1000MW超超临界阀杆以车代磨

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1000MW超超临界阀杆以车代磨
本文从GH901高温合金的材料加工性能方面着手,分析了阀杆的产品特点以及加工重难点,通过大量的工艺试验,验证了高温合金阀杆的以车代磨的可行性,保证了产品的正常产出,同时为常规机组的阀杆的加工提供了一个新的思路,为1000MW 超超临界机组阀芯零件的国产化作出了重要贡献。

数控车床(从机床加工范围来看,能满足加工要求),该机床由于加工产品结构多样,导致机床导轨磨损不一致,呈现微量的波浪型,从机床导轨的精度上来看,实际上是满足不了阀杆的加工要求的。

解决措施为保证1000MW机组阀杆的加工精度和生产进度要求,首要问题是解决切削用刀具的问题,必须满足一个刀尖至少要满足在有效长度内完成切削,同时掌握其刀具的磨损规律,同时结合机床磨损情况,我们拟采用通过机床的数控程序进行补偿来达到要求。

图2 加工状态图
图3 最初试加工状态
图4 最终精加工状态
刀具试验因没有单独的试验材料,我们就直接在产品上进行加工试验,为保证产品不报废,我们将阀杆外圆余量单面留0.5mm进行精车试验。

结合我们原来加工600MW超临界机组的相关经验,我们共选用了四种刀片进行了相关的切削试验(试验结果略),最终选择了一种刀片作为加工该主汽阀杆的刀片,有效地解决了加工刀具的问题。

以车代磨试验由于加工该阀杆的数控车床因加工产品结构多样,长短不一,造成床身导轨产生了不规则的磨损,加上刀尖的磨损,所以在加工中阀杆外圆产生了七段大小不同的锥度,见图3。

根据这一现象,为了消除产生的锥度,采用了程序补偿,分段车削的加工方法,再经过多次试车削,找出刀片磨损的规律,有效地解决了阀杆外圆尺寸公差、外圆跳动以及弯曲问题,满足了图纸要求。

3 结果经氮化前后外圆尺寸和弯曲度的检测和对比,外圆尺寸没有变化,弯曲度为0.025~0.05mm,满足了图纸要求,有效地解决了1000MW超超临界机组阀芯零件的加工难点,保证了产品装配进度要求。

该项目的研究成功,解决了GH901难加工高温材料切削加工中的难题,为1000MW超临界机组阀芯零件的生产奠定了技术基础,为我国超超临界机组的研发提供了加工技术支持,实现了公司对于1000MW超临界机组阀芯零件国产化的要求,具有很高的技术水平。

4 结论1000MW超超临界机组高效、节能汽轮机是我国今后汽轮机产品的发展方向,高
温材料的使用将大大增加。

通过试验研究,我们对GH901难加工高温材料的切削加工性能及加工工艺方法有了一定的掌握,为超超临界机组阀芯零件的生产奠定了技术基础,为我国超超临界机组的研发提供了加工技术支持,实现了公司对超超临界机组的国产化要求,此成果可推广应用到其他高温材料的生产。

相关文档
最新文档