裂解气压缩机中压缸轴位移故障与处理

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平衡盘推力之和减去三段推力%
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工艺条件改变、润滑油系统故障、 或缸体结垢
等,下文逐条进行分析判断。
4.1仪表假信号
中压缸止推端轴位移通过3个轴位移探头来
测量,轴位移探头故障或者接线松动均可导致测
温 74 C , 位移 到 0.68 mm
温度达86 C,相对来说轴瓦温度上升值变化不
大%因而止推轴承可能存在磨损,但不是位移持
的主因%
4. 3 平 中压缸 管
101.6 mm ( 4 ln ) 的 管
图2裂解气中压缸轴位移与运行时间的关系
d二段推力
残余推力 1平衡盘推力
三段推力「
J述建—F・P
图3裂解气压缩机中压缸轴向受力分析
图5为裂解气压缩机二段和三段9因子与运 行时间的关系。
图4裂解气压缩机第二、三段进岀口压差 与运行时间的关系
从图4可看出:二段进出口压差持续增加,三 段进出口压差则相对稳定,而二段轴向力为正作 用,进而残余推力增加,可能导致轴位移增大。其 中,二段进出口压差高可能是二段出口换热器堵 塞所致。 4.4.3裂解原料性质
裂解产物中二烯桂(丁二烯、戊二烯)、苯乙烯 等易聚合物进入压缩机,容易在压缩机的叶轮、流 道和段间冷凝器内聚合结焦,并且随着压缩机的 长周期运行,结焦物越积越多,不但会造成机组运 行效率的下降,且使工艺侧流通面积减小,造成残 余推力大小发生改变%
可用9因子的大小来判断压缩机各段内部结 焦情况,其值增加越多表明结焦越 %
2轴位移故障 茂名2号乙烯装置从2015年4月23日开车
以来,裂解气压缩机中压缸轴位移一直稳定在 0.2〜0.25 mm,止推瓦温度控制在59〜63 °C。从 2017年4月24日起轴位移开始缓慢增长,2019年
(X/X2/X3 :为中压缸3个轴位移测点; T/T2 :为中压缸2个止推轴承温度测点)
图 5 压缩 第二、 9因子 行 的关系
从图5可看出:二段和三段9因子初始值较 为接近,这是由于两段运行过程中压缩比和进出 口温度均相近。随着运行时间的延长,两段9因 子均有增长,其中二段9因子增长较小,而三段9 因子有明显的增长,从开车初期不到1.27,到第四 年已超过1.31。结合以往的经验,中压缸两段可
工艺条件主要是通过改变转子的轴向残余推 力使轴位移发生变化。残余推力主要受装置负 荷、气体分子量和叶轮进出口压差的影响,而气体 分子量主要取决于裂解原料性质% 4.4.1装置负荷
装置正常运行中,负荷稳定,中压缸轴向
第33卷
陈锦丰等•裂解气压缩机中压缸轴位移故障与处理• 43Fra bibliotek•Edw、
力也相对稳定,主要由止 承来 %但当 工况异常,负荷大幅度降低,裂解气冲力会瞬间减 小,轴向作用力突然增加;同样,负荷过高,虽轴向 冲力增大,但高负荷下为维持入口压力不变,不得 不提高压缩机转速,出口压力增大,从而进出口压 差增加,也会引起轴向作用力的增加。由于茂名 乙烯装置逐年增产,本周期负荷明显高于上周期, 长期高负荷运行也可导致轴位移增大。 4.4.2进出口压差
关键词:裂解气压缩机 轴位移高 结焦 处理措施
中国石油化工股份有限公司茂名分公司640 k/a乙烯装置(以下简称茂名2号乙烯),裂解气 压缩机(CB - 301)中压缸轴位移从2015年4月大 修后初期仅0.2 mm,到2019年中压缸3个轴位移 测点最高的升至0.69 mm,接近联锁值±0.7 mm, 其余2个测点位移值也接近联锁值,随时有触发 裂解气压缩机轴位移高联锁停车的风险 (联锁为 三取二)。本文主要分析裂解气压缩机中压缸轴 位移产生的原因及探索降低轴位移的有效措施。
1月至4月轴位移出现急剧上升,从0.446 mm上 升至0.630 mm,到2019年6月22日轴位移升至 0.682 mm,止推瓦温度也由74 C升至84 C %且 另外2个轴位移测点X1、X3与X2增长趋势一致。 中压缸轴位移的持续增长不但限 装置满负荷 运行,且随时会引起非计划停车,造成重大经济损 失,甚至还会造成机组动静部分相互摩擦,出现轴 弯曲、隔板和叶轮碎裂、机组叶片折断等严重事 故&一3'。裂解气压缩机中压缸轴位移与运行时间
项目
结焦物
汽油

焦炭
(!),%
58
16
23
3
,对
成分进行 分 , 现 是
含有147种组分的混合物。汽油段易结焦成分见
表2 %
表2汽油段易结焦成分含量
项目 1,3 -环戊二烯 2-甲基_1 -顺_3_戊二烯
苯乙烯
含量(!),%
2.376 1.420 1.395
由表2可知:汽油段中二烯桂、苯乙烯含量较 高,这些均是易聚合结焦物质,而结焦越严重,压 缩机轴位移也越高%
裂解气进出叶轮的压力变化,外在表现为压 缩机各段出口与入口的压力差值变化 。其差值越 大,则相应段产生的轴向作用力越大 。图4为裂 解气压缩机第二、三段进出口压差与运行时间的 关系%
liM □ 昌
时间/a
4.5润滑油系统故障 润滑油在压缩机运行过程中,主要起润滑、密
封、调速、降温作用。油系统一旦出现故障将对压 缩机组产生重大影响。油压低或供油量不足不仅 影响润滑效果还会影响轴承散热,使轴瓦温度升 高;油温不稳定则无法形成稳定油膜从而影响润 滑效果;另外,润滑油中若夹带颗粒杂质,会加速 轴瓦磨损,引起轴位移故障。通过对润滑油的理 化性质、组成、磨粒进行分析,发现各项指标均在 正常范围。而运行过程中润滑油供油压力有所下 降,且夏季油温偏高,可能对润滑油系统产生一定 影响。 4.6压缩机流道及叶轮结垢
为提高乙烯收率,2018年以来,茂名乙烯投用 了富乙烷气,使得裂解气分子量减小,从而改变叶 轮轴向力。2019年4月11日,将富乙烷气全部切 出2号乙烯装置,改进1号乙烯装置。富乙烷气 移到1号乙烯装置后,轴位移仍继续上升,判断气 体分子量的减小非压缩机轴位移上涨的直接原 因。但原料轻质化后,裂解气中的汽油含量下降, 洗油组成发生变化,从而间接影响轴位移。
而平衡盘两侧压差降低,结果是正向轴向力减小,
体现在位移上数值应向负值方向变化。而实际
正向位移是持续增长的,所以排除平衡盘密封磨
损%
从轴位移量远超止推轴承安装间隙看,止推
轴承必然有一定的磨损%但从油箱、止推轴承回
油管多次采油的分析结果看,无异常金属磨粒%
另外,2019年1月轴位移为0- 45 mm时止推轴承
4轴位移高原因 影响中压缸轴位移的因素,主要包括仪表假 、平衡盘密封或止推轴瓦磨损、平衡管堵塞、
道,其两端分别与二段和三段入口相连 ,管道之间 无阀门,堵塞的可能性很小。更重要的是,从二、 三段入口到平衡管之间还装配有梳齿密封,气体 经过梳齿节流后压力降得很低,对轴向力影响极 小% 4.4工艺条件改变
轴向力即为轴向推力与冲力二者的差值%中压缸
二段为两级叶轮,产生的轴向推力与残余推力方
向一致,为正作用力;三段为三级叶轮,轴向推力
为反作用力。两段背靠背布置亦是为了平衡大部
分轴向力。其次分
力,由于

置在二、三段末级叶轮之间,三段排出压力高于二
段,平衡盘的推力则由
向二段,力的大小与
的直径有关。故残余推力等于二 力与
机组润滑油上游供油压力设计值为200 kPa, 运行至2018年12月降至193 kPa%从2019年1 月开始将油压从193 kPa逐渐提至231 kPa,以保 证润滑油供油量和润滑效果。油压提高后,轴位 移并未下降。另润滑油的供油温度正常控制在 41〜42 C ,中压缸轴承温度升高后,将润滑油供油 温度降至38 C,以增强轴承散热。而夏季即使全 开油冷器冷却水出口阀,供油温度也经常超42 C , 造成中压缸轴承温度持续上涨。通过降低冷却水 温度和提高冷却水上游供水压力后,供油温度稳 定在38 C%调整后,轴承温度上涨虽得到有效控 制,但轴位移也未见下降%表明油压降低或油温 上涨不是引起轴位移高的主要原因% 5.3调整洗油注入
力越大,轴
位移也越高%对中压缸的轴向受力(见图3)进行
分析,残余推力由叶轮和平衡盘两部分力构成,受
力方向指向透平侧。首先分
力,以单级
叶轮为例,气体经叶轮扩压排出过程中,叶轮受到
一股从高压侧指向低压侧的轴向推力。同时,由
于气体轴向进入叶轮,径向甩出,气体的流向瞬间
改变,轴向动量转为对叶轮的冲力。因而叶轮的
图1裂解气压缩机布置示意
3轴向力分析 压缩机正常运行过程中,中压缸止推轴承受
收稿日期:2021 -02 -22 o 作者简介:陈锦丰,男,2008年毕业于中山大学应用化学专 业,学士,主要从事乙烯生产与技术管理工作,现任茂名石化 化工分部裂解车间主任,工程师%
• 42 •
乙烯工业
第33卷
力的作用
位移,
5应对措施 5.1工艺系统调整 5.1.1压力调整
装置运行过程中,二段进出口压差呈上升趋 势,分析认为,二段出口冷却器(EB - 302A/B)工 艺侧可能出现结焦堵塞。通过新增1台换热器 (EB-302C)直接降低二段排出压力。另外,通过 试验还发现,在分离系统甲烷氢气压缩机(CB -
0.51 0.50 0.49
• 44 •
乙烯工业
第33卷
能均存在一定程度的结焦,其中三段结焦较为严 重,这是导致轴位移变化的主因。
对中压缸缸体低点采样分析,发现有大量高 黏度黑色焦状物流出。对样品进行分离,自上而 下依次为汽油、聚合结焦物、水相(水和聚合物混 合相)和焦炭,见图6%样品各组成见表1,结果显 示结焦物含量高达58 %,焦炭含量达到3 %,进一 步验证了缸体结焦可能性较大。
402 )入口新增1条管线排放至燃料气来间接降低 裂解气压缩机排出压力,在一定程度上也能降低 轴位移,但无法根本解决,还需进一步采取其它措 施% 5.1.2负荷调整
图7为裂解气压缩机吸入负荷与轴位移的关
0.57 0.56 0.55 0.54 > 0.53 I 0-52
图6三段缸体排岀垢污分离后效果
表1压缩机三段排出垢物组成分析
160 170 180 190 200 210 220 负荷/( xlO3 kg - h_1)
图7裂解气压缩机吸入负荷与轴位移关系
从图7可看出:轴位移对吸入负荷的变化非 常敏感,随着负荷的增加,轴位移快速上升。而当 负荷降低,轴位移也同步下降%因此,在相当长一 段时间内,均采取降负荷运行作为抑制压缩机轴 位移上涨最主要的措施。该方法虽能显著降低轴 位移,但对乙烯产量和效益影响很大,极不经济% 5.2润滑油系统调整
通常,在压缩机入口管道和某一级中注入洗
第33卷
陈锦丰等.裂解气压缩机中压缸轴位移故障与处理
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油,目的是防止聚合物粘附在压缩机流道和叶轮 表面,并能将聚合物溶解与带出。茂名乙烯注入 的洗油为裂解加氢汽油,主要成分为苯、甲苯以 及少量二甲苯的混合物。推测裂解原料轻质化 后,洗油组分变轻,并且运行至末期的压缩机缸 体温度升高,叶轮则易从湿润变为干燥状态,从 而聚合物易附着在叶轮和流道上,导致轴位移上 升。
' 量不准或者信号转换错误&4 %中压缸3个轴位移
测点值的变化趋势完全同步,而3块仪表同时故
障的概率极低。此外,中压缸止推轴瓦的温度也
不断升高,并与轴位移的增长趋势一致 ,进一步排

的可能%
4.2平衡盘密封或止推轴瓦磨损
如果是平衡盘密封磨损导致间隙增加,则两
侧的泄漏量变大,那么低压侧(二段)压力提升,进
乙烯工业 2021,33(2) 41 ~46 ETHYLENE IDDUSTRY
裂解气压缩机中压缸轴位移故障与处理
陈QR ,童雄师,V俊桦,董军飞
(中国石油化工股份有限公司茂名分公司,广东茂名525021)
摘 要:针对茂名石化640 k/a乙烯装置长周期运行过程中出现裂解气压缩机中压缸轴位移高的问 题。通过分析可能导致轴位移故障的原因,采取调整工艺系统、优化洗油注入、调整润滑油系统、中压缸 注水、加注分散剂等措施,在一定程度上减缓了轴位移的上涨,特别是降低装置负荷,轴位移下降非常明 显,但上述措施无法彻底解决中压缸轴位移高问题。最后通过加注航空煤油/多乙苯混合溶液作为清洗 油后,大量垢物被溶解并冲洗排出,彻底解决了缸体结垢导致的轴位移高问题。
1裂解气压缩机简介 裂解气压缩机由沈阳鼓风机集团有限公司制
造,采用三缸、四段压缩(见图1),并配备段间冷 却、液体分离、主驱动透平和各种辅助设备。在四 段压缩比大致相当的条件下,将裂解气从表压 0.025 MPa提压至2. 176 MPa以满足分离要求。 低压缸采用双进气结构,中压缸在二、三段分别采 用两级叶轮和三级叶轮,两段叶轮背靠背布置。 四段共6级叶轮布置在高压缸。
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