M701F4型燃气发电机组TCA系统的优化

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浙江电力
ZHEJIANG ELECTRIC POWER
2017 年
第36卷第4期
DOI: 10.19585/j.zjdl.201704016 文章编号院1007-1881(2017)04-0064-04中图分类号:TK264.1 文献标志码:B 经验交流
M701F4型燃气发电机组T C A系统的优化
徐忆恩
(华电江苏能源有限公司,南京210019)
摘要:东方三菱F3及F4重型燃气轮机机组特有的T C A系统,将冷却透平叶片后产生的热量加以利用,提高了整个联合循环的效率。

通过对比空气冷却式T C A与水冷式T C A的优缺点,着重分析了水冷式T C A的系统配置情况。

根据东方三菱的典型系统配置,水冷式T C A系统对高压给水栗的压头要求较高,使得机组运行的电耗增加。

为了在确保机组联合循环效率的同时尽可能地降低电耗,对比了几个优化方案,最终得出较优的方案。

关键词:TCA;水冷式;能耗对比;效率
O p tim iza tio n o f T C A System o f M701F4 G a s T u rb in e G en erato rs
X U Y ie n
(HuadianJiangsu Energy Co.,Ltd.,N an jing210019,China)
A b s tr a c t:TCA system of F3 and F4 heavy-duty gas turbine generators designed by Dongfang Electric Corpo­
ration (Mitsubishi) utilize heat from turbine blade cooling to improve the efficiency of the whole combined cy­cle. By comparing the advantages and disadvantages of air-cooled TCA and water-cooled TCA,the paper pri­marily analyzes system configuration of water-cooled. According to the typical configuration of Dongfang Elec­tric Corporation (Mitsubishi ),the water-cooled TCA system has stringent requirement on pressure head of high-pressure feed pump,which increases the power consumption for units operation. In order to ensure com­bined cycle efficiency of units and reduce power consumption,the paper compares some optimization pro­grams and ultimately comes to a better one.
K e y w o rd s:TCA;water-cooled;energy consumption comparison;efficiency
1燃气发电机组的现状
2003年以来,重型燃气发电机组作为国内传统燃煤机组的重要补充,在环境保护、节能降耗、电网调峰等方面起到了不可替代的作用。

第一批F级重型燃气机组主要是G E公司的9F A、三菱公司的M701F3和S I E M E N S公司的V94.3。

近几年,随着燃气机组技术的不断发展和引进,东方电气引进的三菱M701F4机型占据了国内F级燃气机组较大的市场份额。

2 T C A系统介绍
2.1 T C A系统定义
T C A系统即透平冷却空气系统。

燃机在正常运行时,透平转子和暴露在高温燃气下的透平叶
片必须经过透平冷却空气进行冷却。

冷却空气由
压气机抽气口抽出,通过T C A冷却器冷却后送
至透平转子和叶片前。

T C A系统是三菱机组的特
色技术。

2.2水冷式T C A冷却器要求
水冷式T C A冷却器对给水系统和透平冷却
空气供应温度有如下要求:
(1) T C A冷却器出口温度:燃机启动阶段(从燃机启动至全速空负荷)的透平冷却空气温度应低
于100益,因此T C A冷却器进口给水温度需维持
在60益以下。

(2) T C A冷却器出口温度:达到全速空负荷后,该温度值在试运行阶段将作调整。

若空气温
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度低于90益袁因为空气露点的原因,将有水产生
并出现积水。

(3) TCA 出口给水温度院TCA 出口给水温度应 始终至少低于TCA 出口给水压力所对应的饱和
温度15益。

(4) TCA 冷却器给水流量:燃机运行状态(燃 机负荷、环境温度等冤将影响TCA 冷却器进口空
气流量和温度。

需要确定TCA 冷却器的给水流 量,使其出口空气温度维持在某个特定值以下。

水冷式TCA 系统如图1所示。

-T
至凝汽器
图1水冷式T C A 系统
2.3水冷式T C A 系统的缺点
TCA 出口给水进入余热锅炉高压汽包,因此 TC A 出口的温度需接近高压汽包内蒸汽饱和温 度。

另外,由于TCA 水侧出口水温高,容易在 TCA 出口管道中发生汽化,损坏管道和阀门,威 胁TCA 设备安全和机组的安全稳定运行。

为了避 免汽化,需将TCA 水侧出口管道的给水压力稳 定在比TCA 出口水温度高15益的温度所对应的 饱和压力以上。

根据东方电气(三菱)的经验,为了保证管道 和设备在机组的各种运行工况下都不发生汽化, 通常需将高压给水泵的出口压力稳定在16.5MPa 左右。

比正常高压给水压力12.5〜14MPa 高了不 少,从而增大了给水泵的功耗。

因此TCA 系统优化非常有必要。

3
T C A
系统优化方案
为了解决以上问题,对该系统提出以下优化
方案。

(1冤方案一:改变TCA 换热器的设计,保证 TCA 气侧出口的设计温度不变,仅降低TCA 水 侧出口的设计温度(暂按降低10益计算)。

降低TCA 出口给水温度后,防止TC A 内给 水汽化的最小给水压力也随之下降。

但是采用该
方案后,余热锅炉高压汽包的接近点温差也会随
之增加。

为了保证余热锅炉的产汽量不发生变 化,需要增加其换热面积。

同时,为了避免换热 面积增加导致的烟气阻力增加,余热锅炉需要增 加高度。

但这样设计以后,会造成余热锅炉的成 本大大增加。

另外,采用该方案后,TCA 的冷却面积会发 生明显变化,高压给水流量也会增加。

需要TCA
冷却器的制造商进行相应的技术配合,对各种工 况进行核算,以便确认采用上述方案后TCA 冷 却器是否能够在各种工况下均安全稳定运行。

(2冤方案二:TCA 冷却器的设计不变,仅增 加冷却水流量。

采用这种方案,机组运行时,TCA 冷却器的 冷却水流量增加,确实可以降低TCA 冷却器的
出口水温,使得给水泵的压力降低。

但同时也会 降低TCA 冷却器出口的空气温度。

燃机转子冷 却空气的温度对转子间隙等运行参数起着至关重 要的作用。

冷却空气温度降低后,会导致燃机的 功率和效率下降。

(3冤方案三:单独设置TCA 给水泵。

采用分泵方案后,给水泵系统的整体效率会 有所下降,其主要原因是由于其流量小、压力高, 很难选到合适的设备。

单独配置TCA 给水泵后还 需要为其配套相应的管道、阀门等一系列设备, 不仅会使投资成本和占地面积增加,同时会使得 TCA 系统的控制等方面变得更加复杂,增加了设 备维护的成本和工作量。

(4)方案四:低负荷下用TCA 温度闭环控制 TCA 冷却水量。

该方案利用实际的TC A 出口水温作为输入 信号去计算水侧饱和压力,根据计算所得对给水 泵的频率进行相应地调节。

由于TCS 对冷却水调节阀的控制和DCS (分 散控制系统)对高压给水泵变频的控制,2个控制 信号会对冷却水量调节产生相互影响,导致
TCA
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徐忆恩院M 701F 4型燃气发电机组T C A 系统的优化
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气侧出口温度无法稳定,从而影响整个机组的安 全可靠运行。

对上述4种方案进行比较得出以下结论:方 案一安全运行受到余热锅炉、TCA 冷却器的多方 面制约,可靠性不强,且余热锅炉成本将增加; 方案二导致整个机组效率降低,得不偿失;方案 三增加一定的投资,但对系统影响较小;方案 四:控制非常困难,运行可靠性差。

因此推荐采 用方案三。

4
T C A
给水泵改造方案
4.1单独设置T C A 给水泵方案
原始方案:TCA 冷却水来自高压给水泵出口, 即TCA 供水与高压给水泵合并设置。

来自凝结水泵(以下简称凝泵)的凝结水通过 低压省煤器加热进入低压汽包进行除氧,除氧后 的给水通过高压给水泵分别供至高压省煤器和 TCA 冷却器,以满足高压锅炉给水和TCA 冷却 水的要求,经过高压省煤器加热的高压给水与经 过TCA 冷却器加热后的TCA 冷却水合并后进入 高压汽包。

改造方案:TCA 冷却水单独设置给水泵,TCA 给水泵的水来自低压汽包。

来自凝泵的凝结水通过低压省煤器加热进入 低压汽包进行除氧,除氧后的给水各自通过高压 给水泵和TCA 给水泵进入高压省煤器和TCA 冷 却器,以满足高压锅炉给水和TCA 冷却水的要 求,经过高压省煤器加热的高压给水与经过TCA 冷却器加热后的TCA 冷却水各自单独进入高压 汽包,系统结构如图2所示。

4.2方案对比
(1) 水泵设备的组成:原始方案为高压给水 泵含TCA 供水+变频电机,改造方案为高压给水 泵+变频电机及TCA 给水泵+齿轮箱+工频电机。

(2) 水泵设备的成本:原始方案成本较低,而 改造方案相对原始方案约增加30%设备成本。

(3) 节能效果:原始方案中,高压给水泵需 要同时满足高压系统给水和TCA 供水的要求, 水压比较高且比较固定,因此在运行时能耗较高。

而改造方案的高压给水泵及TCA 给水泵分开设 置,给水泵变频调节,TCA 给水泵为定速泵,运 行压力用调节阀调节即可,节能效果较好。

能耗
凝泵
图2
改造方案系统结构
对比详见表1。

(4) 设备维护、检修成本及占地:原始方案的 设备数量少,维护、检修成本较低,占地面积小。

改造方案则设备数量多,维护、检修成本较高, 泵区占地面积较大。

(5) 系统设备配置:原始方案中每台锅炉配 置2套高压给水泵系统,相对简单;改造方案中 每台锅炉需配置2套高压给水泵系统+2套TCA 给水泵系统,比较复杂。

(6) 给水泵的转速:原始方案为2 742〜2 980 r /min ;改造方案为 2 147〜2 980 r /min 。

(7) 调试、运行的情况:原始方案的系统设 备少,调试简单。

由于TCA 供水压力要求较高且 远高于锅炉给水的压力要求,特别是在机组部分 负荷时影响锅炉给水泵使用变频的节能效果。

而 改造方案的系统复杂、调试复杂。

高压给水泵及 TCA 给水泵完全分开设置,高压给水泵可根据锅 炉负荷变化进行变频调节,达到节能目的,TCA 给水泵定速运行。

(8) 对锅炉成本影响:原始方案的TCA 和高 压给水泵合在一起,因此锅炉设计压力较高,增
加锅炉高压省煤器成本。

在改造方案中高压给水
泵的压力下降约3MPa ,锅炉的高压省煤器设计 压力降低,锅炉成本相对节省。

绘制功耗对比曲线如图3所示。

从图3可以 看出,将T C A 给水泵从高压给水泵分离出来后,
在75%,50%和30%等部分负荷工况下的节能效 果十分明显,但在机组基本负荷工况下的节能效 果一般。

4.3改造后的经济效益
将TCA 供水与高压给水泵分离出来后,以
机组年运行3 500 h 、电价0.575 4元/kWh 计算

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表12种方案的能耗对比
方案水泵配置名称100%负荷75%负荷50%负荷30%负荷
出口流量/(t_h-1)240217176113
入口压力/M Pa0.670.570.550.56
改造方案高压给水泵出口压力/M Pa1411.59.48.2 (变频调速)效率/%79.3679.2977.9069.90转速/(r_m in-1) 2 770 2 499 2 2191998
电机功耗/kW1293964644407
出口流量/(t_h-1)63352222
入口压力/M Pa0.670.570.550.56 TC A给水泵
(定速)
出口压力/M Pa17.1118.3618.7418.75
效率/%62.7148.7636.5536.63
转速/(r_m in-1) 3 600 3 600 3 600 3 600
电机功耗/kW535417360359
给水泵电机功耗总计/kW182813801004765
出口流量/(t_h-1)303252198131
入口压力/M Pa0.670.570.550.56
原始方案高压给水泵出口压力/M Pa16.516.516.516.5 (变频调速)效率/%81.4078.0471.6158.07转速/(窑m in-1) 2 867 2 810 2 761 2 716
电机功耗/kW1887166114231186
注:电机功耗已考虑各负荷下电机效率;单独TCA给水泵电机功耗已经考虑增速齿轮箱效率(95%);单独TCA给水泵30%工况时的流量(18 t/h)低于允许的最小连续流量,需调整到22t/h。

图3能耗对比曲线
机组在1年运行时间约可节约的费用计算如下:渊1冤100%负荷工况下单台泵组院
(1 887-1 828)x3 500 hx0.575 4=118 820 元。

(2) 75%负荷工况下单台泵组:
(1 661-1 380)x3 500 hx0.575 4=563 892 元。

(3) 50%负荷工况下单台泵组:
(1 423-1 004)x3 500 hx0.575 4=845 838 元。

(4) 30%负荷工况下单台泵组:
(1 186-765)x3 500 hx0.575 4=847 852 元。

5结论
通过以上各项的对比,分别从设备成本、节能运行及运行的可靠性来看,可得出以下结论:
(1)从水泵及电机设备投资成本来看,原始方案最省,改造方案会增加投资。

(2)从节能运行来看,改造方案将TCA供水从高压给水泵分离出来后,机组在部分负荷运行时节能效果明显,机组在基本负荷条件下运行时,节能效果一般。

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收稿曰期:2016—09—11
作者简介:徐忆恩(1976),男,工程师,从事发电企业基建 工程管理工作。

(本文编辑:徐晗
)。

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