措施及运行维护注意事项

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

措施及运行维护注意事项

摘要:通过对历年来110kV备自投不正确动作事件的原因分析,总结出目前变

电站采取的防止110kV“备自投”不正确动作的各种改进措施,提出了防止母线TV

断线“备自投”误动的建议及运行维护工作中防止“备自投”不正确动作的注意事项,供同行的运行工作者参考。

关键词:110kV备自投;误动;拒动;措施;注意事项

配电是电力系统发电、输电的最终目的,因而配电的可靠性尤其是重要负荷

的配电可靠性越发受到各方面的重视。合理的电气主接线方案是可靠配电的基础,实际的变电站设计及运行管理要求,选用合适的备用电源自投逻辑是提高配电可

靠性的关键途径。日前,我局所有220kV、110kV变电站110kV母线都配置了

110kV备自投装置,一方面解决一台主变跳闸时,依靠备自投快速动作,解决供

电可靠性要求。另一方面,加装的备自投,在主变发生故障跳闸时,依靠备自投

动作,保证不损失负荷,防止安全考核事故统计。

1.110kV备自投装置的动作原理

按照不同的运行方式,110kV备自投可分为分段(母联或桥开关)和进线两

种备用电源自投功能。其中,分段备自投功能对应两条母线上的电源线路互为暗

备用的动作方式,其接线如图1所示;进线备自投功能对应单条母线上电源互为

明备用的动作方式。

当电源进线上发生故障或其他原因导致母线失压、电源进线无流时,通过合

备用电源进线开关或母联分段开关,可保证变电站不失压;同时,备自投装置具

备完善的自投闭锁功能,可在手动跳闸、保护动作、备用电源低频、低压或安稳

装置切负荷时可靠闭锁自投,备自投动作于永久故障时还应具有后加速调整功能;此外,多级备自投间、备自投与保护之间还需进行相应配合。

2.备自投误动情况

跳闸前:某变电站110kVI、II段分列运行,63M母开关热备用。110kVII段母

线带电容器I、II,电视台636开关、甲第线638开关、后田线642开关运行。

110kVI段母线带三水线634开关、金山线632开关、西门线644开关,电容器VI,IV组,桃源II回运行。

2018年8月30日23:51,某变电站110kVII母线接地,现场运行人员在调度的要求下,断开110kV电视台线(接于110kVII段母线),接地消失。00:23时,110kVII母线再次接地,再断开110kV后田线(接于110kVII段母线)时,110kVI,II段63M备自投保护动作,#2主

变低压侧开关65B跳闸。110kVI,II段母联63M合闸。过了一夜,9月1日08:48,井山变110kVII段母线单带甲第线运行,110kVI,II段63M备自投保护又发生动作,#2主变低压侧

开关65B跳闸,110kVI,II段母联63M合闸。

3.现场检查情况

根据调取的综合跳闸信息报告。发现备自投正常运行情况下不应误动作。但在处理

110kV母线接地过程中,运行人员依次拉掉馈线负荷,备自投的进线电流逐渐减少,可能由

于备自投判别未取到三相电压,在进线电流低于定值门槛时发生误动。

(1)专门检查110kVI,II段63M备自投设计图纸,两段电压分别取110kVI,II段电压的

三相电压,两进线电流分别取自主变低压侧开关CT电流,备自投保护整个回路接线正确。

(2)再检查备自保护装置内采检查备自投保护内采样110kVII段电压正常,II段电压全

为0。发现110kV母联63M开关柜内设有110kVI,II段电压的三相电压的电压空开,处于正

常合上位置,经用万用表测量,空开下端进备自投保护装置的三相电压全为0。顺着电压回

路接线发现,再检查母联63M开关柜内II段电压端子排(接至备自投电压空开)A640,

B640,C640三根线,二次接线正常,检查II段PT柜(到母联柜给备自投保护用)的电缆在

端子排二次接线发现A640,C640二次线松动严重,再旋紧后,测试电压空开上下端三相电

压及检查备自投保护三相电压正常。

(3)两进线电流取主变110kV开关63A,63B的A相电流,作为110kV备自投保护有流

判别。

(4)引入63A,63B及63M开关的分合位置辅助接点作为开入判断。检查存在问题:开

关柜端子排上给110kV备自投保护的II段电压A640,C640二次线松动,引起110kVII段备自

投电压全失。

4.误动跳闸原因分析

4.1第一次动作分析

(1)由于原本110kVI,II段63M备自投正常运行时II段电压全为0。相当II段低电压条

件都已满足。(2)23:52时II段有电视台,甲第线,后田线3条馈线运行,潮流大。一开

始II段电视台接地,运行人员后依地调要求,断开电视台线636开关,系统正常。(3)00:23时110kVII段后田线接地。从主变保护故障记录看00:24:20时出现#2主变低压侧1PT、2PT断线(说明II、IV段PT异常),由于110kVII,IV段PT已处于异常,也伴随着站内系统110kVII、IV段所有保护间隔PT断线或失压。(4)00:24左右时间,运行人员断开110kV后田线接地。注此时110kVII段只有甲第线638开关运行,潮流较小,远小于备自投进线有流

闭锁值120A,备自投保护II段无压无流启动。(5)从00:32:17备自投跳63B开关,00:32:517合63M母联开关。备自投保护II段无压无流启动,经延时7.0s跳进线开关,后合母

联63M开关。

4.2第二次动作分析

(1)8:48,井山变110kVII段母线单带甲第线运行,认当时110kV甲第线运行潮流在逐淅变小,刚开始是131A,后可能负荷变变化逐渐减小到113A。内警笛声响:110kVI,II段

63M备自投保护动作,#2主变低压侧开关65B跳闸。110kVI,II段母联63M合闸。1)整体110kV备自投保护误动作原因:整个备自投动作过程及逻辑是正确的。原因都是因II段电压

A640,B640,C640二次线松动,引起110kVII段备自投电压全失引起的。再伴随着相关运行

方式及操作过程中发生的。2)但从过程分析,发现此套备自保护装置在三相电压全部消失时,装置不发报警,运行人员正常监盘时未发现存在的隐患。现场进行模拟断开110kVI或II

段母线PT空开,装置显示正常,未报警发PT断线信号。说明装置在程序设计上存在缺陷。

5.防止“备自投”误动作的改进措施

5.1防止110kV“备自投”装置误动的改进措施

为了节省投资,一般110kV内桥接线无专用母线TV,其是通过在线路TV的二次电压切

换回路中串入进线断路器(或靠母线侧隔离开关)的辅助常开接点的方式,来将线路TV的

电压转换为二次母线电压,作为“备自投”装置的Ⅰ、Ⅱ母电压;有些内桥接线及单母线分段

接线,虽装设了专用的母线TV,但TV二次电压切换回路中,同样串入了TV高压侧隔离开关的辅助常开接点。当110kV变电站中、低压侧有上网小电时,负荷可以达到就地平衡,或因

为变电站轻载运行,主供进线正常潮流低于“备自投”装置的最小有流定值,此时恰逢主供进

线隔离开关或断路器辅助接点接触不良,造成二次母线电压切换插件无输出,110kV母线电

压为0或降低到无压定值,达到了“备自投”的母线无压、进线线无流条件,引起“备自投”误动。

5.2防止110kV“备自投”装置拒动的改进措施

主供电源线路故障,线路保护动作跳闸后,由于有源小水电上网倒供电,维持了母线电压,虽然此时主供线路无流,但备自投装置不能动作,等到小水电功率不足,母线电压降低

到母线无压整定值之后,备自投才动作,造成重要用户及变电站失压,以及备用电源与有源

小水电电源非同期合闸。为了解决有源小水电上网变电站的线路保护、重合闸、“备自投”装

相关文档
最新文档