风机故障处理及原因分析技术交流

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故障现象
1、初步怀疑为变桨电机 存在故障,使用万用表对变 桨电机的电枢绕组和励磁绕 组进行通断测试,发现无异 常,测量电枢绕组电阻,大 约为1.3Ω左右,测量励磁绕 组电阻大约为0.8Ω左右。7# 风机使用的为溧阳永磁直流 电机,通过测量发现电机没 有问题。随即对变桨电机2与 变桨电机3的C插头进行了调 换,发现变桨电机2出现了啸 叫的声音,而调换过后变桨 电机3运行正常。
• 故障处理:针对具体问题现场重新定制键或开凿键槽。
预防措施
• 3)变桨电机电枢接地 • (1)换向器接地 • 故障现象:变桨电机过流、变桨电机电流不对称、叶片收桨速度过慢、
桨角不一致等。 • 原因分析:变桨电机长期运行导致碳刷磨损、碳粉无处排放堆积至换向
器,导致换向器接地短路。该故障多见于LUST原装电机。 • 故障处理:对故障电机进行解体检查,测量定、转子绝缘电阻来判断电
风机故障处理及原因分析技术交流
一、故障现象; 二、故障检查; 三、故障处理; 四、故障分析; 五、预防措施;
目录
风机正常启机桨角开桨到60°左右时,风机报“变桨电机3 故障”且自动复位,使用L+B进行手动变桨操作,发现叶片3 不能连续执行变桨命令,变桨电机工作时出现啸叫的声音。 风机正常启机时叶片开桨到90°报出“变桨电机3故障”且 自动复位,使用L+B进行手动变桨,第三面轴控柜内发出尖 锐的滋滋声。
预防措施
• (3)检查电流互感 器至L+B 6A1端子接 线
预防措施
• 机械原因: • (1)检查变桨轴承内齿圈有无异物卡涩、导致电机负载过大引起变桨
电机过流和变桨电机电流不对称。 • (2)检查变桨电机电气刹车,间隙过大会导致刹车释放不到位,增大
变桨电机负载。 • (3)检查齿轮箱内各级齿轮、齿圈有无磨损、铁屑,检查齿轮箱油色、
机是否可用,如正常则清理电机内部碳粉后恢复运行;若异常则更换电 机。
预防措施
• (2)碳刷接地 • 故障现象:变桨电机过流、变桨电机电流不对称、叶片收桨速度过慢、
桨角不一致等 • 原因分析:变桨电机长期运行导致碳刷磨损、碳粉无处排放堆积至换向
器,导致碳刷接地短路。该故障见于溧阳电机。 • 故障处理:对故障电机进行解体检查,测量定、转子绝缘电阻来判断电
故障分析
• 4、更换驱动器机组正常运行一天后“变桨电机3故障”再次触发,变 桨电机3内换向器由于碳粉堆积导致变桨电机电枢绕组接地,使得驱动 器与电机间的回路产生大电流,烧坏新驱动器致使驱动器输出异常、变 桨电机3故障触发。
故障分析
• 1、变桨电机常见故障预防措施 • 1)变桨电机电气刹车装置 • 故障现象:桨角不一致、设定与实际桨角偏差过大、叶片收桨速度过慢
• 4)每台变桨电机损坏后,现场将其解体检查,确定故障原因并组织班 组内部技术培训。
• 5)针对电机键与键槽磨损问题,现场应根据实物就地加工备品,电机 转子键槽磨损、齿轮箱端盖键槽磨损等问题可以提前储备电机转子轴和 齿轮箱端盖的键槽。
预防措施
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• (4)检查电机风扇是否 正常运行。
预防措施
• 1)储备一定数量的变桨电机及其内部相关小备品(如碳刷),避免因 备件问题导致机组故障停机;
• 2)每年对变桨电机电气刹车、换向器、碳刷、内部接线及定、转子绕 组进行检查和绝缘电阻测量,对电机内部碳粉进行清理并对相关记录分 析、归档,以便对比。
• 3)普及项目现场变桨电机相关专业知识,加强电机类的技术培训,提 高现场人员对直流电机的认识和理解;引起现场人员对电机维护的重视 度。
故障检查
• 6、更换新的驱动器(桂林星辰FDS70DA400X)后,机组恢复运行。 • 7、机组运行1天后“变桨电机3故障”再次触发,经过现场领导及检修
技术人员分析、讨论后得出1、变桨电机内部接地短路;2、驱动器输 出端与电机输入端之间电气回路部分存在接地短路。检查变桨电机时, 发现第三面变桨电机换向器碳刷积粉过多导致接地。 • 8、更换新电机后,机组恢复运行。
故障检查
• 2、检查电机无异常后 对电气控制回路进行了 检查,先对热过载继电 器1F1进行检查(变桨 电机3故障触发是由 1F1的97、98号角通过 G插头送至L+B的 DE2.5),检查发现 1F1工作正常,未发现 异常。对调1F1热过载 继电器,变桨电机3故 障依旧存在。
故障检查
• 3、使用L+B手动变桨,测量变桨 驱动器输出端子X1.2上输出电压 正常,3K4上下两端电压一致, 未发现异常,排除了3K4故障的 可能性,变桨电机仍然是间歇性 动作,持续操作L+B时变桨电机 不持续动作。手动变桨时,测量 3K4继电器2、4端子没有直流电 输出。检查1T1变压器输出端电 压,正常值为275V, 实际测量值为260V,更换1T1后 依旧报变桨电机3故障。
气味有无异常。
预防措施
• 5)变桨电机温度过高 • 如温度过高故障与变桨电机过流同时报出,则按照电机过流方法进行检
查,如单独报出则检查方法如下: • (1)检查变桨电机C插头11#、12#角,测量PT100阻值结合环境温度
判断PT100是否正常。
预防措施
• (2)检查L+B端接线有 无异常
• (3)检查回路各处屏蔽 线是否压接良好,避免 因信号干扰导致电机温 度跳变。
•。
故障检查
• 4、继续手动变桨,发现L+B驱动叶片3时没有反应,继续对变桨驱动器 进行测量,发现变桨驱动器无输出,判断为变桨驱动器损坏。
• 5、更换新的变桨驱动器(中广核\桂林星辰)(FDS45D275X)后,使 用L+B驱动第三面电机变桨,第三面叶片仍出现实际桨角乱跳,变桨电 机有啸叫声等问题。将第三面C插头与第二面调换,使用第二面A编和 驱动器驱动第三面电机时,电机运行声音及角度正常;反之则第二面电 机运行出现电机啸叫等问题,怀疑变桨驱动器不能与我场驱动器通用。
机是否可用,如正常则清理电机内部碳粉后恢复运行;若异常则更换电 机。
预防措施Biblioteka • 4)变桨电机过流电气原 因: (1)检查电流互感器1P1 1#、3#有无24V,其余接 线端子有无松动。(2) 检查变桨电机电枢、励磁 绕组,分别测量电枢(1#、 2#)和励磁(3#、4#)绕 组内阻,并与其他两面进 行对比,通过电机空载运 行声音对电机本体进行判 别
故障检查
• 更换变桨驱动器(桂林星辰FDS70DA400X)和变桨电机机后机组恢复 运行。
故障处理
• 变桨电机3故障的触发条件:
• 1、3#变桨驱动器损坏,是本次故障的直接原因。 • 2、3#变桨电机损坏,是本次故障的根本原因。
故障分析
• 3、第一次更换驱动器后机组叶片在变桨时出现抖动,且变桨电机出现 啸叫的声音,叶片角度与实际操作不符,根据检查发现更换的变桨驱动 器型号为FDS45D275X,第二次更换为FDS70D275X(详见附录1),两次 更换的驱动器中额定输出电流是25A,最大输出电流分别为45A和70A。 根据参数判断,第一次更换的驱动器(FDS45D275X)与电机不匹配, 导致更换后机组出现叶片抖动及电机啸叫。
• 原因分析:键槽及键磨损后,变桨电机无法或不连续带动叶片变桨,造 成电机空转间隙变大,而空转间隙变大后造成变桨电机AB编码器角度 偏差过大。键与键槽磨损是由于齿轮箱端盖键槽与电机转子键的配合间 隙过大。正常键与键槽配合间隙值为0间隙,间隙过大时电机运行会形 成剪切力,因剪切力造成键和键槽逐步磨损。
等; • 原因分析:由于刹车装置间隙过小,导致电机刹车抱闸后,电机转子仍
能自由转动。 • 故障处理:调整刹车装置间隙。
预防措施
• 2)变桨电机转子、齿轮箱端盖键槽及键磨损
• 故障现象:桨角不一致、设定与实际桨角偏差过大、叶片收桨速度过慢 等;正常变桨时A编码器动作,B编码器不动作或动作不连续;机组电 池收桨时,变桨电机一直运行,直至电池亏电,但叶片未撞91°限位 开关。
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