启动并运行反应器。水力 与容积负荷通 过调 节 回流比和进 水 C O D浓度来控制 。分 析试验期 间各参 数 间的变化规律,摸索出不 同容积负荷下 的最佳水 负荷和 C O D去除率。 … ~ 试验采用高位水箱进水, 通过恒流蠕动泵从反应 器底部进入, 出水部分 回流 。 本试验进水以可溶性淀彤 为碳 源, 按照 C O D: N: P = 2 0 0: 5: 1的比例添加寿 化铵 、 磷 酸二氢钾 , 溶解 于煮沸 的水中后, 用 自来 水耩 ¨o o 0 释至试验要求的水量及浓度,以碳酸氢钠来调节反应兽 器 内的 p H值 ( 控制在 6 . 8 — 7 . 2 ) , 通 过酵母膏 和碳酸钙爿 1 0 0 0 0 提高污泥产 甲烷活性并促 进颗粒污泥 的形成 。 1 . 2 测试分析及控制条件 5 0 0 0 H R T : 2 4 h ; 温度 : 3 5±0 . 5 ℃; 容 积 负荷: 逐 步增 加 应器的容积负荷, 即运行期稳定后增加 2 0 % 3 0 %的军 0 1 积负荷 。
运 行天 数 / d
2 . 1 提高负荷期 的运行情况 图 2 提 高负 荷 期 反 应 器 进 出水 COD 浓度 及 其 去 除 率历 时变 化 H R T为 2 4 h ,将进水 C O D浓 度 由 5 4 0 0 m g / L增加 至2 4 0 0 0 m g / L , 提高负荷期反应 器进 出水 C O D浓度及 的作用 明显 , 泥水混合效果 较好, 继而 C O D去除率会 随着容积负荷 其去除率历时变化如图 2 所示 。 的升高逐渐趋于稳定 。 经过 6 5 d增加反 应器容积负荷 的试验 ,发现 C O D平均去除率 2 . 2 不同负荷条件下反应器的 C O D、 碱度 、 p H值的情况 8 8 . 9 %, 新型 E G S B反应 器对进水 C O D浓度 的适应性 较强, 具体体现 本 试 验 分 别 考 察 了 进 水 C O D 浓 度 为 3 4 m g / L、 8 4 3 5 mg / L 、 为当进水 C O D容积 负荷 增加 时, 对其去除率影 响较小, 适应 性较强。 8 7 9 5 mg / L时,分析出水及 内部各段碱度 、 C O D及 p H值变 化情 况 。 试 验初期 C O D去除率 出现过 大幅下降 的现象 , 但仍 维持在较理想 1 具体变化情况详见 图 4 … 5 6 的7 3 . 4 1 %左 右 。 由图 4可见, 在没有 出水 回流 的条件下 , 原水中 的有机物会 随着 如图 3所示 , 当C O D容积负荷增加初期, 去除率不稳定 。 主要 因 反应器高度的升高逐渐被 降解, 反应器 内各段 C O D浓度呈现较平缓 为新型 E G S B反应器在低负荷下运行 时, 产气量较少, 导流板不能充 的下降趋势, 而图 5 . 6 增 加出水 回流后, 由于 回流水对原水 的稀释作 分发挥其作用; 当C O D容积负荷逐渐上升, 产气量随之增加 , 导流板
2 结果 与 分 析
图1 新型 E GS B反 应 器 装 置 流 程 图
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出水 C O D 一 - 去 除 率
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