900t混铁炉炉衬长寿化关键技术集成与创新工作报告
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900t混铁炉炉衬长寿化关键技术集成与创新工作报告
900t混铁炉炉衬长寿化关键技术集成与创新
工作报告
1 问题的提出
近年来,随着冶金设备的大型化、高效化发展及越来越高的环保要求,大吨位、侧兑
铁混铁炉已成为一种发展趋势,研究开发大型侧兑铁混铁炉炉衬长寿技术成为钢铁冶金企
业的技术攻关课题之一。
银山型钢有限公司炼钢厂900t混铁炉,于2021年7月建成投产,采用烧成铝碳化硅砖砌工艺,使用1年后局部侵蚀严重,被迫停炉中修。
存在的主要问题是,出铁道、炉墙渣线部位和侧兑铁端墙浊损重,侧兑铁槽使用寿命低,炉衬隔热性能差,砖砌工艺复杂、整体性能差,砌炉时间长等。
通过对大型侧兑铁混铁炉炉衬各部位的损毁
机理研究和关键内衬材料的抗铁渣侵蚀性能试验,整合混铁炉内衬砌砖及整体浇注的优点,研究应用内衬新材料,设计改进内衬结构,开发砌砖及整体浇注结合炉衬新工艺,解决炉
衬局部侵蚀重的关键技术难题;创新设计侧兑铁槽结构,研制开发兑铁槽内衬表面涂抹料,解决流铁槽槽壳高温熔损及兑铁槽结渣凝铁问题,通过整合开发炉衬新工艺、研究应用新
材料,创新设计内衬结构等技术集成与创新,提高大型混铁炉炉衬寿命和侧兑铁槽寿命,
对公司产品结构调整、节能减排和降本增效具有重要意义,对推动大型侧兑铁混铁炉炉衬
长寿技术进步具有重要促进作用。
2 研究工作进展
(1)第1阶段:2021年8~11月,炉衬侵蚀机理研究与内衬材料抗渣性试验及材质
选择。
2021年8~9月,对国内900t及以上吨位的大型侧兑铁混铁炉内衬材料进行技术调研,对其炉衬侵蚀机理进行研究分析,提出了内衬材料的初步设计方案。
2021年10~11月,为了确定适合银山炼钢厂900t混铁炉渣线部位用耐材,与巩义市益丰耐火材料有限公司合作,进行了高铝砖、铝碳化硅砖、锆刚玉碳化硅砖的抗渣性对比
试验,以选择适应铁渣成份的耐材材质。
(2)第2阶段:2021年10~2021年12月,混铁炉侧兑铁流槽的结构设计改进与铝
碳化硅质表面涂抹料的研制与开发应用。
2021年10月,侧兑铁流槽溜铁槽的设计改进,11月经试验后推广应用。
2021年11月,研制开发铝碳化硅质涂抹料,在兑铁槽内衬表面上进行了涂抹试验,
12月推广应用。
(3)第3阶段:2021年11月~2021年1月,研究制定、组织论证炉衬砌筑工艺、
内衬结构的设计改进方案。
2021年11~12月,具体设计混铁炉炉衬新工艺砌筑方案,并通过技术方案可行性论证。
(4)第4阶段:2021年2~3月,技术方案实施。
2021年2月,在银山型钢有限公司炼钢厂900t混铁炉大修改造时实施,3月6日
大修完毕、兑铁使用。
3 主要工作
(1)炉衬新材料的研究与应用。
通过大型侧兑铁混铁炉炉衬各部位的损毁机理研究
和关键内衬材料的抗铁渣侵蚀性能试验,采用均衡炉衬技术,渣线选用锆刚玉碳化硅砖,
出铁沟选用刚玉碳化硅浇注料、炉顶微膨胀抗剥落高铝砖,炉壁选用微孔致密高强耐蚀刚
玉碳化硅砖,炉底选用抗剥落高铝砖,解决了炉衬局部侵蚀的关键技术难题。
(2)整合开发砖砌与整体浇注结合炉衬新工艺。
整合混铁炉内衬砌砖及整体浇注的
优势,采用砌砖和浇注相结合工艺设计,对砌砖工艺复杂、切砖量大、整体性能差的出铁道、炉顶观察口进行整体浇注,炉身与炉底交界处采用刚玉碳化硅浇注料代替加工槎子砖,炉身与炉顶交界处采用AI2O3-SiO2微膨胀浇注料代替加工槎子砖。
(3)炉衬结构的创新设计。
侧兑铁端墙加厚,隔热层采用硅酸铝纤维毡与高铝轻质
砖双层隔热结构,出铁道由“喇叭形”改为“长方形”。
(4)发明设计侧兑铁混铁炉流槽结构,研制开发铝碳化硅质表面涂抹料,解决了侧
兑铁槽使用寿命低的关键性技术难题。
4 应用情况及效益
该技术于2021年2月在银山型钢公司炼钢厂900t混铁炉大修改造时实施,3月6日
兑铁使用,至2021年9月13日停炉,期间未进行任何形式的维护,一次性使用寿命达到30个月,比上炉役的15月延长1倍,炉役通铁量达到236万吨。
新型侧兑铁槽的创新设计,解决了侧兑铁槽槽壳变形、开裂、使用寿命低等技术难题,使用寿命由2~3天提高到12~15天。
铝碳化硅质表面涂抹料的研制与应用,解决了结渣
凝铁难题,兑铁槽内衬寿命由3~4天提高到15~20天。
炉衬保温性能好,通过对比测试,混铁炉炉壳比改进前上炉役同比降低50~60℃,铁水温降减慢,调整混铁炉煤气流量,正常流量由500~550m3 /h 调整到,100~
200m3 /h。
混铁炉吨铁煤气消耗由0.074GJ/t降低到0.038GJ/t ,吨铁降低0.036GJ/t。
项目的实施,降低了炉衬耐材消耗和兑铁槽维修费用,产生了显著的经济和社会效益,年直接经济效益686.01万元。
5 小结
(1)该项目在大型侧兑铁混铁炉及兑铁槽内衬材料、结构、砌筑工艺方面,进行了
重要的技术集成创新,大幅提高了大型混铁炉内衬和兑铁槽的使用寿命,达到了预期目标。
(2)项目选定的工艺技术路线正确、合理、完善,技术先进成熟、性能稳定可靠,
使用效果良好。
(3)项目的实施,降低了混铁炉及兑铁槽内衬耐火材料费用,减少了废旧耐火材料
的排放,产生了显著的经济和社会效益。
(4)该技术在大型侧兑铁混铁炉砖砌与整体浇注结合炉衬新工艺开发、新材料应用,侧兑铁混铁炉流槽的结构设计等方面具有示范和带动作用,具有较好的应用前景和推广价值。
(5)存在的问题及改进措施
存在的问题:大型混铁炉出铁道、端墙热喷补维护困难。
改进措施:设计制作热喷补专用喷枪及操作机械,实施热喷补维护,进一步延长炉衬
寿命。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。