焦化行业安全生产典型案例警示教育
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• 从现场勘察情况推断,郝某是在清理皮带机尾 上沾煤时,铁锹被运行中的皮带卷住,又被皮 带甩出,碰到机尾附近硬物折断,郝某本人未 迅速将铁锹脱手,被惯性推向前,头部撞击硬 物后致死的。
• 【原因分析】:事故发生后,当地有关部门组 成调查组对事故进行了分析,认为:
• (1) 操作工郝某在未停车的情况下处理机尾轮沾 煤,违反了该厂“运行中的机器设备不许擦试、 检修或进行故障处理”的规定,是导致本起事 故的直接原因;
• 【原因分析】:
• (1)检修时没有切断总电源或分电源;
• (2)检修的电器未挂牌;
• (3)操作工不熟练,误操作。
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• 第二部分 危化品中毒爆炸类典型事故案例
• 一、煤气放散时未通知炉顶操作人员,致多人煤气中毒
• 某焦化厂炼焦车间专职工程师秦某某在指挥倒换1号焦 炉和2号焦炉的加热煤气时,确认检修前最后一炉焦炭 已经推完,以为炉顶人员已脱离炉顶,当即下令打开机 焦侧高炉煤气放散管进行放散(放散管离炉顶表面有 8.65米)。但是,当时在炉顶作业的人员中,除了三班 当班生产人员已撤离放散地方外,施工队人员、本厂修 理车间、炼焦车间配管班和瓦工班的工人(约30多 人),事先没有得到撤离煤气放散现场的通知。当天正 好刮西北风,风力又不大,炉顶作业人员缺乏对煤气的 认识和中毒抢救知识,先后有15人中毒,车间领导发 现后,立即停止交换煤气,并及时进行了抢救。
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• 【原因分析】: • (1)到废气罐的阀门处加盲板不规范,方形管,用圆形盲板,且尺寸不合适; • (2)关键是加盲板没有螺丝固定,只是插上;(3)施工人员安全意识差; • (4)监护人员检查、监护不到位; • (5)动火前风险分析走过场,不细。 • 正是由于盲板没有堵好,导致废气罐中可燃性气体逐渐串漏到风机处,达到爆炸
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• 人帮助向槽顶推送伴热管。当时槽顶共有四人, 伴热拉上来后用气焊烤管,割掉多余的管,然 后电焊工贾某《无电焊工作业资格证》开始焊 接伴热管,焊完了靠近输油管的一侧后悍另一 侧时,一打火就发生了爆炸。储槽西北面槽顶 部悍口开裂,槽顶部严重变形,保温铁皮、硅 酸盐保温材料部分脱落。保运队焊工贾某、管 工程喜某从槽顶摔下造成重伤,及时送往医院 经抢救无效死亡。
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• 六、氨水罐爆炸,致4人死亡
• 【事故简要经过】某焦化厂2007年9月27日在改造氨 水罐尾气收集装置时,前一天进行了置换,未完全隔绝 氨水来源和进行清洗,也未分析罐内气体成分,随后动 火作业,侥幸未发生事故。第二天,在未采取任何措施 的情况下,仍然按照前一天的程序进行动火作业,氧割 刚一接触氨水放散管,随及发生剧烈爆炸,当场炸死三 人,一人重伤送至医院后抢救无效死亡。
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• 七、倒初冷器时致其煤气进口管被吸瘪 • 【事故简要经过】2008年10月,某厂回收车间倒初冷器操作时,初冷器先给冷
凝液及循环水,后过煤气,结果造成初冷器煤气进口管吸瘪。 • 【原因分析】: • (1)初冷器蒸汽吹扫后,在未打开煤气进出口阀的情况下,关闭放散阀,投用
冷凝液喷洒及循环水,使初冷器在密闭状况下急剧降温,内部形成负压,从而造 成初冷器进口管吸瘪。 • (1)未按操作规程行事。& • 【处理情况】重新制作更换初冷器进口管线。
• 【原因分析】:违反了“放散时通知炉顶操作人员”的 规定;高炉煤气放散管较矮,当天风向、风力对煤气放 散不利。
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• 二、焦炉烟道发生爆炸 • 某焦化厂2005年1月15日检修,于下午5:30分焦炉停止加热。6:27分焦炉烟
道发生爆炸。大烟囱下部检修口被炸开,烟道地下室面有部分砖被炸出。分烟道 吸力翻板炸坏。炉顶看火孔盖被炸出。 • 【原因分析】: • (1)停止加热时只是用交换机停止了煤气的加热,并没有关闭地下室高炉煤气 旋塞;(2)高炉煤气压力高,使煤气直接由废气瓣进入了烟道,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ到了煤气爆 炸极限。
• (2)调火班班长监督不到位,没有按工作程序 在恢复加热前进行复查,是事故的次要原因。
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• 四、静电火花导致爆燃致3人烧伤 • 炼焦车间“炼焦炉下煤气加热主管部分更换”的项目开
始动工。管线更换完毕,通蒸汽置换,准备抽出上午堵 的盲板,以便恢复生产。3名盲板队员戴着长管防毒面 具,用铜套板手卸了螺栓,抽出了盲板,把盲板放在门 车道轨上,这时法兰口处逸出了焦炉气。当1名队员拿 着铜扁铲在西北侧清理法兰面上的巴金片的同时,另2 名队员拿起垫圈(铁质,两面各附有两层石棉布)往法兰 口里移进了三分之一时,只听“哄”的一声,管口处喷 出了大火、烧伤3人。 • 【原因分析】:这次起火是由于焦炉气从煤气管法兰口 逸出后与空气混合成爆炸性气体,遇到火源,发生爆炸, 调查中曾列出以下疑点:①电气火花;②摩擦、撞击火 花;③明火;④管道内壁的自燃物;⑤静电火花。 • 3名盲板队员中,有1人身穿腈纶球衣,下身穿的确 良裤子,脚蹬水靴。当工人弯腰使用铜铲的过程中,摩 擦产生的高压静电,导致在衣缝中,衣服与铜铲或手与 钢铲等间隙造成电介质击穿,产生静电火花,火花的能 量远远超过了焦炉气的引爆能量,而发生爆燃。
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• 五、抽盲板煤气外逸爆炸 • 【事故简要经过】:某焦化厂焦炉加热煤气管道换流量孔板抽盲板(带煤气作业)
时,煤气流出量大,工人使用的是铁制工具。大约工作了半小时,即将结束时, 突然“轰”的一声,现场煤气和空气混合物发生爆炸,当场7人脸和手被烧伤, 其中有段长、安全员、3名管工和起重工、测温工。 • 【原因分析】:流量孔板距烘炉小灶太近,孔板前没有阀门,无法停煤气。
• 【原因分析】:
• (1)在危险化学品生产设备上动火时,未严格进行隔 绝、清洗置换、化验分析等基本安全措施,是导致爆炸 事故发生直接原因;
• (2)对员工教育培训不到位,致员工对氨水及相关化 学品的物化性质缺乏了解,思想上麻痹大意,存在冒险 心理;
• (3)管理上存在严重漏洞,比如动火前的气体分析和 逐级审批制度落实不到位。
极限,遇明火爆炸
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• 十、储槽动火发生爆炸,致2人死亡 • 2006年7月19日8:00时左右,维修人员对油库
进行配管作业,油库班长认为该项作业内容没变, 就将18日办的没有进行施工作业的动火有效期改为 至19日18时,一份交维修人员,一份留在操作岗 位,另一名操作工告诉施工人员,只能在地面作业, 如到槽顶动火必须通知他,将此话告诉了维修人员。 • 当天9:20时左右,油库员工王某来到现场,当 晚操作工雷某向王某汇报了动火证修改日期和施工 情况。16:00时左右王某来到检查工作,雷某告 诉王某晚上他要回家,经王某同意17:45时离开 现场,施工监火由谢某负责。19:00时左右谢某 吃饭回来,维修人员开始在槽顶配管。19:50时 左右谢某从槽顶下来准备交班。接班的操作工韩某 说:槽顶动火你赶快上去。韩某上到槽顶输油管基 本焊完。开始调整输油管位置。将输油管插入预留 孔缝隙处。又喷上灭火器内的干粉,上面加盖了铁 皮。接着下去一
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• 十三、电捕焦油器爆炸事故 • 【事故简要经过】:某焦化厂回收车间电捕焦
油器在停煤气检修时发生爆炸。检修前煤气进 口没堵盲板,当关闭煤气进出口阀门,打开顶 部放散管,用蒸汽清扫40个小时之后,在顶部 放散管上两次取样作爆发实验都合格。一个小 时后打开底部人孔盖和顶部4个绝缘箱人孔盖。 发现人孔盖内壁扔挂有萘结晶和黄褐色结晶体。 在绝缘箱人孔处,沿石棉板密封垫周边有闪闪 的火星。立即盖上绝缘箱人孔盖,但未盖严。 半小时后电捕焦油器发生爆炸。 • 【原因分析】:由于没有堵盲板煤气阀门漏气, 电捕焦油器内有煤气,底部人孔盖打开后进入 空气形成爆炸气体。器内有硫化铁,绝缘箱内 的温度达80-85摄氏度,在这一条件下硫化铁 遇空气自燃(石棉板密封垫周边闪闪胡火星就 硫化铁自燃),成为火源。火源引燃爆炸气体 而爆炸。
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• 八、管式炉在调试过程中发生煤气爆炸,致1死2伤 • 【事故简要经过】河北中煤旭阳焦化有限公司化产车间管式炉为技术落后的旧炉
子,无自动点火程序,点火操作为现场操作工将煤气三阀组关闭,开蒸汽阀吹扫 160s后,开点火燃气阀,以占有煤油的长铁杆火把伸进炉腔内点火,后主燃气 阀门开点火成功。当日事发时间系后半夜,人困意最浓,疏忽操作。进行蒸汽吹 扫时忘记确认三阀组关闭,后进行点火操作时发生爆鸣,当班带班长上前查看时, 发生爆炸,带班长当场死亡,另两名操作工人不同程度烧伤。
人跨越刮板机时,不慎将左脚插入正在运行的刮板机中,造成该员工左脚夹断。 • 【原因分析】: • (1)前半夜该员工休息不好,上班时精神不集中; • (2)该员工违章从禁止穿越的挂板机上跨过,没有绕行; • (3)刮板机上面没有盖板。
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• 四、违章清扫,被推焦车挤伤致死3 • 【事故简要经过】****年9月26日1时10分,**焦化厂推焦车司机周某某,没有
• 事故原因:
• (1)槽内有可燃性物质存在。: E2 q7 m% p/
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• 十一、废氨水槽检修发生爆炸事故致1死3伤
• 2007年4月23日14时40分,某焦化回收车间发 生爆炸事故,造成1人死亡,3人轻伤,直接经 济损失30余万元。4月23日上午,回收车间维 修班对废氨水槽进行配管改造。在未对槽体进 行内部介质置换、清洗的情况下,未按照安全 操作规程办理动火证,在废氨水槽南部高约80 毫米处擅自动火,割开ф57毫米的孔。动火过 程至11时左右停止,当日下午14时40分左右开 始焊接ф57毫米接管和法兰,在对废氨水槽进 行焊接的瞬间,引起罐槽内可燃气体爆炸。
• (2)皮带机没有紧急停车装置,在机尾没有防护 栏杆,是造成这起事故的重要原因;
• (3)该厂安全管理不到位,对职工安全教育不够, 安全防护设施不完善,是造成这起事故的原因 之一。
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• 三、跨越刮板机被夹断左脚 • 【事故简要经过】某月某日,夜班凌晨1点左右,某焦化厂炼焦车间一名推焦工
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• 九、检修废气回收系统风机爆炸,致1死1伤
• 【事故简要经过】2010年8月,某焦化企业维 修废气回收系统的风机,由于腐蚀原因废气风 机外壳漏气,需要焊补。经过对废气风机前后 管道吹扫、加盲板和吹扫约半天后,开始动火 焊补。焊补2小时后休息半小时,然后继续工作, 刚一点焊,即发生猛烈爆炸,风机报废,前后 近十吨400管道旋转90度,风机后废气喷淋灌 体被炸开,近20吨重的废气喷淋罐体移位近1米, 当时操作人员一人从风机上摔下,造成胳膊、 肩部骨折,另一人被旋转移位的400管道击中头
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• 三、清洗交换旋塞,煤气外泄着火被烧伤
• 【事故简要经过】根据炼焦车间正常工作安排, 调火班对地下室交换旋塞定期清洗,由于调火 工王某粗心大意将清洗好的旋塞阀阀芯装反, 并在开始换向前没有认真检查。
• 【原因分析】:
• (1)王某工作中严重违反操作规程,安全意识 淡薄,业务不熟练,是事故发生的主要原因。
• 【原因分析】:废氨水槽未置换清洗,内部可 燃气体积聚,达到爆炸极限,遇焊接作业的明 火,造成爆炸,是该起事故的主要原因。
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• 十二、蒸氨塔检修时发生爆炸造成1人死亡
• 【事故简要经过】:2008年5月10日上午8点 10分,湖北省鄂钢焦化厂正在检修过程中的蒸 氨塔突然发生爆炸,5名现场操作工人受伤,其 中1人经抢救无效死亡。发生爆炸的蒸氨塔是 鄂钢焦化厂的回收工段,整个塔共有七层,出 事地在第七层。记者在现场看到,密封的钢铁 塔身的第七层被炸成两截,厚厚的铁板被炸碎, 分散在塔身四周。蒸氨塔由中国石油建设安装 总公司负责检修。当天7时50左右,检修方要求 关掉向塔内输送的蒸气。不料,没过多长时间,
告诉正在操作的副司机,从司机室出来,去移门机处清扫卫生。在推焦车走行时, 被移门机碰倒后,又在移门机前移摘门时被挤伤,经抢救无效死亡。 • 【原因分析】:在设备运行中,违章清扫卫。
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• 五、检修凉水架误操作致1死3伤
• 【事故简要经过】:某焦化分厂收车间钳工陈 某某等4人在凉水架上部修2号凉水架风扇。4人 分别站在风扇叶子下面80cm高的水泥操作架上, 坚固扇叶的螺丝。此时1名操作工人因水停了需 将1号风扇停止,却误将装置在同一盘上的2号 风扇按钮启动,当发现按错时,随即停止。但 此时在架上工作的四人被转动的扇叶打下操作 架,三人头、脚受伤。陈因腹部正对扇叶,内 脏被打伤卧在扇叶上,经医院抢救无效死亡。
• 【原因分析】:事故发生后,当地有关部门组 成调查组对事故进行了分析,认为:
• (1) 操作工郝某在未停车的情况下处理机尾轮沾 煤,违反了该厂“运行中的机器设备不许擦试、 检修或进行故障处理”的规定,是导致本起事 故的直接原因;
• 【原因分析】:
• (1)检修时没有切断总电源或分电源;
• (2)检修的电器未挂牌;
• (3)操作工不熟练,误操作。
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• 第二部分 危化品中毒爆炸类典型事故案例
• 一、煤气放散时未通知炉顶操作人员,致多人煤气中毒
• 某焦化厂炼焦车间专职工程师秦某某在指挥倒换1号焦 炉和2号焦炉的加热煤气时,确认检修前最后一炉焦炭 已经推完,以为炉顶人员已脱离炉顶,当即下令打开机 焦侧高炉煤气放散管进行放散(放散管离炉顶表面有 8.65米)。但是,当时在炉顶作业的人员中,除了三班 当班生产人员已撤离放散地方外,施工队人员、本厂修 理车间、炼焦车间配管班和瓦工班的工人(约30多 人),事先没有得到撤离煤气放散现场的通知。当天正 好刮西北风,风力又不大,炉顶作业人员缺乏对煤气的 认识和中毒抢救知识,先后有15人中毒,车间领导发 现后,立即停止交换煤气,并及时进行了抢救。
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• 【原因分析】: • (1)到废气罐的阀门处加盲板不规范,方形管,用圆形盲板,且尺寸不合适; • (2)关键是加盲板没有螺丝固定,只是插上;(3)施工人员安全意识差; • (4)监护人员检查、监护不到位; • (5)动火前风险分析走过场,不细。 • 正是由于盲板没有堵好,导致废气罐中可燃性气体逐渐串漏到风机处,达到爆炸
第16页/共33页
• 人帮助向槽顶推送伴热管。当时槽顶共有四人, 伴热拉上来后用气焊烤管,割掉多余的管,然 后电焊工贾某《无电焊工作业资格证》开始焊 接伴热管,焊完了靠近输油管的一侧后悍另一 侧时,一打火就发生了爆炸。储槽西北面槽顶 部悍口开裂,槽顶部严重变形,保温铁皮、硅 酸盐保温材料部分脱落。保运队焊工贾某、管 工程喜某从槽顶摔下造成重伤,及时送往医院 经抢救无效死亡。
第10页/共33页
• 六、氨水罐爆炸,致4人死亡
• 【事故简要经过】某焦化厂2007年9月27日在改造氨 水罐尾气收集装置时,前一天进行了置换,未完全隔绝 氨水来源和进行清洗,也未分析罐内气体成分,随后动 火作业,侥幸未发生事故。第二天,在未采取任何措施 的情况下,仍然按照前一天的程序进行动火作业,氧割 刚一接触氨水放散管,随及发生剧烈爆炸,当场炸死三 人,一人重伤送至医院后抢救无效死亡。
第11页/共33页
• 七、倒初冷器时致其煤气进口管被吸瘪 • 【事故简要经过】2008年10月,某厂回收车间倒初冷器操作时,初冷器先给冷
凝液及循环水,后过煤气,结果造成初冷器煤气进口管吸瘪。 • 【原因分析】: • (1)初冷器蒸汽吹扫后,在未打开煤气进出口阀的情况下,关闭放散阀,投用
冷凝液喷洒及循环水,使初冷器在密闭状况下急剧降温,内部形成负压,从而造 成初冷器进口管吸瘪。 • (1)未按操作规程行事。& • 【处理情况】重新制作更换初冷器进口管线。
• 【原因分析】:违反了“放散时通知炉顶操作人员”的 规定;高炉煤气放散管较矮,当天风向、风力对煤气放 散不利。
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• 二、焦炉烟道发生爆炸 • 某焦化厂2005年1月15日检修,于下午5:30分焦炉停止加热。6:27分焦炉烟
道发生爆炸。大烟囱下部检修口被炸开,烟道地下室面有部分砖被炸出。分烟道 吸力翻板炸坏。炉顶看火孔盖被炸出。 • 【原因分析】: • (1)停止加热时只是用交换机停止了煤气的加热,并没有关闭地下室高炉煤气 旋塞;(2)高炉煤气压力高,使煤气直接由废气瓣进入了烟道,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ到了煤气爆 炸极限。
• (2)调火班班长监督不到位,没有按工作程序 在恢复加热前进行复查,是事故的次要原因。
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• 四、静电火花导致爆燃致3人烧伤 • 炼焦车间“炼焦炉下煤气加热主管部分更换”的项目开
始动工。管线更换完毕,通蒸汽置换,准备抽出上午堵 的盲板,以便恢复生产。3名盲板队员戴着长管防毒面 具,用铜套板手卸了螺栓,抽出了盲板,把盲板放在门 车道轨上,这时法兰口处逸出了焦炉气。当1名队员拿 着铜扁铲在西北侧清理法兰面上的巴金片的同时,另2 名队员拿起垫圈(铁质,两面各附有两层石棉布)往法兰 口里移进了三分之一时,只听“哄”的一声,管口处喷 出了大火、烧伤3人。 • 【原因分析】:这次起火是由于焦炉气从煤气管法兰口 逸出后与空气混合成爆炸性气体,遇到火源,发生爆炸, 调查中曾列出以下疑点:①电气火花;②摩擦、撞击火 花;③明火;④管道内壁的自燃物;⑤静电火花。 • 3名盲板队员中,有1人身穿腈纶球衣,下身穿的确 良裤子,脚蹬水靴。当工人弯腰使用铜铲的过程中,摩 擦产生的高压静电,导致在衣缝中,衣服与铜铲或手与 钢铲等间隙造成电介质击穿,产生静电火花,火花的能 量远远超过了焦炉气的引爆能量,而发生爆燃。
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• 五、抽盲板煤气外逸爆炸 • 【事故简要经过】:某焦化厂焦炉加热煤气管道换流量孔板抽盲板(带煤气作业)
时,煤气流出量大,工人使用的是铁制工具。大约工作了半小时,即将结束时, 突然“轰”的一声,现场煤气和空气混合物发生爆炸,当场7人脸和手被烧伤, 其中有段长、安全员、3名管工和起重工、测温工。 • 【原因分析】:流量孔板距烘炉小灶太近,孔板前没有阀门,无法停煤气。
• 【原因分析】:
• (1)在危险化学品生产设备上动火时,未严格进行隔 绝、清洗置换、化验分析等基本安全措施,是导致爆炸 事故发生直接原因;
• (2)对员工教育培训不到位,致员工对氨水及相关化 学品的物化性质缺乏了解,思想上麻痹大意,存在冒险 心理;
• (3)管理上存在严重漏洞,比如动火前的气体分析和 逐级审批制度落实不到位。
极限,遇明火爆炸
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• 十、储槽动火发生爆炸,致2人死亡 • 2006年7月19日8:00时左右,维修人员对油库
进行配管作业,油库班长认为该项作业内容没变, 就将18日办的没有进行施工作业的动火有效期改为 至19日18时,一份交维修人员,一份留在操作岗 位,另一名操作工告诉施工人员,只能在地面作业, 如到槽顶动火必须通知他,将此话告诉了维修人员。 • 当天9:20时左右,油库员工王某来到现场,当 晚操作工雷某向王某汇报了动火证修改日期和施工 情况。16:00时左右王某来到检查工作,雷某告 诉王某晚上他要回家,经王某同意17:45时离开 现场,施工监火由谢某负责。19:00时左右谢某 吃饭回来,维修人员开始在槽顶配管。19:50时 左右谢某从槽顶下来准备交班。接班的操作工韩某 说:槽顶动火你赶快上去。韩某上到槽顶输油管基 本焊完。开始调整输油管位置。将输油管插入预留 孔缝隙处。又喷上灭火器内的干粉,上面加盖了铁 皮。接着下去一
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• 十三、电捕焦油器爆炸事故 • 【事故简要经过】:某焦化厂回收车间电捕焦
油器在停煤气检修时发生爆炸。检修前煤气进 口没堵盲板,当关闭煤气进出口阀门,打开顶 部放散管,用蒸汽清扫40个小时之后,在顶部 放散管上两次取样作爆发实验都合格。一个小 时后打开底部人孔盖和顶部4个绝缘箱人孔盖。 发现人孔盖内壁扔挂有萘结晶和黄褐色结晶体。 在绝缘箱人孔处,沿石棉板密封垫周边有闪闪 的火星。立即盖上绝缘箱人孔盖,但未盖严。 半小时后电捕焦油器发生爆炸。 • 【原因分析】:由于没有堵盲板煤气阀门漏气, 电捕焦油器内有煤气,底部人孔盖打开后进入 空气形成爆炸气体。器内有硫化铁,绝缘箱内 的温度达80-85摄氏度,在这一条件下硫化铁 遇空气自燃(石棉板密封垫周边闪闪胡火星就 硫化铁自燃),成为火源。火源引燃爆炸气体 而爆炸。
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• 八、管式炉在调试过程中发生煤气爆炸,致1死2伤 • 【事故简要经过】河北中煤旭阳焦化有限公司化产车间管式炉为技术落后的旧炉
子,无自动点火程序,点火操作为现场操作工将煤气三阀组关闭,开蒸汽阀吹扫 160s后,开点火燃气阀,以占有煤油的长铁杆火把伸进炉腔内点火,后主燃气 阀门开点火成功。当日事发时间系后半夜,人困意最浓,疏忽操作。进行蒸汽吹 扫时忘记确认三阀组关闭,后进行点火操作时发生爆鸣,当班带班长上前查看时, 发生爆炸,带班长当场死亡,另两名操作工人不同程度烧伤。
人跨越刮板机时,不慎将左脚插入正在运行的刮板机中,造成该员工左脚夹断。 • 【原因分析】: • (1)前半夜该员工休息不好,上班时精神不集中; • (2)该员工违章从禁止穿越的挂板机上跨过,没有绕行; • (3)刮板机上面没有盖板。
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• 四、违章清扫,被推焦车挤伤致死3 • 【事故简要经过】****年9月26日1时10分,**焦化厂推焦车司机周某某,没有
• 事故原因:
• (1)槽内有可燃性物质存在。: E2 q7 m% p/
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• 十一、废氨水槽检修发生爆炸事故致1死3伤
• 2007年4月23日14时40分,某焦化回收车间发 生爆炸事故,造成1人死亡,3人轻伤,直接经 济损失30余万元。4月23日上午,回收车间维 修班对废氨水槽进行配管改造。在未对槽体进 行内部介质置换、清洗的情况下,未按照安全 操作规程办理动火证,在废氨水槽南部高约80 毫米处擅自动火,割开ф57毫米的孔。动火过 程至11时左右停止,当日下午14时40分左右开 始焊接ф57毫米接管和法兰,在对废氨水槽进 行焊接的瞬间,引起罐槽内可燃气体爆炸。
• (2)皮带机没有紧急停车装置,在机尾没有防护 栏杆,是造成这起事故的重要原因;
• (3)该厂安全管理不到位,对职工安全教育不够, 安全防护设施不完善,是造成这起事故的原因 之一。
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• 三、跨越刮板机被夹断左脚 • 【事故简要经过】某月某日,夜班凌晨1点左右,某焦化厂炼焦车间一名推焦工
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• 九、检修废气回收系统风机爆炸,致1死1伤
• 【事故简要经过】2010年8月,某焦化企业维 修废气回收系统的风机,由于腐蚀原因废气风 机外壳漏气,需要焊补。经过对废气风机前后 管道吹扫、加盲板和吹扫约半天后,开始动火 焊补。焊补2小时后休息半小时,然后继续工作, 刚一点焊,即发生猛烈爆炸,风机报废,前后 近十吨400管道旋转90度,风机后废气喷淋灌 体被炸开,近20吨重的废气喷淋罐体移位近1米, 当时操作人员一人从风机上摔下,造成胳膊、 肩部骨折,另一人被旋转移位的400管道击中头
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• 三、清洗交换旋塞,煤气外泄着火被烧伤
• 【事故简要经过】根据炼焦车间正常工作安排, 调火班对地下室交换旋塞定期清洗,由于调火 工王某粗心大意将清洗好的旋塞阀阀芯装反, 并在开始换向前没有认真检查。
• 【原因分析】:
• (1)王某工作中严重违反操作规程,安全意识 淡薄,业务不熟练,是事故发生的主要原因。
• 【原因分析】:废氨水槽未置换清洗,内部可 燃气体积聚,达到爆炸极限,遇焊接作业的明 火,造成爆炸,是该起事故的主要原因。
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• 十二、蒸氨塔检修时发生爆炸造成1人死亡
• 【事故简要经过】:2008年5月10日上午8点 10分,湖北省鄂钢焦化厂正在检修过程中的蒸 氨塔突然发生爆炸,5名现场操作工人受伤,其 中1人经抢救无效死亡。发生爆炸的蒸氨塔是 鄂钢焦化厂的回收工段,整个塔共有七层,出 事地在第七层。记者在现场看到,密封的钢铁 塔身的第七层被炸成两截,厚厚的铁板被炸碎, 分散在塔身四周。蒸氨塔由中国石油建设安装 总公司负责检修。当天7时50左右,检修方要求 关掉向塔内输送的蒸气。不料,没过多长时间,
告诉正在操作的副司机,从司机室出来,去移门机处清扫卫生。在推焦车走行时, 被移门机碰倒后,又在移门机前移摘门时被挤伤,经抢救无效死亡。 • 【原因分析】:在设备运行中,违章清扫卫。
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• 五、检修凉水架误操作致1死3伤
• 【事故简要经过】:某焦化分厂收车间钳工陈 某某等4人在凉水架上部修2号凉水架风扇。4人 分别站在风扇叶子下面80cm高的水泥操作架上, 坚固扇叶的螺丝。此时1名操作工人因水停了需 将1号风扇停止,却误将装置在同一盘上的2号 风扇按钮启动,当发现按错时,随即停止。但 此时在架上工作的四人被转动的扇叶打下操作 架,三人头、脚受伤。陈因腹部正对扇叶,内 脏被打伤卧在扇叶上,经医院抢救无效死亡。