直升机直流电源转电方法研究

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件热负担等。

而对于复杂控制逻辑暂时没有好的解决方法,一般为了保证设备转电时正常工作,会在系统中增加电容或电源转换盒,使得系统重量增大,设计成本增高。

储能电容对转电时间的影响在于增加了接触器的释放判定时间,文献[5]提出了一种新型的直升机直流电源系统转电控制电路,该电路能有效减小接触器的释放判定时间,从而缩短转电时间,减小储能电容的影响。

文献[6]设计了一种新型的地面电源插座,依托于该设计能缩短汇流条脱并网的时间差,从而有效减小直升机电源转电时间,该设计简单易行且没有任何负面效果。

1 机理分析
■1.1 理想转电过程
某型直升机直流电源系统组成包括直流电机MG,接触器1P、2P、3P,常规汇流条PP1,应急汇流条PP2,充放电控制器和蓄电池组,系统结构框图如图1所示。

机载电源供电时,接触器1P、2P的1、2触点吸合接通,常规汇流条PP1和应急汇流条PP2由发电机供电。

机载电源供电转为地面电源供电时,蓄电池组接通, 图1 直流电源结构框图
在理想状态下转电时间应为3P吸合时间与2P释放时间之和,而一般接触器吸合时间≤20ms,释放时间≤15ms,则有转电时间T≤35ms,完全满足GJB181A 中转电时间不大于50ms的规定。

■1.2 实际转电过程
实际上机载设备内部大多装有储能电容,目的是为了抗50ms断电,储能电容会在断电时向常规汇流条PP1馈电,导致汇流条电压缓慢降低,如图2所示。

MG
常规大负载
I
PP1
1
2
3
4
2 实际工况原理框图
而接触器释放电压范围为1.5V~7V,只有当PP1电压缓慢降到7V以下时,2P线圈才开始释放,因此在实际
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实验研究
工况下转电时间: T= T1+ T2+ T3
其中T1为2P 释放时间,T2为3P 吸合时间,T3为
PP1掉电时间。

2 改进方案
■2.1 隔离储能电容
为了使储能电容不影响机上电源系统,应将储能电容
与机上汇流条进行隔离,一般在机上对直流电源系统进行2
个方面改装,具体如图3所示。

图3 改装电路图
(1)在汇流条PP1与容性负载之间增加隔离二极管。

其中增加隔离二极管D1以防止常规大负载向汇流条馈电,增加隔离二极管D2以防止配电装置向汇流条馈电。

(2)在汇流条PP1上增加泄放电阻R1。

在转电过程中,R1能将PP1上的电能转换成热能释放,从而缩短转电时间。

将上述改装方案在机上实施测得转电时间为30ms 左
右,未有设备掉电现象,符合GJB181A 中转电时间不大于50ms 的规定。

而该方法的缺点是会影响系统工作环境,降低系统的安全可靠性,影响因素包括增加线路压降、增加系
统能耗、加重电子元器件热负担等。

■2.2 转电控制电路优化设计
通过增加隔离二极管和泄放电阻来缩短转电时间的方
法弊端明显,储能电容对转电时间的影响在于增加了接触器2P 的释放判定时间,即汇流条PP1掉电时间T3,若接
触器2P 能在汇流条PP1电压降到7V 之前释放,就能减小PP1掉电时间T3,从而缩短转电时间,减小储能电容的影响。

文献[5]中设计的转电控制电路可以通过改变比较电压U2来控制接触器2P 的释放判定时间,即汇流条PP1掉电时间T3,且U2越高,T3越小,转电时间就越短,如图4所示。

PP1汇流条电压U1首先经过稳压、滤波处理,之后
送入比较电路同设定的比较电压U2进行比较。

考虑到该控制电路的适用性,比较电压U2应高于接触器释放电压最高
值,否则无法缩短转电时间;同时应低于用电设备正常工作电压最小值,否则会引发误触动。

而由接触器释放电压范围
1.5V ~7V,和电气设备额定工作电压范围22V~29V,可得
(1)当系统正常工作时,U1>U2,光耦电路导通,接触器2P 得电吸合。

(2)当系统开始转电时,电压U1下降,当U1<U2时,光耦电路断开,接触器2P 失电断开,3P 得电吸合,转电完成。

考虑到电压越低掉电越慢,汇流条PP1前期掉电比较
快,掉电时间主要集中在电压缓降的低电压区等特点,文献[5]将比较电压设为15V,通过实验室试验和机上试验,对该设计电路进行验证:
(1)实验室试验
试验条件:(a)在PP1汇流条上连接1个1000μF 大电容; (b)输出负载分别设置空载、5A 和10A。

试验内容:PP2汇流条转电时间。

试验结果见表1。

表1
序号负载状态转电时间(ms)
1空载47�725A 21�63
10A 17�2
(2)机上试验
试验条件:飞机正常试飞过程中转电;试验内容:PP2汇流条转电时间;试验结果:转电时间为14.75ms。

由试验结果可知,当比较电压U2设置为15V 时,转
电控制电路可以将系统转电时间控制在50ms 以内,满足GJB181对转电时间的要求。

并且在地面开车与试飞中,直流电源系统转电过程中全机各系统工作正常,无用电设备断电与重起现象。

该转电控制电路的优势在于响应快,可靠性高,当电路
发生故障时,光耦电路处于导通状态,不影响转电过程,因此该控制电路不会降低直流电源系统可靠性。

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该设计方法的关键点在于两长一短的地面电源插座,两根长针为供电电源针,代表地面电源的供电状态,短针则为转电信号针。

短针会比长针提前脱开,代表汇流条脱网开始时间会比并网开始时间提前,从而缩短脱并网的时间差,减
图6中字母A 到G 分别代表各个控制器或接触器的动
则有正常汇流条脱并网时间差即其转电时间为25ms,应急汇流条转电时间为5ms,均满足GJB181对转电时间
不大于50ms 的要求。

实际上接触器和继电器动作时间以及工作人员拔插头
的速度会对转电时间带来细微偏差,但通过测试及验证,偏差影响可以忽略不计,且该设计已成功应用在国产某型民用直升机上。

3 结论
直升机直流电源系统转电时间在设计初期难以满足GJB181要求的原因在于储能电容的存在及其复杂控制逻辑。

对于储能电容,增加隔离二极管和泄放电阻的改装方法
虽然能够有效减小转电时间,但该方法会影响系统工作环境,降低系统的安全可靠性,影响因素包括增加线路压降、增加系统能耗、加重电子元器件热负担等。

储能电容对转电时间的影响在于增加了接触器的释放
判定时间,文献[5]设计的转电控制电路能够监测汇流条的电压变化,通过设定比较电压可以控制接触器的释放时间,从而缩短转电时间。

复杂控制逻辑对转电时间的影响在于延长了汇流条并
网的时间,文献[6]设计的地面电源插座,能够使汇流条并网开始时间提前,从而缩短汇流条脱并网的时间差,减小转电时间。

参考文献
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* [2] 某直升机飞参记录仪转电过程中断记故障排故报告[R],中国直升机设计研究所,2018.3
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可以通过手机APP向STM32单片机发送指令并控制水泵及电磁阀。

WIFI模块通信测试通过。

■4.3 系统自动灌溉测试
在实验数环境中模拟灌溉系统进行实验测试,将湿度阈值设置为66%,温度阈值设置为27℃,低于阈值时,单片机自动控制水泵及电磁阀进行抽水灌溉,当环境达到阈值时停止灌溉。

在实际测试中,灌溉系统稳定,并且可以针对不同区域实现自动智能灌溉,系统实物如图9所示。

图9 系统实物图
; 在Keil
参考文献
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(上接第100页)
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