炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造

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炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造
摘要:为了提高炼铁厂烧结机机尾除尘系统的除尘效果,本文将原有除尘系统
中的电除尘器改进为长袋脉冲布袋除尘器,同时对原有设备利旧改造,节约了项
目投资;将原有除尘器的喷吹系统改进为采用无管行喷吹结构,降低了喷吹系统
的维护工作量;此外,将烧结机机尾除尘系统采用PLC控制器,实现除尘系统运
行状况的连续监测和自动控制,同时实现清灰系统的自动控制。

关键词:烧结机机尾;除尘系统;PLC
引言
随着国家和地方环保标准对粉尘的排放要求越来越严格,原有的电除尘器已
无法满足环保标准要求,需要对原有烧结机机尾除尘系统进行结构改造。

烧结机
机尾除尘系统的改造的主流思路是将电除尘器改为袋式除尘器,因为袋式除尘器
在控制排放浓度,即除尘效率上更具优势。

莱钢根据粉尘性质比较两种除尘器的
性能特点,采用电袋复合除尘器,对烧结机机尾除尘系统进行改造,取得了较好
的效果。

一、电除尘器现状
烧结机机尾除尘系统主要负责收集净化烧结机机尾卸矿、烧结矿冷却、排矿、筛分和卸料转运过程中产生的大量含尘废气,原来主要配备的是电除尘器。

以莱
钢 105 m2 烧结机机尾除尘系统为例,配备 76 m2 卧式单室三电场电除尘器。

由于入口粉尘浓度比较大,电子荷密度小,不能使粉尘充分荷电,除尘器电
场不能适应工艺的变化,设备严重老化,运行电压较低,各电场的二次电流都比
较小,电场中的电子密度达不到要求,电场强度达不到设定值,粉尘颗粒在电场
中的趋进速度小,而除尘器设计风速 1.31 m/s,导致粉尘颗粒无法到达极板被捕
集就已经从电场逃逸,粉尘得不到有效地捕集,运行结果显示三电场的灰尘量高
于一电场,电除尘器的除尘效率受到严重影响,从而造成粉尘排放浓度不能满足
环保标准要求。

二、改造方案确定
2.1 改造方案
改造有长袋脉冲布袋除尘器和电袋复合除尘器两种方案。

其中电袋复合除尘
器虽然有许多优点,但由于现场空间限制,只能改为一电两袋方式,有可能造成
布袋过滤面积较小,过滤风速较高,布袋容易损坏。

另外,需要两套控制系统进
行操作,因此最终选择技术成熟的长袋脉冲布袋除尘器。

2.2 改造主要内容
2.2.1 除尘器结构形式
电除尘器箱体内部结构予以拆除,更换为布袋除尘器结构形式。

拆除内部振
打装置、高压控制系统、整流系统、低压控制系统等,在原有框架基础上,保留
除尘器箱体外壳、灰斗及输卸灰装置。

再增加布袋除尘器的滤袋、花板、脉冲阀等。

2.2.2 进出风方式
采用双侧进出风方式。

由于现场除尘器长度方向空间有限,以及烧结机不能
长时间停产,又要最大限度利用原有设备,因此最终设计为采用双侧进出风方式,即风道位于除尘器两侧。

采用侧进风的方式,克服了现有袋式除尘器结构的不足,除尘器中气流组织与传统除尘器内部气流速度分布不同,实现降阻节能,延长滤
袋使用寿命。

同时烟气流程短且流程阻力小,粉尘负荷分配均匀,除尘效果好。

此方式安装方便,在电除尘器停运前,即可提前进行制作,然后利用中修时间进
行除尘管道对接,避免了对烧结机生产的影响,也节约了改造工期。

2.2.3 管路附件
配备进风阀及离线提升阀,能实现离线清灰及在线检修,不需停风机及除尘
器即可更换布袋。

进风阀设在两侧,设备检修及故障排除方便快捷。

2.2.4 布袋清灰系统
普通的布袋除尘器喷吹管置于布袋正上方,一个脉冲阀只能喷吹十五、六条
布袋。

无管行喷吹技术将布袋正上方的喷吹管取消,一个专用喷吹管置于侧面,
一个脉冲阀可以喷吹 100 条左右布袋。

无管行喷吹技术的主要特点有:①取消了
布袋正上方喷吹管,极大地降低了更换布袋或笼骨的难度,可以减轻维修人员的
劳动强度;②由于一个脉冲阀喷吹面积增大,脉冲阀数量减少近 2/3,不仅降低
了工程造价,而且减少喷吹所需氮气或压缩空气量,降低了后期运行费用,同时
也减少了维护工作量;③布袋使用寿命延长,该烧结机机尾除尘改为布袋除尘器己运行22 个月,目前布袋无一破损。

2.2.5 控制系统
保留原电除尘的输灰控制系统,再增加布袋运行的 PLC 自动控制系统,实现
除尘器运行状况的连续监测和自动控制,同时实现清灰系统的自动控制。

三、除尘工艺
烧结机机尾除尘共有三个尘源点,分别为翻车机翻矿点、热矿破碎点和 1# 转
运皮带机受料点。

综合考虑各受料点粉尘量,将翻车机翻矿点作为主要的粉尘排
放点,此处除尘风量占大部分,除尘管道直径最大。

3.1 主要设计参数
(1)风机最大流量 31000m3/h,按照预留 25%的余量进行设计,选定除尘器
的设备处理气量为 25000m3/h;
(2)过滤风速:1.1m/min;
(3)设备阻力:1200-1500pa;
(4)出口含尘浓度≤20mg/m3;
(5)除尘器泄漏<2%,耐压等级:-5000Pa;
(6)过滤面积:379(单位?);
(7)滤袋规格Φ130x2450mmx384(单位?),材质为拒水防油涤纶针刺毡;
(8)电磁脉冲阀:21/2"淹没式,4 个;
(9)气缸提升阀:阀板直径Φ725(单位?),气缸直径Φ100(单位?),4 个;
(10)清灰压缩空气压力 0.4MPa,耗气量 1.2m3/min;
(11)清灰控制方式:定时控制、手动控制。

3.2 除尘设备
本次改造本着有旧利旧,节省投资的原则进行设计。

原有引风机和驱动电机设备情况良好,且满足使用要求,继续使用。

原有除
尘器立柱及爬梯改造使用,保留适用标高以下部分。

拆除原有除尘管道、集尘罩、原除尘器以及除尘器进出口管道。

新设计制作除尘器一套,除尘管网一组,集尘罩两个,彩钢抑尘房一处。

新除尘器由箱体、滤室、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分组成。

3.3控制
烧结机机尾除尘系统使用 PLC控制器,实现定时喷吹清灰。

四、运行效果及测定数据
2015 年 l2 月底,烧结机机尾除尘改造工程全部竣工投产。

经稳定、正常生产运行 3 个月后,于 2016 年 3月,委托市环境监测站进行了验收监测。

测得粉尘颗粒物排放值为 6.8mg/m3,达到设计要求,符合排放标准。

结语:炼铁厂烧结机机尾除尘电改袋项目非常成功,既满足了环保排放的要求,又通过对原有设备的利旧改造,节约了项目投资。

喷吹系统由于使用无管行喷吹技术,改造完成后,维护工作量大为降低,运行稳定,效果良好。

参考文献:
[1]郑培峰,王伟,刘丽敏,陈续强,王岩.烧结机尾除尘风机高压变频节能改造[J].变频器世界,2013,(07):78-82.[2017-09-28].
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[3]王素平.铁矿石烧结节能与环保的研究[D].武汉科技大学,2013.
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[5]许学光.烧结机增产节能关键问题研究[D].东北大学,2012.。

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