给水厂滤池的优化改造与运行效果

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乌鲁木齐市某水厂始建于 1 9 8 5年, 1 9 8 7年投 产运行, 采用直接过滤工艺。1 9 9 7年经过扩建后形 成完整的水处理工艺: 原水 → 预沉池 → 水力混合井 →机械搅拌澄清池→虹吸滤池→清水池。 4 3 该水厂虹吸滤池设计规模为 8× 1 0 m/ d , 分为 两组, 每组规模为 4×1 0m/ d 。每组滤池分 为 6 格, 共1 2格, 单格面积为 3 0m , 池深为 5 . 1m 。采 . 5~ 1 . 2m m , 滤料层总 用单层石英砂滤料, 粒径为 0 厚度为 9 0 0m m , 卵石承托层厚度为 2 5 0m m 。作为 控制水厂水质的关键构筑物, 虹吸滤池存在出水水 质不达标、 反冲洗耗水量大以及虹吸设备工作不正
2 , 3 ] 。改造后的滤池剖面见图 1 。 了滤料流失的问题 [
气动闸板 新建墙 拉毛处理 新建墙 拉毛处理
滤料层
图1 滤池改造后剖面 F i g . 1 C r o s s s e c t i o no f f i l t e r a f t e r r e c o n s t r u c t i o n
2 3 提高自动化水平 保留原电动蝶阀配电控制柜, 将原滤池控制柜 ·7 5 ·
万方数据
第2 7卷 第 8期 中 国 给 水 排 水 w w w . w a t e r g a s h e a t . c o m
源自文库
改为滤池控制柜( 1个) , 增设水头损失仪、 反冲洗鼓 风机控制( 配电) 柜以及空压机控制( 配电) 柜。建 立由滤池上位机、 P L C主站与 P L C就地站组成的集 散控制系统。 3 运行效果 后滤池出水浊度的对比 ① 改造前、 改造前、 后滤池出水浊度的对比见表 1 。
1 ] 。 影响 [
出水系统 ① 进、 拆除原滤池进水渠道和进水虹吸管, 改由滤池 底部管道进水, 每组滤池进水总管管径为 D N 9 0 0 , 单 格滤池进水管管径为 D N 4 0 0 , 配置全数字气动调节 蝶阀控制进水。拆除原有滤池底部配水结构, 将池 底两侧填高 1 . 0m , 单格滤池中间部分留出 B× H= 0 . 8m× 1 . 0m的进水渠道, 进水管伸入池壁与此进 水渠相连。 在池壁两边内侧设两个出水堰槽( 尺寸为 B× H= 0 . 6m× 1 . 0m ) , 在池壁上开孔, 接两根滤后水 出水管( D N 3 0 0 ) 。各单格滤池的出水管分别接至出 水总管( D N 8 0 0 ) , 总管再与原通向清水池的管道相 连。单格滤池出水管上设气动阀板, 保持单格出水 的控制。 ② 排水及放空系统 拆除原滤池排水虹吸管和池内 3条排水渠, 将 排水积水槽整体抬高, 在其内墙上设置气动翻板排 水阀, 通过翻板阀将冲洗水排至外墙和内墙间的排 D N 5 0 0 ) , 排入原滤池 水槽, 并从槽底部接出排水管( 的排水渠内。每格滤池的冲洗水单独排放。将原积 水槽外墙的下部拆除, 以方便管道布置, 改造后管廊 宽度为 4 . 9m 。另外, 为了避免闭阀冲洗不排水时 废水溢流到其他单元, 在滤池外侧池壁上开孔, 设置 溢流堰槽, 并以管道接至排水沟渠。 自滤池进水管三通处接出放空管( D N 2 0 0 ) 和反 冲水排水管相连接, 引入原滤池排水渠内, 放空管上 设气动蝶阀。 ③ 承托层及滤料 卵石承托层厚为 3 5 0m m , 仍采用单层石英砂滤 料, 粒径为 0 . 8~ 1 . 6 5m m , K . 8 , 滤料厚度为 8 0 =1 1 . 1 5m 。 2 2 完善反冲洗系统 对原有工艺管道加以改造并改变反冲洗方式, 由自身水力反冲洗改为外加动力气水反冲洗。 增加 3台反冲洗水泵( 2用 1备) , 反冲洗水管 为D N 4 0 0 , 接到待滤水进水管上, 每单元滤池增加反 冲洗进水自动蝶阀 1套。 增加反冲洗鼓风机 2台( 1用 1备) , 每单格滤 池增加反冲洗进气自动蝶阀和排气电磁阀 1套。反 冲洗气管为 D N 2 0 0 , 伸入到中间填高的进水渠中。
表1 改造前、 后进出水平均浊度的对比 T a b . 1 C o m p a r i s o no f t u r b i d i t yb e f o r ea n da f t e r r e c o n s t r u c t i o n N T U 项 目 1 月2 月3 月4 月5 月6 月 7月 8月 9月 1 0 月1 1 月1 2 月 进水平 . 7 4 . 8 4 . 8 3 . 8 5 . 9 6 . 5 7 2 . 28 . 59 . 09 . 39 . 95 . 7 改均浊度6 造 前出水平1 . 2 0 . 9 0 . 9 0 . 8 1 . 0 1 . 3 1 . 61 . 31 . 41 . 41 . 50 . 9 均浊度 进水平 . 2 1 . 7 1 . 2 1 . 7 2 . 9 6 . 66 5 8 01 . 41 . 01 . 52 . 1 改均浊度2 造 后出水平0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 91 . 00 . 30 . 20 . 20 . 3 均浊度
( X i n j i a n gU r b a nC o n s t r u c t i o n< G r o u p >C o .L t d . ,U r u m q i 8 3 0 0 6 3 ,C h i n a ) A b s t r a c t : I no r d e r t os o l v ep r o b l e m s s u c ha s t h es u b s t a n d a r dq u a l i t yo f f i l t r a t e dw a t e r ,h i g hc o n ,s h o r t f i l t r a t i o nc y c l e a n di n c o m p l e t e d i s c h a r g e o f b a c k w a s h i n g w a t e r ,t h e s u m p t i o no f b a c k w a s h i n g w a t e r r e v e r s ef i l t r a t i o na n da i r w a t e r b a c k w a s h i n gt e c h n i q u e sw e r ec h o s e nt oi m p r o v et h ef i l t r a t i o ne f f i c i e n c y . A f t e r t h eo p t i m i z e dr e c o n s t r u c t i o no f t h e p r o c e s s ,t h e t u r b i d i t y o f f i l t r a t e dw a t e r i s e q u a l t o o r l e s s t h a n 1 N T U ,a n dt h ei n i t i a l f i l t r a t e dw a t e r i sd i s c h a r g e da u t o m a t i c a l l y .T h eb a c k w a s h i n gc y c l ei se q u a l t oo r m o r et h a n3 6h ,a n dt h ec o n s u m p t i o no f b a c k w a s h i n gw a t e r i s c o n t r o l l e dw i t h i n2 . 0 %o f w a t e r p r o d u c t i o n .T h ea u t o m a t i z a t i o nl e v e l o f f i l t e r i s i m p r o v e d . K e yw o r d s : f i l t e r ; b a c k w a s h i n gw a t e r ; t e c h n i c a l r e c o n s t r u c t i o n 常等较为突出的问题, 对水厂的正常运营造成了不 利影响。为满足日益提高的出水水质要求及降低水 厂制水成本, 对原有虹吸滤池进行了技术改造。 1 运行中存在的问题 1 1 滤后水水质不达标 滤池对浊度去除效果较差。从运行资料来看, 5N T U 时, 出水浊度仅达到 1 . 2 当进水 浊 度 ≤ 1 N T U , 特别是原水浊度较高时, 滤池出水浊度相应升 高, 造成出厂水水质不达标。 1 2 反冲洗耗水量大, 过滤周期短 原有虹吸滤池采用真空系统控制进水和反冲排
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李忠亮, 等: 给水厂滤池的优化改造与运行效果
第2 7卷 第 8期
水的虹吸管, 真空系统的稳定性较差, 而且存在漏水 漏气现象, 个别滤池已经出现了无法反冲洗的状况, 2k P a , 反冲洗时滤料悬浮 滤池的反冲洗水头仅为 1 层偏低, 膨胀率达不到设计要求, 冲洗不干净, 沉泥 越来越多, 致使滤池冲洗周期为 8h , 冲洗时间也比 正常滤池长, 反冲洗水量比正常滤池多一倍以上。 1 3 自动化水平低 原有滤池自动化控制系统设计功能简单、 整体 自控等级低、 效果差, 无法有效地实现滤池的自动化 运行, 增加了现场工作强度, 滤池水位误差大, 出水 水质不能保证, 同时给运行管理也带来了很大的困 难。 1 4 反冲洗水排放不彻底 反冲洗废水采用虹吸管排除, 当反冲洗停止, 排 水将虹吸破坏后, 势必有部分反冲洗废水回落到滤 池中, 造成反冲洗废水排放不彻底, 对过滤水质造成
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万方数据
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给水厂滤池的优化改造与运行效果
李忠亮, 殷小桃
( 新疆城建 < 集团 > 股份有限公司,新疆 乌鲁木齐 8 3 0 0 6 3 )
摘 要: 针对水厂滤池出水水质不达标、 反冲洗耗水量大、 过滤周期短以及反冲洗水排放不 彻底等问题, 选择反向过滤气水反冲洗滤池来改善过滤效果, 通过对工艺进行优化改造, 使滤池出 水浊度≤1N T U , 实现了初滤水的自动排放; 反冲洗周期≥3 6h ; 反冲洗水耗控制在产水量的 2 . 0 % 以内, 并且提高了自动化程度。 关键词: 滤池; 反冲洗水; 技术改造 中图分类号:T U 9 9 1 文献标识码:C 文章编号:1 0 0 0- 4 6 0 2 ( 2 0 1 1 ) 0 8- 0 0 7 4- 0 3
中国给水排水 V o l . 2 7N o . 8 第2 7卷 第 8期 A p r . 2 0 1 1 2 0 1 1年 4月 C H I N AWA T E R&WA S T E WA T E R 檲檲殘 檲檲檲檲檲檲檲檲檲殘 檲檲殘
工程实例
O p t i mi z e dR e c o n s t r u c t i o na n dO p e r a t i o nE f f e c t o f F i l t e ri nWa t e rS u p p l y P l a n t
L I Z h o n g l i a n g , Y I NX i a o t a o
2 优化改造方案 滤池优化改造最主要的目标是提高出水水质、 节省冲洗水量。提高出水水质最重要的是过滤方式
2 ] , 提高滤池截污能力最好 的选择, 按照过滤理论 [
的办法是采用反粒度过滤。节省冲洗水量的实现主 要在于冲洗方式的选择, 而气水联合反冲洗可以大 大降低冲洗水量。 2 1 虹吸滤池改为反向过滤气水反冲洗滤池 鉴于原有滤池工况较差, 需对虹吸滤池进行改 造。从节省投资考虑, 不改变原有池型, 对现有的虹 吸 滤 池 进 行 改 造, 采用深圳清泉公司的专利技 术— — —反向过滤气水反冲洗滤池。将正向过滤改为 反方向过滤; 增加气水反冲洗系统, 实现三段式气水 反冲洗; 冲洗方式为闭阀冲洗, 冲洗时不排水, 避免
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