高炉操作中的出铁场作业

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第35卷增刊2000午9月

钢铁

IRONANDSTEEL

Vo】.35,Supp】.

Seplember.2000高炉喷煤与炼铁技术的未来

张寿荣毕学工

(武汉钢铁集团公司)(武汉科技大学)

摘要勾r反映煤粉燃烧卑的作用提出了一种汁算理论燃烧温度c71-j的新疗法。假定高炉生产率由液泛现象所决定.以宅钢高炉的大喷煤实践为基础.利用这种新方瞧研究了操作条件和原料条件时了-和概眼喷煤量的影响,发现极限喷煤量不足由了1.决定的,鼓眦富氯的主要作用在于政善丁高炉的液泛条件。辽i}坨r炼铁技求的未来。

关键词高接啼煤理沦燃烧温度炼铁的未米

PCI0FBLASTFURNACEANDFUTUREoFIRoNMAKINGTECHNoLoGY

ZHANGShourong

(WuhanIronandStedCo.)

B1Xuegong

(WuhawTechnologicalUniversity)

ABSTRACTInorder10discribetheeffemoflheburnOUtrateofpulverizedcoal.anewca[culalionmethodoftheorilicalcombustiontemperaturehasbeenworkedOUt.hlsassumedthattheBFproductivityisdecidedbyfloodingphenomenon.BasedonthepracticesoflargeamounlofPCIofBFsatBaosteeI.theinfluencesofoperationalandrawmalerial’sconditionsonT.andfloodinghavebeensludied.ItisfoundthattheoriticalvalueofPCIisnotdecidedbyT:.Themainroleof(binrichmemistoimprovetheconditionsofBF’sflooding.Thefmureofironmakinglsdiscussedaswell.

KEYWORDSBlastfurnace.pulverizedcoalinjeclion,theoritia[combustion1emperature,futureofironmaking

l前言

石油危机以来世界炼铁界对高炉喷煤技术的认识不断深化。一些高炉转为全焦操作,并致力于开发喷煤技术以避免囤喷油带来的成本上涨。喷煤技术在80年代发展很快,到了80年代后期出现了】80~200kg/t的成功的喷煤实践。到了90年代,喷煤技术趋于成熟。在欧洲和日本,喷煤高炉占生产高炉的90“。

发展高炉喷煤技术减少了高炉对焦炭的依赖程度。迄今为止,在所有炼铁方法中,高炉炼铁的生产规模最大.能耗最低.效率最高,生铁质量最好,是所有其他方法都不可比拟的。但是高炉的缺点是依赖高质量的焦炭。现在,炼焦过程要求使用高配比的结焦性良好的焦煤,炼焦过程中产生的焦炉煤气是最有害的钢铁厂污染源。之所以出现如此众多的熔融还原过程并对它们进行了大规模试验研究,原因之一就是希望取消炼焦过程。高炉现在已经实现了200kg/l的喷煤量,这意味着40%以上的焦炭可以被煤粉代替,高炉对炼焦过程的依赖程度已大大减少,高炉炼铁的竞争能力也因此得到改善。这将对钢铁技术本身的发展和钢铁工业与其它材料工业的竞争能力产生重大而长远的影响。

高炉煤粉喷吹技术在中国开始得很早,但是直到90年代后期才达到200kg/t。1998年,宝钢首次成功地在一座高炉上将煤比维持在200kg/t的水平并随之在全公司推广。1999年,宝钢平均煤比207

钢铁第35眷

kg九,焦比293kg/t。宝钢的实践提供了一个有意义的启示(表1)。

表11999年宝钢高炉的操作宴绩

生b坦!!!巳!Ei业!生41111f坠!!!!盟堡&也1222

高护嚣委擎j誊皆it攥g,比t7崔豫怍撬章7宅墨蔗≯凰乎7l2264263.722379560209807227l24512197324.8l1746959.919763223l23232305292272067060.3§9803227l2462影响高炉喷煤量的因素

2.1精料水平

中国在过去的10年中曾进行两次高炉喷煤生产试验.旨在获得长期喷煤】50~200kg/t的实践经验,但均未达到目的。但是宝钢高炉1998年却成功地使喷煤量保持在200kg/t以上。两者之间的主要差异很显然在于精料水平(表2)。

由表2可以看出,这几个公司之间的差别主要

表2宝钢的原燃料质量和包钢及鞍钢在试验期间的原料条件对比Tbale2ChemicalcompositionsofrawmalerialsofBaosteel.BaotouSteelCo.andAnshansleelCo.

1)菠指标暂叫{r一目为试验使用的焦炭粒度七限是40him.

在含铁品位(渣量)和焦炭的质量。较高的原燃料质量显然会减少炉子下部料柱的透气阻力。Beer和Heynert”确定了高炉的液泛极限,该极限可以用以下方程近似表达:

log,f=一0.559109f,1.519(1)式中,f和,r分别为液泛因子和流量比。

^一toF,f90、tp。f&1铲z‘2)

f=(L/G)(n/Pf)。5(3)式中“——炉腹煤气的表观流速,m/s;

F,——焦炭颗粒的比表面积,m2/m3;

g——重力加速度,9.8lm/s2;

。e——焦炭填充床的空隙度;

户I——煤气的密度.kg/m3;

n——炉腹初渣的密度,kg/m3;

口——炉腹初渣的粘度,0.001Pa・s;

L——炉腹初渣的表观质量流速,kg/(m2・

h);

G一炉腹煤气的表观质量流速,kg/(m2・

h)。

由式(1)导出高炉下部发生液泛的条件如下:

,f2×,r≈10’3(4)此式表示当以上乘积超过lo。时可能发生悬料。假定高炉的利用系数由该式决定,进行了计算研究以弄清渣量、炉渣粘度、焦炭层空隙度和焦炭粒度对高炉最大产量的影响。计算以宝钢3号高炉的正常操作条件为基础,见表3。计算使用的煤种是神府煤。计算结果在图1~图4中给出。当改变渣量时还同时考虑了渣量对焦比的影响,即渣量每增加lookg/t,焦比增加20kg/t。另外,当计算中改变焦炭粒度时还同时考虑了焦炭粒度对空隙度的影响。焦炭粒度d。与空隙度e之间的关系由式(5)给出o:

e一0.153109d。+0.724(5)表3计算研究由液泛决定的最大利用系数

使用的操作条件

Table3Operationalconditionsforcalculationofhighesiproductionindexdecidedbyflooding

高炉有效容积/me4350直接还原度038

利用幕戢/川;燃料化学成分

t・d1・ml…”。/%:

焦比/kg・t。1260CIH,N2挥发分攥比/kg・t。1250焦炭88.00.040.141.0风温/℃1250晋域煤79694l0.7713.81鼓风盈度/g・mo20神府煤5913681.0134.36富鼍率,%1.5炉渣骷煎o.001Pas)300

渣量/kg・t—i260空晾度0.455382

铁水成分/“焦炭粒度0035m

siMnS全焦操作时的焦比487h/t0.45030.02

由这些图可以看出.高炉的最大利用系数随炉腹部位的渣量和炉渣黏度的减少、空隙度和焦炭粒度的增加而增加。大喷煤时,与低喷煤量相比焦炭粒度将因为焦炭在炉内停留时间的延长、受到的破坏作用较大而减小。而且,焦炭粉末和未燃煤量的增加不仅会使焦炭层的空隙度减少,而且会使炉渣黏度

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